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        窯頭余熱在水泥粉磨系統(tǒng)節(jié)能提產(chǎn)改造中的應用

        2020-09-01 10:10:12吳紅波楊立強陳昌友
        建材發(fā)展導向 2020年12期
        關鍵詞:窯頭磨頭收塵

        吳紅波,楊立強,陳昌友

        (云南建工云嶺水泥有限公司 云南 昆明 650220)

        0 引言

        該生產(chǎn)線主要生產(chǎn)PPS32.5R、PPS42.5 和PO42.5 水泥,水泥粉磨時混合物料有熟料、磷渣、磷石膏、粉煤灰等,磷渣和磷石膏水分含量較高,配合完成物料的綜合水分PPS32.5 達到4.97%雨季甚至達到5.62%(詳見表1)。在水泥粉磨過程中,發(fā)現(xiàn)當物料綜合水分超過3%時就會給水泥粉磨系統(tǒng)工況帶來一系列的問題,水分越高影響越大,具體表現(xiàn)為:物料粘附在設備通道內(nèi)壁形成厚厚的結(jié)皮腐蝕設備、還會造成堵料塌料、電機燒、入到磨內(nèi)物料會結(jié)塊堵塞隔倉板孔、糊磨、飽磨等,還會腐蝕設備,縮短設備使用壽命,最終導致了設備運轉(zhuǎn)率低、臺產(chǎn)低、能耗高,直接影響到公司的生存。

        表1 物料配比及水分

        1 工藝流程與存在問題

        1.1 工藝流程

        該生產(chǎn)線采用的是輥壓機+管磨機聯(lián)合粉磨系統(tǒng):物料經(jīng)配料后通過入料輸送帶輸送至穩(wěn)流倉,經(jīng)輥壓機碾壓后通過回料提升機提升至打散分級機,打散分級后,粗物料流回穩(wěn)流倉再次進入輥壓機繼續(xù)碾壓,細物料通過料管入磨機,在此過程中磨頭收塵器在磨頭排風機的引風下,將循環(huán)打散分級系統(tǒng)內(nèi)部空氣往外抽,粉塵通過磨頭收塵器過濾后進入磨機終粉磨,設計產(chǎn)能65t/h。

        圖1 水泥粉磨工藝流程圖

        1.2 存在問題

        在生產(chǎn)過程中,PPS42.5 混合物料的水分波動在2%~3%之間,臺時產(chǎn)量基本能夠保持在70~75t/h 范圍內(nèi)波動,糊磨、飽磨等不良工況也極少出現(xiàn);粉磨PPS32.5 水泥時不但產(chǎn)量低,還同時出現(xiàn)了糊磨、飽磨、糊袋等一系列不良工況。通過對比分析,同期物料來源相同,最大的差別就是物料的綜合水分,水分就是問題的關鍵。

        2 技改內(nèi)容

        2.1 實驗

        如圖2 所示,采取簡易方法,通過增加兩個燃煤火爐,將燃燒產(chǎn)生的熱氣分別引入到打散分級系統(tǒng)的粗物料通道和細物料通道,在磨頭排風機的引風作用下,使熱風充滿整個循環(huán)碾壓打散分級系統(tǒng),熱風與物料充分的接觸,迅速帶走物料中的水分,在不增加額外的烘干設備跟工藝過程的情況下對物料進行烘干。

        在粉磨PPS32.5 水泥時,物料綜合水分經(jīng)過烘干后由4.91%~5.62%降低到2.1%~3.2%,有效改善了物料粘附在設備通道內(nèi)壁形成厚厚的結(jié)皮腐蝕設備、堵塞物料通道,入到磨內(nèi)物料會結(jié)塊堵塞隔倉板孔、糊磨、飽磨等,節(jié)約了大量人力經(jīng)常停產(chǎn)清理,臺時產(chǎn)量也由62.81t/h 提高到了70.5t/h。

        在粉磨PPS42.5 時,物料綜合水分降到1%左右,產(chǎn)量烘干前持平,反而造成了輥壓機內(nèi)的料層不穩(wěn)定,停止烘干,料層不穩(wěn)定現(xiàn)象消失。物料中含有一定的水分對水泥粉磨是有利的,在我公司2%~3%的水分比較適合。

        表2 烘干前后不同品種水泥參數(shù)對比表

        2.2 窯頭余熱利用

        通過增加燃煤爐的實驗,降低水分后,產(chǎn)量提升、臺時電耗降低明顯,扣除增加的煤耗,效益十分顯著,但對環(huán)保不利。于是考慮將窯頭余熱(除用于煤磨烘干等,仍有60 000m3/h,200℃的廢氣需要排放)來替代燃煤爐。

        熱量計算:

        60 000m3/h,200℃的廢氣降低到100℃放熱:

        式中:Cp=1.34kj/kg.℃

        Q放=10 403 760kj/h

        實驗時:投料量70t/h,水分由5.62%下降2.5%到3.12%,用煤129.17kg/h。

        Q煤=M*Qnet

        式中:

        M=129.17kg/h; Qnet=21771.36kj/kg

        Q煤=2 812 206.6kj/h

        Q放/ Q煤=3.7,廢氣放熱3.7 倍于燃煤產(chǎn)生的熱量,利用磨頭現(xiàn)有排風機(28 000m3/h)就能滿足要求。

        實施方案:

        從篦冷機廢氣出口取風,管徑Φ=1m,通過架設管道,如圖2 所示將熱風引入,替代煤爐熱風,取得同樣的效果。

        圖2 煤爐烘干與窯頭余熱烘干

        2.3 收塵器改造

        在對水泥粉磨系統(tǒng)進行了熱工改造后,水分隨著排風被帶到收塵器中,在低溫天氣,水氣和粉塵粘結(jié)到收塵器濾袋上,造成糊袋,通過對磨頭收塵器的改進,將收塵器袋籠、濾袋數(shù)量從455 條的數(shù)量480 條,將收塵器袋籠、濾袋尺寸由Φ130×2 500 提升至Φ130×3 000,使得收塵器的總過濾面積由465m2增加至585m2,增加收塵器過濾面積,狀況有改善。但半個月還是需安排人員對收塵器風道、料道、濾袋、袋籠進行系統(tǒng)的清理維護。我們目前仍然在風道結(jié)構、濾袋新材質(zhì)上不斷進行探索嘗試,在資金投入與實際效果之間找到新的平衡點。

        3 結(jié)語

        改造后,一是水泥產(chǎn)量得到穩(wěn)步提升, 32.5水泥臺時產(chǎn)量增加12.2%,耗電下降16.28%。二是在保證質(zhì)量和滿足相關產(chǎn)品標準的要求,可以提高工業(yè)廢渣的加入量,取得量好的經(jīng)濟和社會效益。

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