路遙軍,石 美,刁永強,李 娟,王婷婷,劉亞靜
1.中國石油華北油田公司第五采油廠,河北辛集 052360
2.中國石油華北油田公司第一采油廠,河北任丘 062552
3.中國石油華北油田公司二連分公司,內(nèi)蒙古錫林浩特 026000
4.中國石油華北油田公司儲氣庫管理處,河北廊坊 065000
5.華北石油管理局有限公司江蘇儲氣庫分公司,江蘇鎮(zhèn)江 212000
隨著油田的深入開發(fā),油井采出液的含水率不斷上升,采出水的處理量不斷增加。對于非均質(zhì)性較強的低滲和特低滲透油藏,注水開發(fā)仍然是通過補充地層能量從而提高采收率的重要措施之一[1-2]。一旦回注水與地層水或不同回注水之間的配伍性出現(xiàn)問題,會導(dǎo)致地層滲透性變差,注水壓力上升,從地面管網(wǎng)到井筒發(fā)生腐蝕結(jié)垢現(xiàn)象,增加流動阻力,影響注水開發(fā)效果[3-5]。
華北油田公司留17水處理站于2008年建成投產(chǎn),用于留17、留18、留416采出水的處理及回注,采出水處理能力為1 200 m3/d,采用沉降+兩級精細(xì)過濾的處理工藝。根據(jù)留17、留18、留416斷塊的平均空氣滲透率,目前工藝處理效果不能達(dá)到此三個斷塊的注水水質(zhì)要求,即注水水質(zhì)指標(biāo)需達(dá)到SY/T 5329—2012的推薦水質(zhì)要求(含油≤6 mg/L、懸浮物≤2 mg/L、粒徑中值≤1.5 μm)。
目前,對于油田水結(jié)垢趨勢的預(yù)測通常參照SY/T 0600—2009《油田水結(jié)垢趨勢預(yù)測》進行,該標(biāo)準(zhǔn)給出了常見碳酸鹽和硫酸鹽的結(jié)垢趨勢預(yù)測方法,但在進行多區(qū)塊配伍性試驗時,工作量較大,且試驗室通常為常溫常壓條件,無法模擬井筒中不同溫度、壓力梯度條件下的結(jié)垢量[6-7]。因此,本項目采用美國OLI的ScaleChem結(jié)垢趨勢預(yù)測軟件,根據(jù)水質(zhì)分析結(jié)果,分析造成結(jié)垢的原因,篩選出合適的阻垢劑和絮凝劑,并對加藥流程和加藥點進行優(yōu)化,以期為改善水質(zhì)、提高注水系統(tǒng)效率提供參考。
(1)試驗儀器。UV5200型紫外-可見分光光度計、KYKY-EM8100型掃描電子顯微鏡SEM、Sartorius BSA224S型電子天平(精度0.01 mg)、LDY-2型多功能巖心驅(qū)替試驗裝置、人造巖心(φ20 mm×50 mm,平均滲透率10~50 mD),阻垢劑和絮凝劑均為分析純級別。
(2) 水質(zhì)分析。參照SY/T 5523—2016《油田水分析方法》對水質(zhì)進行全組分分析,參照SY/T 5329—2012《碎屑巖油藏注水水質(zhì)指標(biāo)及分析方法》對水質(zhì)中的含油量、懸浮物含量進行測定,SRB的測定采用絕跡稀釋法。
(3) 結(jié)垢預(yù)測。ScaleChem軟件可以根據(jù)電荷平衡和pH值對水樣進行自動調(diào)和,模擬不同溫度、壓力和酸堿度變化條件下的熱力學(xué)結(jié)垢情況,最高可預(yù)測315℃、150 MPa、70 000 mg/L質(zhì)量濃度下的結(jié)垢趨勢。采用該軟件,對兩種注入水在地面處理設(shè)備和注水井筒中的結(jié)垢量和結(jié)垢類型進行預(yù)測,井筒深度3 000 m。
(4)注水傷害試驗。參照SY/T 5358—2010《儲層敏感性流動實驗評價方法》對人工巖心進行注水傷害試驗,首先用地層水飽和人工巖心,在設(shè)定溫度下測定水相滲透率K1,隨后用注入水進行驅(qū)替試驗,測得傷害后的水相滲透率為K2,采用(1-K2/K1) 計算巖心滲透率的下降率C,當(dāng)C≥30%時,認(rèn)為注入水對地層的傷害很大,不能進行注入[8-9]。
(1) 采出水水質(zhì)分析。取留17、留18、留416三個斷塊典型油井的采出液(采出水),在試驗室進行采出水水質(zhì)分析,結(jié)果見表1。
表1 不同來源采出水水質(zhì)分析
通過水質(zhì)分析可知,不同斷塊的采出水礦化度均較高,Cl-含量達(dá)到了礦化度的一半,普遍為弱堿性水質(zhì),主要為CaCl2水型,水中的Ca2+、Mg2+、Ba2+、Sr2+等成垢陽離子和等成垢陰離子的質(zhì)量濃度較高,采出水的結(jié)垢趨勢明顯。
(2)采出水在注水井筒中結(jié)垢的預(yù)測。當(dāng)采出水量不能滿足油田地質(zhì)的要求時,需要補充部分淺層地下水進行清污混注。以留17斷塊的采出水為例,與淺層地下水進行9∶1混合后,利用ScaleChem的“Mixing”模擬在注水井筒中的結(jié)垢趨勢,溫度從井口40℃增加到井底90℃,壓力隨井深變化從井口20 MPa增加到45 MPa,預(yù)測結(jié)果見圖1。
由圖1可知,回注水在注水井筒內(nèi)存在結(jié)垢現(xiàn)象,以CaCO3垢樣為主,隨著井深的增加,CaCO3、BaSO4的結(jié)垢量呈下降趨勢,但對比井口和井底的條件,結(jié)垢量變化不大,在井筒底部的CaCO3的結(jié)垢量為488 mg/L,BaSO4的結(jié)垢量為154 mg/L,CaCO3垢樣的顆粒較大,如不經(jīng)過處理回注到地層中,會導(dǎo)致儲層滲透率下降,對儲層造成不可逆的傷害。
(3)采出水在水處理設(shè)備中結(jié)垢的預(yù)測。采出水與淺層地下水混合后在采出水處理站進行處理時,同樣會在過濾器、沉降罐、調(diào)節(jié)罐、彎頭及閥門的滯留區(qū)形成垢樣[10-11],在此通過模擬外界氣溫變化,對設(shè)備和附件中的結(jié)垢趨勢進行預(yù)測,預(yù)測結(jié)果見圖2。
圖2 采出水在水處理設(shè)備中的結(jié)垢量
由圖2可知,隨著溫度的上升,在5~20℃的條件下,CaCO3垢樣大量形成,成垢趨勢明顯,之后結(jié)垢量略微下降;BaSO4垢樣隨著溫度的上升呈下降趨勢;SrCO3垢樣在5~20℃的條件下,迅速減小,隨后趨于平穩(wěn)。
(3) 采出水在水處理設(shè)備中結(jié)垢的SEM和EDS分析。分別對10℃和25℃的沉積垢樣進行電鏡掃描觀察,10℃條件下垢樣表面不平整,主要為棱角分明的六方晶系形式,顆粒之間無明顯的連接,為典型的CaCO3晶體結(jié)構(gòu),此外垢樣表面較為疏松,還存在其他顆粒狀、三角狀物質(zhì),推測可能由多種垢樣形成(見圖3(a));25℃條件下,CaCO3迅速生長,小的六方晶體不斷聚并,晶體之間出現(xiàn)明顯的絲狀和帶狀連接物,晶體之間化學(xué)連接鍵的作用加強,晶核尺寸迅速生長,晶粒數(shù)和尺寸逐漸穩(wěn)定(見圖3(b));對25℃的垢樣進行能譜分析,得知Ca、Ba、C和O元素的含量較高,Sr元素含量較低,與之前的ScaleChem預(yù)測吻合(見圖3(c))。
圖3 垢樣的掃描電鏡與能譜分析
(1)單一阻垢劑的阻垢效果。分別選取兩種有機膦系阻垢劑DTPMPA(二乙烯三胺五甲叉磷酸鈉)、EDTMPS(乙二胺四甲叉磷酸鈉)和兩種聚合物類阻垢劑PASP(聚天冬氨酸)、PESA(聚環(huán)氧琥珀酸)進行阻垢性能篩選,評定方法參照SY/T 5673—2006進行,試驗溫度70℃。在低濃度下,觀察4種阻垢劑對水樣的阻垢率,見圖4。
圖4 低濃度下4種阻垢劑的阻垢效果
由圖4可知,在低濃度加藥量下,4種阻垢劑的阻垢率均不高,在質(zhì)量濃度40 mg/L的條件下,EDTMPS、PASP和PESA的阻垢率超過了60%,DTPMPA的阻垢率僅為38.2%,且阻垢趨勢變化較大,證明阻垢效果不穩(wěn)定。
(2)總濃度一定時,不同比例復(fù)配阻垢劑的阻垢效果。根據(jù)試驗結(jié)果,選擇阻垢效果較好的3種阻垢劑進行兩兩復(fù)配試驗,總質(zhì)量濃度為40 mg/L,結(jié)果見圖5。
圖5 阻垢劑復(fù)配效果
由圖5可知,EDTMPS和PESA的復(fù)配效果最差,與單獨使用的阻垢率相差不多,通過檢查廣口瓶中的水樣發(fā)現(xiàn)存在大顆粒的懸浮垢和部分沉積垢,說明阻垢效果較差;EDTMPS與PASP在2∶1的條件下阻垢效果最好,可達(dá)90.5%,觀察廣口瓶中只有少量的懸浮垢存在于水中,阻垢機理主要為分散作用和晶格畸變作用;PASP與PESA在3∶1的條件下阻垢效果最好,可達(dá)92.1%,觀察廣口瓶中只有少量的沉積垢附著在瓶底,阻垢機理主要為絡(luò)合增溶作用和閾值效應(yīng)。
(3)在不同阻垢劑濃度、溫度、水質(zhì)礦化度和pH值條件下,兩種復(fù)配阻垢劑(EDTMPS與PASP復(fù)配比例為2∶1、PASP與PESA復(fù)配比例為3∶1)的阻垢效果穩(wěn)定性分析。分析結(jié)果見圖6。
圖6 不同因素對復(fù)配阻垢劑阻垢效果的影響
從圖6(a)可以看出,兩種復(fù)配阻垢劑的性能差異較為顯著,隨著濃度的增加,PASP與PESA復(fù)配的阻垢率曲線波動較大,EDTMPS與PASP復(fù)配后曲線趨勢平緩,阻垢率均呈現(xiàn)先增大后緩慢減小趨勢。
從圖6(b)可以看出,隨著溫度的升高,阻垢率均呈現(xiàn)先增大后減小趨勢,在70℃時阻垢效果最好,這是由于隨著溫度升高,分子間運動增強,活化反應(yīng)加快,但隨著溫度繼續(xù)上升,阻垢劑束縛成垢陽離子結(jié)晶成核的動力學(xué)作用減弱,影響了阻垢效果。
從圖6(c) 可以看出,隨著NaCl含量的增加,阻垢率均呈現(xiàn)先明顯增加后緩慢降低趨勢,兩條曲線較為平穩(wěn),這是由于隨著溶液中NaCl含量的增加,垢樣的成核速度減小,溶解度增大,當(dāng)NaCl為30 g/L時,溶解度達(dá)到最大,隨后溶解度有所下降,故阻垢率緩慢下降。
從圖6(d) 可以看出,兩條曲線在pH值呈酸性或堿性的條件下,阻垢效果較差,在pH值為7時阻垢效果最好,這是由于pH較低時,會對設(shè)備和管道產(chǎn)生腐蝕作用,腐蝕產(chǎn)物阻礙阻垢劑在金屬表面成膜,pH較高時促進了轉(zhuǎn)化為,使結(jié)垢反應(yīng)向正向移動,增大了結(jié)垢量。
綜上所述,當(dāng)PASP與PESA以3∶1復(fù)配時,阻垢效果起伏較大,穩(wěn)定性較差;當(dāng)EDTMPS與PASP以2∶1復(fù)配時,阻垢效果較為穩(wěn)定。因此,選擇EDTMPS與PASP以2∶1比例復(fù)配的阻垢劑。
由水質(zhì)分析可知,不同水樣除了含有成垢離子外,懸浮物含量也超標(biāo),原工藝只添加了PAC(聚合氯化鋁)一種無機絮凝劑,出水效果并不好。經(jīng)研究表明,將無機絮凝劑和有機絮凝劑進行復(fù)配,在低濃度下即可產(chǎn)生較好的協(xié)同作用。對CPAM(陽離子聚丙烯酰胺)、APAM(陽離子聚丙烯酰胺)、QPVP(季銨化聚乙烯吡啶)、SZYA(烴基化陽離子玉米淀粉)4種有機絮凝劑的單劑效果進行評價,加藥質(zhì)量濃度1mg/L。試驗結(jié)果表明:
(1)CPAM相對其他藥劑具有絮團形成和沉降時間短、絮團相對尺寸大、上清液透光率高等特點[12],因此選擇CPAM為與無機絮凝劑PAC復(fù)配的有機絮凝劑。
(2)無機和有機絮凝劑的添加比例、攪拌時間以及加藥間隔均會對絮凝效果產(chǎn)生影響,在此利用Designexpert8.0軟件進行響應(yīng)曲面設(shè)計(RSM),并將試驗結(jié)果導(dǎo)入origin進行數(shù)據(jù)處理,每個因素設(shè)計5個水平,結(jié)果見圖7。隨著絮凝劑濃度的不斷增加,透光率呈現(xiàn)先上升后降低的趨勢,響應(yīng)曲面呈網(wǎng)兜狀分布,當(dāng)PAC與CPAM的質(zhì)量濃度分別為70 mg/L和1 mg/L時,透光率最高;攪拌時間主要影響絮凝劑的分子擴散和流體介質(zhì)的湍動能[13],加藥間隔主要影響絮體的成形和脫穩(wěn)[14],當(dāng)攪拌時間和加藥間隔分別為5 min和30 s時,透光率最高。
留17站原采出水處理及注水系統(tǒng)的工藝為:油區(qū)來水先進入700 m3除油罐和沉降罐,然后進兩級石英砂過濾器,最后經(jīng)殺菌后進入注水罐,其流程如圖8(a)所示。該工藝存在以下問題:
(1)只添加了PAC(聚合氯化鋁)一種無機絮凝劑,絮團的形成和沉降時間較長,相對尺寸較小,加大了過濾器的負(fù)擔(dān),反洗周期較短。
(2) 沉降罐前后流程沒有緩沖罐和調(diào)節(jié)罐,油區(qū)來水與淺層地下水混合后沉降時間不夠,出口水質(zhì)懸浮物超標(biāo)。
(3)除氧劑在過濾之前添加,水質(zhì)經(jīng)過濾后進入注水罐仍然有曝氧的可能。
(4)無罐底污泥處理裝置。
針對存在的上述問題,對該工藝進行了改進,改進后的工藝流程如圖8(b)所示:首先油區(qū)來水加入阻垢劑和緩蝕劑后進入除油罐,除去水中的浮油和分散油。隨后與淺層地下水混合后進入調(diào)節(jié)罐,通過調(diào)節(jié)罐的液位調(diào)整不同水源水的配比,達(dá)到要求后進入沉降罐沉降1~2 h,與此同時先加入70 mg/L PAC,再加入1 mg/L CPAM,加藥時間與沉降罐進水時間保持一致,保證藥劑充分混合。此后沉降罐上清液進入緩沖罐進行二次沉降,沉降后經(jīng)提升泵加壓進入兩級精細(xì)過濾器,過濾后進入注水罐,并分別在注水罐前端和后端進行殺菌和除氧;而沉降罐罐底污泥則排入生物反應(yīng)池,對含油污泥中的油類和有機物進行降解,而后進入疊螺機進行調(diào)制-機械分離以降低污泥中的含水率,從而減少外運體積。
圖7 不同因素對絮凝劑絮凝效果的影響
圖8 采出水處理工藝流程
對改造后工藝流程的不同節(jié)點(油區(qū)來水、絮凝罐出口、過濾器出口、注水罐出口)進行水質(zhì)分析,以此確定工藝優(yōu)化效果。水質(zhì)分析結(jié)果如表2所示,處理后水質(zhì)的含油量、懸浮物含量均有大幅降低,三種細(xì)菌的含量也大幅降低,出水水質(zhì)達(dá)到SY/T 5329—2012中的推薦水質(zhì)指標(biāo)。
表2 改造后工藝流程不同節(jié)點的水質(zhì)變化
取處理前后的采出水進行人工巖心傷害試驗,以評價采出水中含油量、懸浮物含量、粒徑中值、菌類和結(jié)垢產(chǎn)物對地層的傷害,評價結(jié)果見圖9。隨著注水倍數(shù)的增加,滲透率的下降幅度不斷增加,當(dāng)注水倍數(shù)為30倍的孔隙體積時,由處理前采出水引起的滲透率下降幅度為48.2%,而處理后的下降幅度則為21.7%,未超過30%,因此處理后采出水可以作為合格的采出水進行回注。
圖9 不同注水倍數(shù)下的人工巖心滲透率下降率
(1)利用ScaleChem結(jié)垢預(yù)測軟件,對注水井筒和采出水處理設(shè)備中的結(jié)垢量進行了預(yù)測,在井筒底部,CaCO3的結(jié)垢量為488 mg/L,BaSO4的結(jié)垢量為154 mg/L。
(2) 當(dāng)PASP與PESA以3∶1進行復(fù)配時,其阻垢效果起伏較大,穩(wěn)定性較差;當(dāng)EDTMPS與PASP以2∶1進行復(fù)配時,其阻垢效果較為穩(wěn)定。
(3)處理后水質(zhì)的含油量、懸浮物含量均大幅降低,出水水質(zhì)達(dá)到SY/T 5329—2012中的推薦水質(zhì)指標(biāo),巖心滲透率的下降幅度為21.7%,處理后采出水可以作為合格的采出水進行回注。