鄭 濤,潘 超,張 寧,龍飛飛,姜 杰,徐 巖
(山東豐源輪胎制造股份有限公司,山東 棗莊 277300)
釹系順丁橡膠(BR)是以稀土釹化合物為主要催化劑合成的高順式1,4-結構含量的聚丁二烯。釹系BR具有規(guī)整的鏈結構,平均相對分子質量大,相對分子質量分布可調,其在拉伸作用下表現出類似天然橡膠(NR)的誘導結晶性能,因而具有較高的生膠強度。釹系BR自粘性能好,加工性能優(yōu)異,在耐磨、耐疲勞、耐老化、耐生熱等方面優(yōu)于傳統(tǒng)的鎳系、鈦系和鈷系BR,有助于降低輪胎的滯后損失和內生熱,同時改善輪胎內部老化、龜裂等現象,從而提高輪胎的耐久性能和高速性能。釹系BR符合當今社會對綠色輪胎節(jié)能、安全、耐用和環(huán)保等方面的需求[1-4],是開發(fā)高性能輪胎、節(jié)能輪胎和安全輪胎的優(yōu)選膠種[5-6]。
隨著我國汽車保有量的飛速增長,輪胎行業(yè)高速發(fā)展。傳統(tǒng)輪胎一旦被扎破,會立即失壓,胎側塌陷,駕駛者會失去對車輛的操控能力,即便是在較低的行駛速度下也有可能發(fā)生交通事故。據不完全統(tǒng)計,46%的高速公路交通事故是由輪胎故障引起的,而爆胎引起的事故占輪胎故障事故的70%左右。為提高輪胎的附加值,增大安全系數,缺氣保用輪胎應運而生。
目前,缺氣保用輪胎主要應用于勞斯萊斯、奔馳、寶馬等豪華車型,隨著車輛的全民私有化以及國民對安全的重視,其市場前景廣闊[7]。
我公司開發(fā)的缺氣保用輪胎是在失壓情況下依靠胎側剛性或支撐結構能夠繼續(xù)行駛一段時間的輪胎,其安全性和操縱性能較高,給車主出行安全帶來便利。本工作主要研究釹系BR在缺氣保用輪胎支撐膠中的應用。
NR,TSR20,馬來西亞產品;釹系BR,牌號CB24,朗盛化學(中國)有限公司產品;炭黑N550,江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰井a品;工藝油V700,上海麒祥化工科技有限公司產品;氧化鋅,安丘市恒山鋅業(yè)有限公司產品;硬脂酸,青島旭謙進出口有限公司提供;防焦劑CTP和抗硫化返原劑PK900,山東陽谷華泰化工股份有限公司產品;促進劑TiBTD、促進劑TBBS、防老劑4020和防老劑RD,山東尚舜化工有限公司產品;不溶性硫黃HSOT-20母膠(NR/不溶性硫黃HSOT-20質量比為70/30),自制。
原配方:NR 97,炭黑N550 70,工藝油V700 2,氧化鋅 4,硬脂酸 1,防焦劑CTP/抗硫化返原劑PK900 2.2,防老劑4020/防老劑RD/促進劑TBBS 5.3,不溶性硫黃HSOT-20母膠4.29。
試驗配方:NR 67,釹系BR 30,防老劑4020/防老劑RD/促進劑TBBS/促進劑TiBTD 7,防焦劑CTP/抗硫化返原劑PK900 2.3,配方其他組分及用量同原配方。
X(S)M-1.5X型密煉機、XK-160型開煉機和XLB-400-400型四立柱平板硫化機,青島科高橡塑機械技術裝備有限公司產品;XM-270型密煉機和XKR-660型開煉機,軟控股份有限公司產品;MV3000型門尼粘度儀,德國Montech公司產品;RPA2000橡膠加工分析儀,美國阿爾法科技有限公司產品;3365型電子拉力機,美國英斯特朗公司產品;Z3130型硬度計,德國Zwick公司產品。
1.4.1 小配合試驗
小配合試驗膠料采用2段混煉工藝,一段混煉在X(S)M-1.5X型密煉機(填充因數為0.7)中進行,轉子轉速為65 r·min-1,混煉工藝為:加入NR,混煉30 s→加入硬脂酸等小料,混煉15 s→加入炭黑,混煉至105 ℃→加入工藝油V700,混煉至125℃→清掃→排膠(135 ℃),使用XK-160型開煉機下片,停放6 h后備用。二段混煉在XK-160型開煉機上進行,輥溫為(50±5)℃,混煉工藝為:根據膠量調整輥距,加入一段混煉膠,通過打卷、打三角包方式搗膠至膠料均勻包輥,加入不溶性硫黃HSOT-20母膠、促進劑和氧化鋅等,左右3/4割膠各3次,調整輥距薄通10次,下片、待用。
1.4.2 大配合試驗
大配合試驗膠料采用SSM低溫一步法煉膠工藝,NR與硬脂酸、不溶性硫黃HSOT-20母膠、促進劑和氧化鋅等小料在XM-270型密煉機中初步混煉均勻后,排放到XKR-660型開煉機上,壓制成片后分流給4組全自動混煉開煉機,膠料在每組混煉開煉機上實現自動混煉,全過程為補充混煉、冷卻和收取[8-14]。
膠料性能和成品輪胎性能均按照相應國家標準和企業(yè)標準進行測試。
2.1.1 硫化特性
小配合試驗膠料的硫化特性見表1。
從表1可以看出:與原配方膠料相比,試驗配方膠料的門尼粘度降低,門尼焦燒時間延長,膠料的加工性能和加工安全性提高;FL和Fmax均減小,t10和t50延長。
表1 小配合試驗膠料的硫化特性
2.1.2 物理性能
小配合試驗硫化膠的物理性能見表2。
從表2可以看出:與原配方硫化膠相比,試驗配方硫化膠的硬度降低,拉伸強度、撕裂強度和回彈值提高,壓縮疲勞溫升大幅降低,釹系BR的低生熱性能得到體現,有利于提高缺氣保用輪胎的低氣壓性能。
表2 小配合試驗硫化膠的物理性能
2.2.1 硫化特性
大配合試驗膠料的硫化特性見表3。
從表3可以看出,大配合試驗結果與小配合試驗結果基本一致。
表3 大配合試驗膠料的硫化特性
2.2.2 物理性能
大配合試驗硫化膠的物理性能見表4。
表4 大配合試驗硫化膠的物理性能
從表4可以看出,與原配方硫化膠相比,試驗配方硫化膠的硬度降低,拉伸強度、撕裂強度和回彈值提高,壓縮疲勞溫升大幅降低,大配合試驗結果與小配合試驗結果基本一致。
采用試驗配方試制成品缺氣保用輪胎,并以225/45R18 95W FRD866缺氣保用輪胎為例進行成品性能對比試驗。
2.3.1 強度性能
輪胎強度性能按GB/T 4502—2009《轎車輪胎性能室內試驗方法》進行測試。結果表明:試驗輪胎第1—4點破壞能均超過標準規(guī)定值(588 J),第5點破壞能為690 J(未壓穿),為標準規(guī)定值的117%;原生產輪胎第1—4點破壞能均超過標準規(guī)定值(588 J),第5點破壞能為606 J(未壓穿),為標準規(guī)定值的103%。試驗輪胎強度性能良好,優(yōu)于原生產輪胎。
2.3.2 耐久性能
輪胎耐久性能按GB/T 4502—2009進行測試,試驗條件及結果如表5所示。
表5 成品輪胎耐久性試驗條件及結果
從表5可以看出:試驗輪胎累計行駛時間為46.4 h,通過第7階段,已滿足研發(fā)標準,超過國家標準要求;試驗輪胎的耐久性能優(yōu)于原生產輪胎。
2.3.3 高速性能
輪胎高速性能按照企業(yè)標準QB GP 04—2017《轎車子午線輪胎高速性能試驗方法》進行測試,試驗條件及結果如表6所示。
從表6可以得出:試驗輪胎累計行駛時間為1.48 h,通過第7階段,已滿足研發(fā)標準,超過國家標準要求;試驗輪胎的高速性能優(yōu)于原生產輪胎。
表6 成品輪胎高速性能試驗條件及結果
2.3.4 零氣壓性能
輪胎零氣壓性能按照企業(yè)標準Q/B NP03—2017《自體支撐型缺氣保用輪胎耐久性能試驗方法》進行測試,試驗輪胎充氣壓力為零,負荷率為65%,試驗速度為80 km·h-1。試驗結果表明,試驗輪胎累計行駛時間為88 min,原生產輪胎為58 min,試驗輪胎的缺氣保用性能比原生產輪胎大幅提高。
在缺氣保用輪胎支撐膠配方中使用釹系BR等量替代30份的NR,膠料的加工性能和加工安全性提高,硫化膠的硬度降低,拉伸強度、撕裂強度和回彈值提高,壓縮疲勞溫升大幅降低,釹系BR的低生熱性能得到體現,有利于提高缺氣保用輪胎的低氣壓性能。成品輪胎的強度性能、耐久性能、高速性能和零氣壓性能均提高,均滿足相應國家標準和企業(yè)標準要求。