(中石化天然氣榆濟管道分公司,山東濟南 250000)
壓縮機[1]作為天然氣管道的“心臟”,確保其安全、穩(wěn)定、長周期、滿負荷、優(yōu)良運行至關重要。某天然氣站采用SIEMENS生產的STC-SV(06-5-A)型電驅式離心壓縮機,正常運行時,機組的驅動端、非驅動端一次放空壓力數(shù)值基本一致。但該機組在運行過程中,出現(xiàn)驅動端、非驅動端一次放空壓力相差過大的情況,如不及時解決,機組將存在非計劃停車的風險。
因此,本文首先從機組運行狀態(tài)、一次放空氣路、干氣密封組件[2]、潤滑油狀態(tài)4個方面進行分析,總結出可能導致該異常現(xiàn)象的原因;然后借通過監(jiān)測平臺,對采集的數(shù)據(jù)及圖譜進行分析判斷,確定其主要因素;最后對機組后期的運行提出可行性建議。
圖1為SIEMENS控制系統(tǒng)中驅動端與非驅動端一次放空壓力趨勢圖,兩者的最大差壓達到70 kPa,機組的運行存在很大的安全隱患。
機組運行過程中,振動、軸位移[3]的變化會導致密封氣進氣量發(fā)生變化,影響一次放空量。如圖2所示,在一次放空量變化較大的區(qū)間內,壓縮機振動數(shù)值變化較為平穩(wěn),軸位移數(shù)值基本保持不變,因此可推斷此次壓縮機驅動端、非驅動端一次放空量不同并非由振動、軸位移導致。同時,壓縮機轉速也維持在一個數(shù)值,說明一次放空量的不同與轉速無關。
在一次放空量變化較大的時間段內,止推軸承內、外側溫度,驅動端、非驅動端徑向軸承溫度基本保持不變,說明其對一次放空壓力的不同也沒有產生影響。同時,經(jīng)現(xiàn)場勘查,機組運行中并無異響,該時段內現(xiàn)場儀表顯示正常,轉速、位移、振幅等參數(shù)均在允許范圍內,且波動不大,工況未發(fā)現(xiàn)異常。
密封氣氣源共有3路:增壓撬進氣、正常進氣及壓縮機腔體進氣。3路進氣均通過旋風分離器、臥室分離器(濾芯精度3 μm)、錐形過濾器、密封氣過濾器,氣源潔凈。但機組長時間運行,壓縮機腔體內部難免會有結垢的現(xiàn)象,使氣源中混入雜質,而混入雜質的氣源如果直接作為密封氣可能造成一次放空壓力異常。通過內窺鏡觀察,如圖3所示,壓縮機流道及內壁無異?,F(xiàn)象;密封氣過濾器差壓正常(圖4),內部濾芯清潔,無異物。
圖1 SIEMENS控制系統(tǒng)中一次放空壓力趨勢圖
圖2 SIEMENS控制系統(tǒng)中振動、軸位移對一次放空量壓力的影響
而一次放空的密封氣經(jīng)加熱器后,變成兩路,通過孔板(d=2.1 mm)分別進入壓縮機驅動端和非驅動端的干氣密封盤,再經(jīng)過孔板(d=5.4 mm)和單向閥后排入大氣。如圖5所示,如果孔板或單向閥卡頓、內部結垢等,也將直接導致驅動端、非驅動端的一次放空壓力不等。對孔板、單向閥等一次放空氣路檢查,無漏氣現(xiàn)象,閥門活動正常,拆卸后內部清潔,無雜質。
密封氣需要進入壓縮機內部干氣密封組件,經(jīng)動靜環(huán)后,出壓縮機腔體進行放空。因此,需要對迷宮密封的組件進行分析。
通過圖6我們可以看出,如果干氣密封盤出現(xiàn)問題,那將直接導致驅動端、非驅動端的一次放空壓力不同[4-5]。而干氣密封盤出現(xiàn)問題主要包括3點:(1)壓緊套或波紋帶失效,導致其軸向移動,進氣量減少;(2)彈簧單元損壞,導致密封間隙自調節(jié)過程失效,密封氣的進氣量不同,進而一次放空壓力發(fā)生變化;(3)第一級動靜環(huán)后迷宮密封[6]損壞,二級放空量增加,進而導致一級放空量減少,一級放空壓力降低。迷宮密封的組件為一次性,如果其它所有情況均排除后仍未查明原因,那么才考慮對干氣密封進行檢查。
發(fā)現(xiàn)異常時,通過油視窗檢查潤滑油狀態(tài),未見異常,油溫、油壓均符合要求。但如果潤滑油中存在雜質,可能導致干氣密封內部動靜環(huán)間隙發(fā)生變化,間接造成機組兩端一次放空壓力不等。需通過圖譜分析及潤滑油檢定報告來確定。
圖3 壓縮機組內壁及流道情況
圖4 密封氣過濾氣濾芯情況
圖5 SIEMENS壓縮機一次放空氣路簡圖
故障時壓縮機驅動端X方向波形頻譜圖如圖7所示,可以看出:分數(shù)諧波與高次諧波同時出現(xiàn),且故障時波形圖削波現(xiàn)象嚴重,可能為動靜摩擦[7]。而圖中出現(xiàn)了頻率為0.75X的譜線,經(jīng)計算是壓縮機一階臨界轉速5790 r/min所對應的工頻,可能為油膜振蕩和氣流激振,需做進一步的判斷。
圖6 干氣密封結構及原理圖
圖7 故障時壓縮機驅動端X方向波形頻譜圖
圖8 提純后高速軸軸心軌跡圖
圖9 壓縮機高速軸驅動端二維全息譜圖
從圖8中可以看出,提純后的高速軸軸心軌跡雜亂無章且?guī)в行A環(huán),進動方向為反進動,同時軌跡變得狹長,其上存在尖點和突變,一般都是由碰磨形成的[8-9]。
發(fā)生碰磨后,轉子可能會出現(xiàn)熱彎曲,導致與靜子件間進一步碰磨。
圖9為壓縮機高速軸驅動端二維全息譜圖[10]。如果為油膜振蕩,應在分倍頻區(qū)內形成偏心率很小的橢圓,接近正圓,不可能只在垂直方向出現(xiàn),排除油膜振蕩的影響。而動靜碰磨在全息譜上體現(xiàn)為一組偏心率很大的高頻橢圓,圖中的2X、3X、4X、6X符合動靜碰磨的特征。
在一次放空壓力異常時,壓縮機轉速為1198 r/min,低于機組2倍臨界轉速21970 r/min,主頻為工頻而非固有頻率,壓縮機并未出現(xiàn)異響,調整軸承潤滑油的溫度、壓力,機組運行的穩(wěn)定性無明顯變化;調節(jié)機組負荷與進口壓力、流量,固有頻率并未消失或減輕。因此,初步判斷異常原因為氣流激振。
壓縮機使用的潤滑油為航空級46#汽輪機油,按照其取樣要求,對故障后潤滑油取樣送檢,并與最近的一次檢定結果進行對比。通過表1成分對比,可以看出:故障后的油樣檢測結果為含有中等數(shù)量的滑動磨粒,少量嚴重滑動磨粒以及油品變質產物。
因此,對該壓縮機組進行潤滑油更換作業(yè),更換完成后壓縮機組進行試運行,取適量潤滑油樣品進行檢測。經(jīng)檢定:潤滑油樣符合要求,機組運行過程中驅動端、非驅動端一次放空壓力數(shù)值趨于一致。
綜上所述,該故障是由于機組潤滑油中存在滑動磨粒,導致轉子與軸瓦發(fā)生局部摩擦,受振動影響高速軸兩端的干氣密封氣膜間隙發(fā)生微小變化,引起氣流激振,從而導致氣體泄漏量增大,一次放空壓力提高,致使壓縮機驅動端、非驅動端出現(xiàn)一次放空壓力差值過大的異?,F(xiàn)象。
表1 故障前后壓縮機潤滑油油樣磨粒成分對比
(1)日常工作巡檢中,時刻關注密封氣、隔離氣、潤滑油、循環(huán)水等參數(shù)的變化趨勢,現(xiàn)場設備的運行狀態(tài)是否存在異常。
(2)定期對機組潤滑油進行檢定,定期濾油,定期進行更換。建議長期運行的機組每月檢定一次潤滑油;長期處于冷備的機組應每月開車測試,每季度檢定一次潤滑油。
(3)當故障再現(xiàn)時,可調整軸承潤滑油的溫度、壓力,改善潤滑油的粘度,若無明顯變化,建議停機處理;
(4)當故障再現(xiàn)時,若生產條件允許,可適當調節(jié)壓縮機的工況點,改變生產運行參數(shù),若無明顯變化,建議停機處理。
作為生產過程中不可或缺的設備,壓縮機在石化行業(yè)的作用至關重要。針對離心式壓縮機在運行過程中出現(xiàn)的問題,本文進行了詳細分析,總結出可能導致該異常現(xiàn)象的因素,進行故障診斷,確定了其主要因素,最后對機組后期的運行提出可行性建議,保證機組能安全、穩(wěn)定、長周期、滿負荷、優(yōu)良運行。