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        某型發(fā)動機(jī)渦輪機(jī)匣焊接接頭裂紋分析及改進(jìn)

        2020-08-10 08:45:03魏奇征姜寧劉博志
        中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2020年10期
        關(guān)鍵詞:焊接接頭裂紋

        魏奇征 姜寧 劉博志

        摘? 要:某型發(fā)動機(jī)試車過程中發(fā)生了低壓渦輪機(jī)匣與測壓座焊接接頭裂紋故障,通過對故障件的失效分析、設(shè)計復(fù)查、工作溫度分析等工作,確定了故障原因:由于焊接變形導(dǎo)致裂紋源區(qū)處實際壁厚小于設(shè)計值;裂紋源區(qū)位于焊接熱影響區(qū),其材料力學(xué)性能會有一定衰減;故障部位存在長時間材料超溫使用的問題。上述因素共同作用,造成故障部位實際工況更加苛刻,導(dǎo)致疲勞裂紋產(chǎn)生。通過對低壓渦輪機(jī)匣改進(jìn)設(shè)計,改善了故障部位的工作環(huán)境,并完成了試車考核驗證。

        關(guān)鍵詞:渦輪機(jī)匣;焊接接頭;裂紋

        中圖分類號:V235.13+3? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

        0 引言

        渦輪機(jī)匣是航空發(fā)動機(jī)重要的靜子機(jī)匣之一,其主要承受較高的溫度、內(nèi)外壓差,并傳遞發(fā)動機(jī)的軸向力、扭矩和機(jī)動載荷等[1]?,F(xiàn)代發(fā)動機(jī)渦輪機(jī)匣常采用整體環(huán)形結(jié)構(gòu),其內(nèi)部設(shè)計了導(dǎo)葉和轉(zhuǎn)子外環(huán)定位固定用的環(huán)形掛勾、銷釘/螺栓孔、凹槽等結(jié)構(gòu)。為滿足發(fā)動機(jī)流道燃?xì)鉁y試和流道件孔探檢查的需求,一般會在渦輪機(jī)匣外壁設(shè)置測試傳感器和觀測孔安裝座。某型發(fā)動機(jī)地面試車過程中,低壓渦輪機(jī)匣與測壓座焊接接頭處出現(xiàn)了裂紋,嚴(yán)重影響了發(fā)動機(jī)試車安全。針對該故障,該文從失效分析、結(jié)構(gòu)設(shè)計、溫度/強(qiáng)度等方面分析了裂紋產(chǎn)生的原因,并提出了改進(jìn)措施。

        1 故障現(xiàn)象

        故障低壓渦輪機(jī)匣與測壓座間的焊接接頭裂紋情況如圖1所示,共有3條裂紋,長度約為20 mm~30 mm,均位于測壓座后端焊接接頭熱影響區(qū),且有2條裂紋擴(kuò)展至機(jī)匣本體。故障機(jī)匣與測壓座材料均為GH4169,截至故障發(fā)生時,隨整機(jī)進(jìn)行了200多個小時的地面試車。

        2 失效分析

        2.1 斷口分析

        裂紋斷口典型宏觀形貌如圖2所示,斷面較為粗糙,可見放射棱線,裂紋末端可見疲勞弧線,表明該斷口為疲勞斷口。根據(jù)放射棱線和疲勞弧線的方向判斷,疲勞起源于機(jī)匣外表面的焊接接頭熱影響區(qū),呈多源特征。

        在掃描電鏡下觀察,裂紋斷口低倍形貌如圖3所示,可見斷口表面主要呈沿晶斷裂特征;進(jìn)一步放大觀察,可見細(xì)密的疲勞條帶形貌(圖4),證明了該斷口的疲勞性質(zhì)。

        2.2 材質(zhì)分析

        分別從機(jī)匣裂紋附近部位和其他角向無測試座部位取樣進(jìn)行組織分析,形貌如圖5、圖6所示??梢钥闯?,裂紋附近部位組織出現(xiàn)δ相在晶粒內(nèi)呈長針狀析出的現(xiàn)象,說明裂紋部位存在材料使用超溫問題,超出了材料長期許用溫度650℃,而無測試座部位組織無明顯異常,符合正常的GH4169組織形貌。

        對故障機(jī)匣基體進(jìn)行能譜分析,結(jié)果見表1,其主要合金元素成分含量基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求[2]。

        2.4 尺寸測量

        對裂紋源區(qū)部位壁厚尺寸進(jìn)行測量,結(jié)果見表2,壁厚僅為1.05 mm~1.14 mm,不滿足圖紙1.34 min的要求,而其他角向非焊接部位的壁厚為1.49 mm~1.67 mm。

        2.5 力學(xué)性能

        從故障件安裝邊處取非標(biāo)板狀試樣,進(jìn)行室溫拉伸性能試驗,結(jié)果見表3,滿足材料標(biāo)準(zhǔn)[2]的力學(xué)性能要求。

        3 機(jī)匣設(shè)計分析

        3.1 結(jié)構(gòu)設(shè)計與工藝分析

        故障低壓渦輪機(jī)匣與測壓座材料均為GH4169,毛料分別為環(huán)鍛件和熱軋棒材,采用固溶+時效的標(biāo)準(zhǔn)熱處理制度,機(jī)匣與測壓座采用TIG焊接方法進(jìn)行角焊接。由于GH4169等沉淀強(qiáng)化型鎳基合金有相對較高的焊接熱裂紋敏感性[3],為避免焊接缺陷,一般安排零件在固溶態(tài)下焊接[4]。因此,如圖7所示,為保證焊接質(zhì)量和關(guān)鍵部位的尺寸精度,在該型號低壓渦輪機(jī)匣結(jié)構(gòu)設(shè)計和工藝路線安排上,要求機(jī)匣和測壓座分別在固溶態(tài)下完成非關(guān)鍵部位尺寸的最終加工以及配合表面尺寸的粗加工、半精加工,然后將兩者焊接成整體,并進(jìn)行時效熱處理,熱處理后完成其余尺寸的最終加工。

        經(jīng)過分析可知,受結(jié)構(gòu)和工藝限制,按照上述安排,會有以下3點不足。1)針對焊接接頭裂紋處部位,機(jī)匣外、內(nèi)表面分別是在焊接前加工和焊接后加工,由于中間的焊接工序會使該部位產(chǎn)生一定程度變形、塌陷,導(dǎo)致焊后加工機(jī)匣內(nèi)表面時會產(chǎn)生局部過切,壁厚尺寸相應(yīng)偏小,與其他部位有明顯不同,表2故障處壁厚測量結(jié)果直接反應(yīng)了該問題。2)受焊接循環(huán)熱輸入的影響,焊接接頭易出現(xiàn)Nb元素偏析、Laves相析出等問題[5],會對焊接接頭強(qiáng)度帶來不利影響。一般情況下,在焊接后需進(jìn)行固溶+時效熱處理,將Laves相回溶,緩解Nb元素偏析[6],使強(qiáng)化相均勻、彌散析出。由于機(jī)匣為大尺寸、薄壁結(jié)構(gòu),尺寸精度要求較高,且部分尺寸焊前已完成加工,多次熱處理會使半成品零件產(chǎn)生較大變形,增大了后續(xù)加工難度。所以,機(jī)匣焊接后僅進(jìn)行了時效熱處理,以保證母材性能,而焊接接頭部位焊后熱處理相對不夠充分,強(qiáng)度也會有所下降。3)由于焊縫類型和零件結(jié)構(gòu)上的限制,很難對故障部位焊縫進(jìn)行X光檢查,僅能進(jìn)行表面的滲透檢查,存在焊縫內(nèi)部缺陷會漏檢的問題。

        3.2 工作溫度分析

        圖8為低壓渦輪機(jī)匣(無測試座部位)二維溫度場計算結(jié)果,最高溫度為541℃(814K),低于GH4169材料長期使用溫度650℃,即正常情況下機(jī)匣選材滿足使用要求。而上述金相組織分析結(jié)果表明機(jī)匣同一截面不同角向的材料承受溫度存在差異,機(jī)匣測壓座附近部位溫度要明顯高于無測試座部位。

        通過分析,造成機(jī)匣測試座部位溫度偏高的原因與該部位燃?xì)庑孤┯兄苯雨P(guān)系。如圖9所示,測壓傳感器沿著測壓座和渦輪導(dǎo)向葉片的測壓孔插入至發(fā)動機(jī)流道中,由于多個零件的公差累計,傳感器與測壓孔之間需留有一定的設(shè)計間隙以保證裝配,這也為燃?xì)庑孤┨峁┝丝臻g,導(dǎo)致流道內(nèi)的燃?xì)膺M(jìn)入到測壓座內(nèi)部,造成其附近的機(jī)匣溫度升高。

        圖10為整機(jī)試車后低壓渦輪機(jī)匣外壁面示溫漆測量情況,可以看出機(jī)匣同一位置不同角向的壁溫存在一定差異,無測試座部位的機(jī)匣外壁溫約為410℃~470℃,而測壓座附近的機(jī)匣外壁溫達(dá)到370℃~570℃,兩者最高溫度相差100℃左右。綜合以上分析和測試結(jié)果,測壓座部位的燃?xì)庑孤稌ζ涓浇鼨C(jī)匣溫度產(chǎn)生較大影響。

        3.3 強(qiáng)度復(fù)查

        圖11為低壓渦輪機(jī)匣(無測試座部位)二維強(qiáng)度計算結(jié)果,可以看出其最高工作應(yīng)力為427.7 MPa,屈服強(qiáng)度和極限強(qiáng)度儲備分別達(dá)到n0.2=2.0,nb=2.4,具有較高強(qiáng)度儲備,即正常情況下滿足使用要求。

        4 故障機(jī)理分析

        根據(jù)以上分析結(jié)果可知,低壓渦輪機(jī)匣與測壓座焊接接頭裂紋產(chǎn)生的因素梳理有3點。1)故障部位外、內(nèi)表面分別在焊前、焊后加工,焊接變形造成該部位實際壁厚尺寸偏薄,小于圖紙要求。2)裂紋源區(qū)位于焊接接頭熱影響區(qū)范圍內(nèi),該部位強(qiáng)度會有所降低,很難達(dá)到母材水平。3)測壓座內(nèi)存在燃?xì)庑孤﹩栴},造成故障部位實際使用溫度偏高,超出了GH4169材料長期使用溫度限制值650℃,出現(xiàn)晶粒內(nèi)δ相呈長針狀析出的現(xiàn)象。GH4169材料強(qiáng)化相包括γ"(Ni3Nb)相、γ'(Ni3(Al、Ti))相,其中,γ"相是主要強(qiáng)化相,為體心四方有序結(jié)構(gòu)的亞穩(wěn)定相,在超溫使用過程中會發(fā)生γ"相向δ相轉(zhuǎn)化[7],造成材料力學(xué)性能下降。

        上述因素共同作用下,使得故障處實際工作狀態(tài)更加苛刻,與設(shè)計狀態(tài)偏離,在熱應(yīng)力等載荷作用下產(chǎn)生了疲勞裂紋。

        5 改進(jìn)措施及驗證情況

        根據(jù)故障原因,提出以下2點改進(jìn)措施。1)取消低壓渦輪機(jī)匣與測試座(包括測壓座)之間的焊接結(jié)構(gòu),兩者采用螺栓連接結(jié)構(gòu),從而規(guī)避了焊接結(jié)構(gòu)帶來的一系列問題。機(jī)匣螺栓孔為沉頭孔,避免螺栓頭凸出機(jī)匣內(nèi)壁,與其他零件產(chǎn)生裝配干涉。機(jī)匣和測試座螺栓孔與螺栓采用小間隙配合設(shè)計,以降低公差累計,保證測試座的定位精度。2)在機(jī)匣內(nèi)腔填充無堿玻璃纖維隔熱層,緩解燃?xì)庑孤C(jī)匣溫度的影響,降低其工作溫度。

        目前,貫徹改進(jìn)措施的低壓渦輪機(jī)匣已隨多臺發(fā)動機(jī)開展了整機(jī)試車考核驗證,試車后分解檢查均未見異常,說明改進(jìn)措施有效。

        5 結(jié)語

        通過此次排故工作可知,由于燃?xì)庑孤兜仍?,渦輪機(jī)匣測試座部位常常會存在局部溫度較高、溫度梯度較大等問題,再加上常采用焊接結(jié)構(gòu),導(dǎo)致該部位很可能是整個機(jī)匣強(qiáng)度設(shè)計薄弱點。設(shè)計人員應(yīng)提高該部位認(rèn)識程度,采取合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計,提高零件可靠性。

        參考文獻(xiàn)

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        [2]中國航空材料手冊編輯委員會.中國航空材料手冊:第2卷[M].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2001.8:329-330.

        [3]伍敏,熊建坤,徐健,等.燃?xì)廨啓C(jī)用鎳基合金焊接技術(shù)進(jìn)展[J].電焊機(jī),2015,45(5):59-63.

        [4]孟慶森.金屬焊接性基礎(chǔ)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2010:136-137.

        [5].張冬梅,崔海超,楊尚磊,等.Inconel718激光焊接接頭組織與熱影響區(qū)裂紋研究[J].材料導(dǎo)報B:研究篇,2016,4(4):96-99.

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