蔡春城
(上海大屯能源股份有限公司孔莊煤礦,江蘇 徐州 221600)
孔莊煤礦IV1采區(qū)瓦斯賦存受8煤層影響較大,已回采過的工作面均表現(xiàn)出瓦斯涌出不均衡的特點(diǎn)。前期在工作面回采期間采用傳統(tǒng)的高位鉆孔方式抽放采空區(qū)瓦斯,但是傳統(tǒng)高位鉆孔方式在挪移鉆場時容易出現(xiàn)抽放空白期,即挪移后鉆場不能立即啟用。且受鉆孔壓茬的影響,傳統(tǒng)高位鉆孔的利用率較低,甚至不足60%。為此,研究提出了應(yīng)用定向長距離高位巖層瓦斯抽放鉆孔抽放瓦斯的技術(shù)方案,對傳統(tǒng)高位鉆孔的布置進(jìn)行了改進(jìn),提高瓦斯治理的針對性、合理性和經(jīng)濟(jì)性。
7434 綜放工作面為IV1采區(qū)西翼第二個7煤回采工作面,經(jīng)鑒定IV1采區(qū)7、8煤均為II類自燃煤層,且煤塵具有爆炸性。工作面標(biāo)高-762m~-866m,走向長1235m,設(shè)計(jì)工作面凈長197m(平距),工作面上至7432采空區(qū),下至-860等高線,東到7434停采線,西至工業(yè)廣場保護(hù)煤柱。工作面煤層厚度3.8~4.7m,平均厚度4.19m,工作面煤層傾角在18°~25°,平均傾角23°。本工作面煤層結(jié)構(gòu)簡單,材料道Y12-Y13測點(diǎn)范圍內(nèi)有夾矸,夾矸厚度0.4m,夾矸巖性為泥巖;溜子道L36點(diǎn)前25m至L37點(diǎn)前25m范圍內(nèi)有夾矸,夾矸厚度0~0.8m,巖性為泥巖,整體呈東部略厚,西部稍薄。由于IV1采區(qū)西翼8煤層存在缺失區(qū),7434綜放工作面不同區(qū)間瓦斯涌出規(guī)律受下方出現(xiàn)8煤層賦存的影響。7煤層實(shí)測原始瓦斯含量為3.68 m3/t,8煤實(shí)測原始瓦斯含量為4m3/t。工作面回采期間瓦斯涌出量預(yù)測結(jié)果表明,7434綜放工作面下方8煤的賦存情況對瓦斯涌出影響較大,因此根據(jù)8煤賦存情況將工作面劃分為三個區(qū)間。如圖1所示。
區(qū)間1:位置為切眼后退611m,7煤平均厚度為4.19m,無8煤,預(yù)測瓦斯涌出量1.973m3/t;區(qū)間2:位置為8煤尖滅區(qū)至可采線,7煤平均厚度為4.19m,8煤煤厚0.8m,7、8煤間距9.6m,預(yù)測瓦斯涌出量2.165m3/t;區(qū)間3:位置為8煤尖可采線至停采線,7煤平均厚度為4.19m,8煤煤厚4.0m,7、8煤間距9.3m,預(yù)測瓦斯涌出量2.935m3/t。
圖1 7434綜放工作面各區(qū)間劃分情況
圖2 7434綜放工作面回采期間絕對瓦斯涌出量情況
由圖2可以看出,在區(qū)間1下方無8煤層區(qū)域工作面平均絕對瓦斯涌出量約為0.65m3/min,在區(qū)間2下方逐漸出現(xiàn)8煤區(qū)域工作面平均絕對瓦斯涌出量約為1.00m3/min,在區(qū)間3下方8煤達(dá)到4m的區(qū)域工作面平均絕對瓦斯涌出量約為2.00m3/min。由此可以得出工作面回采期間各區(qū)間絕對瓦斯涌出規(guī)律基本符合預(yù)測瓦斯涌出規(guī)律的特點(diǎn),受鄰近8煤層賦存影響較大。
根據(jù)工作面瓦斯抽放設(shè)計(jì),工作面回采期間采用采空區(qū)埋管及高位鉆孔相結(jié)合的瓦斯抽放組合模式。采空區(qū)埋管瓦斯抽放系統(tǒng)運(yùn)行相對穩(wěn)定,但高位鉆孔瓦斯抽放系統(tǒng)受鉆場頻繁交錯的影響,挪移鉆場期間瓦斯抽放系統(tǒng)運(yùn)行效果相對較差,且鉆孔的有效利用率較低。為此,結(jié)合定向鉆機(jī)的特點(diǎn),在區(qū)間3回采期間提出了施工定向長距離高位巖層瓦斯抽放鉆孔的方案。
施工采用ZYWL-6000DS雙履帶式全液壓定向鉆機(jī),根據(jù)7434工作面冒落帶高度及本工作面已施工鉆場資料,并結(jié)合采煤工作面巷道布置條件,本次鉆孔終孔層位位于煤層頂板之上的穩(wěn)定砂巖層中,初步按照工作面采高約4~7倍計(jì)算。1#、3#和5#鉆孔控制層位為頂板以上29m的穩(wěn)定砂巖中,2#、4#和6#鉆孔控制層位為頂板以上19m的穩(wěn)定砂巖中。鉆孔進(jìn)入目標(biāo)層位鉆孔軌跡平距(距7434材料道)控制范圍為10~35m范圍。1#鉆孔平距為10m,鉆孔之間平距為5m。為防止鉆孔塌孔及方便鉆孔瓦斯抽采,鉆孔將設(shè)計(jì)沿煤層頂板穿行,終孔落在目的層位,單孔孔深設(shè)計(jì)為420m。
鉆孔開孔均使用Φ96mm鉆頭鉆進(jìn)至16m,用Φ146mm鉆頭擴(kuò)孔鉆進(jìn)至15m下Φ127mm套管15m并固結(jié)套管,套管采用雙液漿(水泥、水玻璃)固結(jié),等凝固24h后管口安裝悶盤,做注水試驗(yàn)。注水試驗(yàn)壓力保持在1.0MPa以上,穩(wěn)定半小時后,套管不松動并且套管外壁不滲水,注水試驗(yàn)合格,套管不存在漏氣現(xiàn)象。
隨著7434工作面逐漸進(jìn)入?yún)^(qū)間3,工作面下方8煤達(dá)到可采線范圍后,工作面瓦斯涌出量開始增加。工作面上隅角及回風(fēng)側(cè)瓦斯?jié)舛染忻黠@升高趨勢,上隅角瓦斯?jié)舛茸罡哌_(dá)到0.53%,回風(fēng)側(cè)瓦斯?jié)舛茸罡?.31%,并且隨著工作面產(chǎn)量的增加瓦斯涌出量仍有繼續(xù)上升的趨勢。為此開啟了定向長距離高位巖層瓦斯抽放系統(tǒng),運(yùn)行期間抽放效果如圖3所示。
圖3 抽放系統(tǒng)運(yùn)行期間相關(guān)瓦斯?jié)舛惹闆r
根據(jù)工作面推進(jìn)情況預(yù)計(jì),抽放系統(tǒng)運(yùn)行期間對應(yīng)這一抽放效果的初始點(diǎn)為工作面至高位鉆場147m,設(shè)備開啟4h后,抽采瓦斯?jié)舛扔勺罡?.93%快速下降并逐漸穩(wěn)定在0.5%左右;上隅角瓦斯?jié)舛纫灿勺铋_始的0.5%快速下降至0.3%,并最終穩(wěn)定在0.22%左右;工作面回風(fēng)側(cè)瓦斯?jié)舛认陆邓俣认鄬^緩,由0.3%逐漸降至0.1%左右。從以上可以看出,定向長距離高位巖層瓦斯抽放系統(tǒng)運(yùn)行期間,不管是上隅角瓦斯?jié)舛冗€是工作面風(fēng)排瓦斯量均明顯降低,抽放效果較好。
為進(jìn)一步驗(yàn)證高位鉆孔運(yùn)行期間各鉆孔瓦斯?jié)舛?,?0月7日至11月29日利用CJZ7瓦斯綜合參數(shù)測定儀對鉆場單孔瓦斯、流量及負(fù)壓進(jìn)行參數(shù)采集統(tǒng)計(jì)。
圖4 鉆孔抽放期間瓦斯?jié)舛?、?fù)壓、流量變化曲線
由圖4可看出工作面回采至8煤可采區(qū)運(yùn)行瓦斯抽放系統(tǒng)后,根據(jù)采集數(shù)據(jù)可以看出1#、2#、4#鉆孔單孔流量相對穩(wěn)定,平均流量分別為5m3/min、5m3/min、4.7m3/min,抽采平均瓦斯?jié)舛?%、4.9%、5%。1#鉆孔層位在煤層頂板上方29m內(nèi)錯材料道10m,2#、4#鉆孔層位在煤層頂板上方19m內(nèi)錯材料道分別為15m和25m。該區(qū)域煤壁側(cè)裂隙發(fā)育,加之回采期間上隅角退錨落頂較好,同時隨著工作面的推進(jìn),在工作面形成一個采動壓力場,在這個壓力場中形成了大量裂隙和空間,給瓦斯運(yùn)移和儲存提供了通道和足夠的空間,因此鉆孔連通的頂板巖層裂隙帶與采空區(qū)溝通較好,單孔抽放瓦斯?jié)舛容^高,抽放管路負(fù)壓相對穩(wěn)定。因此,1#、2#、4#三個瓦斯抽放孔比3#、5#、6#瓦斯抽放鉆孔抽采瓦斯效果好。
經(jīng)對7434回采工作面高位鉆孔瓦斯抽放效果的數(shù)據(jù)分析,1#、2#、4#鉆孔相對應(yīng)的煤層頂板層位為19~29m,平距材料道10~25m,該區(qū)間瓦斯抽放濃度在5%~6%之間,瓦斯抽放量5m3/min,瓦斯抽放量較為穩(wěn)定,可保持工作面的連續(xù)抽采。
為進(jìn)一步提高工作面瓦斯治理針對性和瓦斯抽放效果,消除7434工作面受8煤層影響瓦斯涌出不均衡的風(fēng)險,根據(jù)工作面煤層瓦斯賦存、受8煤層影響及7434工作面瓦斯涌出情況,研究提出了定向長距離高位巖層瓦斯抽放鉆孔抽放瓦斯的技術(shù)方案。抽放系統(tǒng)運(yùn)行后工作面上隅角及回風(fēng)巷內(nèi)瓦斯?jié)舛让黠@降低,瓦斯治理效果較好。從單孔瓦斯抽放運(yùn)行效果分析,終孔位置處于距煤層頂板19~29m、平距材料道10~25m區(qū)域?yàn)樽罴殉榉盼恢?,可以為今后工作面高位瓦斯抽放孔參?shù)的布置提供設(shè)計(jì)依據(jù)和瓦斯治理經(jīng)驗(yàn)。