章國華
摘 要:黃88斷塊自2009年投入注水開發(fā)后,油井含水上升較快,處于中、高含水開采,普遍存在井下桿管泵腐蝕結(jié)垢,泵故障頻造成躺井,作業(yè)頻次居高不下2018年達到了0.92。針對這一問題,2018年下半年開展優(yōu)化作業(yè)設(shè)計、作業(yè)材料和業(yè)質(zhì)量以及重新優(yōu)化油井管理加藥等綜合治理案,2019年該區(qū)塊躺井得到了扼制,作業(yè)頻次下降至0.31,取得良好效果。
關(guān)鍵詞:黃88塊;頻繁檢泵治理;管理方案
黃88斷塊2008年投入試采,2009年注水開發(fā)。目前,油水井40口,開井39口,日產(chǎn)液368.5m3,日產(chǎn)油43.3t,
綜合含水88.2%;注水井19口,開井17口,注水361m3/d,單井日注21.2m3。
1 概況
從黃88塊的油井維護頻次可以看出,黃88的維護頻次一直處于高位,2012年上升到0.89后,2015年下降至0.48,而后一路上升,2018年達到0.92,共維護35井次。
統(tǒng)計2016年至2018期間,有14口頻繁作業(yè),一年內(nèi)作業(yè)兩次,如黃88-1、黃88-21、黃88-30和黃88-20,共作業(yè)5井次,又如黃88-1井10年檢泵15次,周期僅為230天。
2 頻繁檢泵原因分析
通過對躺井原因進行歸類分析,2015年以后,偏磨導(dǎo)致油管漏得到有效控制,桿斷脫相對穩(wěn)定,泵故障明顯上升與維護井數(shù)成正相關(guān),見表1。
2.1 SRB和硫化物是引起油井腐蝕結(jié)垢嚴重的主要因素
黃88塊pH值中性偏酸、低氧化還原電位、高含水率、高礦化度和高含氯的強腐蝕環(huán)境為油井桿管的腐蝕提供了基本條件。
從垢樣測試數(shù)據(jù)上看,油井井筒垢樣的主要成分為硫化亞鐵,SRB和硫化物是引起黃88區(qū)塊腐蝕結(jié)垢現(xiàn)象嚴重的主要原因。
2.2黃88塊桿、管偏磨特征
通過對黃88斷塊作業(yè)井現(xiàn)場調(diào)查,發(fā)現(xiàn)抽油井桿、管偏磨現(xiàn)象具有以下特點:①桿、管偏磨現(xiàn)象比較普遍,黃88所有油井均有偏磨現(xiàn)象;②從偏磨的深度范圍上來看,無論是直井還是斜井,桿管偏磨多發(fā)生在泵上600m范圍內(nèi);③含水率對抽油桿柱的受力影響較大,隨著含水率的增大,泵端集中軸向壓力F增大,從而使得受壓段長度L將加大,最終導(dǎo)致桿管偏磨的加劇;含水達70%以上的井成為桿、管偏磨失效機率較大的頻繁作業(yè)井。
采用以”內(nèi)襯高分子量聚乙烯內(nèi)襯油管+復(fù)合噴涂防腐抽油桿”為主導(dǎo)技術(shù)的綜合技術(shù)系列后油井偏磨導(dǎo)致的躺井明顯下降。
2.3 腐蝕結(jié)垢導(dǎo)致泵故障頻發(fā)
泵故障較多原因是新泵存在質(zhì)量缺陷(柱塞上接頭、拉桿、凡爾座)及地層出砂、腐蝕等條件影響,導(dǎo)致泵凡爾座易刺漏。
2.4 偏磨導(dǎo)致油管漏
2017年發(fā)生偏磨導(dǎo)致油管漏3井次,2018年發(fā)生4井次。
2.5 微生物防腐工藝未得到持續(xù)開展應(yīng)用
生物防腐技術(shù)在黃88塊成功應(yīng)用, 利用了微生物之間的競爭關(guān)系(硫酸鹽還原菌和反硝化細菌)來控制腐蝕。由于沒有項目經(jīng)費支撐,未能得到持續(xù)開展。
3 綜合治理
3.1 優(yōu)化井下結(jié)構(gòu)
依據(jù)油井產(chǎn)量、液性等因素優(yōu)化管桿組合44井次。加強與工藝研究所溝通,變更尾管結(jié)構(gòu)41井次,降低因腐蝕導(dǎo)致尾管落井風險,優(yōu)化內(nèi)襯油管的數(shù)量11井次。強化管、桿、泵更新,9月份以來管、桿、泵全更換63井次。
①2018年下半年更換泵廠家,共實施23井次;②優(yōu)化內(nèi)襯油管使用量,增加4井次內(nèi)襯,1400m;③更換全井抽桿,共實施23井次。
3.2 重新使用微生物防腐
2018年重新開展微生物防腐,開展7口平均檢泵周期334天,延長140天,2019年增加12井次,目前累計實施19井次。實施微生物防腐后,從監(jiān)測情況看,平均硫化物從54.8mg/l下降至2.9mg/l;SRB從2416.7下降至1209.2,腐蝕速率從0.0958下降至0.0252。
3.3 優(yōu)化油井加藥方案
黃88塊隨著含水上升,結(jié)蠟速率下降,腐蝕速率上升,且檢泵周期僅362天,對腐蝕嚴重結(jié)蠟輕的停加清蠟劑。目前生產(chǎn)正常,功圖載荷未發(fā)現(xiàn)異常。部分井加藥方案,清蠟劑從2t/月減少至0.97t/月,防垢劑增加1.12t/月。
3.4 躺井綜合治理取得良好的效果
黃88塊2019年1-9月躺井9井次,與2018年同期(31井次)減少躺井22井次,躺井得到有效控。黃88塊2019年躺井15井次,泵漏5井次,桿斷2井次,法爾罩斷1井次,凡爾垢卡1井次,對腐蝕嚴重作業(yè)開展微生物防腐,對偏磨優(yōu)化管柱結(jié)構(gòu),增加內(nèi)襯油管用量。
4 認識
①繼續(xù)深入躺井原因分析,優(yōu)化管桿結(jié)構(gòu)、提高井下工具耐腐蝕強度,做好作業(yè)施工監(jiān)督,保證入井質(zhì)量關(guān);②在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,繼續(xù)開展微生物防腐工作,并定期檢查采出液硫酸還原菌及硫化物含量。繼續(xù)強化油井防垢工作及油井清防蠟工作;③研究從源頭降低腐蝕,提高注入水的合格率,降低硫酸還原菌及硫化物的含量。