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        制氫裝置能耗分析及節(jié)能措施的探討

        2020-09-08 06:21:21吳坷眩
        理論與創(chuàng)新 2020年12期
        關(guān)鍵詞:節(jié)能能耗

        【摘 ?要】本文分析了制氫裝置的能耗構(gòu)成及影響能耗的主要因素,從裝置的技術(shù)特點(diǎn)出發(fā),對(duì)制氫裝置的節(jié)能減排進(jìn)行探討,明確了提高裝置利用率、降低燃料氣、電的消耗是降低能耗的主攻方向。通過采用一系列的節(jié)能措施,如給鼓引風(fēng)機(jī)增設(shè)變頻器并投用功率較小的壓縮機(jī)代替原來功率較大的壓縮機(jī),大大降低了電的消耗;對(duì)轉(zhuǎn)化爐的內(nèi)壁進(jìn)行噴涂紅外反輻射涂料,余熱回收系統(tǒng)更換熱管,提高了裝置的利用率,降低了燃料氣的消耗。工業(yè)運(yùn)行結(jié)果表明:改進(jìn)后的方案能保證系統(tǒng)安全平穩(wěn)運(yùn)行,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

        【關(guān)鍵詞】制氫裝置;轉(zhuǎn)化爐;余熱回收系統(tǒng);能耗;節(jié)能

        1.制氫裝置技術(shù)特點(diǎn)

        裝置采用烴類水蒸氣轉(zhuǎn)化法造氣和變壓吸附法提純氫氣的工藝,以天然氣和RDS裝置提供的PSA尾氣為原料,當(dāng)PSA尾氣及天然氣供給量不足時(shí)可以以罐區(qū)提供的液態(tài)烴及石腦油為補(bǔ)充原料,產(chǎn)品氫氣純度可達(dá)99.99%,副產(chǎn)品為變壓吸附尾氣,全部用作轉(zhuǎn)化爐燃料。裝置不設(shè)原料預(yù)熱爐,原料用過熱蒸汽預(yù)熱,并采用三合一產(chǎn)汽流程(即煙道氣、轉(zhuǎn)化氣、中變氣的產(chǎn)氣系統(tǒng)共用一臺(tái)汽水分離器)以及轉(zhuǎn)化爐煙氣多段換熱系統(tǒng)等諸多措施盡可能回收轉(zhuǎn)化爐的余熱,提高了轉(zhuǎn)化爐的利用率。

        2.制氫裝置的節(jié)能措施

        針對(duì)制氫裝置的用能分析,將從提高轉(zhuǎn)化爐熱效率、提高余熱回收系統(tǒng)利用率及降低電能消耗3個(gè)方面進(jìn)行優(yōu)化改造 。

        2.1提高轉(zhuǎn)化爐熱效率

        轉(zhuǎn)化爐是制氫裝置的關(guān)鍵設(shè)備之一,也是主要的耗能設(shè)備,其運(yùn)行水平的高低直接影響到裝置能耗水平和經(jīng)濟(jì)效益。因此降低轉(zhuǎn)化爐能耗,提高其熱效率對(duì)裝置的節(jié)能減排意義重大。在轉(zhuǎn)化爐運(yùn)行時(shí),轉(zhuǎn)化爐爐墻、金屬構(gòu)架及其汽水管道、煙風(fēng)道等的表面溫度都比周圍空氣溫度高,就不可避免的其部分熱量散失于大氣中。其大小主要取決于鍋爐散熱表面積的大小、表面溫度和周圍空氣溫度等因素,同時(shí)還與水冷壁和鍋爐墻的結(jié)構(gòu),保溫層的性能和厚度有關(guān)??梢哉f,這種損失是不可避免的。要降低轉(zhuǎn)化爐能耗,只能通過提高轉(zhuǎn)化爐的熱效率來盡可能的降低能耗。

        (1)轉(zhuǎn)化爐內(nèi)壁噴涂紅外反輻射涂料。對(duì)制氫轉(zhuǎn)化爐爐膛內(nèi)襯里表面進(jìn)行紅外反輻射節(jié)能涂料的噴涂。這種涂料的原理在于其以高的吸收率將爐膛內(nèi)燃料燃燒產(chǎn)生的紅外輻射能量轉(zhuǎn)化為涂層的熱效應(yīng),再以高的發(fā)射率將熱量以紅外輻射的形式發(fā)射回爐膛。使未能被工件直接及時(shí)吸收的輻射熱量可以通過爐窯襯體表面的紅外輻射涂料再次傳遞給工件,從而達(dá)到節(jié)能目的。

        (2)修復(fù)轉(zhuǎn)化爐部件。由于轉(zhuǎn)化爐長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,爐頂穿墻管處有超溫現(xiàn)象,爐頂燃料氣軟管部分穿孔,使轉(zhuǎn)化爐效率降低,也帶來了極大的安全隱患。爐底煙道拱形磚斷裂并且看火門、防爆門門襯縫隙大,使轉(zhuǎn)化爐內(nèi)熱量大量泄漏。針對(duì)此問題,在大檢修時(shí),對(duì)爐頂穿墻管處做塞陶纖處理;更換爐頂燃料氣軟管及看火門、防爆門塞(5套)。更換40塊爐底煙道拱形磚斷裂,有效防止煙氣外竄,使煙道蓋板磚兩側(cè)煙氣均勻,改善蓋板磚的煙氣環(huán)境,提高了煙氣的利用率,從而提高了轉(zhuǎn)化爐熱效率。

        2.2提高余熱回收系統(tǒng)利用率

        例如制氫裝置轉(zhuǎn)化爐煙氣出口溫度從2008年的160℃左右逐漸上升到198℃左右,這是由于爐內(nèi)熱管有部分由于氫蝕及局部長(zhǎng)時(shí)間超溫發(fā)生高溫蠕變而導(dǎo)致熱管換熱效率降低、失效等現(xiàn)象。并且過高的煙氣溫度又加速了熱管失效,造成余熱回收利用效率低,煙氣出口溫度超標(biāo)。煙氣溫度上升不僅造成大量熱損失,使瓦斯耗量偏大,轉(zhuǎn)化爐效率下降,裝置能耗費(fèi)用增加,而且過高的煙氣溫度會(huì)影響引風(fēng)機(jī)的正常運(yùn)行,也帶來了極大的安全隱患。

        針對(duì)此問題,裝置大修期間修復(fù)及更換了404根熱管,并對(duì)其他熱管進(jìn)行清灰。投用后轉(zhuǎn)化爐的排煙溫度降至開工初期時(shí)的160度左右,并且轉(zhuǎn)化爐余熱回收系統(tǒng)各段進(jìn)出口溫差也變大,證明更換熱管后各段回收余熱能力加強(qiáng)。轉(zhuǎn)化爐的燃料氣的消耗雖然與大修前持平,但是脫附氣的消耗大大降低,這樣即節(jié)約了部分燃料消耗,轉(zhuǎn)化爐的熱效率也有所提高。

        2.3降低電能消耗

        (1)投用鼓引風(fēng)機(jī)變頻器降低電能消耗。在通風(fēng)系統(tǒng)中,風(fēng)機(jī)的功率都是根據(jù)最大流量來選擇的,但實(shí)際使用中流量隨各種因素而變化(如季節(jié)、溫度、工藝、產(chǎn)量等等),往往比最大流量小的多。要減少流量時(shí),通常情況下只能通過關(guān)小和開大擋板的開度來調(diào)節(jié)風(fēng)量。這種控制法的實(shí)質(zhì)是通過改變煙道阻力大小來改變流量。當(dāng)所需風(fēng)量減少時(shí),電機(jī)不能在滿負(fù)荷下運(yùn)行,此時(shí)除達(dá)到動(dòng)力驅(qū)動(dòng)要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,由于其輸入功率大,且大量的能源消耗在擋板的截流過程中造成電能的浪費(fèi)。當(dāng)使用變頻調(diào)速時(shí),如果流量要求減小,通過降低泵或風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速即可滿足要求。鼓引風(fēng)機(jī)加變頻器最大的作用是調(diào)速節(jié)能,并可以實(shí)現(xiàn)軟啟動(dòng)保護(hù)電機(jī)和設(shè)備啟動(dòng)時(shí)降低對(duì)系統(tǒng)的沖擊,還可以對(duì)風(fēng)量和轉(zhuǎn)化爐壓力進(jìn)行精度的控制。

        若按每度電0.6元,一年運(yùn)行300天計(jì)算,年節(jié)約電費(fèi)

        N=(224.33-31.5)×24×300×0.6+(291-126.5)×24×300×0.6

        =83.4+71=154.4萬元。加裝變頻器后電機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)速度和運(yùn)行負(fù)荷有了明顯的降低,同時(shí)節(jié)能降耗的經(jīng)濟(jì)效益可觀。

        (2)投用功率較小的設(shè)備降低電能消耗。由于制氫裝置負(fù)荷比較低,因此將制氫原料壓縮機(jī)1101-K-101(506 KW/h)切換至功率小的壓縮機(jī)1101-K-104(208 KW/h)運(yùn)行,節(jié)約電能298 KW/h,年節(jié)電250萬度,年節(jié)約電費(fèi)N=250×0.6=150萬元。并且由于制氫進(jìn)料管網(wǎng)壓力較高可以滿足制氫系統(tǒng)的反應(yīng)所需壓力,致使壓縮機(jī)的出口壓力與入口壓力的差值較小,壓縮比較低,這樣不僅使制氫能耗居高不下,而且不利于壓縮機(jī)的運(yùn)行。因此計(jì)劃在壓縮機(jī)處增加一條跨線。當(dāng)進(jìn)料壓力可以滿足系統(tǒng)所需壓力時(shí)可以實(shí)現(xiàn)停運(yùn)壓縮機(jī),預(yù)計(jì)年節(jié)電174.72萬度,年節(jié)約電費(fèi)約N=174.72×0.6=104.8萬元。

        2.4優(yōu)化操作

        (1)在加熱爐管理上,裝置操作人員克服了裝置負(fù)荷低,加熱爐難于調(diào)節(jié)的困難,積極優(yōu)化加熱爐控制,降低排煙溫度,降低爐膛氧含量,加熱爐熱效率提高0.5%。

        (2)利用先進(jìn)控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)裝置操作精細(xì)化,制氫裝置先進(jìn)控制系統(tǒng)結(jié)合了制氫裝置主體操作控制系統(tǒng),對(duì)裝置的原料、水碳比、轉(zhuǎn)化率實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)、精細(xì)控制。先進(jìn)控制系統(tǒng)的應(yīng)用,使裝置能耗大大降低。

        (3)為解0.3 MPa蒸汽過剩的問題,將 0.3 MPa 蒸汽作為除氧蒸汽引至除氧器。在保證加氫裂化裝置小透平安全運(yùn)轉(zhuǎn)及冬防安全的基礎(chǔ)上,優(yōu)先使用0.3 MPa蒸汽,降低1.0 MPa蒸汽消耗。

        (4)加強(qiáng)對(duì)轉(zhuǎn)化爐的調(diào)解,嚴(yán)格控制爐膛氧含量、爐膛負(fù)壓控制盡量低,為此將轉(zhuǎn)化爐底燒火嘴的風(fēng)門、爐膛看火孔、火嘴的看火孔等可能漏風(fēng)的地方全部用毛氈包起來,調(diào)節(jié)爐膛負(fù)壓控制閥、供風(fēng)量,降低爐膛氧含量,從而提高瓦斯利用率,降低瓦斯消耗。

        3.結(jié)論

        通過對(duì)制氫裝置存在的一些高能耗的現(xiàn)象的分析,指出影響能耗變化的關(guān)鍵因素。采取噴涂紅外反輻射涂料,修復(fù)轉(zhuǎn)化爐部件的方法來提高轉(zhuǎn)化爐的熱效率,降低裝置能耗;采用更換熱管等方法余熱回收系統(tǒng)利用率,降低燃料氣消耗;利用增設(shè)引風(fēng)機(jī)變頻器及投用功率較小的壓縮機(jī)代替原來功率較大的壓縮機(jī)的手段,降低了電能消耗,以此達(dá)到降低裝置能耗的目的。

        作者簡(jiǎn)介:吳坷眩,女,(1988.02.--),新疆巴州地區(qū)庫爾勒市。

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