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        煤制天然氣干燥裝置運(yùn)行分析及異常工況處理

        2020-07-20 08:31:02李超帥
        山東化工 2020年12期
        關(guān)鍵詞:貧液內(nèi)漏甘醇

        李超帥,曹 峰

        (伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司,新疆 伊犁 835000)

        煤制天然氣工藝中甲烷合成的氣體中含有大量的水分,必須對(duì)其進(jìn)行干燥,使其達(dá)到管道輸送的水露點(diǎn)要求,干燥脫水技術(shù)是煤制天然氣進(jìn)入管道輸送的把關(guān)工序,在常規(guī)天然氣脫水中廣泛使用的三甘醇脫水技術(shù),也適用于煤制天然氣的干燥脫水[1]。

        伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司20×108Nm3/a煤制天然氣項(xiàng)目,設(shè)置A/B兩套天然氣三甘醇脫水裝置,單套天然氣處理能力12.5×104Nm3/h,2017年3月干燥裝置投料試車成功,天然氣干燥裝置近三年的運(yùn)行情況基本穩(wěn)定,脫水后天然氣水露點(diǎn)能夠滿足天然氣長(zhǎng)輸?shù)囊蟆1疚姆治隽颂烊粴飧稍镅b置的運(yùn)行情況,介紹了生產(chǎn)運(yùn)行中發(fā)生的水露點(diǎn)高及三甘醇消耗高兩種異常工況的處理過程,總結(jié)了相關(guān)的處理經(jīng)驗(yàn)。

        1 天然氣干燥裝置運(yùn)行情況分析

        天然氣干燥裝置原始開車運(yùn)行穩(wěn)定后,進(jìn)行了72 h的滿負(fù)荷試驗(yàn),試驗(yàn)表明干燥裝置滿負(fù)荷時(shí)的處理能力、天然氣水露點(diǎn)、裝置消耗等滿足設(shè)計(jì)要求,表1為天然氣干燥裝置72h滿負(fù)荷試驗(yàn)的參數(shù)。

        表1 天然氣干燥裝置72h滿負(fù)荷試驗(yàn)參數(shù)

        2 干燥裝置異常工況處理

        2.1 干燥裝置天然氣水露點(diǎn)異常上升

        2.1.1 干燥裝置天然氣水露點(diǎn)異常上升過程簡(jiǎn)介

        2017年6月13日,發(fā)現(xiàn)天然氣干燥A裝置天然氣水露點(diǎn)DCS在線顯示值及化驗(yàn)室分析值出現(xiàn)上漲,此時(shí)干燥A裝置天然氣處理量為8.8×104Nm3/h,16∶00水露點(diǎn)開始上升,18∶30分聯(lián)系化驗(yàn)室加樣分析露點(diǎn)值為-52.0℃,天然氣水露點(diǎn)迅速上升,表2為6月13日在線及化驗(yàn)室分析水露點(diǎn)變化情況。

        表2 6月13日在線及化驗(yàn)室分析水露點(diǎn)變化情況

        2.1.2 原因分析及工藝參數(shù)調(diào)整

        影響天然氣干燥三甘醇脫水裝置脫水效果的因素主要有進(jìn)吸收塔濕氣溫度、三甘醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)、吸收塔操作壓力、三甘醇循環(huán)量等[2],發(fā)現(xiàn)天然氣水露點(diǎn)異常后,對(duì)天然氣水露點(diǎn)增加取樣分析頻率,水露點(diǎn)分析頻率由4h一次調(diào)整為2h一次。

        水露點(diǎn)異常時(shí),兩臺(tái)三甘醇循環(huán)泵滿負(fù)荷運(yùn)行,三甘醇循環(huán)量達(dá)12000kg/h,無法通過調(diào)整循環(huán)量的方式來降低天然氣水露點(diǎn),表3為水露點(diǎn)升高后的工藝調(diào)整措施。

        表3 天然氣水露點(diǎn)升高后的工藝調(diào)整措施

        采取以上控制措施后,天然氣露點(diǎn)基本保持在在線分析-26~-29℃,化驗(yàn)室分析值-50~-54℃,各項(xiàng)影響天然氣水露點(diǎn)的工藝參數(shù)調(diào)整后,未發(fā)現(xiàn)影響天然氣水露點(diǎn)異常升高的關(guān)鍵因素。

        2.1.3 三甘醇純度及換熱器內(nèi)漏檢查

        (1)三甘醇純度檢查

        發(fā)現(xiàn)異常后,要求化驗(yàn)室對(duì)三甘醇的貧富液濃度加樣分析,表4為貧液純度及含水分析結(jié)果,三甘醇的貧液濃度基本合格,但是貧液中的含水有明顯的上升趨勢(shì)。

        表4 貧液純度及含水分析結(jié)果

        (2)貧液冷卻器內(nèi)漏檢查

        根據(jù)貧液含水分析結(jié)果判斷可能有冷卻器內(nèi)漏后,6月15日對(duì)三甘醇貧液冷卻器進(jìn)出口三甘醇的含水量進(jìn)行了分析,分析結(jié)果顯示貧液冷卻器進(jìn)出口的三甘醇含水量均為0.40%,判斷貧液冷卻器未發(fā)生泄漏。

        (3)氮?dú)饧訜崞魅肟谀呵谐鱿到y(tǒng)檢查

        6月20日上午11:00左右,將天然氣干燥A系列氮?dú)饧訜崞鞯娜肟谀呵谐?,改為就地排放,氮?dú)饧訜崞髂呵谐鱿到y(tǒng)后,在線分析露點(diǎn)值下降明顯且下降幅度較大,化驗(yàn)室分析值也出現(xiàn)了明顯的下降,判斷氮?dú)饧訜崞靼l(fā)生內(nèi)漏。6月21日切出凝液后,貧液取樣分析結(jié)果為貧液純度99.7%,含水0.16%,貧液純度及含水已恢復(fù)正常。

        2.1.4 干燥裝置天然氣水露點(diǎn)異常處理結(jié)果

        氮?dú)饧訜崞鲀?nèi)漏造成中壓蒸汽凝液漏入到氣提氮?dú)庵?,從而進(jìn)入到三甘醇貧液中,造成貧液含水高,純度不合格,造成天然氣水露點(diǎn)上升。因氮?dú)饧訜崞鳠o氮?dú)馀月?,所以臨時(shí)將中壓蒸汽凝液改為在進(jìn)入氮?dú)饧訜崞髑熬偷嘏欧?,待天然氣干燥裝置停車檢修時(shí)處理氮?dú)饧訜崞鲀?nèi)漏問題。

        2.1.5 氮?dú)饧訜崞鲀?nèi)漏增加檢測(cè)裝置

        氮?dú)饧訜崞魇褂弥袎赫羝簛砑訜崂涞獨(dú)?,在裝置的運(yùn)行過程中,氮?dú)饧訜崞鞯膬?nèi)漏會(huì)造成凝液進(jìn)入三甘醇再生系統(tǒng)內(nèi),從而導(dǎo)致三甘醇貧液純度降低,影響三甘醇脫水效果。在運(yùn)行中,無法直觀方便的判斷氮?dú)饧訜崞鞯倪\(yùn)行情況,取樣分析發(fā)現(xiàn)三甘醇貧液濃度下降時(shí),已影響干燥后天然氣的露點(diǎn),可造成天然氣水露點(diǎn)不合格。

        在氮?dú)饧訜崞鳠岬獨(dú)獬隹谖恢迷黾拥獨(dú)饧訜崞鲀?nèi)漏檢測(cè)裝置后,能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)氮?dú)饧訜崞鞯膬?nèi)漏,在運(yùn)行中將氮?dú)饧訜崞髑谐鱿到y(tǒng)檢修,保證天然氣水露點(diǎn)的穩(wěn)定。

        2.2 干燥裝置三甘醇消耗量異常增加

        2.2.1 干燥裝置三甘醇消耗異常增加過程簡(jiǎn)介

        2018年1月至3月,天然氣干燥B系列滿負(fù)荷運(yùn)行,期間各項(xiàng)工藝指標(biāo)穩(wěn)定,但天然氣耗三甘醇量異常上升,表5為干燥B系列三甘醇消耗量統(tǒng)計(jì)表,干燥B系列平均三甘醇消耗量在46mg/Nm3,而額定消耗值20mg/Nm3。

        表5 干燥B系列三甘醇消耗量統(tǒng)計(jì)表

        2.2.2 原因分析及改進(jìn)措施

        天然氣干燥裝置正常運(yùn)行時(shí),三甘醇損耗量應(yīng)≤20mg/Nm3,裝置運(yùn)行時(shí)三甘醇損耗量過大一般由三甘醇發(fā)泡、吸收塔運(yùn)行壓力低、天然氣入塔溫度高、富液精餾柱柱頂回流偏小、氣提氣量增加等因素造成的。

        2018年1月至3月,干燥裝置B系列滿負(fù)荷運(yùn)行期間,干燥裝置進(jìn)入吸收塔的天然氣壓力在2.13~2.22MPa之間波動(dòng),進(jìn)入吸收塔的天然氣溫度在21~28℃間波動(dòng),重沸器溫度190~200℃之間,精餾柱頂溫度75~85℃之間,氣提氮?dú)饬?00~230kg/h之間,影響三甘醇消耗的各項(xiàng)指標(biāo)均在設(shè)計(jì)范圍內(nèi),同時(shí)吸收塔內(nèi)三甘醇取樣未見發(fā)泡。

        2.2.3 三甘醇廢液含三甘醇情況分析

        對(duì)可能引起消耗異常增加的其它原因進(jìn)行了排查,確認(rèn)干燥B系列三甘醇再生系統(tǒng)無外漏的閥門,但在運(yùn)行排查中發(fā)現(xiàn),干燥B裝置精餾柱頂部放空口滴液中有三甘醇,為確定含量,對(duì)廢液量及廢液中三甘醇含量進(jìn)行了分析,干燥B裝置廢液量為10kg/h左右,廢液含三甘醇40%,廢液外排造成每小時(shí)損失三甘醇4.0kg,每月三甘醇外排量約2880kg,極大的增加了三甘醇的損耗,判斷廢液中三甘醇的含量上升,造成的三甘醇消耗異常。

        2.2.4 三甘醇消耗異常增加處理結(jié)果

        針對(duì)干燥裝置三甘醇消耗異常增加的情況,應(yīng)調(diào)整吸收塔運(yùn)行壓力、天然氣進(jìn)塔溫度、精餾柱頂溫度、氣提氮?dú)饬康冗\(yùn)行參數(shù),在天然氣水露點(diǎn)滿足要求的前提下盡量降低三甘醇的消耗。對(duì)于三甘醇廢液含三甘醇高的情況,應(yīng)在檢修時(shí)檢查精餾柱填料運(yùn)行狀況,必要時(shí)更換填料。

        3 結(jié)論及建議

        (1)天然氣干燥三甘醇脫水裝置滿負(fù)荷時(shí)的處理能力、工藝參數(shù)、裝置消耗等滿足設(shè)計(jì)要求,能夠保證天然氣長(zhǎng)輸對(duì)水露點(diǎn)的要求。

        (2)水露點(diǎn)異常升高時(shí),除排查進(jìn)吸收塔濕氣溫度、三甘醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)、吸收塔操作壓力、三甘醇循環(huán)量等運(yùn)行參數(shù)外,還應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注貧液冷卻器、氮?dú)饧訜崞鞯葥Q熱器內(nèi)漏造成的影響。

        (3)在氮?dú)饧訜崞鳠岬獨(dú)獬隹谖恢迷黾拥獨(dú)饧訜崞鲀?nèi)漏檢測(cè)裝置后,能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)氮?dú)饧訜崞鞯膬?nèi)漏,在運(yùn)行中將氮?dú)饧訜崞髑谐鱿到y(tǒng)檢修,保證天然氣水露點(diǎn)的穩(wěn)定。

        (4)應(yīng)進(jìn)一步分析三甘醇廢液含三甘醇高的原因,探討降低三甘醇廢液含三甘醇高的措施,或?qū)⑷蚀紡U液回收利用的方法,降低天然氣干燥三甘醇消耗。

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