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        進(jìn)口天然氣三甘醇脫水裝置檢修及問(wèn)題處理

        2020-09-08 07:47:12馬志榮祁明業(yè)王海瑞劉雙全傅俊義
        遼寧化工 2020年8期
        關(guān)鍵詞:富液甘醇沸器

        馬志榮,祁明業(yè),王海瑞,劉雙全,傅俊義

        (1.克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院,新疆 克拉瑪依 834000;2.中國(guó)石油新疆油田油氣儲(chǔ)運(yùn)分公司,新疆 克拉瑪依 834000;3.壽光實(shí)華天然氣有限公司,山東 壽光 262700)

        某增壓站是新疆油田油氣儲(chǔ)運(yùn)公司管道天然氣輸送增壓站,天然氣輸送過(guò)程中脫水采用加拿大普帕克公司進(jìn)口的三甘醇脫水裝置。該裝置投產(chǎn)于2010年,運(yùn)行以來(lái)裝置跑冒滴漏現(xiàn)象嚴(yán)重,脫水效果差,外輸天然氣水露點(diǎn)達(dá)不到設(shè)計(jì)輸送要求。近年來(lái),由于市場(chǎng)份額的萎縮,加拿大普帕克公司已經(jīng)退出新疆油田市場(chǎng),外協(xié)市場(chǎng)內(nèi)該裝置檢修呈現(xiàn)空白狀態(tài)。

        1 三甘醇工藝介紹

        三甘醇脫水工藝主要包括吸收和再生兩大部分:天然氣在一定壓力和常溫下脫水,富醇溶液在高溫和低壓下再生(圖1)。

        圖1 三甘醇脫水工藝流程圖

        如圖1所示,天然氣從三甘醇吸收塔下部進(jìn)入,在塔內(nèi)與從塔上部流下的三甘醇貧液進(jìn)行交換,將在塔內(nèi)向上流動(dòng)的天然氣中的水蒸氣吸收。吸滿水的富甘醇從塔底排出,經(jīng)過(guò)三甘醇儲(chǔ)罐中的預(yù)熱盤管后,通過(guò)閃蒸罐閃蒸、過(guò)濾器過(guò)濾后進(jìn)入重沸器上部的蒸餾塔頂部[1]。

        重沸器中產(chǎn)生的蒸氣,將通過(guò)蒸餾塔的富甘醇中的水蒸氣提走,上升蒸氣夾帶的甘醇冷凝后重新流回重沸器,未冷凝的水蒸氣從上部排出與環(huán)境換熱而冷凝成水排出。再生好的甘醇溢過(guò)重沸器擋板流入甘醇儲(chǔ)罐,然后通過(guò)能量泵將甘醇?jí)毫μ岣叩轿账毫?,?jīng)過(guò)干氣-貧醇換熱器進(jìn)入吸收塔頂開(kāi)始新一輪循環(huán)[2]。

        2 脫水裝置存在問(wèn)題

        該增壓站三甘醇裝置自2010年10月投產(chǎn)以來(lái),一直保持生產(chǎn)運(yùn)行狀態(tài),未進(jìn)行過(guò)檢修工作,存在三甘醇損耗增大、三甘醇變質(zhì)、系統(tǒng)泄漏等問(wèn)題。

        2.1 天然氣水露點(diǎn)檢測(cè)不合格

        該增壓站三甘醇在運(yùn)行過(guò)程當(dāng)中,水露點(diǎn)一直檢測(cè)不合格(表1)。

        表1 天然氣水露點(diǎn)統(tǒng)計(jì)

        2.2 裝置泄漏點(diǎn)較多

        三甘醇脫水裝置存在嚴(yán)重的跑冒滴漏現(xiàn)象,受甘醇溶液、水蒸氣、風(fēng)吹雨淋等因素影響,裝置泄漏處銹蝕斑斑,甘醇溶液消耗較大(圖2)[3]。

        圖2 裝置泄漏嚴(yán)重

        2.3 精餾柱排氣帶液

        精餾柱作用是分離甘醇富液加熱氣提蒸汽中的甘醇溶液,由于精餾柱內(nèi)部盤管表面結(jié)垢和污染嚴(yán)重,達(dá)不到有效冷卻分離甘醇的作用,致使部分甘醇隨蒸汽排出裝置,造成生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)味道較大(圖3)[4]。

        圖3 再生排氣污染

        2.4 甘醇泵運(yùn)行壓力不足

        現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試甘醇泵工作壓力只有0.8 MPa,遠(yuǎn)達(dá)不到裝置循環(huán)運(yùn)行1.2 MPa的規(guī)定值,導(dǎo)致甘醇溶液與天然氣交換不充分,影響脫水效果(圖4)[5-6]。

        2.5 甘醇發(fā)黑變質(zhì)

        裝置運(yùn)行以來(lái),只是按照廠家技術(shù)指導(dǎo)對(duì)裝置所需的甘醇采取補(bǔ)缺的添加方式,未徹底清理甘醇罐及管線,甘醇使用時(shí)間長(zhǎng),溶液黏稠、發(fā)黑,吸水能力降低。

        圖4 甘醇泵

        3 現(xiàn)場(chǎng)檢修

        3.1 停運(yùn)裝置

        切換流程至旁通流程,將天然氣導(dǎo)出脫水裝置,并在吸附塔進(jìn)、出口閥門處加裝盲板。停運(yùn)脫水撬,三甘醇退液集中回收。

        3.2 熱蒸、清洗

        三甘醇脫水裝置由單體設(shè)備與連接管線組成一個(gè)密閉的循環(huán)空間,三甘醇在甘醇泵的壓力驅(qū)動(dòng)下進(jìn)行著交換、吸附、加熱、提純、再生等循環(huán)過(guò)程,對(duì)設(shè)備進(jìn)行熱蒸、清洗,能夠有效去除設(shè)備內(nèi)壁中的積碳、結(jié)垢以及附著物,減少甘醇污染,提高甘醇純度,加強(qiáng)交換吸附能力。

        3.2.1 吸附塔熱蒸與清洗

        吸收塔是三甘醇脫水裝置的關(guān)鍵設(shè)備之一,主要分3部分:下部預(yù)分離段,中部吸收段,上部氣液捕集段。吸附塔內(nèi)共有9層塔盤,并設(shè)有分隔板,清洗過(guò)程需要對(duì)每層塔盤進(jìn)行蒸汽高溫?zé)嵴?、清洗。清洗過(guò)程中要依次從最高一層開(kāi)始往下逐層熱蒸、清洗,直到每層都流出清水為止,清洗排出的廢水應(yīng)全部排入罐車防止污染環(huán)境。

        3.2.2 過(guò)濾器清洗

        三甘醇脫水裝置設(shè)置有固體顆粒過(guò)濾器及活性碳過(guò)濾器,主要是過(guò)濾系統(tǒng)內(nèi)三甘醇溶液中的非烴類雜質(zhì)。

        清洗過(guò)程中,應(yīng)檢查顆粒過(guò)濾器內(nèi)濾芯是否完好,是否變質(zhì)。對(duì)固體顆粒過(guò)濾器和活性炭過(guò)濾器內(nèi)壁進(jìn)行高溫蒸汽熱蒸和清洗,清除過(guò)濾器內(nèi)雜質(zhì)及結(jié)垢,清洗至放空排出液體為清水為止。

        3.2.3 重沸器熱蒸與清洗

        重沸器包含了再生和重沸兩部分,主要由富液精餾柱、加熱罐、貧液氣提柱、換熱罐組成。熱蒸時(shí)連接蒸汽管線,對(duì)單體設(shè)備進(jìn)行逐個(gè)清洗。清洗富液精餾柱時(shí)需要將精餾柱吊裝至地面作業(yè),其他設(shè)備可在裝置撬上進(jìn)行作業(yè),清洗時(shí)以外排出的蒸汽冷凝水清濁度來(lái)判斷是否清洗干凈。一般來(lái)講,待外排蒸汽冷凝水清澈無(wú)雜質(zhì)即可判定為清洗完畢。

        3.2.4 其他設(shè)備熱蒸與清洗

        其他設(shè)備包括燃?xì)饩彌_罐、換熱緩沖罐、富液罐、貧液罐、換熱器、閃蒸罐、甘醇循環(huán)管路等。熱蒸清洗過(guò)程中需要對(duì)所有部件逐一進(jìn)行熱蒸清洗處理,確保清洗作業(yè)全面無(wú)遺漏。

        3.3 漏點(diǎn)維修及故障點(diǎn)排除

        該三甘醇脫水裝置表面主要存在的問(wèn)題是泄漏和裝置運(yùn)行壓力低。在檢修過(guò)程中,對(duì)富液罐液位計(jì)、甘醇循環(huán)管路連接部位、管線所有閥門進(jìn)行連接緊固和維修保養(yǎng),試壓顯示管線連接部位泄漏現(xiàn)象全部消除,脫水橇上所有閥門開(kāi)關(guān)靈活,密封合格,無(wú)泄漏。

        檢修程序:吹掃儀表風(fēng)管線、汽提氣管線及燃料氣管線;拆卸更換富液罐防爆膜;對(duì)裝置柱塞泵進(jìn)行大修;對(duì)進(jìn)、排氣凡爾進(jìn)行精研,增強(qiáng)密封性,更換骨架油封、凡爾座彈簧,提升柱塞泵工作壓力;檢修重沸器爐膛火嘴和點(diǎn)火裝置;對(duì)裝置上全部的氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥進(jìn)行檢修;對(duì)所有三甘醇管線進(jìn)行連接和吹掃,添加三甘醇溶液,為投產(chǎn)做準(zhǔn)備。

        3.4 投產(chǎn)

        將三甘醇脫水流程切換成小循環(huán)模式運(yùn)轉(zhuǎn),加熱提純?nèi)蚀?,拆除吸附塔進(jìn)口閥門和出口閥門處的盲板,將天然氣倒入吸附塔,將三甘醇脫水流程切入大循環(huán)流程,導(dǎo)入吸附塔對(duì)天然氣進(jìn)行脫水。

        4 結(jié)束語(yǔ)

        經(jīng)過(guò)對(duì)該增壓站三甘醇脫水裝置檢修,系統(tǒng)導(dǎo)入運(yùn)行后脫水裝置各項(xiàng)指標(biāo)恢復(fù)正常,裝置運(yùn)行中存在的問(wèn)題全部消項(xiàng)。

        在進(jìn)行維檢修過(guò)程中,為了控制成本,大量采用國(guó)產(chǎn)配件及測(cè)繪加工的方式解決故障配件問(wèn)題,不僅從技術(shù)上打破了國(guó)外公司的壟斷和封鎖,也避免了委外維修必須訂購(gòu)原廠進(jìn)口配件的不合理支出。保證了售后服務(wù)要求,走出了具有新疆油田自己特色的設(shè)備設(shè)施自主化維修道路,為企業(yè)直接節(jié)約維修成本支出70余萬(wàn)元。

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