郭曉明
(潞安集團常村煤礦, 山西 長治 046102)
由于模塊采煤機的搖臂連續(xù)出現(xiàn)星頭迷宮槽嚴重磨損損壞、浮動油封損壞、大軸承質量不達標經常性損壞等故障。主要星頭若出現(xiàn)故障則可能導致煤礦采集受到嚴重影響,進而導致停產事故。對出現(xiàn)問題的星頭進行分析檢查,發(fā)現(xiàn)損壞的原因并對星頭進行了重新設計,避免了此類事故的發(fā)生。
根據(jù)調查發(fā)現(xiàn),行星頭出現(xiàn)損壞的地方主要是:位于蓋板上的迷宮槽嚴重磨損損壞,支撐搖臂的大軸承嚴重損壞,油封墊圈斷裂密封性受損,導致漏油。采煤機搖臂行星頭的結構如圖1 所示。
圖1 搖臂行星頭結構
從損壞的零件來看,導致零件出現(xiàn)損壞現(xiàn)象的主要原因是軸承稍大,端蓋無法將軸承覆蓋,而軸承之間的間隙過大,無法調整墊片與端蓋之間的安裝位置,進而使星頭的錐形軸承無法進行定位。在采煤機進行切割工作時,由于滾筒的旋轉會導致行星頭較大的反向切割力,同時也會對星頭產生一個很大的軸向力。安裝執(zhí)行軸承時沒有進行定位,軸承杯與錐形軸承外側徑向的間隙過大,滾筒方榫產滾動產生的力傳導至行星架上,然后星架會在徑向上產生振動,星架的振動也進而導致了方樺的共振,并且兩個零件會繞著軸承轉動,而安裝在軸承杯上的端蓋無法振動,進而導致星架上的迷宮槽全面接觸磨損,進而導致?lián)p壞。而大幅度的振動擺動旋轉造成浮動油墊片斷裂,無法保障密封性,斷裂的碎片也能導致軸承的損壞。從上述情況分析得知,軸承縮在軸承杯下,而調整軸承于墊片之間的距離無法解決問題,造成行星頭損壞。因此需要對行星頭的尺寸進行計算[1]。
安裝在采煤機搖臂殼體的軸承Ⅰ底部的大端面軸向尺寸為145 mm,上下偏差分別為0.1 mm 與0。相應的安裝在下面的大端面到內齒圈的距離為28 mm,上下偏差分別為0 與-0.1 mm。經過公式計算可以分別計算出I 底部到內圈齒數(shù)的最大距離與最小距離分別為117.2 mm(145+0.1-28+0.1=117.2 mm),117 mm(148-28=117 mm),內圈齒數(shù)軸向長度為195 mm,相應的上下偏差分別+0.072 mm 與0。
軸承杯的內圈軸向長度為130 mm,相應的上下偏差分別為0 與-0.16 mm,由公式計算可得出相應的軸承杯上端面到軸承Ⅰ的最大與最小距離為442.272 mm (117.2+195.072+130=442.272 mm)與441.81 mm(117+195+130-0.16=441.84 mm)。
由軸承的普通精度等級(0 或6)確定軸承Ⅰ的尺寸為87 mm,相應的上下極限偏差分別為+0.35 mm 與0.25 mm,由軸承的普通精度等級(0 或6)也可以確定軸承Ⅱ的尺寸為100 mm,相應的上下極限偏差分別為+0.4 mm 與-0.4 mm。軸承Ⅰ于Ⅱ距離為255 mm,相應的上下極限偏差分別為0 mm 與-0.081 mm,從而計算出軸承Ⅰ下底面到軸承Ⅱ上端面的最大與最小距離分別為442.75 mm 與441.269 mm,由于軸承上端面與軸承杯上端面在理論上是平整的,所以可以取442 mm 為其公差值。
通過計算得出各個工件的上下公差之后,可以推斷出:第一殼體通過計算得出的尺寸最大值與軸承計算得出的最小值相減442.272-441.269=1.003 mm,由計算的結果可以看出軸承上端面比軸承地面低了1.003 mm;第二,測量的殼體最小值與軸承測量的最大值之差441.84-442.75=-0.91 mm,計算后的結果為-0.91 mm,說明軸承杯上端面比軸承上端面低0.91 mm。
從上述計算的結果來說,每個零件的尺寸都在合理的范圍內,但由于極限偏差過大,造成煤壁側支撐軸的上端面距離軸承杯內側1.003 mm,導致在機器開工時各個零件嚴重磨損,因此造成了無法定位與間隙過大,從而導致了故障的發(fā)生[2-3]。
1)改進端蓋,如圖2 所示,可以加工一個深3 mm 的凹槽于端蓋與軸承杯之間,保證端蓋與軸承之間無間隙,為保障端蓋與軸承杯在尺寸鏈極限公差有間隙,可以將端蓋的長度減少1.5 mm。
圖2 端蓋改進前后對比(單位:mm)
2)如圖3 所示,可以將加厚的調整墊安裝在軸承杯與端蓋之間相應增加墊片的厚度,為節(jié)約成本可以在安裝時將軸承壓緊,然后測量軸承杯端蓋之間的距離并適當調整。
圖3 改進后的行星頭結構
3)為到工作地點后能夠及時調整軸承之間的距離,可以將端蓋與墊片組合在一起,避免在現(xiàn)場調整不方便的問題,進而引起端蓋損壞、漏油故障的發(fā)生[4-5]。
通過上述方法對采煤機的搖臂星頭進行改進,可以有效避免無法定位而導致?lián)u臂星頭磨損損害故障的發(fā)生,提高了采煤的采集效率,充分節(jié)約了采煤機的生產制造成本。通過改變墊片的安裝位置,有效提高了采煤機的安裝效率,有效減少了生產制造星頭的成本。將調整墊安裝在外部,可以提高安裝的效率。而為了減小間隙與提高安裝效率,將端蓋和調整墊有機組合起來,滿足了客戶的要求。對星頭的結構進行調整后有效避免了事故的發(fā)生。