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        旋轉設備轉子不平衡故障診斷案例

        2020-09-20 10:53:48李俊杰李鑫
        新疆有色金屬 2020年4期
        關鍵詞:軸心倍頻汽輪機

        李俊杰 李鑫

        (新疆新業(yè)能源化工有限責任公司 昌吉 831100)

        旋轉機械設備中,旋轉體質量沿旋轉中心線的不均勻分布叫做不平衡。轉子不平衡是各類旋轉機械中普遍存在的故障,由此引起的機器振動或運行時產(chǎn)生的其他問題稱為不平衡故障。不平衡產(chǎn)生的原因有轉子結構設計不合理、機械加工質量偏差、裝配誤差、材質不均勻、動平衡精度差等。在生產(chǎn)運行中能否精準判斷設備故障發(fā)生的主要原因,制定對應措施加以處置、預防對企業(yè)的發(fā)展非常重要。本文通過系統(tǒng)地介紹旋轉機械設備中利用狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷系統(tǒng)對某公司一例轉子不平衡故障利用趨勢圖譜分析,并結合不平衡特征給出結論。

        1 事件描述

        空分裝置“KDON-28000/34000 型空氣分離設備”兩套,機組為汽輪機帶動增壓機、空壓機運行。該裝置B 套壓縮機于2020年2月至2020年4月壓縮機4 個通道有緩慢爬升趨勢,趨勢為1 倍頻,且壓縮機非聯(lián)端1 倍頻相位也存在緩慢變化趨勢,振值由17μm緩慢上漲至27μm。

        2 機組異常分析

        分析增壓機4個通道振動緩慢上漲的特性如下。

        圖1 1倍頻趨勢圖

        (1)見圖1,壓縮機四通道振值緩慢持續(xù)上漲,壓縮機非聯(lián)端X、Y 軸上漲最為明顯。趨勢為1 倍頻。運行狀態(tài)下測量壓縮機各接觸面間隙,結合各工藝參數(shù)變化趨勢及汽輪機聯(lián)端軸心位置與壓縮機聯(lián)端軸心位置做對比,排除壓縮機工藝參數(shù)及接觸面間隙的變化對振動的影響。說明壓縮機在運行過程中機體內部出現(xiàn)不良惡化。

        (2)分析壓縮機振動異常的特征頻率,見圖1、圖2所示。調取壓縮機非聯(lián)端1倍頻趨勢與1倍頻相位做對比,可看出在轉速變化的情況下1倍頻幅值與1倍頻相位同步發(fā)生變化,同時壓縮機在固定轉速下軸位移由0.10 微米緩慢變化為0.06μm,當穩(wěn)定在一定轉速下后相位變化的趨勢很小。說明壓縮機轉子的質量分布在較長一段時間內發(fā)生了緩慢性改變。

        圖2 1倍頻與相位對比趨勢圖

        (3)進一步調取壓縮機在振動上漲后的波形頻譜圖,從時域圖可看出壓縮機4個通道正峰值與負峰值存在相對關系。從頻域圖中可看出,基頻振動成分占比很大,而其它倍頻成分所占比例很小,引起壓縮機振動的諧波能量主要是集中在轉子的工作頻率上,為1 倍頻。在較小頻率中多以0.38 倍頻、0.41 倍頻為主。說明轉子存在輕微的摩擦。但存在較多的低頻分量細化分析汽輪機振動聯(lián)鎖時的波形形態(tài)與軸心軌跡形態(tài),見圖3。汽輪機振動異常發(fā)生后,時域波形呈正弦波形態(tài),波形的重復性與對稱性良好;汽輪機前后軸承處的軸心軌跡呈橢圓狀,渦動形式為正進動,渦動范圍較大;說明轉子上存在較大的不平衡量。

        (4)見圖3。壓縮機振動緩慢上漲后,壓縮機非聯(lián)端軸心軌跡呈現(xiàn)外8字形,壓縮機聯(lián)端軸心軌跡呈現(xiàn)橢圓形,并伴有正反進動交替現(xiàn)象。說明轉子存在不平衡且壓縮機非聯(lián)端伴有局部摩擦。

        圖3 軸心軌跡圖

        3 診斷結論及建議

        3.1 診斷結論

        綜合以上分析,空分裝置“KDON-28000/34000型B 套壓縮機在自2 月份開始發(fā)生了轉子不平衡故障。結合振動趨勢緩慢上漲的特性,分析認為該機組非聯(lián)端壓縮機進氣側發(fā)生結垢現(xiàn)象,因轉子與定子結構,導致密封間隙、汽流間隙減小,致使壓縮機轉子非聯(lián)端子存在一定程度的摩擦。

        3.2 診斷建議

        對空分裝置“KDON-28000/34000 型B套壓縮機異常振動的診斷建議如下。

        (1)擇機安排時間停車,對壓縮機非聯(lián)端軸承箱密封梳齒檢查,排除因密封梳齒引起的振動故障。

        (2)對壓縮機入口氣源品質進行化驗,如有必要對壓縮機入口空氣過濾器進行更換。

        (3)如現(xiàn)場不具備停車條件,必須進行監(jiān)護運行,同時做好工藝方面嚴格操作,盡量避免負荷劇烈變動;一旦振動再次發(fā)生突變,應立刻停車進行檢修;檢修方面做好搶修的準備,包括備品、備件的準備,檢修隊伍的協(xié)調。

        4 診斷驗證

        機組停機后組織專業(yè)人員對壓縮機非聯(lián)端軸承箱密封梳齒檢查,排除了此因素。壓縮機解體后發(fā)現(xiàn)非聯(lián)端葉片及腔體流道、壓縮機入口管道均存在一定程度的結垢現(xiàn)象,通過高壓清洗去除垢狀物后啟機運行狀態(tài)良好,最高振值穩(wěn)定在20μm以下。

        5 結論

        通過頻譜趨勢分析及診斷驗證,得到以下結論:

        (1)轉子不平衡是旋轉設備比較嚴重的一類故障。輕則會使轉子振幅產(chǎn)生突然變化,影響機組正常運行;重則可能會觸發(fā)聯(lián)鎖停車甚至引發(fā)重大安全事故。

        (2)轉子不平衡引起的原因有很多,且不平衡狀態(tài)的轉子在持續(xù)運行時極易引起局部摩擦類故障,放任不管的話易發(fā)生嚴重的全周摩擦。

        (3)轉子不平衡振動的特征頻率以工頻為主、隨著轉速的變化振動幅值會同步變化。

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