羅起洪
(新疆新鑫礦業(yè)股份有限責任公司阜康冶煉廠 阜康 831500)
近幾年來,隨著阜康冶煉廠產(chǎn)能的提升,離心機系統(tǒng)的處理能力逐年增加,設備及附屬設施的臺套也隨之增加,從最初的3臺1250下部卸料離心機,增加到目前的7臺1500離心機,高位槽也相應增加到了7臺。
圖1 離心機系統(tǒng)高位槽分布示意圖
圖2 離心機廠房一側(cè)機組、高位槽分布
在生產(chǎn)過程中,由于設備分布情況限制(圖2),給操作帶來了諸多不便:離心機班每班當班3 人,分別負責7臺離心機的操作:一人放料、打料;一人巡檢樓下設備和管路、輸送泵;一人負責機組操作。目前系統(tǒng)有2臺濃密機對高位槽給料,料液密度高時,1#-3#機組、6#、7#機組脫濃密機料,4#、5#進行二次脫水;料液密度低時,1#-7#機組均脫離濃密機料液。
此設計應用過程中,負責打料的操作人員必須時刻不停的監(jiān)控設備上的指示燈,在指示燈亮起時,及時關(guān)閉槽體進液控制按鈕,如果關(guān)閉不及時,就會出現(xiàn)冒槽現(xiàn)象。據(jù)初步統(tǒng)計,7臺離心機高位槽每月冒槽次數(shù)有時多達5 次,工藝系統(tǒng)不正常情況下,冒槽次數(shù)會更多,不僅造成資源浪費,也增加操作人員的工作量和勞動強度。
針對生產(chǎn)實際情況,結(jié)合電路控制圖可以看出:原高位槽電路系統(tǒng)設計中只關(guān)注到了任務的完成情況,沒有充分考慮現(xiàn)場人員設置等情況。如果在系統(tǒng)中引入自動控制,實現(xiàn)進料、打料、停機一系列動作的自動控制,則既可以降低操作人員的勞動強度,又可以減少操作意外—冒槽等現(xiàn)象的發(fā)生,實現(xiàn)資源的節(jié)約。
根據(jù)工藝系統(tǒng)供料情況,改造措施分別采用兩種方式進行:
方式一:根據(jù)離心機高位槽目前的工作狀態(tài),1#、2#、3#、6#、7#離心機甩濃密機礦時,4#、5#進行二次甩礦,我們需要解決1#、2#、3#、6#、7#離心機高位槽液位滿時停止供料泵。
措施:在供料泵二次電路上加一個中間繼電器的常閉點,電路圖如圖3:
改造實施后,操作程序如下:在離心機高位槽需進料時,操作人員手動打開進料閥門,開始進料。槽體液位到達液位計后,自動控制系統(tǒng)啟動,自動停止供料,并關(guān)閉進料閥門。
圖3
方式二:1#-7#離心機都甩濃密機礦時,1#-7#高位槽均滿液位才能停止供料泵運行。
措施:將3#、5#、7#高位槽液位中間繼電器并聯(lián),再將5#中間繼電器上串聯(lián)一個小型斷路器,然后把并聯(lián)的KA3(3#中間繼電器)、KA5(5#中間繼電器)和KA7(7#中間繼電器)串聯(lián)到供料泵的停止按鈕中。電路圖如圖4:
圖4
改造實施后,操作程序如下:操作人員合上QF3(第二方案1#電動閥門控制圖)和QF5(第二方案2#電動閥門控制圖),開始進料,啟動自動控制系統(tǒng),如果1#、2#、3#高位槽滿槽,液位到達液位計后,KA3(第二方案1#電動閥門控制圖)中間繼電器得電斷開,自動關(guān)閉進料閥門。4#、5#高位槽繼續(xù)進料,液位達到液位計后,中間繼電器KA5(第二方案2#電動閥門控制圖)得電斷開,關(guān)閉進料閥門。6#、7#高位槽繼續(xù)進料,中間繼電器KA7(第二方案1#電動閥門控制圖)得電斷開,自動停止供料泵運行。至此,所有進料閥門均關(guān)閉,等待進入下一個循環(huán)。
改造實施后,離心機7臺高位槽的冒槽次數(shù)大大減少,操作人員的勞動強度大大降低,也節(jié)約了水資源。具體請看調(diào)查表1:
表1
此項改造,減輕了操作人員的勞動強度,相應減少了水資源的浪費。
在現(xiàn)代科學技術(shù)的眾多領(lǐng)域中,自動控制技術(shù)起著越來越重要的作用。此項改造是自動控制系統(tǒng)在工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)中間環(huán)節(jié)上的一個成功應用,改造實現(xiàn)了離心機高位槽進料的自動控制,對于連續(xù)生產(chǎn)的企業(yè)而言,具有重要意義。