劉正軍 趙俊杰
摘 要:提升機主傳動系統(tǒng)采用的聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)形式通常有3種,即齒輪聯(lián)軸器、蛇形彈簧聯(lián)軸器和彈性棒銷聯(lián)軸器。高速級連接采用齒輪聯(lián)軸器用于仿蘇KJ型提升機,蛇形彈簧聯(lián)軸器用于JK及XKT型提升機,彈性棒銷聯(lián)軸器用于JK/A及JK/E型提升機。低速級連接一般均采用齒輪聯(lián)軸器。本文對主井提升機首繩抖動的原因分析與解決辦法進行分析,以供參考。
關(guān)鍵詞:主井提升機;首繩抖動;解決辦法
中圖分類號:U642 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2020)10-0155-02
0引言
在深井多繩摩擦式提升系統(tǒng)中,往往采用扁尾繩來抵消提升容器首繩鋼絲繩運行時的質(zhì)量變化,防止因提升機張力差超限造成鋼絲繩在滾筒摩擦襯墊上打滑。平衡扁尾繩相較于圓尾繩扁鋼絲繩具有絕對不旋轉(zhuǎn)性,單位長度質(zhì)量大,運行平穩(wěn),在深部立井中有著不可替代的作用[1]。
1礦井提升機技術(shù)改造
1.1齒輪聯(lián)軸器切向鍵松動故障處理
連接到變速器主軸和主軸的切向鍵造成松脫干擾,主要原因是產(chǎn)品未能滿足組件的設(shè)計和加工要求,未能達到各個固定面之間的接觸面積,并且在存儲后產(chǎn)生間隙和退刀夾。操作:重新配置按鈕并添加移除的螺釘。必須指出的是,后點焊并未固定。由于back space鍵被截斷,它只是一種應(yīng)急措施,需要盡快完全重新處理。
1.2鋼絲繩罐道剛性系數(shù)分析與應(yīng)用
柔性儲罐是地雷推進系統(tǒng)的重要工具,可防止容器的平移和旋轉(zhuǎn),確保容器的平穩(wěn)運行。從設(shè)計升降槽動態(tài)居中料斗導(dǎo)致容器隨料斗擺動甚至擺動。出現(xiàn)這種情況的原因有:容器超載、容器跌落繩子的時間增加、容器跳躍對容器的影響以及容器受到外力的影響。對罐殼的夾緊特性、剛度系數(shù)和應(yīng)用橫向力進行分析后發(fā)現(xiàn),維卡鋼鐵公司合理選用了通道和應(yīng)力,容器和罐殼的導(dǎo)軌減少,容器運行平穩(wěn),應(yīng)用效果較好,并且掌握了罐殼的一些應(yīng)力特性[2]。
2采用換繩車換繩與舊繩帶新繩工藝對比
2.1舊繩帶新繩工藝
在我國煤礦開采過程中,將直徑40mm以上的較大鋼絲繩投入市場,使得高效、安全、穩(wěn)定和更大的引線難以發(fā)揮作用。大部分這些地雷仍然用舊的換繩方法,是在下載過程中用新的換繩慢慢放下舊的換繩,用新的換繩和舊的換繩固定每隔10m的距離,每隔40m用長卡(交叉卡)一次固定四根繩子,直到主節(jié)點在主帶和頂豎井下面的位置,從第二個圓頂同時用第一次攻擊固定新的換繩,然后移動到車廂上,主支柱在取下?lián)Q繩和長板后,舊的換繩重新充電。
2.2換繩車更換首繩法
主要用YHC交換車代替發(fā)動機起動繩。換檔車輛配有合適尺寸的鋼絲繩,使鋼絲繩保持與摩擦輥相同的狀態(tài),以保證可靠、完好的新型鋼絲繩,為換檔車輛提供創(chuàng)新的液壓控制,使鋼絲繩連續(xù)行駛;更換繩索,使繩索與電梯的速度保持一致?!靶凶摺辈綉B(tài)使人可以方便地移動到正確的位置。更換四根更換繩的主傳動軸時,保持兩個拉桿處于開啟狀態(tài),以避免電梯可能出現(xiàn)的電壓差,并保證集線器的運行。采用此設(shè)置,可將容器支架固定在電梯一側(cè),提起容器另一側(cè),以放松第一根繩索,并在更換第一根繩索時保持部分施工項目的安全穩(wěn)定[3]。
3主井提升系統(tǒng)的改造內(nèi)容
3.1主井提升系統(tǒng)改造的優(yōu)越性
應(yīng)用先進的技術(shù)以及更新或者安裝新的設(shè)備使經(jīng)過改造優(yōu)化的系統(tǒng)煥然一新,優(yōu)越性顯著, 這些優(yōu)勢不僅來自于具體改造的每個環(huán)節(jié),也是它們相互配合使用的表現(xiàn)。曲軌卸載結(jié)構(gòu)簡單、卸載迅速且平穩(wěn)、安全性較高。主電機和減速機的更換則可以使提升系統(tǒng)提高工作效率,減少能源損耗。轉(zhuǎn)子變頻調(diào)速結(jié)合了目前最新的電力電子技術(shù)、交流調(diào)速技術(shù)以及智能調(diào)控技術(shù),特別是以轉(zhuǎn)子控制定子與以低壓控制高壓的方式有著其余方式不能替代的優(yōu)勢,比如利用 低壓變頻器調(diào)控電動機的速度、節(jié)約資源、原理配置簡化等。通過安裝自動信號裝卸載系統(tǒng)解決了原系統(tǒng)存在的問題,避免了重復(fù)裝載現(xiàn)象,并且作業(yè)過程中通訊穩(wěn)定以及便于設(shè)備后期的維修和保護。
3.2箕斗卸煤方式由外動力更改為曲軌卸載
主通道充電系統(tǒng)是一種傳統(tǒng)的分離式單通道或多路插座,容易影響設(shè)備的正常運行,給維修帶來更多不便。為了確保順利運轉(zhuǎn),現(xiàn)在它被用作軌道。該方法需要對承載能力進行定量計算,相應(yīng)的零部件或夾具必須根據(jù)力進行改造。還必須確保系統(tǒng)具有足夠的卸載高度。
3.3變頻電控系統(tǒng)的安裝
原有的高階系統(tǒng)已增加(或升級)變壓器頻率速度系統(tǒng),以便與原有系統(tǒng)配合使用。如果實施了驅(qū)動系統(tǒng),則驅(qū)動系統(tǒng)用于在不可預(yù)見的情況下進行更改,可以將該系統(tǒng)設(shè)置為在原始系統(tǒng)上運行,從而使四種功能永久存在。該系統(tǒng)的控制范圍是對與PLC控制系統(tǒng)一起運行的各種運輸接口的補充,使兩個電氣系統(tǒng)能夠運行和關(guān)閉,保證變頻器與舊式控制系統(tǒng)共存,保證儲備,提高系統(tǒng)的可靠性、安全性、并發(fā)性和效率。
3.4安裝信號自動裝卸載系統(tǒng)
安裝信號自動裝卸載系統(tǒng)首先要配備相應(yīng)的硬件設(shè)施,比如車房、卸載站、裝載站。其次要有避免重復(fù)裝載的程序設(shè)計,如設(shè)置標志以及依據(jù)實際的工作模式進行設(shè)置“卸載故障”。
4提升機尾繩保護裝置的改進設(shè)計
4.1尾繩保護平臺的改進設(shè)計
為防止密封花紋鋼板上堆積撒煤,拆除尾繩平臺花紋鋼板。用120#槽鋼及20mm鋼筋制作篦子狀平臺。網(wǎng)孔間距100mm,既可保證人員安全,又可確保撒煤能順利灑落至井底,尾繩平臺無撒煤堆積,避免了尾繩輥因壓埋或異物卡阻造成轉(zhuǎn)動不靈。
4.2尾繩防扭結(jié)電氣保護改進
由單側(cè)單個尾繩保護改進為全方位的雙回路尾繩保護,保護鋼絲繩環(huán)繞全部尾繩的正面、側(cè)面,對任何磨損超限或尾繩輥脫落都能可靠地進行防護,兩回路尾繩防護開關(guān)能確保開關(guān)可靠動作,在鋼絲繩受外力或斷線時,能及時發(fā)出保護信號。
4.3尾繩視頻監(jiān)控系統(tǒng)
為了實時檢查觀測尾繩架尾繩防扭結(jié)裝置的運行情況,同時實時觀測主井底撒煤煤位堆積情況,分別在尾繩架尾繩防扭結(jié)裝置上方和主井底煤倉附近安裝高清視頻監(jiān)控攝像頭,接入提升機司機操作室及區(qū)隊、礦調(diào)度指揮中心,確保操作司機可以實時觀察尾繩、尾繩防扭結(jié)裝置和主井底的現(xiàn)場煤位情況,意外發(fā)生時能第一時間觀察到實時情況。另一方面,在尾繩電氣保護動作時,可以及時查看保護動作原因,以便采取有效措施進行處理。
4.4大方坯中心偏析原理及電磁攪拌的作用
這種情況下電磁攪拌能夠發(fā)揮以下作用:基于電磁作用力下,流速逐漸加快,過熱度在短時間內(nèi)快速消失,柱狀晶的端部溫度梯度逐漸減小,等軸晶在凝固釋放過程中強熱會由柱狀晶位置傳出,伴隨著攪拌過程的流動帶走,加快等軸晶的生長并擴大其比例,使中心偏析逐漸降低。在電磁作用力下這種流動會將生長的樹枝晶沖斷,使其形成碎晶,在凝固之前粘附于柱狀晶體上,并在其固液相界面上生長,進而能夠阻止柱狀晶的繼續(xù)生長。電磁攪拌作用力對于兩相存在一定的沖刷和清洗作用,會導(dǎo)致凝固界面不平整,很容易捕獲液相存在的自由晶體,在凝固界面進行依附,并且以等軸晶的方式逐漸長大,因此在使用電磁攪拌器結(jié)晶時,對擴大等軸晶比例降低和大方坯中心偏析是十分重要的。
5多繩摩擦式提升機首繩及提升容器抖動的原因分析
導(dǎo)向盤的深度差(溜冰直徑)過大或徑向波動過大。通常,多個雪橇的深度不可能完全相同。電梯造成的長度差異被自動溜冰方向吸收。但是,如果滑板深度差異過大,自動槽單元無法吸收由此產(chǎn)生的差異(超出調(diào)整汽缸路徑),且第一根繩兩端的應(yīng)力過大(超出最大責任強度),則提升發(fā)動機將導(dǎo)致滑板和沖擊摩擦引起的相對運動。這會導(dǎo)致第一個和第二個容器發(fā)生搖晃。當一個或多個槽中的一個或多個槽擺動太大(回轉(zhuǎn))時,也可能導(dǎo)致有規(guī)則的徑向跳繩。
6多繩摩擦式提升機首繩及提升容器抖動的解決辦法
旋轉(zhuǎn)升降槽導(dǎo)軌時,導(dǎo)軌盤的磨損程度可能過大或過小,方法是用直升機翻轉(zhuǎn)機架,以避免第一根鋼絲直徑因滑板的不同深度而發(fā)生變化和損壞。在凹槽車削之前,必須在直徑最小的凹槽上量測圓。然后,必須旋轉(zhuǎn)每個最小直徑滑塊?;瑝K不能旋轉(zhuǎn)得這么快和慢。每個刀具的進刀量是根據(jù)測量數(shù)據(jù)測量的,直到繩的深度誤差達到使用要求為止。溜冰誤差的大小取決于液壓管路的調(diào)整范圍和高度。
7我礦主井提升機首繩及箕斗抖動的解決辦法
將使用標尺首先測量升降槽導(dǎo)軌的導(dǎo)軌深度,在安裝了較大剛度的主車輪兩端直徑相同的圓上進行測量,并使用深度光標標尺直接測量每個槽的相對深度(見表1),通過使用傳動輥的平均直徑差來計算每個槽的平均直徑差,從而更精確地計算出升降槽的導(dǎo)軌深度。測量結(jié)果表明,礦井導(dǎo)引頭直徑相差3mm,符合國家標準(根據(jù)非金屬礦物安全規(guī)程和多絲容器導(dǎo)引頭主軸,導(dǎo)引頭直徑不應(yīng)大于0.8mm)。旋轉(zhuǎn)槽,基于支承板磨損,基于最小直徑槽,根據(jù)測量數(shù)據(jù)多次旋轉(zhuǎn)和測量四個滑板,直到滑板深度誤差滿足使用要求。旋轉(zhuǎn)完畢后礦體的導(dǎo)引頭,直徑差0.3mm,符合國家要求。
8結(jié)語
尾繩保護裝置通過不斷對現(xiàn)場問題的發(fā)現(xiàn),而提出改進措施。經(jīng)過近3年的運行,煤礦尾繩運行情況得到改善,尾繩側(cè)邊磨損得到有效的控制,尾繩電氣保護靈敏,動作可靠,堆煤保護及視頻監(jiān)控的投入,解決了尾繩拖底運行及過力拉斷的后患,確保提升系統(tǒng)長期可靠的運行,煤礦尾繩保護的整改過程,為其煤礦同類提升機保護提供了有效的借鑒經(jīng)驗。
參考文獻
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