段海艦 李廣義
(1.德納(北京)電機有限公司 北京 101118;2.通遼市產(chǎn)品質(zhì)量計量檢測所 內(nèi)蒙古通遼 028000)
2015年某公司生產(chǎn)純電動公交車,車輛投入運營近一年,行駛里程在2~5萬km之間,出現(xiàn)繼電器批量失效故障。通過和駕駛員溝通了解到,車輛運營中,會出現(xiàn)行駛過程中異常掉高壓的現(xiàn)象。其中繼電器在使用過程中多次出現(xiàn)粘連的情況。
故障現(xiàn)象:繼電器觸點粘連,且觸點邊沿表面發(fā)黃嚴重。粘連有兩種情況:(1)繼電器上電后觸點不導(dǎo)通;(2)觸點兩端常閉合;從損壞的繼電器來看,(1)比(2)的比例約為3:1。且基本是車輛運行到半年以上才開始批量出現(xiàn)繼電器粘連故障。我們選擇一個出現(xiàn)粘連的電機繼電器來做分析,其在解剖前線圈供 24V電壓,用萬用表測量觸點間接觸電阻:為無窮大,表示不導(dǎo)通;因此這兩個繼電器的粘連狀,并且為繼電器上電后觸點不導(dǎo)通。如圖1所示。
圖1 故障繼電器解剖圖
圖2 示波器采集上電時序
通過對粘連繼電器進行解剖發(fā)現(xiàn),繼電器的內(nèi)部觸點都出現(xiàn)較為嚴重的燒蝕現(xiàn)象,動簧片的觸頭大面積燒蝕,從而導(dǎo)致繼電器上電不導(dǎo)通而出現(xiàn)故障。
初步分析使觸點產(chǎn)生嚴重?zé)g的故障原因為:繼電器在使用過程中存在帶有較大電流的帶載切斷或者預(yù)充不合理產(chǎn)生大的沖擊電流,帶載切斷會使動靜觸頭兩端存在拉弧,拉弧燒蝕觸頭使觸頭產(chǎn)生麻點,減少了觸點閉合時的接觸面積,增大了觸點兩端的接觸電阻,長時間通電流后觸點產(chǎn)生較大溫升,同時使觸點間產(chǎn)生微小間隙,進一步加速燒蝕以及觸頭邊沿環(huán)氧老化,導(dǎo)致漏氣,使得分斷能力降低,又長期存在帶電流帶載切斷,加快粘接,最后使得觸點兩邊形貌差異較大,無法閉合。
導(dǎo)致繼電器存在帶載切斷和大沖擊電流的原因較多,分析主要有以下幾種原因。
電機控制器的工作特性是大電流,所以如存在帶載切斷,則對繼電器的損壞是最大的,應(yīng)對繼電器的控制更為嚴謹。當(dāng)車輛在運行過程中出現(xiàn)較嚴重系統(tǒng)故障時,整車控制器廠家的控制如果沒有做好,使驅(qū)動電機還處于驅(qū)動或回饋時就切斷電機控制器繼電器或總正繼電器,這時候就存在大電流帶載切斷了。
圖3 示波器采集故障下電時序
在行車過程中,如果鉛酸電池 24V 電壓供電不穩(wěn),或者線路接觸不良,出現(xiàn)電壓瞬時跌落至 6V 以下再回升,這時候繼電器就會存在帶載切斷又帶載閉合的情況。
預(yù)充控制策略不合理會導(dǎo)致繼電器承受很大的沖擊電流和帶載吸合,這將嚴重影響繼電器的電氣壽命,通過示波器采集上電時序和上位機軟件采集上電時序。得知上電過程中不存在問題,先閉合MCU繼電器,然后閉合預(yù)充繼電器,待電壓達到一定閾值時,閉合主正繼電器,上高壓過程結(jié)束。
行車過程中的由于故障導(dǎo)致異常下電的邏輯測試,模擬BMS一級故障,發(fā)到CAN總線,模擬行車一級故障時的下電邏輯。車速度約50km/h,司機輕踩剎車,模擬一級故障。一級故障的處理策略是“當(dāng)報出一級故障后,首先將車速降到30km/h以下,然后延時30s后,首先切斷電控繼電器,然后切斷主正繼電器”。通過示波器采集此數(shù)據(jù),并且實際對繼電器的控制符合邏輯,滿足要求[2]。
采集絕緣檢測儀和CAN 報文,采集繼電器粘連問題嚴重車輛的報文,長期進行監(jiān)測判斷總正繼電器和電機繼電器是否存在觸點瞬間彈開或帶載切斷。
對高壓配電柜內(nèi)部故障嚴重部位線路進行排查。定期查詢車輛的整車故障信息記錄,檢查是否存在大的故障記錄。
必要時需要整車廠要求整車控制器廠家,更改上高壓過程對繼電器的控制策略或控制時序[3]。
車輛在使用過程中路況復(fù)雜,某些零部件在使用過程中出現(xiàn)意想不到的失效,需要工程師們耐心分析,仔細排查,熟練使用設(shè)備采集數(shù)據(jù)進行故障分析。