蓋巍巍,席亞兵
三一重型裝備有限公司 遼寧沈陽(yáng) 110027
掘進(jìn)機(jī)履帶板傳遞驅(qū)動(dòng)力并承受設(shè)備機(jī)身重力,其工作環(huán)境惡劣,載荷變化劇烈。目前履帶板主要采用合金材料制造,制造方法主要有鍛造和鑄造,但是鍛造履帶板比鑄造的成本高 10 余倍,故鑄造履帶板的使用更為廣泛。
現(xiàn)有某型號(hào)掘進(jìn)機(jī)履帶板在使用過(guò)程中發(fā)生了銷耳斷裂故障,該履帶板采用的是鑄造工藝,使用環(huán)境為硬巖工況,巖石硬度為F8~F9,掘進(jìn)機(jī)在進(jìn)尺至245 m 時(shí)發(fā)現(xiàn)履帶板銷耳斷裂,為準(zhǔn)確地找出故障原因,在履帶板返廠后對(duì)其進(jìn)行了化學(xué)成分和機(jī)械性能檢驗(yàn),從設(shè)計(jì)參數(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量及使用工況 3 個(gè)方面進(jìn)行了分析,根據(jù)分析結(jié)果找出故障原因,并制定改進(jìn)對(duì)策,為履帶板的設(shè)計(jì)、制造及故障分析提供了借鑒和幫助。
履帶板輪廓尺寸為 720 mm×275 mm×120 mm,鑄件主體壁厚為 90 mm,最小壁厚為 15 mm,銷耳厚度為 17 mm,履帶板左右兩側(cè)各有一個(gè)銷孔,考慮澆注過(guò)程中的流動(dòng)性,盡量將履帶板的壁厚做到均勻過(guò)渡[1],履帶板材料為 ZG30CrMnSi。
履帶板工作過(guò)程中受到拉力F1、掘進(jìn)機(jī)重力G1以及地面摩擦力F23 種力的作用[2]。
掘進(jìn)機(jī)重力G=1 200 000 N,行走部輸出轉(zhuǎn)矩T=220 000 N·m,驅(qū)動(dòng)輪節(jié)圓直徑D=965 mm,掘進(jìn)機(jī)行走部單側(cè)支重輪數(shù)量b=10 個(gè)。驅(qū)動(dòng)輪的拉力F1、履帶板承受掘進(jìn)機(jī)重力G1以及地面摩擦力F2的計(jì)算公式如下:
驅(qū)動(dòng)輪的拉力
F1=2T/D=2×220 000/0.965=4.56×105N,履帶板承受掘進(jìn)機(jī)重力
G1=G/2b=1 200 000/2×10=6×104N,地面摩擦力
F2=0.1G/2=6×104N。
在Creo 中創(chuàng)建履帶板三維模型,將模型簡(jiǎn)化并導(dǎo)入 ANSYS 軟件中。設(shè)置履帶板材料為 ZG30CrMnSi,泊松比為 0.3,彈性模量為 206 GPa,密度為 7 850 kg/m3,屈服強(qiáng)度為 490 MPa。模型采用自由網(wǎng)格劃分,設(shè)置網(wǎng)格大小為 25 mm,得到 35 557 個(gè)節(jié)點(diǎn)和20 791 個(gè)單元。為保證銷耳應(yīng)力分析結(jié)果更準(zhǔn)確,將銷耳處網(wǎng)格進(jìn)行加密。
按履帶板實(shí)際受力進(jìn)行加載,給履帶板施加驅(qū)動(dòng)力F1、掘進(jìn)機(jī)重力G1和地面摩擦力F2,選擇銷耳及履帶板底面進(jìn)行全自由度約束,加載結(jié)果如圖 1~3所示。
圖1 履帶板加載云圖
圖2 履帶板應(yīng)力云圖
圖3 履帶板變形云圖
由圖 2、3 可知,履帶板在該加載條件下的最大應(yīng)力值為 133.77 MPa,位于履帶銷耳根部。履帶板最大變形量為 0.151 95 mm,位于履帶板中間銷耳處。履帶板材料 ZG30 CrMnSi 的屈服強(qiáng)度為 490 MPa,由此得出履帶板設(shè)計(jì)安全系數(shù)
n=490/133.77=3.66,
由此可知產(chǎn)品安全系數(shù)足夠。
分析故障履帶板的化學(xué)成分[3],分析結(jié)果如表 1所列,符合設(shè)計(jì)要求。
表1 故障履帶板檢驗(yàn)化學(xué)成分 %
故障履帶板取樣如圖 4 所示,對(duì)該樣件進(jìn)行硬度及機(jī)械性能檢驗(yàn),結(jié)果如表 2 所列,檢驗(yàn)結(jié)果符合設(shè)計(jì)要求。
圖4 故障履帶板樣件
表2 故障履帶板硬度及機(jī)械性能檢測(cè)
將故障履帶板清洗后,發(fā)現(xiàn)斷口處金屬液融合不理想,斷面光滑,邊緣呈圓角,符合鑄造冷隔缺陷的特征,如圖 5 所示。
圖5 故障履帶板銷耳斷口
在斷口處取樣進(jìn)行金相觀察,金相組織為 4 級(jí)回火索氏體,少量條狀、塊狀鐵素體,金相組織合格。夾雜物按 TB/T 2451—1993 評(píng)定為Ⅲ型 (點(diǎn)狀)夾雜物(粗系)1 級(jí),夾雜物合格。
現(xiàn)場(chǎng)底板狀況良好,截割斷面寬為 5.2 m,高為5.8 m,巖石硬度為F8~F9,進(jìn)尺數(shù)為 245 m,巖石硬度及巷道尺寸在設(shè)備允許使用參數(shù)范圍內(nèi),且設(shè)備進(jìn)尺數(shù)較少,排除工況原因。
結(jié)合設(shè)計(jì)參數(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量及使用工況 3 種因素,分析可知,此次故障是鑄造冷隔缺陷導(dǎo)致。
結(jié)合鑄造廠家鑄造工藝、澆注模具等因素,分析冷隔缺陷產(chǎn)生的原因,并給出改進(jìn)方案。
金屬液充型后,金屬液的交接處融合不理想,在鑄件中產(chǎn)生穿透或不穿透的縫隙,稱之為冷隔。冷隔多出現(xiàn)在遠(yuǎn)離流道的鑄件表面和薄壁處,形狀為金屬液初流動(dòng)時(shí)的形狀,表面光滑,邊緣呈圓角。冷隔產(chǎn)生的原因包括金屬液化學(xué)成分不合理、出爐與澆注溫度低、澆注模具設(shè)計(jì)不合理、內(nèi)澆道位置不當(dāng)、斷面面積過(guò)小等[4],與鑄造廠家溝通后,總結(jié)本次鑄造缺陷產(chǎn)生的原因如下:
(1)鑄造過(guò)程中保溫效果較差,特別是北方冬季溫度低,容易導(dǎo)致冷隔缺陷產(chǎn)生;
(2)金屬液流動(dòng)速度慢;
(3)排氣孔位置不合理。
根據(jù)目前設(shè)計(jì)參數(shù)及鑄造廠家現(xiàn)有生產(chǎn)條件,給出如下鑄造改進(jìn)意見(jiàn):
(1)增加保溫層,提升保溫效果;
(2)改變鋼液中碳含量,增加鋼液流動(dòng)性;
(3)提高型砂透氣性,合理設(shè)置出氣冒口,保證氣體及時(shí)順利排出;
(4)提升澆注溫度,合理設(shè)定鋼液靜定時(shí)間。
針對(duì)履帶板銷耳斷裂故障,從設(shè)計(jì)參數(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量及使用工況 3 個(gè)方面進(jìn)行了分析,通過(guò)有限元分析、材料化學(xué)成分分析、機(jī)械性能試驗(yàn)等手段,最終確定本次故障是由鑄造冷隔缺陷導(dǎo)致。筆者分析查找了導(dǎo)致冷隔缺陷產(chǎn)生的原因,并給出了改進(jìn)對(duì)策。按此方案改進(jìn)后履帶板使用狀況良好,故障率大大降低,為今后履帶板故障分析及改進(jìn)提供了參考和借鑒。