馬正海,伍小成,徐 琨
(葛洲壩宜城水泥有限公司,湖北襄陽 441400)
熟料是水泥生產(chǎn)的重要原料,而生料是熟料煅燒的基礎(chǔ),它的質(zhì)量及成分波動間接影響水泥企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。生料取樣代表性及配比調(diào)整滯后性將直接影響生料成分穩(wěn)定性,進(jìn)而影響熟料質(zhì)量與水泥質(zhì)量。
傳統(tǒng)熒光分析法的生料配料方式存在明顯的缺點:
(1)取樣代表性無法保證。
(2)制樣程序多,樣品易受污染。
(3)檢測周期長。
(4)配料調(diào)整滯后嚴(yán)重,無法自動適應(yīng)物料性質(zhì)的隨時變化。
(5)矩形堆場由于堆料機(jī)布料層數(shù)達(dá)不到設(shè)計要求,礦區(qū)石灰石品味復(fù)雜,破碎機(jī)口配礦措施難以有效監(jiān)督執(zhí)行,造成堆與堆之間及每堆石灰石堆頭,堆中,堆尾石灰石品味差異大,每次石灰石換堆調(diào)整均不夠及時,出磨生料成分易出現(xiàn)失控狀況。
(6)調(diào)整配比時人為因素受操作人員的知識結(jié)構(gòu),專業(yè)水平,學(xué)習(xí)能力,對質(zhì)量控制的能力等因素影響,個體差異較大。
為解決上述問題,我公司于2018年5月引進(jìn)東方測控中子活化水泥在線分析儀(以下簡稱中子分析儀)2臺,主要應(yīng)用于礦山開采監(jiān)控與出磨生料配料。本文主要介紹中子分析儀在生料配料中的使用情況,采用中子活化瞬發(fā)γ分析技術(shù),在線檢測皮帶上的物料成分及控制系統(tǒng)2分鐘/次生料配比的調(diào)整(最短周期1min)可以很好地解決配料中生料取樣點代表性及配比調(diào)整滯后性的問題。
中子分析儀主要安裝生料調(diào)配站以后,在生料入磨皮帶之間,采用中子活化瞬發(fā)γ分析(PGNAA)技術(shù),利用中子及高能γ射線的貫穿能力,對通過的所有物料進(jìn)行無接觸實時檢測,動態(tài)檢測搭配好的物料中 CaO、SiO2、Al2O3、Fe2O3、MgO 等多種元素的含量并通過編入的公式計算出KH、SM、IM三率值,通過光纖數(shù)據(jù)傳送給生料計算機(jī)控制系統(tǒng),控制計算機(jī)對信號進(jìn)行處理并把已經(jīng)處理好的數(shù)據(jù)發(fā)送回中子分析儀主機(jī),通過KH、SM、IM三率值設(shè)定值進(jìn)行優(yōu)化計算(可以要求供應(yīng)商設(shè)置三率值優(yōu)先級),動態(tài)實時調(diào)節(jié)各原料下料倉皮帶轉(zhuǎn)速,進(jìn)而調(diào)整物料配比,使生料三率值不斷趨近設(shè)定值,并根據(jù)實際數(shù)據(jù)始終圍繞設(shè)定值在允許范圍內(nèi)波動,得到穩(wěn)定的生料成分,從而提高生料合格率,實現(xiàn)生料配料的動態(tài)精準(zhǔn)管控,降低出磨生料質(zhì)量波動。
采用中子活化在線多元素分析儀后,配料控制系統(tǒng)由傳統(tǒng)的配比調(diào)整轉(zhuǎn)變?yōu)槿手抵笜?biāo)調(diào)整,促進(jìn)質(zhì)量管理人員管理理念的轉(zhuǎn)變,生料配料管理由行為管理轉(zhuǎn)變?yōu)橹笜?biāo)管理,管控更為精細(xì)化。
其次是人工檢測頻次降低,根據(jù)出磨生料穩(wěn)定性情況,調(diào)整人工檢驗頻次由原來的1小時/次調(diào)整至2小時/次,入窯生料由原來的2小時/次調(diào)整至8小時/次。
在使用后,換堆調(diào)整時間由人工調(diào)整的8h縮短至2h內(nèi),出磨生料三率值波動極差有明顯下降。
使用分析儀前后,出磨生料三率值合格率見表1,入窯生料三率值合格率見表2,熟料三率值質(zhì)量對比見表3。
從表1中可以看到,出磨生料三率值合格率均得到較大幅度提高。
從表2中可以看到,入窯生料三率值合格率均得到小幅提高,且在實際生產(chǎn)中應(yīng)用時,當(dāng)生料均化庫料位較低(低于28m)時,入窯生料三率值穩(wěn)定性也較往年大幅提升。
表1 使用分析儀前后出磨生料三率值合格率對比
表2 使用分析儀前后入窯生料三率值合格率對比
表3 使用分析儀前后熟料質(zhì)量數(shù)據(jù)對比
從表3中可以看出,熟料3d抗壓強(qiáng)度由31.6MPa提高至32.8MPa,28d抗壓強(qiáng)度由59.9MPa提升至61.0MPa,標(biāo)準(zhǔn)偏差由1.90下降至1.30,熟料強(qiáng)度穩(wěn)定性大幅提升。
經(jīng)安裝調(diào)試并試運行一段時間后,實際應(yīng)用時主要遇到以下問題:
(1)每逢雨季,物料水分大,特別是硅質(zhì)物料下料不暢并堵倉引起頻繁斷料,對配料分析產(chǎn)生不利影響。
對此,我公司主要采取以下措施:①優(yōu)化生料配料方案,增加石灰石堆硅元素含量,多搭配中低品味石灰石,提高石灰石摻比,從而達(dá)到降低硅土使用量的效果;②采取主動控制措施穩(wěn)定硅土成分,要求礦山對硅土層進(jìn)行覆蓋,盡量在晴朗天氣時增加輔料儲量,并要求破碎機(jī)機(jī)口人員按規(guī)定比例將硅土與高硅低鈣石灰石搭配后破碎,同時要求均化系統(tǒng)加強(qiáng)硅土均化效果;③對各生料調(diào)配站采取密封措施,降低雨水對物料的影響。一旦出現(xiàn)堵斷料時,現(xiàn)場人員要及時疏通,在短時間內(nèi)解決問題。
經(jīng)上述措施改進(jìn)后,硅質(zhì)原料的成分相對穩(wěn)定,均化效果明顯改善,硅質(zhì)原料斷料頻次由每月32次降低至10次,顯著降低。同時,輔料斷料時的補(bǔ)償措施也有效降低生料三率值的波動。
(2)前期對分析儀維護(hù)保養(yǎng)未能重視,特別是長期斷電后,再次重啟分析儀時,發(fā)現(xiàn)分析儀檢測結(jié)果失真,無法配料,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)是控制柜內(nèi)自動控溫的半導(dǎo)體空調(diào)損壞。更換半導(dǎo)體空調(diào)后,重新上電,經(jīng)過一段時間,直到探測器溫度點達(dá)到正常值為止,分析儀才恢復(fù)正常工作。因此應(yīng)定期對分析儀現(xiàn)場設(shè)備巡檢,出現(xiàn)問題及時處理,杜絕此類情況再次發(fā)生。
(3)出磨生料微量元素檢測誤差較大,堿含量,氯離子由于含量低,數(shù)據(jù)變化不大,對后續(xù)的生產(chǎn)指導(dǎo)意義不大。因此在動態(tài)標(biāo)定時應(yīng)按廠家的要求取樣多組,微量元素盡量拉開差距,將標(biāo)樣結(jié)果加入曲線背景中。
(4)由于在安裝中子分析儀時,本公司還未進(jìn)行固廢項目,入磨不可燃物不經(jīng)過分析儀,不能檢測生料中的不可燃物,造成分析儀生料成分與熒光對比數(shù)據(jù)有較大偏差,我們主要以分析儀數(shù)據(jù)為主,根據(jù)趨勢做出相應(yīng)調(diào)整,編制偏差表格統(tǒng)計偏差范圍,從而盡量減少不可燃物成分帶來的生料成分波動。
(5)物料成分與三率值要求不匹配時不能自動報警,配料補(bǔ)償周期較長,補(bǔ)償力度不大,成分會出現(xiàn)較大偏差,這要求配料人員提高隨機(jī)應(yīng)變的能力,也要求廠家技術(shù)人員對設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化升級。
中子分析儀投入使用后,以其為主進(jìn)行自動配料,集檢測、配料一體,大大降低配料人員勞動強(qiáng)度,解決了堆頭效應(yīng)和離析效應(yīng)等難題。分析儀自動配料相對于原手動配料KH合格率提高31.1%,大幅提升出磨生料穩(wěn)定性,檢測結(jié)果不受人工取樣制樣誤差干擾,對穩(wěn)定窯況和提高熟料強(qiáng)度及穩(wěn)定性起到了重要作用。新設(shè)備的應(yīng)用也推動質(zhì)量管理者的管理理念由行為管理積極向指標(biāo)管理轉(zhuǎn)變,有助于公司管理水平不斷提高。