俞 京, 徐茂生, 路 兵
(奇瑞汽車股份有限公司動力總成技術(shù)中心, 安徽 蕪湖 241006)
隨著汽車電氣化、智能化技術(shù)不斷發(fā)展,汽車上用電執(zhí)行器的驅(qū)動需求不斷增加,部分驅(qū)動模塊由ECU內(nèi)置演變?yōu)橛秒妶?zhí)行器自帶,點(diǎn)火線圈的驅(qū)動模塊也是如此,自帶驅(qū)動模塊的點(diǎn)火線圈逐漸成為市場主流。
IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) 模塊是點(diǎn)火線圈常用的驅(qū)動。由于點(diǎn)火線圈的高點(diǎn)火頻率、高點(diǎn)火電壓的工作特性,IGBT的工作環(huán)境惡劣。為保障IGBT的可靠工作,為IGBT開發(fā)過流保護(hù)措施等已成為行業(yè)普遍共識[1]。
點(diǎn)火線圈工作在復(fù)雜的電磁環(huán)境中,其本身也是整車上重要的EMC騷擾源,除了線圈IGBT模塊自身需要做保護(hù)之外,從線圈應(yīng)用的角度考慮也應(yīng)關(guān)注邊界環(huán)境的影響。本文通過一例1.6L增壓發(fā)動機(jī)點(diǎn)火線圈失效開展分析,并闡述此觀點(diǎn)。
某1.6L增壓發(fā)動機(jī)在臺架試驗(yàn)過程中,發(fā)動機(jī)運(yùn)行一段時間后發(fā)現(xiàn)有失火現(xiàn)象。通過燃燒分析儀確認(rèn)某單缸失火,再檢查點(diǎn)火系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)該單缸點(diǎn)火線圈表面有裂紋,更換點(diǎn)火線圈后發(fā)動機(jī)恢復(fù)正常。
點(diǎn)火線圈故障件經(jīng)性能檢測發(fā)現(xiàn)無輸出,確認(rèn)點(diǎn)火線圈已損壞。拆解發(fā)現(xiàn)線圈繞組有燒蝕現(xiàn)象、線圈殼體表面有裂紋,分析故障原因?yàn)榫€圈繞組過載。
進(jìn)一步拆解IGBT模塊,發(fā)現(xiàn)模塊也有過載燒蝕現(xiàn)象,內(nèi)部錫膏融化。如圖1所示。
圖1 點(diǎn)火模塊燒蝕
通過線圈的故障件分析,其原因指向?yàn)榫€圈繞組和IGBT模塊過載,未見其他異常。經(jīng)系統(tǒng)分析,同時導(dǎo)致線圈繞組和IGBT模塊失效的主要排查方向確認(rèn)為輸入IGBT的控制信號排查,主要分為:ECU充電時間檢查、IGBT模塊耐受邊界檢查、模塊輸入信號檢查。
核查ECU設(shè)定的點(diǎn)火充電時間MAP,經(jīng)確認(rèn)滿足點(diǎn)火線圈設(shè)計(jì)要求;通過電流探頭檢測點(diǎn)火線圈初級實(shí)際充電電流及充電時間,未見異常。
點(diǎn)火線圈IGBT在實(shí)際工作的條件下發(fā)熱量較多,需驗(yàn)證IGBT在設(shè)計(jì)要求的極限工況下是否會造成過載失效,通過設(shè)定專項(xiàng)試驗(yàn)來驗(yàn)證,試驗(yàn)詳情如下:①試驗(yàn)對象:點(diǎn)火線圈樣品8只;②工作頻率:50Hz (相當(dāng)于發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速6000r/min);③充電時間:4ms、6ms、8ms、10ms、12ms、14ms;④供電電壓:12V、13V、14V、15V;⑤單次試驗(yàn)持續(xù)時間:2min;⑥試驗(yàn)矩陣見表1;⑦溫度監(jiān)控:試驗(yàn)過程中,用紅外熱像儀實(shí)時監(jiān)控點(diǎn)火線圈頭部溫度,試驗(yàn)結(jié)果見表2。
表1 試驗(yàn)矩陣
表2 試驗(yàn)結(jié)果
試驗(yàn)結(jié)果表明,IGBT模塊可以滿足點(diǎn)火線圈的充電時間需求,且有較大安全余量。
經(jīng)驗(yàn)證,IGBT模塊滿足線圈使用要求,且ECU充電時間也滿足線圈使用要求;但線圈確實(shí)存在過載現(xiàn)象,后續(xù)的排查方向重點(diǎn)鎖定為IGBT模塊的輸入信號,排查方式為實(shí)時數(shù)據(jù)監(jiān)控。
在發(fā)動機(jī)臺架上,用示波器監(jiān)控故障缸ECU輸入信號和點(diǎn)火線圈的初級電流,運(yùn)行一段時間后,發(fā)現(xiàn)波形異常,如圖2所示,通過示波器余輝可以看到ECU信號在斷電時刻之后,出現(xiàn)幅值較高的電壓波動,該波動幅值已明顯超過了IGBT模塊的開啟電壓,會導(dǎo)致IGBT模塊誤開啟。
與此同時,發(fā)動機(jī)臺架出現(xiàn)失火現(xiàn)象,停機(jī)檢查該缸點(diǎn)火線圈,發(fā)現(xiàn)線圈已經(jīng)損壞。
至此可以確認(rèn),導(dǎo)致點(diǎn)火線圈和IGBT模塊過載失效的原因是來自于ECU信號的異常干擾,干擾信號導(dǎo)致IGBT模塊誤開啟,從而導(dǎo)致模塊及線圈過載失效。
圖2 異常波形
針對ECU信號干擾的影響因素展開分析,發(fā)動機(jī)臺架線束安裝邊界和整車有一定區(qū)別,因此重點(diǎn)排查線束連接的差異區(qū)域,并對臺架線束安裝布置做了進(jìn)一步規(guī)范。主要包括:線束長度、線束阻值、線束連接點(diǎn)、線束固定點(diǎn)等方面。線束連接狀態(tài)優(yōu)化后,重新更換點(diǎn)火線圈,后續(xù)發(fā)動機(jī)臺架試驗(yàn)順利完成。監(jiān)測ECU信號和初級充電電流信號,波形無異常,如圖3所示。
圖3 正常波形
1) 在本故障案例中,臺架線束連接不良導(dǎo)致ECU驅(qū)動信號出現(xiàn)干擾,IGBT點(diǎn)火模塊因干擾信號誤開啟導(dǎo)致過載,同時燒蝕線圈繞組。
2) 線束連接狀態(tài)會影響IGBT驅(qū)動信號傳輸?shù)臏?zhǔn)確性。臺架試驗(yàn)過程中需要對線束長度、阻值、連接方式及固定方式等進(jìn)行規(guī)范定義,可以降低IGBT過載失效風(fēng)險。