和自營 游波 楊勇(河南能源化工集團(tuán)濮陽永金化工有限公司,河南 濮陽 457000)
蒸汽作為一種動力,被廣泛應(yīng)用于石油、化工、等工業(yè)領(lǐng)域中。濮陽永金煤制乙二醇裝置,由于前系列煤化工裝置供應(yīng)能力受限,乙二醇裝置充分回收利用高溫冷凝液,緩解前用水緊張的狀況,同時也為裝置的節(jié)能降耗,熱能優(yōu)化做出了貢獻(xiàn)。
2012 年7 月,濮陽永金煤制乙二醇項目正式建成投產(chǎn),8月,產(chǎn)出達(dá)標(biāo)乙二醇產(chǎn)品。裝置經(jīng)過將近幾年的運(yùn)行,乙二醇項目工程技術(shù)人員不斷嘗試,探索經(jīng)驗(yàn),并對裝置進(jìn)行了多次技術(shù)改造,推陳出新,保留原有技術(shù)優(yōu)勢,最終實(shí)現(xiàn)了裝置滿負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行。
在開車初期階段,由于合成氣壓縮機(jī)所用8.8MPa 蒸汽,背壓產(chǎn)生的的1.7MPa 蒸汽不能被充分利用,被迫放空,而0.5MPa蒸汽緊張,需要從煤化工裝置再次引入0.5MPa 蒸汽,經(jīng)過討論,增加了1.7MPa 減0.5MPa 減溫減壓裝置,解決了0.5MPa 蒸汽緊張問題。
濮陽乙二醇裝置不斷優(yōu)化系統(tǒng),相繼增加了2 個雙酯分離塔和3 個DMC 精餾塔,當(dāng)系統(tǒng)負(fù)荷達(dá)到100% 以后,產(chǎn)生的蒸汽凝液實(shí)際量很大,對外送輸送過程中相互影響,蒸汽凝液不能及時外排,影響到系統(tǒng)工況的穩(wěn)定,影響的裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。
濮陽永金技術(shù)部門為保證生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定生產(chǎn),盡量減少廢水外排量,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的目標(biāo),對裝置蒸汽凝液管網(wǎng)進(jìn)行了改造。
對分餾工段的熱能進(jìn)行技改,不斷優(yōu)化系統(tǒng),熱能得到有效利用。
結(jié)合裝置開車初期,1.7MPa 蒸汽管網(wǎng)放空問題,2018 年11 月對蒸汽管網(wǎng)進(jìn)行改造:在壓縮廠房南側(cè)1.7MPa 管網(wǎng)引1根DN350 的支管進(jìn)入減溫減壓裝置,經(jīng)過減溫減壓后引入1 根DN350 的支管并入0.5MPa 蒸汽管網(wǎng),正常生產(chǎn)后,停用該裝置,改造示意見圖1。
圖1 1.7MPa減0.5MPa蒸汽減溫減壓站
正常生產(chǎn)時,凝液總管外送150℃凝液量約155t/h 溫度較高且量較大。結(jié)合不同換熱器的穩(wěn)定,針對性的制定不同方案進(jìn)行解決,技改示意如圖2。
圖2 蒸汽凝液回收流程圖
1.2.1 高溫蒸汽冷凝液的回收
乙二醇生產(chǎn)裝中,會產(chǎn)生大量的凝液,而且溫度較高,經(jīng)過討論研究,制定了技改方案,具體方案是:在凝液總管外送出口處(EG 廠南側(cè))新增加一個容積為35m3的閃蒸罐RP9306,通過管道將冷凝液引人閃蒸罐進(jìn)行閃蒸,控制閃蒸罐壓力在0.23~0.37MPa,降低凝液外送阻力,使乙二醇裝置各個換熱器用戶順利換熱。冷凝液在閃蒸過程中,經(jīng)閃蒸罐閃蒸產(chǎn)生的蒸汽送往0.2MPa 蒸汽管網(wǎng),供應(yīng)其他換熱設(shè)備,起到了回收利用的效果。凝液經(jīng)閃蒸后,不可避免造成熱能損失,凝液溫度下降至120℃左右,又在閃蒸罐底部增加2 臺流最為160m3/h 的冷凝液泵 P9306AB,以及在出口增加自動控制裝置,通過P9306AB 泵將冷凝液外送至煤化工裝置,作為鍋爐給水,另外在P9306AB 出口增加了出口管線,在冬季可以作為熱水對外出售。
1.2.2 低溫冷凝液的回收
低溫冷凝液溫度低較低,根據(jù)這個情況在壓縮崗位南側(cè)新增1 個容積為3.0m3、操作壓力為常壓的冷凝液收集槽RP9307,可有效收集低溫冷凝液,避免冷凝液就地排放。收集后的冷凝液通過冷凝液泵P9307 以及自動調(diào)節(jié)裝置送往RP9103,由冷凝液泵P9103 外送的冷凝液最終與冷凝液總管合并到一起外送,實(shí)現(xiàn)了冷凝液回收的目的,為公司增加了經(jīng)濟(jì)效益。
2016 年8 月,分餾工段熱能回收技改項目完成并投用。技改后的工藝流程為:經(jīng)E407 加熱后的T401 釜液,進(jìn)入新增分離罐,分離后的氣相進(jìn)入T401,分離后的液相,經(jīng)新增產(chǎn)品精餾塔頂冷凝器進(jìn)料泵送入新增產(chǎn)品精餾塔頂冷凝器E433 被T407頂氣相加熱。加熱后的氣相回到T401,加熱后的液相進(jìn)入E404被0.5MPa 蒸汽加熱后,進(jìn)入T401。T407 塔頂氣相經(jīng)E433 冷凝后,液相進(jìn)入V407,氣相進(jìn)入E413 進(jìn)一步冷卻,之后原設(shè)計流程不變。熱能回收投用后,通過對生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集分析,目前乙二醇裝置在100%負(fù)荷運(yùn)行時,與未改造之前相比,蒸汽消耗每小時能節(jié)約蒸汽19 噸,改造示意圖如圖3。
乙二醇裝置通過不斷的技改實(shí)施和工藝操作優(yōu)化,各項物料單耗不斷下降,實(shí)現(xiàn)了乙二醇生產(chǎn)成本的大幅下降。特別是通過對T401、T407、T601 和T602 幾臺精餾塔的熱量回收利用技改項目的實(shí)施,以及生產(chǎn)期間加氫系統(tǒng)和精餾系統(tǒng)的操作優(yōu)化,大幅降低了蒸汽耗量,噸乙二醇耗蒸汽由6.7 噸以上降至5.5噸左右,產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
1.7MPa 減0.5MPa 蒸汽減溫減壓站的投用,避免了管網(wǎng)1.7MPa 蒸汽浪費(fèi),解決0.5MPa 管網(wǎng)緊張的壓力,實(shí)現(xiàn)了蒸汽冷凝液的綜合利用。
冷凝液管網(wǎng)經(jīng)過改造后試運(yùn)行,達(dá)到了目的,經(jīng)濟(jì)效益明顯,全裝置冷凝液全部回收外送,每天現(xiàn)場可減少凝液排放量約330t,解決了裝置運(yùn)行的環(huán)保壓力,從源頭堵住了一個浪費(fèi)源頭。
冷凝液管網(wǎng)運(yùn)行正常后,各蒸汽用戶凝液外排通暢,系統(tǒng)工況良好,極大提高了系統(tǒng)的安全性,為裝置的穩(wěn)定生產(chǎn)創(chuàng)造了良好條件。
分餾工段熱能回收,減少了熱能浪費(fèi),最大限度的使系統(tǒng)熱能得到平衡。
冷凝液管網(wǎng)經(jīng)過改造投用后,大大減少了除氧水和0.5MPa蒸汽的消耗,降低生產(chǎn)成本,增加了經(jīng)濟(jì)效益。
通過計算,得到以下數(shù)據(jù):在裝置100%負(fù)荷下,每天消耗除氧水約250t,除氧水價格約為20 元/t,按全年運(yùn)行300 天計算,全年可節(jié)省費(fèi)用為:
250×20×300=150(萬元)
閃蒸罐閃蒸蒸汽壓力按0.3MPa(g)計算,閃蒸后凝液溫度約為134℃,140t 水從158℃降至134℃需釋放熱量:Q=4.258kJ/(kg·K),0.3MPa(g)下水的汽化潛熱r=2l63.7kJ/kg。
經(jīng)過計算可副產(chǎn)蒸汽量:
m=Q/r=4.258 kJ/(kg·K)×140000kg×26 K÷2163.7kJ/kg≈7.2t
圖3 熱能回收改造流程圖
每小時副產(chǎn)7.2 蒸汽送往低低壓蒸汽管網(wǎng),即每小時可節(jié)約0.5MPa 蒸汽約7.2t,0.5MPa(g)蒸汽成本按照150 元/t,按全年運(yùn)行300 天計算,全年可節(jié)省費(fèi)用:
每次停車后再次開車,壓縮機(jī)C201 需要提前啟動,產(chǎn)生的1.7MPa 蒸汽需要放空15 小時,每小時約50 噸蒸汽,1.7MPa(g)蒸汽成本為220 元/t,每年開停車按5 次,全年可節(jié)省費(fèi)用為:
分餾工段每年可節(jié)省費(fèi)用:每小時節(jié)約蒸汽19 噸,每噸蒸汽按150 元,每年生產(chǎn)300 天,通過核算得出以下結(jié)果。
通過以上描述,綜合運(yùn)算,每年可節(jié)省3000 萬元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
通過對乙二醇裝置冷凝液管網(wǎng)的改造,解決了裝置運(yùn)行過程中的瓶頸,對蒸汽冷凝液管網(wǎng)進(jìn)行優(yōu)化,經(jīng)濟(jì)效果顯著,最大限度的適應(yīng)現(xiàn)階段時代進(jìn)步的趨勢,為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)一份力量。