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        半自動磨邊機的常見故障維修及保養(yǎng)辦法

        2020-09-11 00:37:46王英麗
        中國眼鏡科技雜志 2020年9期
        關(guān)鍵詞:磨片夾片萬用表

        文 王英麗

        半自動磨邊機是鏡片加工的一種儀器,它是按實物形式的模板進行自動仿形磨削的。目前使用的半自動磨邊機型號眾多,但它們的機械結(jié)構(gòu)、工作原理基本相同。磨邊機在實際運行中,機器的故障表現(xiàn)多種多樣,本文結(jié)合具體案例,以依視路M機型為例,對半自動磨邊機的常見故障,以及如何根據(jù)故障表現(xiàn)判斷出故障類型和原因,提出了有效的解決辦法,進行具體的分析和總結(jié)。

        1 具體故障案例及分析

        1.1 不能正常開機

        正常情況下,開機后按鍵板上的鍵盤燈會先亮,同時伴隨著啟動后機器上用于散熱的風扇轉(zhuǎn)動的聲音,穩(wěn)定后機器內(nèi)部發(fā)出蜂鳴聲,按下按鍵板右上方的停止鍵后,機器開始自檢。自檢項目包括主板狀況、夾片軸的夾片狀況、夾片軸的旋轉(zhuǎn)、砂輪的旋轉(zhuǎn)、電機的移動和浮標器的升降等。

        1.1.1 現(xiàn)象

        機器不能正常開機的現(xiàn)象主要有以下幾種:

        a.開機后無反應(yīng),按鍵板上的鍵盤燈不亮,聽不到蜂鳴聲;

        b.開機后鍵盤燈亮,但是聽不到蜂鳴聲;

        c.開機后鍵盤燈亮,能聽到機器發(fā)出蜂鳴聲,按下鍵盤上的停止鍵,機器內(nèi)部無自檢現(xiàn)象;

        d.開機后鍵盤燈亮,能聽到機器發(fā)出蜂鳴聲,按下鍵盤上的停止鍵,機器內(nèi)部有自檢現(xiàn)象,但是自檢不能通過,中途報警。

        1.1.2 故障分析

        不正常的原因可能是:

        a.電源電壓低或者不穩(wěn);

        b.開關(guān)損壞或接觸不良;

        c.機器的保險管燒壞;

        d.電路板上的插頭松動,導(dǎo)致接觸不良;

        e.電路板本身出現(xiàn)問題,有零件被燒壞;

        f.電機部分、浮標器部分或夾片軸部分等出現(xiàn)故障,在以下小節(jié)介紹。

        1.1.3 故障排除與解決方法

        a.把萬用表的選擇開關(guān)打到250V交流電壓的一檔,測量電源電壓是否為220V。

        b.把開關(guān)打到通路狀態(tài),用萬用表的指針直接與開關(guān)的金屬插頭接觸,能聽到響聲,則說明開關(guān)正常;若聽不到響聲,說明開關(guān)已損壞,需要更換新開關(guān)。

        c.把保險管從機器內(nèi)部取出,用同樣的方法把萬用表的兩指針分別接觸萬用表的兩端金屬部分,能聽到響聲,則說明保險管是通路的,即正常;若無反應(yīng),則說明保險管已被燒壞,需更換新的保險管。

        d.把電路板上的插頭都拔下,然后重新插好,保證其連接良好,重新啟動機器,檢測看能否消除故障。

        e.若上述步驟都無濟于事,則可能是電路板本身出現(xiàn)故障,內(nèi)部的元器件被燒壞;換上新的主板,開機檢測,如能正常開機,則說明是電路板本身的元器件已壞;如果換上電路板仍不能正常開機,則可能是與電路板相連接的線路出現(xiàn)問題,中間有斷路情況。先逐個檢查各排線的外觀,看有無斷裂的情況,若外觀正常,則可能是某個排線的內(nèi)部出現(xiàn)斷路,要用萬用表對其主要排線進行逐一排查;方法同以上步驟,用通路的萬用表指針分別接觸線的兩端,聽到響聲說明線是通路的;否則,電線內(nèi)部斷路。

        f.若通過檢測,電路板是正常的,則可能是機器的電機部分,浮標器部分,或夾片軸部分等出現(xiàn)故障,在以下小節(jié)介紹。

        1.2 開機后磨片電機不移動

        圖1 電機和底座

        1.2.1 現(xiàn)象

        正常開機后,如圖1所示電機不移動,或者移動的位置不正確;按下樹脂輪與玻璃輪的切換鍵,電機無反應(yīng)。

        1.2.2 故障分析

        正常情況下開機后電機應(yīng)該能通過自檢,砂輪正常轉(zhuǎn)動,電機來回移動后,玻璃輪正好停在需要模削的位置;按下玻璃輪和樹脂輪的按鍵后,砂輪移到玻璃輪的正確位置。

        出現(xiàn)以上故障的主要原因可能是:

        a.電機被固定裝置所固定;

        b.帶動電機移動的膠皮輪與電機接觸不好;

        c.帶動電機移動的移位電機出現(xiàn)故障;

        d.電機滑道被堵塞。

        1.2.3 解決方法

        a.檢查電機是否被固定,解除固定裝置;

        b.檢查帶動電機移動的膠皮輪與電機是否接觸良好,如果接觸不好,則松開膠皮輪的固定螺絲,調(diào)整好方位后再進行固定,使兩者接觸良好,從而才能正常帶動電機移動;

        c.單獨給帶動電機移動的移位電機通電,看其轉(zhuǎn)動是否正常;

        d.檢查電機的運動滑道,看是否被灰塵堵塞,清理灰塵,使電機移動通暢。

        1.3 夾片軸不能夾片或者夾片后不轉(zhuǎn)動

        1.3.1 現(xiàn)象

        開機后,夾片軸不夾片,按下按鍵板上的控制夾片軸移動的按鍵,夾片軸無反應(yīng),或者夾片軸夾片后不轉(zhuǎn)動。

        1.3.2 故障分析

        正常情況下,開機后夾片軸在自檢時會移動夾片,然后轉(zhuǎn)動,按下按鍵板上的控制夾片軸的按鍵,夾片軸可以移動。

        不正常的主要原因可能是:

        a.給機頭供電的電線斷路;

        b.控制夾片軸移動或轉(zhuǎn)動的電機損壞。

        1.3.3 機頭內(nèi)部的傳動齒輪損壞的解決方法

        a.檢查主要給機頭供電的電線,看其有無斷裂,用萬用表測其內(nèi)部是否斷路,如果斷路,則重新?lián)Q一條電線;

        b.如果電線正常,給控制夾片軸移動或轉(zhuǎn)動的電機通電,看其轉(zhuǎn)動是否正常;

        c.如果以上兩步都沒問題,則可能是機頭內(nèi)部的傳動齒輪損壞,更換新的機頭,開機測試,若機器正常,則只有更換新的機頭。

        1.4 開機后機器內(nèi)的燈泡不亮

        圖2 燈泡

        1.4.1 現(xiàn)象

        開機后燈泡不亮如圖2所示,或者亮度不夠,有時會頻閃。

        1.4.2 故障分析

        正常情況下,開機后燈泡正常發(fā)光,不會暗,也不會頻閃。

        不正常的主要原因可能是:

        a.燈泡燒壞;

        b.給燈泡送電的電線斷路;

        c.給燈泡通電的電線與主板接觸不良,或者內(nèi)部的線即將斷裂。

        1.4.3 解決方法

        a.更換燈泡;

        b.檢查燈泡電線有無斷裂;用萬用表測量,看內(nèi)部是否為通路,電壓是否正常。

        1.5 磨片時不出水

        1.5.1 現(xiàn)象

        正常磨片時出水口不出水,開大水流控制開關(guān)仍然不出水,或者出水較慢。

        1.5.2 故障分析

        正常情況下,磨片時出水口應(yīng)該向砂輪上噴水,以在磨削鏡片時給鏡片和砂輪降溫,機器側(cè)面有控制水流大小的開關(guān),通過它可以控制水流的大小。

        不正常的主要原因可能是:

        a.水泵不能正常工作;

        b.控制出水的保險管被燒壞;

        c.控制水流大小的開關(guān)失靈;

        d.水管內(nèi)部被雜質(zhì)堵塞。

        1.5.3 解決方法

        a.直接給水泵通電,看出水是否正常,其正常情況下出水呈噴射狀,速度較快;

        b.把保險管取出,用萬用表檢查看是否為通路,萬用表的兩個指針分別接觸保險管兩端的金屬部分,發(fā)出響聲則正常,否則可能被燒壞,需更換新的同型號的保險管;

        c.磨片狀態(tài)下把控制水流大小的開關(guān)開大,看是否出水;

        d.把控制水流大小的開關(guān)開大后,從接口處往內(nèi)吹氣,看管內(nèi)是否通暢,若出水口處沒有氣流吹出,則可以判定水管內(nèi)部有大量雜質(zhì)堵塞,清理水管即可。

        1.6 浮標器不升降

        1.6.1 現(xiàn)象

        開機后,浮標器不升降,或者升降時發(fā)出不正常的聲音,升降的位置不正確。

        1.6.2 故障分析

        正常情況下,開機后浮標器會上下升降,以確定磨片的基準位置;在正常磨片時,主板會通過傳感器控制浮標器的升降,以保證磨片的大小和形狀。

        不正常的主要原因可能是:

        a.浮標器內(nèi)部的傳感器損壞;

        b.傳動齒輪損壞;

        c.帶動傳動齒輪的電機損壞;

        d.浮標器與主板的連線斷路。

        1.6.3 解決方法

        a.更換新的傳感器,開機測試看是否正常;

        b.更換傳動齒輪,開機檢測;

        c.給帶動傳動齒輪的電機通電,看其轉(zhuǎn)動是否正常;

        d.傳感器的連線,看其插頭有無插好,重新拔插接口,用萬表檢查電線內(nèi)部,看是否斷路。

        1.7 磨出的鏡片尖邊位置不正確

        圖3 光偶

        1.7.1 現(xiàn)象

        磨出鏡片的尖邊位置與要求的位置不一樣,尖邊太靠前表面,或者太靠后表面,安裝后不美觀。

        1.7.2 故障分析

        正常情況下,近視鏡片磨出自由尖邊的位置應(yīng)該稍靠鏡片的前表面,遠視鏡片磨出自由尖邊的位置應(yīng)該在中間位置。

        不正常的主要原因可能是:

        a.鏡片磨尖邊時在鏡片上的落位不對;

        b.機器放得不平衡。

        1.7.3 解決方法

        a.電機旁邊是控制電機移動位置的光偶,如圖3所示。打開機器,讓機器試磨片,看鏡片在磨完平邊后接著磨尖邊時落下的位置;如果落位在電機槽的右側(cè),說明電機移位太靠左,則把光偶的相對位置往右移一些,然后再開機重新測試;若不合適,再用同樣的方法繼續(xù)調(diào),直到鏡片在磨尖邊時正好落在砂輪的槽里,如果磨片時電機的移位太靠右,則用同樣的方法把光偶的相對位置往左調(diào),最終要使得磨尖邊時,鏡片正好落在砂輪的槽里。

        b.調(diào)整好之后,打開機器,讓機器試磨片,觀察鏡片的尖邊位置,若尖邊太靠前表面,說明磨邊機的右側(cè)較高,調(diào)整機器的左右兩個機腳,使得左邊高一些,右邊低一些,再開機試磨鏡片,若是不合適,右側(cè)再繼續(xù)降低高度,直到尖邊位置合適為止;若是落位調(diào)整好之后,讓機器試磨片,觀察它的尖邊位置太靠后表面,說明磨邊機的左側(cè)較高,則用同樣的方法調(diào)整機腳,使得左側(cè)低一些,最終使得磨出鏡片的尖邊位置正好合適。

        1.8 磨出的鏡片大小不合適

        1.8.1 現(xiàn)象

        磨出鏡片后,鏡片的大小與要求的尺寸不一致,偏大或者偏小。

        1.8.2 故障分析

        正常情況下,設(shè)定好尺寸后磨出的鏡片大小應(yīng)該與要求值相一致。

        不正常的主要原因可能是:

        a.機器的基本零位不準;

        b.芯片有故障;

        c.內(nèi)部對鏡片大小尺寸的設(shè)置不準確。

        1.8.3 解決方法

        a.控制浮標器移動位置的光偶,使它的基本零位正確。

        b.機器的工具模式菜單,找到P——大小調(diào)整模式,當玻璃粗磨燈亮時,可以修改玻璃片磨平邊或尖邊時的尺寸;每改一次尺寸,都要開機磨片測試一次,直到大小合適為止。

        1.9 在打吸盤無誤的情況下磨出的鏡片跑軸

        1.9.1 現(xiàn)象

        磨出鏡片后,軸位方向不正確,散光鏡片尤為明顯。

        1.9.2 故障分析

        正常情況下,鏡片磨出后軸位應(yīng)該與要求的一致,不應(yīng)該在磨削時跑軸。

        不正常的主要原因可能是:

        a.吸盤磨損嚴重;

        b.加片軸壓力不夠。

        1.9.3 解決方法

        a.更換吸盤,最好是用于雙面貼相配用的吸盤。

        b.通過設(shè)置,增大加片軸的加片壓力。

        1.10 磨出的平邊鏡片表面有明顯的紋路

        1.10.1 現(xiàn)象

        磨出的平邊鏡片,表面不光滑,有明顯的紋路。

        1.10.2 故障分析

        正常情況下,磨出的平邊鏡片表面應(yīng)該是非常光滑的。

        不正常的主要原因是:由于長期的磨片,砂輪表面受損,導(dǎo)致砂輪表面不平整。

        1.10.3 解決方法

        a.更換砂輪:對于玻璃片和細磨片,如果砂輪磨損較輕,可以用油石進行清洗,如果較重,則更換砂輪;對于樹脂片,不能用油石清理,一旦損壞嚴重,只能更換砂輪。

        b.了解機器的砂輪最近是否動過,若砂輪剛更換過,出現(xiàn)上述故障則重裝一次砂輪即可。若沒有則更換電機處的軸承。電機軸承更換的步驟為:將機器的上部外殼去除,將三片砂輪的緊固螺絲用扳手去除,用標志筆對三片砂輪畫一直線標記,以便裝時保持原有平衡。然后將三片砂輪依次去除,將防水套也拿掉。把電機后部的風扇保護罩卸下,把電機的主軸由磨片倉內(nèi)部向外輕輕敲擊,最后將整個電機的轉(zhuǎn)子部分取出,將兩個軸承更換,然后將機器恢復(fù),問題可得到解決。

        1.11 磨片時聲音過大,磨玻璃片時出現(xiàn)崩邊或碎片現(xiàn)象

        圖4 砂輪

        1.11.1 現(xiàn)象

        機器在工作時聲音過大,并且磨玻璃片時出現(xiàn)崩邊及碎片現(xiàn)象。

        1.11.2 故障分析

        機器運轉(zhuǎn)時噪音過大,玻璃片崩邊主要因為機器的主電機在運轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)劇烈振動產(chǎn)生的。

        主要原因可能是:

        a.砂輪如圖4所示經(jīng)過更換或重裝,打破了原有的動態(tài)平衡;

        b.電機處的軸承由于長時間磨損而被損壞。

        1.11.3 解決方法

        了解機器的砂輪最近是否移動過,若砂輪剛更換過,出現(xiàn)上述故障則重裝一次砂輪即可。若沒有則更換電機處的軸承。電機軸承更換的步驟為:將機器的上部外殼去除,將三片砂輪的緊固螺絲用扳手去除,用標志筆對三片砂輪畫直線標記,以便安裝時保持原有平衡。然后將三片砂輪依次去除,將防水套也拿掉。把電機后部的風扇保護罩卸下,把電機的主軸由磨片倉內(nèi)部向外輕輕敲擊,最后將整個電機的轉(zhuǎn)子部分取出,將兩個軸承更換,然后將機器恢復(fù),問題得到解決。

        1.12 在磨片進行時,突然停止磨片或者死機

        1.12.1 現(xiàn)象

        磨片進行時,突然出現(xiàn)不正常,停止磨削并死機。

        表1 半自動磨邊機常見故障及維修方案一覽表

        1.12.2 故障分析

        不正常的主要原因可能是:

        a.控制磨片的程序芯片有故障;

        b.承載蓋與傳感器接觸不良;

        c.浮標器上的傳感器損壞。

        1.12.3 解決方法

        a.更換電路板上的程序芯片后,開機測試(注:更換芯片時要確保新的芯片工作正常,芯片的放置方向要正確,如果更換的芯片與原來的芯片版本不同,要更改它的控制開關(guān));

        b.檢查承載蓋與傳感器之間的彈簧伸縮性是否良好,必要時增加它的彈性,或者更換新的彈簧;

        c.如果更換芯片后不能解決問題,更換浮標器上的傳感器,開機重新測試。

        1.13 按鍵板失靈

        1.13.1 現(xiàn)象

        開機狀態(tài)下,按按鍵板上的各鍵時,部分或者全部按鍵不起作用。

        1.13.2 故障分析

        不正常的主要原因可能是:

        a.連接按鍵板的排線有斷路情況;

        b.按鍵板內(nèi)部損壞。

        1.13.3 解決方法

        a.檢查按鍵板的排線,外觀看有無斷痕,如果外觀良好,用萬用表檢查內(nèi)部線路是否相通,如果不通則說明主要原因是排線損壞。

        b.更換新的按鍵板,看工作是否正常。

        2 半自動磨邊機的維護及保養(yǎng)

        為了盡可能延長半自動磨邊機的使用壽命與加工精度,在日常使用過程中,應(yīng)該注意以下幾點:

        a.水泵:保持干凈,尤其是真空扇和濾網(wǎng)應(yīng)經(jīng)常檢查清潔,不能將水泵上部倒置。

        b.水箱:每天清潔水箱內(nèi)部,更換新水,以免水箱內(nèi)污垢引起水管等堵塞;換水時,先拔掉電源插頭。

        c.鏡片夾頭:經(jīng)常取出清洗。

        d.防水蓋:長時間使用,會使鏡片的切削粉塵附著在防水蓋上,從而影響觀察視線。每天加工結(jié)束后,要用刷子和噴水容器清洗。不用時應(yīng)打開使水分蒸發(fā)。

        e.噴嘴:每天用細針清除噴嘴內(nèi)部堵塞物。

        f.清潔磨邊室:長時間加工使用,會使鏡片軸、夾頭及磨邊室內(nèi)壁附著切削粉塵,若不及時清除,會阻礙鏡片軸移動,還會劃傷鏡片,用刷子和噴水容器直接清洗。?

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