摘要:隨著國家對環(huán)境問題的重視和中國能源結構的改變,高效率,排放環(huán)保的燃氣輪機天然氣發(fā)電,逐漸成為主流的發(fā)電方式。燃氣輪機具有占地少,變負荷靈活,供電可靠性高等優(yōu)點。同時能利用其余熱進行供熱,具有良好的能源效益,環(huán)境效益,社會效益。本文就9E燃機出現的一些運行故障,進行詳細分析,提出相應的處理方案。
關鍵詞:9E燃氣輪機;運行故障;處理措施
0 ?引言
9E燃氣輪機是一種以空氣為和燃氣為介質,空氣通過壓氣機送往燃燒室和燃料噴嘴噴入的燃氣混合燃燒,形成高溫,高壓的燃氣。通過透平噴嘴和動葉膨脹做功,推動透平轉子帶動壓氣機和發(fā)電機轉子一起高速旋轉,實現了氣體燃料的化學能轉化為機械功,并輸出電功。做功后燃氣輪機排氣可以引入余熱鍋爐,由余熱鍋爐產生的蒸汽帶動汽輪機進行發(fā)電和供熱,實現能源的高效、綜合利用。
本文就燃氣輪機運行中事故的處理原則、常見的運行故障,解決方案等進行了闡述,為燃氣輪機發(fā)電機組的穩(wěn)定運行提供經驗。
1 ?燃氣輪機故障及事故的處理原則
在燃氣輪機運行過程中,機組出現故障,運行人員應該遵循以下處理原則:
首先,值班人員應迅速定位異常發(fā)生位置,根據運行規(guī)程和相關數據參數及時判斷和分析,迅速的找準故障發(fā)生原因,并及時處理。如果判斷故障相對嚴重時,應按規(guī)程及時停機,防止事故的進一步發(fā)展和擴大。
其次,在事故停機過程中,應著重監(jiān)視燃機的排氣溫度,滑油油回油溫度,輪間溫度,以及各軸承振動是否在正常值,機組缸體有無摩擦聲等。
最后,在機組發(fā)生故障時,應及時保存事故發(fā)生時,停機前后的運行數據,報警信息,運行曲線,記錄事故發(fā)生時的主要現象。并會同各專業(yè)進行事故總結分析,避免將來出現同樣的問題。
2 ?燃氣輪機運行故障的分析與處理措施
2.1 壓氣機喘振現象
壓氣機是燃機重要部件,它的作用是在透平的拖動下高速旋轉,連續(xù)不斷的壓縮空氣,并將升壓和升溫的空氣送入燃燒室參與燃燒與冷卻。
由于葉輪的旋轉做功,使壓氣機后端流量容易堵塞,進氣端進氣量不夠??諝饬髁砍霈F波動,氣流會沿壓氣機軸線方向產生低頻率和高振幅的振蕩,這種現象稱為喘振。
從壓氣機的特性曲線可以看出,當進壓氣機的空氣流量減小,運行工況點進入了喘振邊界線的左側區(qū),就會產生喘振。
喘振現象主要發(fā)生在機組啟動和停機過程中,其主要產生原因有:①偏離工況的設計。當進氣流量減少到一定數量時,壓氣機旋轉速度降低,喘振邊界線需計算準確。②防喘閥出故障沒有打開。在機組啟機、停機過程中,壓氣機內部的壓力和空氣流量波動比較大,防喘閥打開,調節(jié)壓氣進出流量,可以防止出現喘振現象。③壓氣機進內部動靜葉結垢,異物堵塞氣體通道等,會使壓氣機通流氣體積減少,容易引起喘振。④進氣IGV導葉不動作或動作角度和設定值偏差,就容易導致壓氣機進氣流量減少,引起喘振。
當機組出現喘振現象時,如果防喘閥不能及時打開,應緊急停機,避免壓氣機葉片等燃機部件造成重大損傷。平時運行維護時,可對防喘閥進行氣動校驗,定期對壓氣機進行水洗等工作。
2.2 燃氣輪機在啟動時出現“熱懸掛”現象
燃機的燃料控制包括啟動控制、加速控制,溫度控制,轉速控制等,每種控制方式有其對應的燃料行程基準FSR。燃機啟動時FSRSU是最小值,并以0.05%FSR/S速率增加,燃機轉速上升,排氣溫度不斷上升,達到560℃左右時,燃機進入溫度控制。為了減少燃機在高溫下運行,此時燃料行程基準FSR會降低燃料供應,FSR不斷降低,這樣燃機就沒有足夠的燃料來滿足燃機升速。在排氣溫度居高不下,而燃機轉速停止升速,就會出現熱懸掛現象,導致啟機不成功。
“熱懸掛”出現的原因及處理措施有:
①燃機啟動設備問題:
1)啟動電機出力不夠、無法達到燃機設定轉速。2)液力變扭器出現故障,無法將啟動電機的力矩傳給燃機轉子、導致燃機無法升速。3)啟動離合器故障,在燃機沒有達到自轉轉速時,離合器就提前脫扣,燃機轉速提升緩慢。4)輔助齒輪箱故障,傳動效率低。這些設備的故障都可能導致燃機轉速上不去,在溫控狀態(tài)下出現啟動失敗。平時運行時可通過MARK盤觀察各設備的運行參數的變化,定期進行設備維護,提前發(fā)現問題。
②燃機通流系統(tǒng)問題:
透平和壓氣機效率降低的影響,隨著機組運行時間增加,通流部分,如壓氣機葉片的積垢、腐蝕,磨損等,使壓氣機的做功能力下降,同樣的燃料FSR控制下,轉速升不上去。必要時進行水洗,不定期的對通流系統(tǒng)葉片進行孔探,發(fā)現問題時需及時處理。
③燃機MARK盤控制系統(tǒng)問題:
MARK盤控制邏輯出現問題時,會導致燃料供給與轉速不符,燃料供給系統(tǒng)出現異常,以及各控制系統(tǒng)沒有按邏輯進行燃機啟動,導致啟動失敗。
平時需要對控制系統(tǒng)進行安全維護,不能隨意改動相關邏輯。
2.3 燃機擦缸現象
在燃機高負荷運行停機盤車過程中,經常會出現擦缸現象,主要是因為燃氣輪機為了追求壓氣機較高的性能,動靜葉頂部的間隙設計盡可能的小,以及輪機艙室溫度場不均勻,熱應力不均勻,氣缸形變不對稱等,導致壓氣機動葉片與氣缸之間摩擦,甚至還會出現刮停盤車故障。
運行人員應當密切監(jiān)視,監(jiān)聽缸體內是否異響。處理建議如下:
①檢查燃機罩殼各艙室密封情況,除了輔機端部的進風口,其它位置不應該有冷風進入。
②在燃機停機盤車冷卻階段,不可以敞開各艙室的門,即使是巡視也要及時關門。
停機過程中,在發(fā)停機命令后,可以嘗試手動關閉88BT風機,以減小溫度場不均勻。
③燃機停機后,可對壓氣機進行孔探,排除葉片的損傷情況。
2.4 燃機熱通道部件的損傷現象
熱通道部件是燃機最核心的部分,主要包含燃燒室里的燃料噴嘴、火焰筒、過渡段、聯焰管和火花塞組件等,以及透平噴嘴、復環(huán)和透平葉片這些承接燃氣通流的高溫部件。這些部件在高溫高壓的環(huán)境下運行,經常會出現損傷。
圖2為透平一級噴嘴貫穿裂紋和燃料一級、二級燃料噴嘴出現燒損現象。
根據圖2所示損傷情況,分析熱通道部件裂紋產生的原因:
①透平一級噴嘴工作在1000多攝氏度的環(huán)境中,承受熱應力最大,容易產生熱疲勞,穩(wěn)態(tài)蠕變等而導致裂紋的產生。需送生產廠家修理。
②燃料一級噴嘴燒損主要是因為,天然氣和一次空氣在火焰筒中混合燃燒產生高溫燃氣,由于混合時間短,混合不充分,靠近燃燒室一側溫度場存在不均勻,而導致燃料一級噴嘴容易燒損。
③燃料二級噴嘴燒損,經過對燒損金屬進行金相分析,斷面金相沒有發(fā)現晶粒長大、晶界氧化和碳化物析出,也沒有觀察到蠕變特征。
經檢查,發(fā)現二級噴嘴的冷卻空氣孔出現堵塞,在冷卻不好的情況下,造成了高溫燒損。這種情況,需要對冷卻空氣系統(tǒng)進行檢查,包括冷卻空氣壓力,以及管道內部是否有異物等。
另外在沒有發(fā)現二級噴嘴冷卻空氣孔堵塞的情況出現燒損,有可能燃料燃燒不充分,高溫氣流過高導致的燒損。這種情況就需要對燃燒情況進行分析,必要時需做燃燒調整。
熱通道部件檢查建議:
熱通道部件對燃機穩(wěn)定運行非常重要,因此需制定一定運行周期的檢修計劃,根據GE公司9E燃機的檢修建議如表1。
3 ?總結
在國家鼓勵發(fā)展燃氣輪機聯合循環(huán)熱電聯供機組的背景下,燃氣輪機機組的穩(wěn)定運行顯得尤為重要。本文講述了部分燃氣輪機運行的故障分析,而燃氣輪機是非常復雜的系統(tǒng),平常機組運行中會出現不同的燃氣輪機故障和事故。我們需全面的了解燃氣輪機的結構,運行原理,掌握并積累平時運行時處理故障的經驗。做好機組日常的運行維護工作,做好檢修計劃,備件計劃等,為燃氣輪機發(fā)電機機組的安全穩(wěn)定運行提供保障。
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作者簡介:殷高飛(1976-),男,貴州鎮(zhèn)遠人,本科,技術人員,工程師,從事燃氣輪和汽輪機生產制造以及技術服務工作。