宋寧
【摘要】通過對華能丹東電廠實際運行情況的調(diào)查,發(fā)現(xiàn)夏季發(fā)電負荷較低,機組很難滿足多用戶同時用汽,本文主要介紹了利用熱壓機匹配壓力后供熱的方法。
【關鍵詞】熱壓機;壓力匹配;供熱管道
一、前言
熱壓機作為一種蒸汽噴射器可以將兩種汽源動態(tài)調(diào)節(jié),是一種簡單的壓力匹配裝置,可以靈活滿足電廠對外供熱參數(shù)要求,從而達到節(jié)能減排,增加企業(yè)盈利。
以華能丹東電廠為例,華能丹東電廠工程于1997年3月17日由國務院批準正式開工,兩臺機組分別于1998年11月23日和1998年12月12日,順利完成168小時試運后,投入商業(yè)運行。
裝機為2×350MW進口燃煤機組,電廠先后兩次對兩臺350MW機組進行本體改造,達到機組供熱能力360MW,實現(xiàn)城市集中供熱的目的。改造之后汽輪機參數(shù)如下:
額定工況功率 319.684MW
壓力 16.67MPa
溫度 538℃
新汽額定流量 1128t/h
再熱蒸汽額定參數(shù):
壓力 3.04MPa
溫度 538℃
供熱抽汽壓力 0.98MPa
供熱抽汽溫度 372℃
最大抽汽量260t/h
冷卻水設計溫度20℃
通過對電廠實際運行情況的調(diào)查,并根據(jù)汽輪機制造廠的相關計算及校核,在采暖期參與深度調(diào)峰發(fā)電負荷將至40%左右且維持現(xiàn)有采暖熱負荷的前提下,單臺機組再熱熱段蒸汽能夠抽取的蒸汽量為68t/h;在非采暖期參與深度調(diào)峰發(fā)電負荷將至30%左右時能夠抽取的再熱熱段蒸汽流量可以達到68t/h,受到發(fā)電負荷較低的限制,再熱熱段蒸汽壓力需要進行調(diào)節(jié)。
根據(jù)熱負荷資料及電廠主機的實際運行情況,機組正常工況時擬定采用新建1臺80t/h減溫減壓器,用熱再蒸汽減溫減壓以滿足供汽參數(shù)要求。
本文討論當機組低負荷運行時,熱再壓力低于1.8MPa時,用熱壓機調(diào)整蒸汽壓力供汽。
二、熱壓機方案
熱壓機主要由蒸汽噴嘴、吸入室和擴散管等三個部分組成,其中擴散管又可分為混合段、第二喉管段及擴散段等三部分。
熱壓機安裝在汽輪機本體外,具有結構簡單、調(diào)節(jié)靈活等特點,目前多用于凝汽式汽輪機改成供汽式汽輪機,該裝置已在國內(nèi)部分熱電廠應用。可實現(xiàn)自動控制,根據(jù)引射出口蒸汽壓力的返回信號,來調(diào)節(jié)汽汽引射器調(diào)節(jié)芯的行程,從而調(diào)整高壓進汽的流量參數(shù),使其滿足中壓蒸汽的壓力要求。根據(jù)引射出口蒸汽溫度的返回信號,來調(diào)節(jié)汽汽引射器減溫水電動調(diào)節(jié)閥的開度,從而調(diào)整減溫水的流量參數(shù),使其滿足引射出口蒸汽的溫度要求。根據(jù)本項目實際調(diào)峰特點,使用熱壓機方案可以滿足對外供汽和機組低負荷運行需要。
根據(jù)熱負荷資料及電廠主機的實際運行情況,并考慮到初投資等相關因素,暫定本期新建一臺50t/h熱壓機。根據(jù)了解現(xiàn)場需求,確定熱壓機出口參數(shù)為1.8MPa.a、270℃。
由于丹東電廠熱壓機供汽系統(tǒng)主要在機組低負荷調(diào)峰期間投用,目前尚無低負荷機組運行設計參數(shù),采集機組實際運行典型參數(shù),提取低負荷點壓力為9.11MPa。參考實際運行情況,機組夏季負荷低于155MW,熱再壓力低于1.8MPa,主汽平均運行壓力9.50MPa,140MW以下主汽平均運行壓力9.21MPa;冬季負荷低于105MW,熱再壓力低于1.8MPa,主汽平均運行10.27MPa(高于13MPa為偶發(fā)值)。
綜上,參考機組滑壓曲線設計點,考慮抽汽工況,本工程熱壓機進汽壓力設計點選擇9.31MPa。機組負荷50MW時擬定本期熱壓機出口供汽流量50t/h,供汽溫度270℃。
三、熱壓機供熱優(yōu)勢
由于主蒸汽直接減溫減壓存在較大節(jié)流損失和做功損失,且會過渡消耗主蒸汽。
熱壓機優(yōu)點:
(一)相對非調(diào)整抽汽減溫減壓方案管路布置稍復雜,但相對可調(diào)整抽汽,仍較為簡單,只需新增相應管路設備,改造周期短。
(二)可以常年供汽,不受機組負荷的限制,增加調(diào)峰深度。
(三)相對非調(diào)整抽汽減溫減壓方案節(jié)省了高品位能源,利用了部分低參數(shù)的蒸汽,節(jié)約能源。
(四)根據(jù)供汽系統(tǒng)的特點,在保證供汽質量最佳的前提下,有一個與其對應的最佳的流量和最佳溫度(溫差)。所以,最佳調(diào)節(jié)的運行工況是質和量的綜合調(diào)節(jié)。一方面達到了最佳的供汽效果,另一方面達到了最大限度的降低供汽的熱耗和電耗。
四、經(jīng)濟型分析
經(jīng)計算,本期工程實施后,擬定年供汽量約為71.8×104GJ,如果產(chǎn)生同樣的熱量,采用電廠供汽方式對比于小鍋爐房供汽(鍋爐效率按小型鍋爐數(shù)值70%選?。┓绞絹碚f,每年可減少燃用標煤量約為0.8×104t,年減少二氧化碳的排放量為3.14×104t/a,年減少二氧化硫的排放量為898t/a,年減少粉塵的排放量為756t/a。
目前為止,西區(qū)一期項目已實施供汽,供汽流量約為35~40噸/小時,根據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示:電廠2020年1月份供熱標煤耗平均為41kg/GJ,暫按標煤價格取850元/t,1t蒸汽的熱值按3GJ計算,外供1t蒸汽按階梯汽價格取均值190元/t,則扣除相關成本后電廠每噸蒸汽的含稅收益約為85元/t。根據(jù)電廠統(tǒng)計的數(shù)值,松原化工2020年1月電廠外供蒸汽同比增加2.37萬t,電廠凈盈利約為200萬元。
綜上所述,熱壓機只要系統(tǒng)設計合理,計算準確,可以靈活調(diào)整蒸汽背壓滿足東港市生產(chǎn)企業(yè)用汽需要,同時適應和促進了電廠的發(fā)展,并有利于節(jié)能減排和環(huán)境保護,改善區(qū)域環(huán)境質量和居民的生活環(huán)境,符合國家節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)政策及華能集團公司熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)展專項規(guī)劃,具有明顯的經(jīng)濟、環(huán)保效益和社會效益。
參考文獻:
[1]《大中型火力發(fā)電廠設計規(guī)范》(GB50660-2011).
[2]《火力發(fā)電廠汽水管道設計規(guī)范》(DL/T 5054-2016).
[3]《熱電聯(lián)產(chǎn)項目可行性技術規(guī)定》.