李康宇,李 柳,趙東洋,左 斌,閆思達
(機科發(fā)展科技股份有限公司,北京 100044)
目前,我國冶金行業(yè)正處于裝備轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期。工業(yè)機器人由于多自由度、通用性高、工作定位準確等特點,在冶金行業(yè)內(nèi)應(yīng)用廣泛。如鋅渣打撈機器人、鋼卷取樣機器人、電焊貼標機器人等[1,2]。在鋼卷生產(chǎn)過程中存在著許多高污染、強噪音、高粉塵以及勞動強度大、危險性高的流水線崗位。相比傳統(tǒng)的人工操作,工業(yè)機器人不僅能夠有效克服惡劣環(huán)境,還可以持續(xù)進行標準、穩(wěn)定的作業(yè),能夠顯著提高生產(chǎn)線的自動化、智能化水平[3,4]。
目前的冷軋生產(chǎn)流程中,原料卷需經(jīng)過人工拆除捆帶后送入開卷機。人工拆捆存在被崩開的捆帶打傷、被鋼卷劃傷等安全風險。特別是捆帶較長,很容易掉落在運輸軌道中,拾取過程極為危險?,F(xiàn)有的自動拆捆設(shè)備需要利用地輥旋轉(zhuǎn)鋼卷,且僅能從帶頭處進行拆捆,耗時久,能耗大,設(shè)備布局條件嚴苛[5]。針對以上問題,本文根據(jù)某冷軋熱拉伸連續(xù)退火機組入口處的拆捆工藝要求,研發(fā)了一套基于工業(yè)機器人的全自動鋼卷拆捆系統(tǒng),無需旋轉(zhuǎn)鋼卷就能夠自動進行尋捆帶、拆捆帶、收捆帶等操作。現(xiàn)場運行表明,該系統(tǒng)不僅節(jié)約人工、保障安全,同時穩(wěn)定可靠、提高了生產(chǎn)效率。
鋼卷由運載車運送至拆捆工位,鋼卷軸向與輸送方向垂直。待作業(yè)卷參數(shù)規(guī)格如表1所示。鋼卷外徑為900mm~2050mm,帶鋼寬度為900mm~1220mm。每個鋼卷由單根捆帶捆緊,捆帶寬度為31.75mm,厚度為0.8mm~1.2mm。拆捆節(jié)拍要求單個鋼卷不超過50s。
表1 待作業(yè)卷參數(shù)規(guī)格
常見的拆捆系統(tǒng)在識別出捆帶位置后,需要旋轉(zhuǎn)鋼卷,將捆帶帶頭定位至固定位置,然后從帶頭處拆除捆帶。在本機組入口處,由于設(shè)備布局限制,鋼卷無法旋轉(zhuǎn)。根據(jù)現(xiàn)場情況,對自動拆捆系統(tǒng)的功能需求總結(jié)如下:
1)捆帶識別系統(tǒng)可準確識別出捆帶位置;
2)拆捆設(shè)備可在捆帶的任意位置將其剪斷、夾緊,鋼卷無需旋轉(zhuǎn);
3)可將拆下的舊捆帶收集成便于運送的卷狀圓盤;
4)加入半自動拆捆功能,可由操作員手動確認執(zhí)行拆捆;
5)單個鋼卷的作業(yè)周期小于50s。
全自動鋼卷拆捆系統(tǒng)的動作流程主要由以下四步組成:
1)運載車將來料卷運至拆捆工位,L1鎖定運載設(shè)備并給定拆捆指令,拆捆系統(tǒng)開始作業(yè);
2)機器人攜帶拆捆機頭和捆帶檢測裝置,檢測捆帶的位置;
3)檢測到捆帶后,無需調(diào)整至帶頭處,拆捆機頭剪斷、夾緊捆帶;
4)機器人將捆帶送至收卷捆帶機處,完成捆帶收集。
全自動鋼卷拆捆系統(tǒng)主要由工業(yè)機器人、捆帶檢測裝置、拆捆機頭、收卷捆帶機、電氣控制及操作系統(tǒng)和安全防護系統(tǒng)構(gòu)成。拆捆系統(tǒng)設(shè)備布局如圖1所示。在安全圍欄內(nèi),工業(yè)機器人布置在待作業(yè)鋼卷和收卷捆帶機中間;電氣控制及操作柜安裝在安全圍欄外,位于工業(yè)機器人后方,便于人員操作。
圖1 全自動鋼卷拆捆系統(tǒng)設(shè)備布局
工業(yè)機器人:根據(jù)待作業(yè)卷參數(shù)規(guī)格及載重需求,該系統(tǒng)采用的工業(yè)機器人型號為ABB IRB 6700 150/3.20,主要由機器人本體、示教器及控制柜組成。機器人本體額定負載150公斤,工作臂展3.2米,能夠滿足各規(guī)格鋼卷的作業(yè)需求。
捆帶檢測裝置:機器人攜捆帶檢測裝置沿鋼卷軸向方向采集鋼卷外表面高度數(shù)據(jù)并反饋到PLC,PLC通過實時比對定位鋼卷捆帶位置。捆帶檢測裝置固定在拆捆機頭上。
拆捆機頭:檢測出捆帶位置后,拆捆裝置能夠自動卡緊捆帶并將其剪斷。機頭如圖2所示,主要由組合式殼體、氣動馬達、反阻力傳動絲桿副、卡捆帶夾鉗爪以及固定剪刃和活動剪刃機構(gòu)組成。
圖2 拆捆機頭
收卷捆帶機:為便于運輸,收卷捆帶機將剪斷的捆帶卷成卷狀圓盤。收卷捆帶機如圖3所示,該裝置由箱體、卷曲馬達、主動卷帶輪組、浮動卷帶輪組、成型推板和頂壓氣缸等組成。
圖3 收卷捆帶機
電氣控制及操作系統(tǒng):該系統(tǒng)以Siemens S7-300為主控,外圍由V90伺服驅(qū)動器、精簡系列觸摸屏及部分低壓元器件等設(shè)備組成??偩€采用PROFINET形式通訊,總線連接主控及機器人控制器接口。與主機組之間采用硬線干接點連接,接口信號定義為設(shè)備安全連鎖以及機器人拆捆開始、完成信號。主控柜配置觸摸屏顯示設(shè)備狀態(tài)、報警、以及操作界面??刂乒衩姘逶O(shè)置有設(shè)備啟停開關(guān)、急停開關(guān)及狀態(tài)指示燈。
安全防護系統(tǒng):對全自動鋼卷拆捆系統(tǒng)進行有效防護,主要由圍欄、維護門及安全鎖組成。
全自動鋼卷拆捆控制流程如圖4所示。
運載車將鋼卷運送至拆捆作業(yè)工位后,機組L1級將“運載系統(tǒng)鎖住”和“啟動拆捆”信號發(fā)送給全自動鋼卷拆捆系統(tǒng),拆捆系統(tǒng)各項就緒后,系統(tǒng)開始拆捆作業(yè)。
機器人由原始位移動至鋼卷上方,機械臂攜帶拆捆機頭和激光測距傳感器垂直下移,激光傳感器實時檢測拆捆機頭與鋼卷表面的距離。到達傳感器的最佳精度位置后,機械臂停止垂直下移。
隨后,機械臂攜帶拆捆機頭沿鋼卷軸向方向水平移動,同時檢測捆帶的位置。若未檢測到捆帶,則回到平移前的位置,重新檢測。如重復兩次仍未檢測到捆帶,則報警提示。檢測到捆帶后,機器人攜帶拆捆機頭下移,由接近開關(guān)控制,將拆捆機頭輕壓在鋼卷表面。此時,捆帶處于固定剪刃中間位置處。固定剪刃由氣缸推動,將捆帶鏟起、夾緊,再由活動剪刃將捆帶剪斷。如未有效剪斷,則報警提示。
機器人將剪斷的捆帶夾送至收卷捆帶機中,收卷機將卷曲壓縮成卷狀圓盤。同時,機器人回到初始位置。收捆電機釋放,卷曲后的捆帶直接掉落在廢料斗中。
除全自動拆捆外,系統(tǒng)提供了半自動拆捆功能。在該狀態(tài)下,操作員人為控制運載車將鋼卷運送至拆捆工位。經(jīng)操作員確認拆捆系統(tǒng)各項準備就緒后,將控制柜旋鈕旋至半自動狀態(tài),手動點擊“操作員手動剪捆”按鈕進行拆捆。
經(jīng)過長時間的現(xiàn)場運行驗證,該全自動鋼卷拆捆系統(tǒng)實現(xiàn)了無需鋼卷旋轉(zhuǎn)便可在捆帶任意位置將其拆除、回收的功能。系統(tǒng)現(xiàn)場照片及收集后的廢捆帶如圖5、圖6所示。該系統(tǒng)拆捆成功率高于99.5%,拆捆時間約為50s,正常生產(chǎn)節(jié)奏下工作效率高于99.8%,能夠較好地代替人工進行拆捆作業(yè),使用及維護方便簡潔,達到了預(yù)期的效果。
圖4 全自動鋼卷拆捆控制流程圖
圖5 全自動拆捆設(shè)備現(xiàn)場照片
圖6 收集后的卷狀圓盤形捆帶
本文設(shè)計研發(fā)了以工業(yè)機器人為核心的全自動鋼卷拆捆系統(tǒng),可以代替人工實現(xiàn)冷軋入口機組的捆帶位置檢測、拆除,收集等工作,降低了工人的勞動強度,提高了生產(chǎn)效率,有效避免了人為作業(yè)風險。相比其他自動化拆捆設(shè)備,該系統(tǒng)無需旋轉(zhuǎn)鋼卷,可從捆帶任意位置將其拆除,能耗更少,作業(yè)速度更快,現(xiàn)場應(yīng)用穩(wěn)定,適合市場推廣應(yīng)用。