(神東煤炭集團(tuán)錦界煤礦,陜西 神木 719300)
煤礦是耗能大戶(hù),能源消耗在煤礦建設(shè)、生產(chǎn)過(guò)程中占有相當(dāng)重要的位置,而我國(guó)人口眾多,能源和其它自然資源相對(duì)嚴(yán)重短缺,能源的合理節(jié)約使用不僅是一個(gè)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題,而且已成為重要的戰(zhàn)略問(wèn)題,因此在煤礦建設(shè)、生產(chǎn)過(guò)程中節(jié)約能源消耗,有效地利用能源,不僅是解決短期能源供應(yīng)短缺的必要選擇,更是為我國(guó)建設(shè)全面小康社會(huì),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化提供能源保障的長(zhǎng)期戰(zhàn)略選擇。
目前國(guó)際上還不具有成熟的綜采工作面集控系統(tǒng)各子系統(tǒng)之間信息交互融合,互聯(lián)互通的成功使用案例,煤礦節(jié)能降耗就是在煤礦建設(shè)和生產(chǎn)過(guò)程中,依靠科技進(jìn)步,根據(jù)具體的地質(zhì)、采礦條件,從企業(yè)的實(shí)際情況、自身效益和環(huán)境效益的長(zhǎng)遠(yuǎn)潛力出發(fā),利用人工智能技術(shù)、新工藝、新裝備,挖掘潛能、規(guī)范管理等方式,達(dá)到較為顯著的節(jié)能效果。目前井下在用工作面運(yùn)輸機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)都采用變頻器驅(qū)動(dòng),從變頻器具有變頻器具有啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩大、調(diào)速范圍寬、調(diào)速靈活的優(yōu)點(diǎn),但目前在使用時(shí),三機(jī)的轉(zhuǎn)速都設(shè)置為定值,變頻器僅僅起到軟啟動(dòng)器的作用,變頻器主要的調(diào)速、節(jié)能降耗的優(yōu)點(diǎn)沒(méi)有充分利用。采煤機(jī)雖采用變頻驅(qū)動(dòng),但都是根據(jù)煤機(jī)司機(jī)經(jīng)驗(yàn)操作,工作面集控各子系統(tǒng)之間缺少互相滲透交融,互聯(lián)互通,整體效率有待進(jìn)一步提升,在此內(nèi)外環(huán)境下,本文介紹一種基于AI 技術(shù)的采煤機(jī)和運(yùn)輸三機(jī)之間的雙閉環(huán)調(diào)速設(shè)計(jì)使用案例,在神東錦界煤礦已得到使用驗(yàn)證。
實(shí)現(xiàn)三機(jī)自動(dòng)調(diào)速需要采集運(yùn)輸機(jī)轉(zhuǎn)載機(jī)負(fù)荷量及相互之間運(yùn)行工藝,直接的方法是安裝煤流量傳感器,根據(jù)煤流量的大小調(diào)節(jié)運(yùn)輸機(jī)轉(zhuǎn)載機(jī)運(yùn)行速度。目前煤流量傳感器的種類(lèi)很多,常用的是連續(xù)稱(chēng)重式、視頻識(shí)別、激光斷面掃描等,但都存在故障率較高、價(jià)格昂貴等缺點(diǎn),許多單位經(jīng)過(guò)多年探索實(shí)踐,仍然無(wú)法克服其缺點(diǎn),因此煤流量傳感器沒(méi)有得到推廣應(yīng)用。采煤機(jī)電牽引主要依據(jù)算法實(shí)現(xiàn)截割牽引負(fù)反饋控制,和運(yùn)輸機(jī)無(wú)相互制約,受人工控制。根據(jù)我礦多年合作積累的自動(dòng)化割煤技術(shù)、綜采工作面集控技術(shù),探索了根據(jù)采煤機(jī)狀態(tài)、利用人工智能算法來(lái)實(shí)現(xiàn)采煤機(jī)運(yùn)輸三機(jī)自動(dòng)調(diào)速控制。該方法不需要使用煤流量傳感器,不僅完全克服了煤流量傳感器故障率高的缺點(diǎn),還大大簡(jiǎn)化了系統(tǒng),降低成本,提高了系統(tǒng)可靠性。
通常情況下,采煤機(jī)距離機(jī)頭越遠(yuǎn)、采煤機(jī)截割電流越大、牽引速度越快,刮板機(jī)上的煤越多,反之煤少。根據(jù)這個(gè)原理,刮板機(jī)速度為采煤機(jī)位置、截割電流、牽引速度的函數(shù),建立該函數(shù),可以推算出煤流量。因此,三機(jī)速度為:
其中,函數(shù)f為基于人工智能、自學(xué)習(xí)算法的煤流量估算算法。
算出三機(jī)的速度給定值后,將該數(shù)值發(fā)給變頻器,由變頻器控制電機(jī)實(shí)現(xiàn)三機(jī)調(diào)速。集控系統(tǒng)獲得三機(jī)的速度、電流值后,可以根據(jù)三機(jī)的負(fù)載情況再控制采煤機(jī)的牽引速度,形成閉環(huán),防止三機(jī)過(guò)載、防壓死。工作面集控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了采掘、運(yùn)輸一體化控制,提高了自動(dòng)化水平,降低了能耗。
本文敘述的基于人工智能采煤機(jī)、運(yùn)輸機(jī)的雙閉環(huán)調(diào)速設(shè)計(jì)主要目的是改善現(xiàn)有設(shè)備控制方式,在機(jī)械設(shè)備性能指標(biāo)范圍內(nèi)充分挖掘設(shè)備潛能、減少無(wú)功功耗、根據(jù)負(fù)載需求動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)輸出,有效提高設(shè)備利用率、降低設(shè)備機(jī)械損耗,減少水資源浪費(fèi),節(jié)約電能,達(dá)到節(jié)能減排增效目的。
為實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供如下技術(shù)方案:
1.運(yùn)輸機(jī)速度雙閉環(huán)控制:
(1)當(dāng)采煤機(jī)在工作面生產(chǎn)割煤時(shí)如果停止?fàn)恳?,則運(yùn)輸機(jī)將刮板上煤塊拉空后控制運(yùn)輸機(jī)減速,以最低能耗運(yùn)行,當(dāng)煤機(jī)再次割煤時(shí)運(yùn)輸機(jī)立即加速,以適應(yīng)正常采煤需求。
(2)運(yùn)輸機(jī)根據(jù)變頻三機(jī)的轉(zhuǎn)矩電流、采煤機(jī)的牽引速度、牽引電流、截割電流、采煤機(jī)的位置,計(jì)算出運(yùn)輸機(jī)的負(fù)荷率,在運(yùn)輸機(jī)性能滿足條件下跟隨采煤機(jī)速度動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié),以適應(yīng)采煤機(jī)速度。
(3)根據(jù)采煤機(jī)自動(dòng)化割煤工藝過(guò)程進(jìn)行運(yùn)輸機(jī)速度動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié),兩側(cè)三角區(qū)域降低運(yùn)輸機(jī)速度,確保合理的速度區(qū)間滿足運(yùn)輸要求。
2.采煤機(jī)牽引速度雙閉環(huán)控制:
(1)采煤機(jī)根據(jù)左右截割和牽引電流進(jìn)行閉環(huán)調(diào)速控制,當(dāng)采煤機(jī)截割電流過(guò)大,反饋控制系統(tǒng)觸發(fā)牽引減速,實(shí)現(xiàn)采煤機(jī)牽引速度閉環(huán)調(diào)節(jié)。
(2)當(dāng)運(yùn)輸機(jī)或轉(zhuǎn)載機(jī)達(dá)到性能上限(過(guò)載)時(shí),集中控制系統(tǒng)實(shí)時(shí)采集采煤機(jī)速度,當(dāng)煤機(jī)牽引速度較快,則控制采煤機(jī)立即減速,以適應(yīng)運(yùn)輸機(jī)運(yùn)載能力。
(3)采煤機(jī)根據(jù)自動(dòng)化割煤工藝,在不同工步、不同位置下動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)牽引速度,兩側(cè)三角煤區(qū)域提高牽引速度,充分挖掘設(shè)備利用率。
系統(tǒng)優(yōu)點(diǎn)在于:
1.子系統(tǒng)互相之間信息共享融合,互聯(lián)互通,一體化控制。
2.機(jī)電設(shè)備管理規(guī)范,設(shè)備潛能充分挖掘,避免資源浪費(fèi),節(jié)約能耗,改善煤質(zhì)。
3.參數(shù)設(shè)定好之后各子系統(tǒng)自動(dòng)控制,不受外部因素限制。
4.改善井下工人勞動(dòng)強(qiáng)度,改善作業(yè)環(huán)境。
國(guó)家能源集團(tuán)神東煤炭集團(tuán)錦界煤礦綜采三隊(duì)31213 工作面自2019 年5月18 日投入使用該套設(shè)備,此調(diào)速功能至8 月18 日開(kāi)始使用,以5、6、7月與9、10、11 月對(duì)比得出噸煤節(jié)約 0.47 度,節(jié)約電費(fèi)0.26 元。其中8 月份環(huán)比下降2.6 %。為實(shí)現(xiàn)錦界煤礦數(shù)字化礦山完善和響應(yīng)國(guó)家能源集團(tuán)提出的節(jié)能降資號(hào)召做出一定貢獻(xiàn)。(表1 數(shù)據(jù)來(lái)源于錦界煤礦機(jī)電科數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì))
表1 錦界煤礦31213 綜采工作面5-11 月用電情況統(tǒng)計(jì)表
自該調(diào)速功能投入使用后,基于自動(dòng)控制設(shè)備無(wú)功運(yùn)轉(zhuǎn)情況減少,有效的保護(hù)了設(shè)備的使用壽命,同時(shí)該系統(tǒng)有效的避免了人為誤開(kāi)忘停刮板運(yùn)輸機(jī)和裝載機(jī)的情況,9、10、11 月與5、6、7 月相比,錦界煤礦31213 綜采工作面故障影響次數(shù)下降4 次,故障率下降4.62%。對(duì)31213 工作面設(shè)備起到了良好的保護(hù)作用。(表2 數(shù)據(jù)源于錦界煤礦機(jī)電科故障統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù))
表2 錦界煤礦31213 綜采工作面5-11 月故障統(tǒng)計(jì)表
1.基于人工智能技術(shù)實(shí)現(xiàn)的采煤機(jī)運(yùn)輸三機(jī)雙閉環(huán)調(diào)速功能的應(yīng)用在節(jié)能降耗方面應(yīng)用表現(xiàn)顯著。
2.通過(guò)此套系統(tǒng)的應(yīng)用對(duì)機(jī)電設(shè)備的使用管理更加規(guī)范,減少設(shè)備無(wú)用磨損,提高機(jī)電設(shè)備穩(wěn)定性,提高整個(gè)采掘系統(tǒng)平均無(wú)故障時(shí)間。
3.系統(tǒng)功能及穩(wěn)定性驗(yàn)證,證實(shí)工作面集控系統(tǒng)各子系統(tǒng)之間的信息交互融合,互聯(lián)互通。
4.通過(guò)應(yīng)用展示了系統(tǒng)對(duì)人工要求的降低,改善工人勞動(dòng)環(huán)境,減少勞動(dòng)強(qiáng)度。
5.通過(guò)錦界31213 工作面使用,驗(yàn)證此功能技術(shù)的拓展性,具備延伸到皮帶控制的技術(shù)條件,實(shí)現(xiàn)整個(gè)煤流的智能控制,助力智慧礦山邁進(jìn)。