羅建平
摘 要:工作面監(jiān)控中心的設(shè)計(jì)與應(yīng)用有助于實(shí)現(xiàn)井下開采的無人化、自動(dòng)化,做到對(duì)井下工作面生產(chǎn)全過程的動(dòng)態(tài)監(jiān)控,推動(dòng)井下綜采作業(yè)的開展朝著自動(dòng)化、智能化的方向持續(xù)發(fā)展。本文以自動(dòng)化監(jiān)控中心設(shè)計(jì)的分析為切入點(diǎn),進(jìn)一步提出自動(dòng)化監(jiān)控中心在實(shí)踐綜采工作面生產(chǎn)作業(yè)中的應(yīng)用。
關(guān)鍵詞:自動(dòng)化;監(jiān)控中心;應(yīng)用
自動(dòng)化開采作業(yè)已然成為我國(guó)采礦事業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì),并且當(dāng)前國(guó)內(nèi)外對(duì)自動(dòng)化技術(shù)在綜采工作面中的應(yīng)用已經(jīng)加大研究力度。但是相較于國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家,我國(guó)在自動(dòng)監(jiān)控中心方面的研究與應(yīng)用相對(duì)滯后。鑒于此,需立足于國(guó)內(nèi)外自動(dòng)化監(jiān)控中心的發(fā)展與應(yīng)用進(jìn)行分析,集成姿態(tài)定位、視頻圖像處理、傳感、計(jì)算機(jī)等技術(shù)的應(yīng)用,進(jìn)行自動(dòng)化綜采工作面監(jiān)控中心的研制與應(yīng)用,以此為自動(dòng)化綜采作業(yè)的開展提供安全保障。
1 監(jiān)控中心組成
作為采礦自動(dòng)控制系統(tǒng)中的核心組成,監(jiān)控中心擔(dān)當(dāng)著“大腦”的角色,涉及到對(duì)綜采工作面海量數(shù)據(jù)信息的收集、分析以及處理。為確保監(jiān)控中心功能的科學(xué)劃分,采用模塊化設(shè)計(jì),具體組成包括網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、顯示器、隔爆計(jì)算機(jī)、控制臺(tái)等。依據(jù)對(duì)綜采工作面實(shí)際情況的分析,進(jìn)行架構(gòu)中心主體的架設(shè),主體采用長(zhǎng)方體鋼架構(gòu),設(shè)置時(shí)按照功能需求區(qū)分成設(shè)備艙、操作艙,操作艙內(nèi)設(shè)置顯示器、控制臺(tái)等設(shè)備,按照人機(jī)工程學(xué)進(jìn)行合理布置;設(shè)備艙布設(shè)隔爆計(jì)算機(jī)、交換機(jī)等設(shè)備,操作艙內(nèi)預(yù)留2~3人的操作空間,具體監(jiān)控中心結(jié)構(gòu)如圖一所示[1]。
2 監(jiān)控中心具體設(shè)計(jì)
2.1 隔爆計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)
隔爆計(jì)算機(jī)的設(shè)置需做到對(duì)顯示器集中布置,具體設(shè)計(jì)中,需進(jìn)行主板電路與顯示屏的分離設(shè)置,顯示屏采用低耗技術(shù),并采用隔爆方式進(jìn)行主板的設(shè)置,盡可能減少計(jì)算機(jī)的質(zhì)量與外形尺寸面積(如圖2)。針對(duì)隔爆計(jì)算機(jī)不同構(gòu)件的設(shè)計(jì),具體為:①主板選型。以及對(duì)主板運(yùn)行環(huán)境的分析,選用AMD的Fusion APU主板,具有性能強(qiáng)、穩(wěn)定性強(qiáng)等優(yōu)勢(shì),該主板可支持DX11圖形的運(yùn)行,并為監(jiān)控中心進(jìn)行高清視頻的呈現(xiàn)提供保證[2];②隔離模塊設(shè)計(jì)。依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的分析,進(jìn)行隔爆主機(jī)接口的本安化設(shè)計(jì)。分析其設(shè)計(jì)原理,主要是利用電氣隔離耦合的方式進(jìn)行隔爆電路信號(hào)的隔離,確保隔爆電路的能量被有效限制在隔爆腔內(nèi);③不間斷電源設(shè)計(jì)。若監(jiān)控中心運(yùn)行期間出現(xiàn)掉電、斷電現(xiàn)象,極易影響到監(jiān)控中心作用的發(fā)揮,甚至造成系統(tǒng)資源、文件的大量損壞。對(duì)此,需重視對(duì)電源進(jìn)行掉電保護(hù)功能的設(shè)計(jì),將鋰電池設(shè)置于12V后端,當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生掉電現(xiàn)象時(shí),鋰電池會(huì)當(dāng)做備用電源維持正常供電。
2.2 系統(tǒng)軟件架構(gòu)
監(jiān)控中心軟件架構(gòu)囊括驅(qū)動(dòng)層、數(shù)據(jù)層以及數(shù)據(jù)可視化層(如圖3)。①系統(tǒng)中驅(qū)動(dòng)層、數(shù)據(jù)可視化以及實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)共同組成地下部分,雖三層之間可實(shí)現(xiàn)靈活部署,但是各層之間呈現(xiàn)出相互獨(dú)立的狀態(tài);②實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)層是軟件系統(tǒng)架構(gòu)中的核心組成,具體功能體現(xiàn)為:a、依托于驅(qū)動(dòng)層進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的連接與通信;b、為數(shù)據(jù)可視化構(gòu)建完善的設(shè)備模型數(shù)據(jù);c、進(jìn)行數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)采集與記錄;d、數(shù)據(jù)可視化。可在工作面任意一臺(tái)計(jì)算機(jī)進(jìn)行獨(dú)立服務(wù)的部署,操作人員可依托于CS模式進(jìn)行人機(jī)交互操作。
2.3 數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)
在綜采設(shè)備建模中采用面對(duì)對(duì)象建模技術(shù),以此為基礎(chǔ)構(gòu)建數(shù)據(jù)庫(kù)。運(yùn)行期間對(duì)監(jiān)控對(duì)象利用關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行歷史數(shù)據(jù)的存儲(chǔ),具體體現(xiàn)為:①設(shè)備及其功能建模采用面向?qū)ο髷?shù)據(jù)庫(kù)模型;②進(jìn)行SQL數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)的研發(fā),并進(jìn)行關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)的轉(zhuǎn)化。
2.4 通信設(shè)計(jì)
采用統(tǒng)一控制接口進(jìn)行系統(tǒng)軟件連接,可以在保證各軟件穩(wěn)定連接的前提下,實(shí)現(xiàn)第三方設(shè)備的靈活接入[3]。通過對(duì)通信鏈路層與協(xié)議解析進(jìn)行抽象,實(shí)現(xiàn)對(duì)串口、UDP、TCP等鏈路通道組建的提供,確保通信數(shù)據(jù)可以在各個(gè)鏈路中有效獲取。同時(shí),該監(jiān)控中心通信設(shè)計(jì)囊括S7-300等常規(guī)協(xié)議規(guī)約,為監(jiān)控中心進(jìn)行綜采設(shè)備的遠(yuǎn)程監(jiān)控提供支撐。
3 監(jiān)控中心在綜采工作面中的具體應(yīng)用
將該監(jiān)控中心應(yīng)用于某礦業(yè)集團(tuán)工作面中,具體應(yīng)用情況體現(xiàn)如下:
3.1 工作面概況分析
該工作面走向長(zhǎng)度約為230m,運(yùn)輸巷、回風(fēng)巷均呈現(xiàn)為矩形斷面,長(zhǎng)與高分別為4.5m、2.8m。該工作面設(shè)備采用包括:液壓支架為ZY6800型號(hào),高度約為1.15~2.40m;采煤機(jī)選用MG×200型號(hào),功率為2×200kW;刮板輸送機(jī)選用SGZ800型號(hào),輸送產(chǎn)量為100t/h。
3.2 應(yīng)用效果
綜采工作面進(jìn)行自動(dòng)化監(jiān)控中心的布設(shè),采煤機(jī)作業(yè)的開展受到計(jì)算機(jī)控制;具體作業(yè)期間依托于計(jì)算機(jī)控制進(jìn)行記憶截割,并以相關(guān)工藝程序?yàn)榛鶞?zhǔn),進(jìn)行采煤機(jī)的自動(dòng)化運(yùn)行;監(jiān)控中心可實(shí)現(xiàn)對(duì)采礦設(shè)備狀態(tài)信息、運(yùn)行環(huán)境、機(jī)身畫面的高清顯示,幫助管理人員進(jìn)行綜采情況的全面掌握,并做到在開采作業(yè)期間進(jìn)行采煤機(jī)設(shè)備運(yùn)行的隨時(shí)干預(yù);進(jìn)行液壓支架遠(yuǎn)程控制,以及對(duì)監(jiān)控畫面的分析,對(duì)液壓支架移動(dòng)進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,并做到對(duì)刮板輸送機(jī)降架、升架等操作的遠(yuǎn)程控制;監(jiān)控中心的畫面監(jiān)控覆蓋整個(gè)工作面,視頻信號(hào)共28路,攝像頭設(shè)備的設(shè)置間隔為每6個(gè)支架設(shè)置一個(gè),達(dá)到自動(dòng)化、動(dòng)態(tài)化、實(shí)時(shí)化監(jiān)控綜采工作面的目的。
4 結(jié)束語(yǔ)
煤礦綜采作業(yè)的開展,依托于自動(dòng)監(jiān)控中心的布設(shè),可以在遠(yuǎn)程控制采礦設(shè)備運(yùn)行的同時(shí),達(dá)到綜采工作面實(shí)際情況全面掌握的目的。所以,進(jìn)行自動(dòng)監(jiān)控中心的設(shè)計(jì)與應(yīng)用,可以為煤礦綜采自動(dòng)化、智能化的發(fā)展提供基礎(chǔ)支撐。
參考文獻(xiàn):
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[3]閆孝妲,付華,劉南,等.綜采自動(dòng)化監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J].儀表技術(shù)與傳感器,2011(10):73-75.