王曉紅,彭超
(1.中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第三十八研究所,合肥 230088; 2.國(guó)家級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心,合肥 230088)
液體冷卻是目前解決裝備總熱量和熱流密度都較高的散熱問(wèn)題的有效熱控制方式之一[1-3],大型裝備往往采用液冷機(jī)組作為附屬保障設(shè)備[4]。液冷機(jī)組冷卻和循環(huán)系統(tǒng)內(nèi)包含了一些大功率旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)設(shè)備,如風(fēng)機(jī)、水泵、壓縮機(jī)等,工作時(shí)這些設(shè)備產(chǎn)生的振動(dòng)會(huì)傳遞給安裝平臺(tái)和連接管路,給裝備可靠性和安裝平臺(tái)上工作人員的舒適性帶來(lái)負(fù)面影響[5-6]。如何減少這些不利影響,是液冷機(jī)組設(shè)計(jì)和使用時(shí)必需解決的問(wèn)題。
筆者以某大型裝備的液冷機(jī)組為研究對(duì)象,對(duì)裝機(jī)液冷機(jī)組工作狀態(tài)進(jìn)行振動(dòng)測(cè)試,并對(duì)振動(dòng)測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,評(píng)估其對(duì)安裝平臺(tái)上工作區(qū)域人員舒適性的影響。測(cè)試結(jié)果表明,測(cè)試工況下工作區(qū)域人員舒適性不滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件,對(duì)機(jī)組現(xiàn)有減振措施進(jìn)行優(yōu)化,降低機(jī)組振動(dòng)對(duì)工作區(qū)域的影響。減振優(yōu)化后,再次進(jìn)行振動(dòng)測(cè)試與分析,驗(yàn)證減振優(yōu)化設(shè)計(jì)的有效性。
某大型裝備的液冷機(jī)組,主要由1個(gè)增壓?jiǎn)卧?個(gè)制冷單元、1個(gè)儲(chǔ)液?jiǎn)卧?、多組液冷管網(wǎng)及相關(guān)附件組成,安裝在鋼制裝備平臺(tái)的兩側(cè),見圖1。該液冷機(jī)組在工作時(shí),其內(nèi)部增壓泵、制冷壓縮機(jī)的不平衡轉(zhuǎn)動(dòng)、風(fēng)機(jī)的氣動(dòng)、以及液冷管道內(nèi)部的流體脈動(dòng)都會(huì)產(chǎn)生振動(dòng),這些振動(dòng)將會(huì)通過(guò)液冷機(jī)組安裝面,傳遞到裝備平臺(tái)上,引起平臺(tái)振動(dòng)。為減小振動(dòng)對(duì)平臺(tái)上工作區(qū)域人員的舒適性的影響,在前期設(shè)計(jì)時(shí)采取了相應(yīng)的減振降噪措施,如選用振動(dòng)性能好的品牌電機(jī)、壓縮機(jī)與風(fēng)機(jī)等,減小振源強(qiáng)度[7-8];選用隔振墊,進(jìn)行被動(dòng)隔振[9-10],減少液冷機(jī)組傳遞到平臺(tái)上的振動(dòng)。
圖1 液冷機(jī)組布置簡(jiǎn)圖Fig.1 Location diagram of the liquid cooling system
制冷單元和增壓?jiǎn)卧兴性O(shè)備均采用焊接或法蘭連接安裝在尺寸為4.5 m(長(zhǎng))×2.438 m(寬)×2.75 m(高)的方艙內(nèi),每個(gè)單元總質(zhì)量約10 500 kg,其中電機(jī)轉(zhuǎn)速為 2970 r/min。單元方艙底部與安裝平臺(tái)之間鋪設(shè)有橡膠隔振墊,衰減傳遞到平臺(tái)上的振動(dòng)。
裝備安裝調(diào)試階段,現(xiàn)場(chǎng)工作人員反應(yīng)液冷機(jī)組開機(jī)時(shí),安裝平臺(tái)振感明顯。為了解液冷機(jī)組振動(dòng)情況,并進(jìn)一步對(duì)工作人員的健康影響和工作舒適性進(jìn)行評(píng)估,對(duì)液冷機(jī)組開展振動(dòng)響應(yīng)測(cè)試,獲取其振動(dòng)響應(yīng)量級(jí)的大小、主要峰值頻率等信息,評(píng)估其工作舒適性。
振動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)由動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)采集設(shè)備、三向加速度傳感器、安裝數(shù)據(jù)采集與分析軟件的筆記本工作站及若干信號(hào)線纜組成[11]。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)安裝狀態(tài),并考慮液冷機(jī)組可測(cè)試工況、測(cè)試周期,選擇在增壓?jiǎn)卧涂拷鰤簡(jiǎn)卧闹攸c(diǎn)工作區(qū)域5和區(qū)域6進(jìn)行布點(diǎn)測(cè)試。
增壓?jiǎn)卧c安裝平臺(tái)間有6個(gè)安裝點(diǎn),在增壓?jiǎn)卧撞堪惭b點(diǎn)處的主梁和對(duì)應(yīng)的安裝平臺(tái)位置上各取6個(gè)測(cè)點(diǎn),共計(jì)12個(gè)測(cè)點(diǎn),見圖2。主梁測(cè)點(diǎn)(UP i)和平臺(tái)測(cè)點(diǎn)(DOWN i)一一對(duì)應(yīng),兩者之間隔著隔振墊。主梁測(cè)點(diǎn)主要測(cè)試增壓?jiǎn)卧鰤罕脗鬟f到主梁的振動(dòng)響應(yīng);平臺(tái)測(cè)點(diǎn)主要測(cè)量振動(dòng)經(jīng)由主梁和隔振墊后傳遞到平臺(tái)上的振動(dòng)響應(yīng)。每個(gè)測(cè)點(diǎn)測(cè)試X、Y、Z三個(gè)方向。
圖2 增壓?jiǎn)卧獪y(cè)點(diǎn)Fig.2 Measuring points of the pressurized unit
在靠近增壓?jiǎn)卧闹攸c(diǎn)工作區(qū)域5和區(qū)域6選擇5個(gè)有代表性的位置布置響應(yīng)測(cè)點(diǎn),其中G5-D1在工作區(qū)5內(nèi)部的平臺(tái)底板梁上,G5-U1為與G5-D1對(duì)應(yīng)的正上方的架高地板上;G6-D1、G6-D2在工作區(qū)6內(nèi)部的平臺(tái)底板梁上,G6-U1和G6-U2為與G6-D1和 G6-D2對(duì)應(yīng)的正上方的架高地板上。部分測(cè)點(diǎn)詳圖見圖3。
處理分析測(cè)試數(shù)據(jù),部分測(cè)試曲線見圖4??梢钥闯鲈鰤?jiǎn)卧髁荷蠝y(cè)點(diǎn)的振動(dòng)能量主要集中在49.5、99.8、148.5、248.5、298.5、595.0 Hz 附近,其它頻率處峰值不明顯。
圖3 部分測(cè)點(diǎn)詳圖Fig.3 Detail of some measuring points:(a) G6-D1 measuring point; (b) G6-U1 measuring point
圖4 增壓?jiǎn)卧獪y(cè)試曲線Fig.4 Test curves of the pressurized unit
增壓?jiǎn)卧械闹饕獎(jiǎng)恿υ礊樵鰤罕茫?jì)算其轉(zhuǎn)頻[12]:
式中:n為增壓泵轉(zhuǎn)速,r/min。
分析發(fā)現(xiàn)振動(dòng)能量集中的頻率與增壓泵的轉(zhuǎn)動(dòng)頻率及其倍頻吻合。結(jié)合其它頻率處峰值不明顯的特征,得出如下結(jié)論:增壓?jiǎn)卧撞恐髁旱恼駝?dòng)主要由增壓泵引起,增壓?jiǎn)卧浒宓冉Y(jié)構(gòu)振動(dòng)的影響較小。
提取各測(cè)點(diǎn)的均方根加速度,其中增壓?jiǎn)卧鳒y(cè)點(diǎn)的均方根加速度見表1。從表1可以看出,測(cè)點(diǎn)DOWNi的量值均小于對(duì)應(yīng)測(cè)點(diǎn)UPi的量值,表明振動(dòng)經(jīng)過(guò)隔振墊后得到了衰減。根據(jù) GB/T 13441.1-2007標(biāo)準(zhǔn),計(jì)算工作區(qū)域各測(cè)點(diǎn)的振動(dòng)量值,見表2。由表2可以看出,工作區(qū)域測(cè)點(diǎn)的振動(dòng)量值最大為0.627 m/s2,出現(xiàn)在G6-D1測(cè)點(diǎn)的Y向;工作區(qū)域架高地板上的振動(dòng)量值的最大值為0.555 m/s2,出現(xiàn)在G6-U1測(cè)點(diǎn)的Z向。GB/T 13441.1-2007規(guī)定,當(dāng)振動(dòng)量值小于0.315 m/s2時(shí),人員感覺(jué)不到不舒適;當(dāng)振動(dòng)量值大于0.315 m/s2且小于0.63 m/s2時(shí),人員感覺(jué)有點(diǎn)不舒適;當(dāng)振動(dòng)量值大于 0.5 m/s2且小于1 m/s2時(shí),人員感覺(jué)相當(dāng)不舒適[13];工作區(qū)域地板上測(cè)點(diǎn)的振動(dòng)量值最大為0.555 m/s2,處于相當(dāng)不舒服區(qū)間,當(dāng)人員在此工作區(qū)域內(nèi)工作時(shí),會(huì)感覺(jué)到相當(dāng)不舒適。
表1 增壓?jiǎn)卧鳒y(cè)點(diǎn)的響應(yīng)Tab.1 Response of each measuring point in pressurized unit
表2 工作區(qū)內(nèi)各測(cè)點(diǎn)的振動(dòng)量值Tab.2 Vibration magnitude of each measuring point in workspace
基于工作區(qū)域振動(dòng)量值偏大,影響人員舒適性的問(wèn)題,對(duì)機(jī)組現(xiàn)有減振措施進(jìn)行優(yōu)化,降低機(jī)組振動(dòng)對(duì)工作區(qū)域的影響。
振動(dòng)控制是在結(jié)構(gòu)的特定部位設(shè)置某種裝置、結(jié)構(gòu)或施加外力,改變或調(diào)整結(jié)構(gòu)的動(dòng)力學(xué)特性或動(dòng)力作用,使結(jié)構(gòu)的動(dòng)力響應(yīng)得到合理的振動(dòng)控制效果,確保結(jié)構(gòu)本身和結(jié)構(gòu)中的人員、儀器、設(shè)備等正常工作。振動(dòng)控制主要可以分為主動(dòng)控制、半主動(dòng)控制和被動(dòng)控制三類。
主動(dòng)控制是由外部提供控制所需要的能源,驅(qū)動(dòng)作動(dòng)器加載與結(jié)構(gòu)振動(dòng)方向相反的控制力來(lái)進(jìn)行結(jié)構(gòu)的振動(dòng)控制。主動(dòng)控制明顯的缺點(diǎn)是使用成本和維護(hù)成本比較高。
半主動(dòng)控制不需要外部能源輸入控制力,是通過(guò)改變系統(tǒng)中性能可調(diào)的元器件(智能元器件)的實(shí)時(shí)性能來(lái)實(shí)現(xiàn)減振。其缺點(diǎn)是可調(diào)元器件的動(dòng)力學(xué)性能有本質(zhì)的強(qiáng)非線性,需要單獨(dú)開發(fā)復(fù)雜的控制器。
被動(dòng)控制是通過(guò)改變結(jié)構(gòu)的阻尼、質(zhì)量和剛度等動(dòng)力特性來(lái)重新構(gòu)造結(jié)構(gòu),或者通過(guò)在結(jié)構(gòu)上安裝特殊的裝置吸收和消耗振動(dòng)能量來(lái)實(shí)現(xiàn)減振。被動(dòng)隔振技術(shù)簡(jiǎn)單、性能可靠,對(duì)高頻振動(dòng)減振效果明顯。
大型裝備液冷機(jī)組的增壓?jiǎn)卧椭评鋯卧灾剡_(dá)10 t,采用主動(dòng)控制和半主動(dòng)控制使用成本很高,且技術(shù)復(fù)雜;而被動(dòng)隔振結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易于實(shí)現(xiàn)、可靠性高且不需要額外消耗外界能源[14],更適用于大型機(jī)組的減振控制。
原減振方案采用的是被動(dòng)隔振技術(shù),在制冷單元和增壓?jiǎn)卧脚摰撞克闹苤髁合旅驿佋O(shè)橡膠隔振墊(見圖5),其具有價(jià)廉、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、隔振效果較好等優(yōu)點(diǎn)[15]。然而,被動(dòng)隔振技術(shù)也有一定的局限,根據(jù)振動(dòng)理論[16],只有振動(dòng)頻率大于隔振系統(tǒng)固有頻率倍時(shí),隔振系統(tǒng)才會(huì)產(chǎn)生隔振效果[17-18]。因此在進(jìn)行被動(dòng)隔振設(shè)計(jì)時(shí),需要特別關(guān)注頻率比設(shè)計(jì)。原減振方案采用的隔振墊為WJ-60型船用隔振墊,其具體參數(shù)見表3。
圖5 原減振方案隔振墊鋪設(shè)示意Fig.5 Diagram of cushion in original isolation scheme
表3 WJ-60型隔振墊參數(shù)Tab.3 Parameters of WJ-60 vibration isolation cushion
原減振方案隔振墊總承載面積為:
單位面積載荷為:
式中:G為增壓?jiǎn)卧|(zhì)量,kg。
隔振系統(tǒng)頻率為:
式中:f0為自振頻率,Hz;P0為相應(yīng)的垂直單位額定載荷,kg/cm2。
頻率比:
根據(jù)振動(dòng)傳遞率曲線[19-21],當(dāng)時(shí),傳遞率大于1,這時(shí)振動(dòng)不僅不會(huì)被減弱,反而會(huì)被放大。既原減振方案中,隔振墊對(duì)液冷機(jī)組的第一個(gè)振動(dòng)峰沒(méi)有起到衰減作用,但對(duì)頻率大于70 Hz的振動(dòng)起到衰減作用,減振方案存在減振優(yōu)化空間。原減振方案隔振系統(tǒng)頻率偏高,導(dǎo)致減振效果不理想,因此需要降低隔振頻率。降低頻率的主要方法是增加系統(tǒng)質(zhì)量或降低系統(tǒng)剛度,對(duì)于此項(xiàng)目的大型液冷機(jī)組,降低隔振系統(tǒng)剛度是最簡(jiǎn)單、有效的降低隔振系統(tǒng)頻率的方法。原方案中在增壓?jiǎn)卧椭评鋯卧撞繅|有 36塊隔振墊,則隔振系統(tǒng)剛度為36塊隔振墊的剛度總和,為降低剛度,降低隔振系統(tǒng)頻率,需要在保證隔振墊承載能力的前提下,減少隔振墊的個(gè)數(shù),采用6塊隔振墊進(jìn)行減振,隔振墊布置見圖6。
圖6 減振優(yōu)化方案隔振墊鋪設(shè)示意Fig.6 Diagram of vibration isolation cushion in isolation
此時(shí),隔振墊總承載面積為:
單位面積載荷為:
隔振系統(tǒng)頻率為:
頻率比:
對(duì)比表2和表4,發(fā)現(xiàn)減振優(yōu)化后工作區(qū)域各測(cè)點(diǎn)的振動(dòng)響應(yīng)明顯減小。工作區(qū)域架高地板上的振動(dòng)量值的最大值出現(xiàn)在 G6-U1測(cè)點(diǎn)的Z向,量值為0.295 m/s2,小于 0.315 m/s2,根據(jù) GB/T 13441.1-2007標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)人員在此工作區(qū)域內(nèi)工作時(shí),不會(huì)使人感覺(jué)到不舒適。
表4 減振優(yōu)化后工作區(qū)內(nèi)各測(cè)點(diǎn)的振動(dòng)量值Tab.4 Vibration magnitude of each measuring point in workspace after isolation optimization
為進(jìn)一步量化衰減效果,計(jì)算減振優(yōu)化方案與原有減振方案下對(duì)應(yīng)測(cè)點(diǎn)的衰減量,見表5。
表5 優(yōu)化方案與原有方案對(duì)應(yīng)測(cè)點(diǎn)的衰減量Tab.5 Attenuation of the corresponding measuring point between optimized scheme and original scheme
從表5可以看出,優(yōu)化方案相比原減振方案,工作區(qū)內(nèi)各測(cè)點(diǎn)的振動(dòng)響應(yīng)有了明顯衰減,最大衰減達(dá)到5.55 dB。圖7給出G6-U2測(cè)點(diǎn)在兩種減振方案下的振動(dòng)響應(yīng)比較曲線。其中幅值較大的曲線為原減振方案下測(cè)得的加速度功率譜密度曲線,幅值較小曲線為優(yōu)化方案下測(cè)得相應(yīng)測(cè)點(diǎn)的加速度功率譜密度曲線。從功率譜密度曲線上也能清楚地看到優(yōu)化方案相比原減振方案,振動(dòng)響應(yīng)明顯減小。
圖7 兩種方案G6-U2測(cè)點(diǎn)的Z向振動(dòng)響應(yīng)Fig.7 Vibration response of G6-U2 measuring point in Z direction in two schemes
對(duì)大型裝備液冷機(jī)組開展振動(dòng)測(cè)試、減振優(yōu)化及舒適性評(píng)估工作,減振優(yōu)化后工作區(qū)域振感減弱,振動(dòng)量值減小,最大量值減小到 0.295 m/s2,小于0.315 m/s2,根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)人員在此工作區(qū)域內(nèi)工作時(shí),不會(huì)感覺(jué)到不舒適,滿足裝備舒適性指標(biāo)要求。
大型裝備的液冷機(jī)組振動(dòng)測(cè)試、評(píng)估和減振優(yōu)化取得了滿意的效果。目前,裝備已交付使用 1年有余,實(shí)際使用情況表明,液冷機(jī)組滿負(fù)荷工作時(shí),工作區(qū)域未感覺(jué)到不舒適,這也直接證明減振優(yōu)化的有效性。