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        330 MW循環(huán)流化床鍋爐低氮燃燒改造及分析

        2020-10-30 00:53:36溫卿云
        能源與環(huán)境 2020年5期
        關(guān)鍵詞:風(fēng)帽床溫噴口

        溫卿云

        (廈門龍凈環(huán)保技術(shù)有限公司 福建廈門 361009)

        循環(huán)流化床鍋爐(CFB)具有燃料適應(yīng)性廣、燃燒效率高、污染物排放濃度低等優(yōu)點(diǎn),適用于燃燒劣質(zhì)燃料和低熱值的煤種,因此我國一直推進(jìn)循環(huán)流化床鍋爐用于燃燒以煤矸石為主的低熱值煤[1]。但由于劣質(zhì)燃料灰分大、熱值低、硫分高等特點(diǎn),因此要同時滿足CFB鍋爐穩(wěn)定安全的運(yùn)行和污染物超低排放的標(biāo)準(zhǔn),存在著一定的難度[2]。CFB鍋爐要達(dá)到氮氧化物的超低排放,通常采用脫硝技術(shù)有低氮燃燒(LNB)技術(shù)、選擇性非循化還原(SNCR)技術(shù)和選擇性催化還原(SCR)技術(shù)這三種技術(shù)的組合[3]。

        本文針對某330 MW循環(huán)流化床鍋爐燃燒以煤矸石為主的燃料,初始氮氧化物濃度高達(dá)420 mg/Nm3(初始排放濃度,O2=6%)的情況,分別從二次風(fēng)配風(fēng)、煙氣再循環(huán)、爐膛風(fēng)帽等方面進(jìn)行低氮燃燒改造,并加以SNCR技術(shù)的改造,最終實(shí)現(xiàn)氮氧化物超低排放。

        1 鍋爐概況

        鍋爐型號為DG-1177/17.4-II2,亞臨界、一次中間再熱、單汽包爐。鍋爐采用汽冷式旋風(fēng)分離器進(jìn)行氣—固分離、高溫回灰、全鋼架支吊結(jié)構(gòu)。采用床下、床上點(diǎn)火器點(diǎn)火。鍋爐主要由1個膜式水冷壁爐膛、3臺汽冷式高溫旋風(fēng)分離器和1個由汽冷包墻包覆的尾部豎井(HRA)煙道三部分組成。爐膛內(nèi)前墻布置有12片屏式過熱器管屏、6片屏式再熱器管屏,后墻布置2片水冷蒸發(fā)屏。鍋爐共布置有10個給煤口,全部布置于爐前,在前墻水冷壁下部收縮段沿寬度方向均勻布置。爐膛底部是由水冷壁管彎制圍成的水冷風(fēng)室,水冷風(fēng)室兩側(cè)布置有一次熱風(fēng)道,進(jìn)風(fēng)型式為平行于布風(fēng)板從風(fēng)室兩側(cè)進(jìn)風(fēng),由于空預(yù)器一、二次風(fēng)出口均在兩側(cè),一次熱風(fēng)道布置較為簡單。一次熱風(fēng)道內(nèi)布置有4臺點(diǎn)火燃燒器,密相區(qū)水冷壁前后墻上分別布置2只床上點(diǎn)火油槍。6個排渣口布置在爐膛后墻水冷壁下部,分別對應(yīng)6臺滾筒式冷渣器。

        該鍋爐曾經(jīng)進(jìn)行了二次風(fēng)口提升高度改造。但由于技術(shù)不成熟,缺少實(shí)質(zhì)性的深入研究,改造后無明顯降氮效果,改后二次風(fēng)壓降低使年廠用電率降低0.5%。

        2 存在的問題及原因分析

        鍋爐存在著爐膛中心區(qū)缺氧的問題,這種中心區(qū)缺氧會降低燃料燃盡效果和脫硫劑化學(xué)反應(yīng)的效率,直接導(dǎo)致爐內(nèi)低NOx的優(yōu)化過程受到限制,不能有效實(shí)現(xiàn)低溫燃燒時的高效低氮,初始NOx排放較高。鍋爐NOx排放值約420 mg/Nm3(初始排放濃度,O2=6%),分析鍋爐設(shè)計與運(yùn)行現(xiàn)狀如下:

        2.1 二次風(fēng)配風(fēng)方式不當(dāng)

        二次風(fēng)是鍋爐內(nèi)燃燒過程的主旋律,設(shè)法降低一次風(fēng)率、提高二次風(fēng)率,既可以強(qiáng)化氧化區(qū)燃盡和還原區(qū)低氧分段低NOx燃燒效果,也抑制溫度及溫差水平,達(dá)到低氮與高效燃燒的過程統(tǒng)一[4]。本文中的鍋爐設(shè)計一、二次風(fēng)風(fēng)量比例為4∶6,二次風(fēng)口分布位置不合理,數(shù)量上也未考慮與煤質(zhì)和爐型的關(guān)系,單只噴口風(fēng)量分配性不好,二次風(fēng)設(shè)計并沒有實(shí)現(xiàn)充分協(xié)調(diào),沒有正確處理好射流穿透、配風(fēng)均勻性、風(fēng)煤比局部均衡和合理制造還原氧化區(qū)分布這幾方面的協(xié)調(diào)關(guān)系。

        2.2 爐內(nèi)溫差大而床溫偏高

        由于流態(tài)化過程的復(fù)雜性、新鮮燃料和回料灰的分布相對集中、料層顆粒的不均勻性、物料流化程度的偏差和一、二次風(fēng)分配的不均勻性,直接導(dǎo)致了CFB鍋爐床溫偏高和爐內(nèi)溫度偏差大。床溫偏差大不但影響物料的燃盡和脫硫效率,還將影響爐膛整個低NOx的進(jìn)程;同時,床溫的不均勻也會造成局部溫度峰值,而局部超高床溫是NOx急劇增加的最重要原因之一[5]。理論上,850~915℃的床溫是CFB最佳低氮脫硝溫度。

        鍋爐實(shí)際運(yùn)行床溫偏高,在滿負(fù)荷時局部床溫可達(dá)970℃,過高的床溫已影響了鍋爐帶負(fù)荷能力。鍋爐還存在明顯的爐膛布風(fēng)板布風(fēng)不均現(xiàn)象,使得密相區(qū)溫度場分布極不均勻,爐內(nèi)上下溫差偏大,爐膛出口溫度隨負(fù)荷變化的波動范圍為740~950℃。運(yùn)行床溫已嚴(yán)重偏離了低氮燃燒所需的最佳床溫。

        2.3 鍋爐灰循環(huán)差而分離器效率低

        鍋爐分離器設(shè)計效率較低,灰顆粒外循環(huán)倍率不足,爐內(nèi)熱負(fù)荷分配極不平衡,負(fù)荷的變化往往會影響到燃燒份額變化,造成類似于煤粉爐爐內(nèi)火焰中心上移效果。由于存在顆粒粗大時床溫偏高而物料細(xì)微時床溫偏低的規(guī)律,爐內(nèi)的燃燒份額隨顆粒級配和粒徑而迥然不同。此外,布風(fēng)板、風(fēng)帽和均壓風(fēng)室的設(shè)計瑕疵,也會造成布風(fēng)不均勻,增加床溫控制的難度。

        3 改造方案

        3.1 二次風(fēng)系統(tǒng)改造

        本次改造根據(jù)現(xiàn)有煤質(zhì)核算實(shí)際二次風(fēng)量、二次風(fēng)速,重新布置二次風(fēng)噴口位置、調(diào)整二次風(fēng)的入射角度等,在合理配風(fēng)、分級燃燒基礎(chǔ)上,大幅提高二次風(fēng)穿透性,解決爐膛中心區(qū)嚴(yán)重缺氧問題,提高燃料燃盡率,實(shí)現(xiàn)均溫燃燒下的高效低氮。具體改造內(nèi)容如下:

        (1)改造后的二次風(fēng)噴口仍為兩層布置,保持上下二次風(fēng)配風(fēng)方式,噴口數(shù)量適當(dāng)調(diào)整,取消側(cè)墻二次風(fēng),噴口改造涉及的水冷壁及密封盒重新設(shè)計優(yōu)化。

        (2)為強(qiáng)化低氮燃燒效果,在保證鍋爐運(yùn)行安全的前提下,上下層風(fēng)口標(biāo)高均上移,強(qiáng)化空氣分級程度,并沿寬度方向重新布置,形成“兩頭小中間大”“上大下小”的差異化配風(fēng)結(jié)構(gòu),重新調(diào)整上下層二次風(fēng)的風(fēng)量關(guān)系,噴口布在密相區(qū)上部低灰濃度區(qū)域,使二次風(fēng)在一個寬松的低背壓環(huán)境下入爐,提高其有效穿透能力。

        (3)改造后二次風(fēng)管加裝靈活手動調(diào)節(jié)裝置,以便精確調(diào)節(jié)各組二次風(fēng)風(fēng)量和配風(fēng)關(guān)系;并根據(jù)二次風(fēng)口尺寸相應(yīng)調(diào)整風(fēng)管路直徑,并按保證噴口之后設(shè)置必要的直管段引入距離,為各個二次風(fēng)口形成有效穿透動量;并對二次風(fēng)噴口下傾角度適當(dāng)調(diào)整,下層角度適當(dāng)小,上層二次風(fēng)角度適大,減小對密相區(qū)和稀相區(qū)轉(zhuǎn)化的干擾。

        (4)二次風(fēng)噴口做專門設(shè)計和加工,選擇耐熱耐磨材質(zhì)保證噴口使用壽命,噴口插入深度進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,大幅減少貼壁下降灰流的干擾,有效加強(qiáng)二次風(fēng)的穿透性。

        (5)二次風(fēng)系統(tǒng)改造設(shè)計,需對密相區(qū)鍋爐剛性梁進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,以保證二次風(fēng)標(biāo)高及角度設(shè)置需求。

        通過改造實(shí)現(xiàn)空氣深度分級,調(diào)整爐內(nèi)溫度場使之沒有明顯的高溫峰值,提高火焰充滿度,減少爐內(nèi)高溫區(qū)產(chǎn)生的NOx。在相同爐膛容積內(nèi),擴(kuò)大適于還原反應(yīng)發(fā)生的最佳溫度區(qū)域。由于分級燃燒獨(dú)特的流場結(jié)構(gòu)使?fàn)t膛中心缺氧問題得以解決,床溫控制在最佳低氮脫硝溫度并形成高效燃燒氛圍。

        3.2 煙氣再循環(huán)系統(tǒng)改造

        煙氣再循環(huán)的作用:除了間接提高二次風(fēng)率、產(chǎn)生一次風(fēng)厭氧環(huán)節(jié)的分級燃燒效果之外,還構(gòu)成了CFB鍋爐變負(fù)荷時所需床溫調(diào)定功能,使得隨負(fù)荷變化過程中,床溫變化不再那么陡然變動,對床溫的穩(wěn)定協(xié)調(diào)有非常好的作用。圖1為煙氣再循環(huán)系統(tǒng)示意圖。

        根據(jù)鍋爐原設(shè)計的主要參數(shù)、實(shí)際運(yùn)行狀況和煤質(zhì)等,確定煙氣再循環(huán)改造方案。原設(shè)計鍋爐出口煙氣量為1 135 000 Nm3/h(α=1.2,O2=3.5%),排煙溫度為 145 ℃。綜合考慮后,煙氣再循環(huán)系統(tǒng)設(shè)計為:再循環(huán)風(fēng)機(jī)采用擋板調(diào)節(jié),設(shè)計風(fēng)量選擇250 000 m3/h左右,根據(jù)負(fù)荷變化適量調(diào)整再循環(huán)煙氣投用量。系統(tǒng)包括煙氣再循環(huán)管道、風(fēng)量電動調(diào)節(jié)門、關(guān)斷插板門、再循環(huán)增壓風(fēng)機(jī)等,同時增加DCS控制畫面達(dá)到遠(yuǎn)程操作。鍋爐現(xiàn)有一次風(fēng)機(jī)2臺,從現(xiàn)有引風(fēng)機(jī)出口煙道引回鍋爐側(cè),母煙道一分二分別進(jìn)入現(xiàn)有2個一次風(fēng)機(jī)入口,本次煙氣再循環(huán)系統(tǒng)分支管路設(shè)計有煙氣風(fēng)量測量裝置及分配電動調(diào)節(jié)風(fēng)門,保證煙氣再循環(huán)管路系統(tǒng)的風(fēng)量分配適用性,提高爐底一次風(fēng)氧量分配的均勻性,實(shí)現(xiàn)床溫控制的均衡性。

        3.3 給煤口及播煤風(fēng)改造

        原設(shè)計給煤口中心線距離布風(fēng)板高度僅為1 m,該高度十分不利于初始著火階段煙氣的快速擴(kuò)散和燃盡,往往大渣可燃物含量偏高一些且形成床溫大偏差。此外,由于太低的落煤高度,面對的爐內(nèi)床壓很高,極易由落煤口倒煙反串至給煤機(jī),即粉塵污染環(huán)境,也嚴(yán)重地破壞了播煤風(fēng)對燃煤的播撒效果。給煤方式對流態(tài)化的破壞趨勢和燃料擴(kuò)散弱化、直接制約著分級燃燒和爐溫分布的均勻性、新鮮燃料著火很容易集中在密相區(qū)形成高床溫、對低氮低硫原始排放不利、增加床溫與爐膛出口煙溫偏差以及降低灰循環(huán)倍率。

        本次改造將給煤口適當(dāng)抬高;在給煤口下部增強(qiáng)播煤風(fēng),便于燃煤播撒,防止爬渣;在播煤風(fēng)系統(tǒng)增加調(diào)節(jié)閥門,便于對每個噴口對應(yīng)的多路播煤風(fēng)量進(jìn)行調(diào)節(jié)分配,見圖2。

        3.4 返料立管及返料吹掃風(fēng)改造

        返料系統(tǒng)是循環(huán)流化床鍋爐的關(guān)鍵部件,其主要作用是將煙氣中攜帶的大量沒有燃盡的高溫顆粒分離出來,送回燃燒室,以維持燃燒室的快速流化狀態(tài),保證燃料和脫硫劑多次循環(huán)、反復(fù)燃燒,這樣有利于達(dá)到理想燃燒和脫硫效率。物料循環(huán)質(zhì)量直接影響床溫、床壓的變化,因此,循環(huán)流化床鍋爐回料裝置的性能將直接影響鍋爐的安全和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

        本次改造將在3個返料口增設(shè)吹掃風(fēng),取自一次風(fēng),設(shè)置必要的吹掃風(fēng)箱母管及風(fēng)量調(diào)節(jié)裝置,保證回料的播撒,一定程度上避免壓床及減小床溫偏差,避免局部高溫導(dǎo)致的超量氮氧化物的生成,見圖3。

        3.5 爐膛風(fēng)帽改造

        鍋爐原設(shè)計爐膛風(fēng)帽約為2 903個,為小口徑鐘罩式,數(shù)量太多且存在風(fēng)帽結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理問題,將影響鍋爐的流化及對爐內(nèi)水冷壁產(chǎn)生額外的磨損。經(jīng)核算,原設(shè)計風(fēng)帽芯管開孔率過小、帽頭開孔率過大,使得風(fēng)帽小孔速度太低、出口處靜壓太低,且單一風(fēng)帽結(jié)構(gòu),極易存在局部流化偏弱等問題。改造后重新布置風(fēng)帽,采用多規(guī)格不均勻布置,對風(fēng)帽小孔孔徑做適當(dāng)處理,以實(shí)現(xiàn)布風(fēng)板對料層流化均勻性的基本目標(biāo)。

        4 改造效果及分析

        采用上述各改造方案后,該330 MW流化床鍋爐降氮效果明顯:改造前,鍋爐出口氮氧化物初始排放濃度高達(dá)420 mg/Nm3(初始排放濃度,O2=6%),而且存在床溫不穩(wěn)定、溫度波動范圍大的問題;本次改造后,鍋爐出口氮氧化物初始排放濃度可控制在160 mg/Nm3以下,降氮幅度達(dá)到260 mg/Nm3,僅低氮燃燒改造達(dá)到的脫硝效率高達(dá)61.90%,再加上后端SNCR脫硝系統(tǒng)的左右,最終控制NOx濃度低于50 mg/Nm3,僅靠低氮燃燒+SNCR脫硝就達(dá)到了超低排放的標(biāo)準(zhǔn)。

        5 結(jié)論

        (1)CFB循環(huán)流化床鍋爐中二次風(fēng)的配比及床溫的控制和波動是低氮燃燒的關(guān)鍵,低氮燃燒改造時,應(yīng)著重針對這兩方面進(jìn)行改造。主要通過調(diào)整二次風(fēng)噴口位置、入射角度、提高二次風(fēng)穿透性等手段來實(shí)現(xiàn)高效低氮的效果。

        (2)煙氣再循環(huán)系統(tǒng)和爐膛布風(fēng)帽的改造是CFB鍋爐實(shí)現(xiàn)低氮燃燒的輔助手段。煙氣再循環(huán)系統(tǒng)的主要作用是調(diào)節(jié)CFB鍋爐的床溫,使得鍋爐負(fù)荷變化過程中,鍋爐床溫變化緩和,可以有效地控制NOx的產(chǎn)生。

        (3)針對330 MW循環(huán)流化床鍋爐,通過低氮燃燒改造+SNCR脫硝改造后,可以實(shí)現(xiàn)NOx的超低排放,脫硝效率可高達(dá)88.10%。

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