黃 松 王 敏 張 靜
(上海大屯能源股份有限公司選煤中心,江蘇 徐州 221611)
姚橋選煤廠是上世紀90年代后期建設投產(chǎn)的礦井選煤廠,設計能力為300萬t/a,生產(chǎn)工藝為:<50mm原煤無壓三產(chǎn)品重介旋流器分選+煤泥直接浮選,精煤產(chǎn)品為五級至八級煉焦精煤。選煤廠配合姚橋煤礦兩套(新、老井)原煤提升系統(tǒng)配套建設有兩套原煤準備系統(tǒng),系統(tǒng)設計生產(chǎn)能力分別為300萬t/a、150萬t/a。生產(chǎn)工藝流程全部為:礦井提升原煤(<300mm)50mm分級,篩上進入手選皮帶,人工選出矸石與雜物,選后原煤經(jīng)過破碎至50mm以下,與分級篩下物料作為主洗原煤進入原煤儲運系統(tǒng)(工藝流程見圖1)。
隨著礦井采掘深度和地質條件變化,原煤中矸石含量變化幅度和頻度增加,特別是新井系統(tǒng),礦井生產(chǎn)原煤>50mm物料中矸石含量在30%~80%范圍內頻繁波動。人工手選矸石,勞動強度大,效率低,造成后續(xù)破碎系統(tǒng)和主洗生產(chǎn)系統(tǒng)的設備設施磨損,維護成本升高,生產(chǎn)系統(tǒng)能力和效率受到制約,進而影響到選煤成本和效益。
圖1 原煤準備系統(tǒng)工藝流程圖
隨著選煤工藝和設備技術的發(fā)展,國內先進的自動化程度較高的機械預排矸工藝、設備普遍使用的有動篩跳汰、淺槽重介和X射線智能(簡稱TDS)預選矸。20年前,姚橋煤礦原煤準備系統(tǒng)采用動篩跳汰預排矸,由于夾矸煤影響矸石帶煤量大、分選效率低而沒有得到持續(xù)應用。
該技術廣泛應用于動力、化工用煤選煤廠的塊煤分選,其分選原理(見圖2)是利用煤和矸石密度的不同在相對靜止(非脈動水流)的重介懸浮液中自然分層,下沉的矸石由刮板帶出分選槽排出,上浮煤由水平介質流帶出分選槽,實現(xiàn)煤與矸石分選。
圖2 重介淺槽分選原理圖
重介淺槽分選精度達到97%以上,處理物料粒度上限200mm,單臺處理能力大,占地面積小,無大型運動部件,對煤質和煤量的波動適應性強。重介淺槽預排矸工藝環(huán)節(jié)包括分選、脫介、介質回收、煤泥水處理等環(huán)節(jié)。
該技術分選原理[1](見圖3)是利用矸石與煤吸收X射線能量不同的物理特性,X射線穿透矸石或煤剩余的能量反饋至智能判斷系統(tǒng),通過大數(shù)據(jù)分析,完成矸石或煤的判斷、區(qū)分并輸出不同的電信號,結合人工設置高壓風吹打矸石或煤信號,開啟高壓風控制閥門,把矸石或煤吹打出,完成煤與矸石的分離。
TDS預排矸技術采用智能識別方法,針對不同的煤質特征建立與之相適應的分析模型,通過大數(shù)據(jù)分析,對煤與矸石進行智能識別,控制高壓風系統(tǒng)吹打出設定吹打對象(矸石或煤)。主要分選工藝系統(tǒng)包括布料、智能識別、分選執(zhí)行等環(huán)節(jié),還有供風、除塵輔助系統(tǒng)等。該工藝分選效率達到93%,分選粒級在25~100mm和50~300mm,處理能力達到380t/h。
圖3 X射線智能分選工作原理圖
采用重介淺槽和TDS預排矸兩種技術對新井原煤準備系統(tǒng)進行優(yōu)化改造方案設計,從分選粒級、矸石帶煤、技術先進性、流程復雜性、智能化水平、技術指標和投資等方面進行方案比較(見表1)。結果得出,采用TDS預排矸技術替代人工選矸優(yōu)化原煤準備系統(tǒng),分選粒度滿足,工藝系統(tǒng)簡單,智能化水平高,初期投資低,生產(chǎn)運行成本低。
表1 預排矸方案對比
為了與原準備系統(tǒng)設備設施處理物料粒度匹配,不使主洗系統(tǒng)入洗原煤粒度產(chǎn)生過粉碎,選取TDS分選下限為50mm,分選上限與礦井生產(chǎn)原煤粒度上限(300mm)一致。
依據(jù)姚橋選煤廠新井生產(chǎn)原煤>50mm數(shù)質量資料(見表2),進入手選系統(tǒng)物料占新井提升原煤量的35.21%。新井原煤準備系統(tǒng)設計小時生產(chǎn)量為455t/h,最大小時生產(chǎn)量為550t/h,設計TDS分選系統(tǒng)處理能力為200t/h[2]。
表2 新井原煤>50mm數(shù)質量
在手選后原煤皮帶中部增加分流裝置,原手選皮帶上物料不再手選>50mm矸石,只選出鐵器、雜物和>300mm特大塊矸石。選后物料進入TDS分級布料篩,篩上物料經(jīng)過分級、布料,由入料輸送皮帶均勻送入X射線識別區(qū)。皮帶下部射線接收裝置反饋射線接收量到智能識別系統(tǒng),識別出矸石或煤,按照人工輸入“打煤”或“打矸”指令信號(根據(jù)煤質情況靈活調整“打煤”還是“打矸”),智能系統(tǒng)開啟布置在輸送皮帶機頭處相應的高壓風閥,高壓風吹打出煤或矸石。分選后煤與分級布料篩下物料一起進入原煤破碎機,破碎后物料進入原煤儲運系統(tǒng)。選后矸石進入矸石轉運系統(tǒng)(優(yōu)化后原煤準備系統(tǒng)工藝流程見圖4)。
圖4 優(yōu)化后原煤準備系統(tǒng)工藝流程圖
主要設備選型見表3[3]。
表3 主要設備選型
對姚橋選煤廠新井原動篩車間進行改造:利用原有動篩排矸車間、皮帶廊等基礎設施,新增轉載皮帶、TDS預排矸設備設施,改造原煤破碎環(huán)節(jié)和矸石轉運環(huán)節(jié)設備設施,TDS分選系統(tǒng)遠程人機界面操作控制合并入原準備系統(tǒng)集控操作室。
礦井提升原煤經(jīng)過50mm分級篩分級后,>50mm物料進入手選皮帶,人工選出鐵器、雜物和>300mm矸石后,物料進入TDS分選系統(tǒng)。TDS遠程操作人員定性判斷大塊矸石比例多少,在控制系統(tǒng)設定“打矸”或“打煤”,系統(tǒng)自動切換至設定模式,物料進入TDS分選系統(tǒng)后,自動完成矸石與煤的分選。
經(jīng)過TDS系統(tǒng)生產(chǎn)運行后進行技術經(jīng)濟指標檢測與統(tǒng)計分析,結果顯示,矸石中帶煤率為1.83%,選后原煤中矸石含量為3.37%,排矸效率93.1%。原煤準備系統(tǒng)減少手選用工30人,節(jié)約用工費0.50元/噸原煤,減少了選矸后塊煤破碎機齒輥的磨損量,提高了洗煤生產(chǎn)效率,減少了矸石對后序工藝設備的影響,增加了小時處理量。姚橋廠小時處理量由TDS投產(chǎn)前的550t/h提高到575t/h,每天可縮短洗煤生產(chǎn)時間50min。入廠原煤中矸石量越大,效果越明顯。
采用國內先進TDS選矸技術進行選煤廠技術革新,充分體現(xiàn)選煤新技術、新工藝對選煤生產(chǎn)的環(huán)境改善、勞動強度降低、智能化水平提高做出的貢獻。X射線辨識夾矸煤的參數(shù)設計對矸中帶煤和煤中帶矸技術指標有不同程度的影響,物料在TDS工藝系統(tǒng)分選過程產(chǎn)生的<50mm物料進入破碎機,造成原煤過粉碎,分選技術和工藝流程設計還有待進一步創(chuàng)新、優(yōu)化。