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        過(guò)程控制技術(shù)在污水處理中的應(yīng)用

        2020-07-17 02:55:42吳宇行王曉東
        凈水技術(shù) 2020年7期
        關(guān)鍵詞:復(fù)合控制溶解氧處理廠

        吳宇行,王曉東,樸 恒

        (青島理工大學(xué)環(huán)境與市政工程學(xué)院,山東青島 266000)

        污水處理廠進(jìn)水水質(zhì)、水量波動(dòng)大,為保證處理效果,污水處理廠對(duì)工藝控制具有嚴(yán)格的要求。前饋控制、反饋控制、復(fù)合控制、模型預(yù)測(cè)控制等一系列過(guò)程控制技術(shù)在污水處理中受到重視。部分污水處理廠通過(guò)人工控制或簡(jiǎn)單的自動(dòng)控制系統(tǒng)對(duì)曝氣系統(tǒng)、藥劑投加系統(tǒng)進(jìn)行控制。采用傳統(tǒng)控制方法,污水處理廠為保障出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)存在較為嚴(yán)重的過(guò)度曝氣、過(guò)量投加藥劑的問(wèn)題。

        本文綜述了前饋控制、反饋控制、復(fù)合控制和模型預(yù)測(cè)控制的結(jié)構(gòu),以及其在藥劑投加控制和曝氣控制上的研究與應(yīng)用,此外,對(duì)前饋控制、反饋控制和模型預(yù)測(cè)控制的優(yōu)勢(shì)和弊端分別進(jìn)行了討論。

        1 控制系統(tǒng)

        發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)控制系統(tǒng)的研究與應(yīng)用起步較早,美國(guó)于20世紀(jì)70年代中期開(kāi)始實(shí)現(xiàn)污水處理廠自動(dòng)控制,90年代以后,我國(guó)才引入自動(dòng)控制系統(tǒng)[1]。污水處理過(guò)程控制系統(tǒng)即通過(guò)應(yīng)用在線監(jiān)測(cè)設(shè)備對(duì)污水處理過(guò)程中的關(guān)鍵指標(biāo),如COD、氨氮、總氮、硝酸鹽、亞硝酸鹽、堿度、溫度、進(jìn)水流量等進(jìn)行監(jiān)測(cè),對(duì)污水處理過(guò)程加藥量、曝氣量進(jìn)行自動(dòng)控制,以達(dá)到減少能耗和藥劑投加、提升出水水質(zhì)和減少人員干預(yù)的目的。

        在實(shí)際污水處理工程中,過(guò)程控制系統(tǒng)主要包括前饋控制、反饋控制以及復(fù)合控制。由于污水生化處理過(guò)程具有非線性、不確定性和大滯后等特點(diǎn)[2],近年來(lái),模糊控制、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制等智能控制技術(shù)越來(lái)越多地應(yīng)用在污水處理過(guò)程中[1],與傳統(tǒng)技術(shù)相結(jié)合發(fā)展出一系列新的控制系統(tǒng)[3-6]。模型預(yù)測(cè)控制得到長(zhǎng)足的發(fā)展[7],應(yīng)用智能控制技術(shù)優(yōu)化模型預(yù)測(cè)控制成為研究熱點(diǎn)。

        2 控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)

        2.1 前饋控制的結(jié)構(gòu)

        前饋控制方框圖如圖1所示,由控制元件、執(zhí)行器、終端控制元件、測(cè)量設(shè)備、控制系統(tǒng)模型等組成。前饋控制的控制思路是通過(guò)對(duì)重要參數(shù)進(jìn)行測(cè)量,通過(guò)預(yù)先建立的控制系統(tǒng)模型對(duì)系統(tǒng)擾動(dòng)可能造成的影響進(jìn)行補(bǔ)償,在擾動(dòng)變量影響控制過(guò)程之前,控制元件根據(jù)監(jiān)測(cè)的擾動(dòng)變化通過(guò)執(zhí)行器對(duì)干擾進(jìn)行補(bǔ)償,理論上具有避免誤差產(chǎn)生的能力。

        2.2 反饋控制的結(jié)構(gòu)

        反饋控制結(jié)構(gòu)如圖2所示。反饋控制系統(tǒng)是一個(gè)閉環(huán)系統(tǒng),核心部分包括控制元件、執(zhí)行器和終端控制元件。在工藝運(yùn)行過(guò)程中,測(cè)量設(shè)備(傳感器等)對(duì)被控量進(jìn)行監(jiān)測(cè),被控量隨后通過(guò)比較元件與預(yù)設(shè)值進(jìn)行對(duì)比,控制元件根據(jù)測(cè)量的被控量和預(yù)先設(shè)定的設(shè)定值或參考值之差(即誤差)對(duì)控制系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整,通過(guò)執(zhí)行器對(duì)下一次行為進(jìn)行控制,達(dá)到將溶解氧濃度維持在設(shè)定值的目的。與前饋控制不同,被控量誤差產(chǎn)生之前,反饋控制不對(duì)控制行為進(jìn)行調(diào)整。兩種典型應(yīng)用于污水處理過(guò)程中的反饋控制器是開(kāi)關(guān)控制器和比例-積分-微分(PID)器,在污水處理工業(yè)控制中占支配地位。

        2.3 復(fù)合控制的結(jié)構(gòu)

        復(fù)合控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖3所示。復(fù)合控制的常見(jiàn)形式是前饋控制與反饋控制嵌套聯(lián)用。通過(guò)前饋控制對(duì)干擾變量可能造成的誤差進(jìn)行預(yù)測(cè)控制,對(duì)控制系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整;通過(guò)反饋控制對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行勘正,提高控制精度。因此,應(yīng)用復(fù)合控制可以發(fā)揮兩者的優(yōu)勢(shì),有效緩解單獨(dú)使用前饋控制或反饋控制造成的弊端,得到較好的控制結(jié)果。

        圖3 復(fù)合控制系統(tǒng)方框圖Fig.3 Block Diagram of Compound Control System

        2.4 模型預(yù)測(cè)控制的結(jié)構(gòu)

        模型預(yù)測(cè)控制結(jié)構(gòu)如圖4所示。

        圖4 模型預(yù)測(cè)控制結(jié)構(gòu)圖Fig.4 Block Diagram of Model Predictive Control System

        模型預(yù)測(cè)控制(MPC)是一種基于模型的閉環(huán)優(yōu)化控制策略,包括內(nèi)部模型、滾動(dòng)優(yōu)化和反饋控制。模型預(yù)測(cè)控制計(jì)算分3步進(jìn)行:首先,利用模型預(yù)測(cè)被控過(guò)程的輸出變量;然后,在約束條件下,最小化給定的目標(biāo)函數(shù),盡量使預(yù)測(cè)的過(guò)程輸出變量與預(yù)期參考信號(hào)接近,計(jì)算未來(lái)控制序列;最后,控制器執(zhí)行控制序列的第1個(gè)輸出值,在下一次控制時(shí)應(yīng)用本次優(yōu)化的數(shù)據(jù)進(jìn)行重復(fù)優(yōu)化[8]。

        3 控制系統(tǒng)在藥劑投加方面的研究與應(yīng)用

        污水處理過(guò)程中,化學(xué)藥劑的投加對(duì)保障出水水質(zhì)具有關(guān)鍵作用,進(jìn)水的水質(zhì)水量指標(biāo)是藥劑投加量的關(guān)鍵影響因素。應(yīng)用控制系統(tǒng)對(duì)水質(zhì)水量波動(dòng)進(jìn)行在線監(jiān)測(cè),根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行自動(dòng)控制是當(dāng)前研究的重點(diǎn)。國(guó)內(nèi)污水處理廠普遍采用人工手動(dòng)控制的方式進(jìn)行操作。人工手動(dòng)控制造成2個(gè)弊端:(1)外源藥劑投加過(guò)量,造成藥劑浪費(fèi)和成本增加;(2)進(jìn)水水質(zhì)水量波動(dòng)嚴(yán)重時(shí),出水超過(guò)排放標(biāo)準(zhǔn),無(wú)法保證出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)[9]。過(guò)程控制可以很好地應(yīng)用在外加藥劑控制方面,達(dá)到靈活控制、節(jié)約藥劑成本、提升出水水質(zhì)的目的。

        早在2001年,Lee等[10]對(duì)焦化廠廢水外加碳源控制進(jìn)行研究,研究的控制策略包括前饋控制和開(kāi)關(guān)控制。前饋控制可根據(jù)進(jìn)水硝酸鹽濃度對(duì)外加碳源的投加進(jìn)行控制,與開(kāi)關(guān)控制相比,應(yīng)用前饋控制時(shí)出水中COD與硝酸鹽的濃度更加穩(wěn)定,并達(dá)到避免亞硝酸鹽積累的目的。安泳等[9]對(duì)青島市婁山河污水處理廠實(shí)際運(yùn)行的自動(dòng)加藥系統(tǒng)進(jìn)行研究。該系統(tǒng)根據(jù)污水流量和出水水質(zhì),應(yīng)用反饋控制建立,運(yùn)行以來(lái)系統(tǒng)波動(dòng)次數(shù)顯著減少,表現(xiàn)出良好的穩(wěn)定性,出水水質(zhì)保持在設(shè)定值附近,藥劑單耗降幅達(dá)12%~34%,每年節(jié)約污水處理廠藥劑費(fèi)約171萬(wàn)元,證明應(yīng)用過(guò)程控制系統(tǒng)控制藥劑投加具有節(jié)約運(yùn)行成本的潛力。邱勇等[11]對(duì)比多種動(dòng)態(tài)加藥控制系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)出水反饋控制可以在改善出水磷酸鹽濃度的同時(shí),減少藥劑浪費(fèi)的需求(試驗(yàn)證明可以節(jié)約16%的藥劑)。

        在應(yīng)用復(fù)合控制方面,方榮業(yè)等[4]建立BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)前饋預(yù)測(cè)和反饋PID的復(fù)合控制系統(tǒng),在污水處理廠運(yùn)行1個(gè)月后,出水COD達(dá)標(biāo)率與人工控制相比提高了8.88%,活性炭日均消耗量減少了16.61%。

        4 控制系統(tǒng)在曝氣控制方面的研究與應(yīng)用

        曝氣是污水生化處理的重要組成部分。曝氣系統(tǒng)的能耗占到污水處理廠總能耗的30%~70%,也是污水處理廠最具節(jié)能潛力的處理單元。曝氣控制的主要任務(wù)是在保證出水水質(zhì)的前提下盡可能地節(jié)省能耗。曝氣量過(guò)小會(huì)造成溶解氧濃度過(guò)低,從而影響生物降解和硝化反應(yīng)的進(jìn)行;曝氣量過(guò)大既會(huì)造成能源的浪費(fèi),也可能會(huì)使消化液攜帶過(guò)多溶解氧,從而破壞反硝化缺氧環(huán)境,影響反硝化脫氮效果[12]。

        曝氣控制系統(tǒng)中供氣系統(tǒng)、傳感器以及控制策略的選擇都會(huì)影響最終的控制效果[13]。傳感器對(duì)污水處理過(guò)程中的重要指標(biāo)進(jìn)行在線測(cè)量,通過(guò)不同控制策略對(duì)供氣系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)控,從而進(jìn)行曝氣控制。當(dāng)前,曝氣控制主要對(duì)DO在線監(jiān)測(cè)和營(yíng)養(yǎng)鹽在線監(jiān)測(cè)方法進(jìn)行研究。由于進(jìn)水水質(zhì)的波動(dòng)性和生化反應(yīng)環(huán)境的不確定性,對(duì)曝氣控制的精度有較高的要求,如何兼顧節(jié)能與污水脫氮效果成為研究重點(diǎn),改進(jìn)過(guò)程控制技術(shù)實(shí)現(xiàn)精確曝氣是曝氣控制未來(lái)的發(fā)展目標(biāo)。精確曝氣是根據(jù)曝氣池當(dāng)前運(yùn)行需要的曝氣量對(duì)曝氣系統(tǒng)進(jìn)行精確控制,將曝氣量維持在設(shè)定值附近,既保證了硝化需求,也降低了曝氣能耗,實(shí)現(xiàn)兼顧節(jié)能和保障、提升出水效果的目的。實(shí)現(xiàn)精確曝氣需要根據(jù)污水處理廠的實(shí)際運(yùn)行情況建立有效的模型,根據(jù)模型計(jì)算出當(dāng)前運(yùn)行需要的曝氣量并進(jìn)行精確控制[14-15]。隨著在線監(jiān)測(cè)設(shè)備的發(fā)展與智能控制技術(shù)的應(yīng)用,傳統(tǒng)控制技術(shù)得到新的發(fā)展。未來(lái)通過(guò)精確曝氣保障出水水質(zhì)和能耗控制的研究方向?qū)⒂扇芙庋?、出水氨氮的反饋控制擴(kuò)展到基于生化反應(yīng)動(dòng)力學(xué)模型的以計(jì)算實(shí)際需氧量和傳質(zhì)效率為基礎(chǔ)的精確供氧控制[12]。

        4.1 前饋控制和反饋控制

        在AAO中試試驗(yàn)設(shè)備中進(jìn)行前饋控制試驗(yàn),根據(jù)進(jìn)水指標(biāo)的變化前饋調(diào)整溶解氧設(shè)定值,并采用前饋控制方式基于進(jìn)水流量、COD濃度和第一好氧池氨氮濃度控制內(nèi)回流比的脫氮效果[16]。試驗(yàn)中,出水氨氮濃度始終沒(méi)有超過(guò)限值,出水總氮和總磷濃度分別下降29.9%和65.5%,并減少約38%的能耗。Revollar等[17]提出了基于PID的分級(jí)控制結(jié)構(gòu),應(yīng)用效率指數(shù)對(duì)活性污泥過(guò)程中去除的氮與去除氮所消耗的能量進(jìn)行量化,并將效率指數(shù)作為重要的控制指標(biāo),提高了污水處理廠的脫氮性能。

        在線監(jiān)測(cè)設(shè)備的故障、可靠性差以及某些指標(biāo)在線監(jiān)測(cè)困難等問(wèn)題會(huì)影響前饋和反饋對(duì)曝氣系統(tǒng)的控制能力。項(xiàng)雷軍等[18]針對(duì)污水處理廠溶氧儀損壞、測(cè)量精度差或可靠性差等原因造成的系統(tǒng)抗干擾能力弱、難以追蹤溶解氧等控制問(wèn)題,采用狀態(tài)觀測(cè)器與模型預(yù)測(cè)控制相結(jié)合的方法,構(gòu)成了具有良好動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性能的輸出反饋預(yù)測(cè)控制系統(tǒng)。針對(duì)COD難以實(shí)時(shí)準(zhǔn)確測(cè)量的難點(diǎn),許玥[19]應(yīng)用軟測(cè)量技術(shù)對(duì)COD進(jìn)行預(yù)測(cè),并根據(jù)預(yù)測(cè)結(jié)果建立模型。利用模糊PID控制器進(jìn)行調(diào)控,對(duì)COD濃度設(shè)定值和鼓風(fēng)機(jī)功率進(jìn)行優(yōu)化,優(yōu)化后噸水電耗降低40%~45%。

        智能控制技術(shù)與前饋控制和反饋控制相結(jié)合是另外一個(gè)研究方向。葉鳳英等[20]在常規(guī)PID控制基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)出模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)PID控制器并對(duì)DO濃度進(jìn)行控制。根據(jù)仿真模擬結(jié)果,該控制系統(tǒng)具有很強(qiáng)的魯棒性和穩(wěn)定性。王子昊[5]基于序批式活性污泥工藝,研究以缺氧/好氧停留時(shí)間比、表面氣速為控制變量對(duì)系統(tǒng)脫氮效果的影響,并構(gòu)建了前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。根據(jù)浙江某城鎮(zhèn)污水處理廠1年的實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù),運(yùn)用該模型對(duì)風(fēng)機(jī)風(fēng)量進(jìn)行優(yōu)化選擇,可降低約9.3%的電力成本。

        4.2 復(fù)合控制

        復(fù)合控制同時(shí)具有前饋和反饋控制的優(yōu)勢(shì),有更好的處理效果。2014年,薛美盛等[3]提出基于氨氮前饋的溶解氧模糊自適應(yīng)PID控制,與常規(guī)的PID控制相比,復(fù)合控制在保證出水氨氮低于5 mg/L的同時(shí),節(jié)約28.3% 的能耗,表現(xiàn)出良好的節(jié)能效果。胡雨沙等[26]以清遠(yuǎn)某污水處理廠為例對(duì)進(jìn)水COD進(jìn)行預(yù)測(cè),根據(jù)預(yù)測(cè)結(jié)果建立了前饋-反饋復(fù)合控制系統(tǒng)。試驗(yàn)證明,進(jìn)水COD預(yù)測(cè)模型具有很高的精度,根據(jù)準(zhǔn)確的進(jìn)水量和進(jìn)水COD的預(yù)測(cè)結(jié)果調(diào)整鼓風(fēng)機(jī)的開(kāi)度,可減少該污水處理廠7.1%的運(yùn)行成本。

        智能控制在復(fù)合控制的應(yīng)用方面,張愛(ài)娟等[6]提出基于專家前饋控制器和模糊PID反饋控制器的前饋-反饋控制,建立的復(fù)合控制系統(tǒng)在參數(shù)變化時(shí)魯棒性好,自適應(yīng)能力強(qiáng),證明智能控制與前饋-反饋控制的復(fù)合控制可以得到很好的控制效果。

        4.3 模型預(yù)測(cè)控制

        在2008年,Shen等[27]將模型預(yù)測(cè)控制應(yīng)用于基準(zhǔn)模擬模型中,并與基于進(jìn)水流量測(cè)量的前饋控制相比較,證明模型預(yù)測(cè)控制可以有效應(yīng)用于污水處理過(guò)程控制中。Vrecko等[28]提出了一種氨氮模型預(yù)測(cè)控制器,并將其應(yīng)用在中試規(guī)模活性污泥工藝中進(jìn)行評(píng)價(jià)。結(jié)果表明,氨氮模型預(yù)測(cè)控制器對(duì)氨氮的處理效果優(yōu)于氨氮PI控制器,但與氨氮前饋PI控制器相比,效果略差,能耗較高。隨著氨氮非線性簡(jiǎn)化模型精度的提高,在控制器內(nèi)部使用更復(fù)雜的控制標(biāo)準(zhǔn),模型預(yù)測(cè)控制具有進(jìn)一步優(yōu)化的潛力。

        O’Brien等[29]論述了將模型預(yù)測(cè)控制應(yīng)用于低COD負(fù)荷的污水處理廠的實(shí)例,并將模型預(yù)測(cè)控制與水廠原本的開(kāi)關(guān)控制的運(yùn)行效果進(jìn)行了比較。試驗(yàn)證明,模型預(yù)測(cè)控制可有效將每個(gè)運(yùn)行階段的溶解氧控制在設(shè)定值。在模型預(yù)測(cè)控制實(shí)際運(yùn)行期間,整體用電量平均減少20%,工藝效率提升至少25%。由此可知,污水處理廠實(shí)時(shí)監(jiān)控成功的關(guān)鍵是儀表設(shè)備和信息基礎(chǔ)設(shè)施的穩(wěn)定性。

        近年來(lái),綜合現(xiàn)有控制方法的優(yōu)點(diǎn),開(kāi)發(fā)新控制器成為一種趨勢(shì)。張學(xué)陽(yáng)等[30]綜合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制和預(yù)測(cè)控制兩種方法的優(yōu)點(diǎn),構(gòu)建神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)控制器,在白噪音干擾和進(jìn)水流量階躍變化的情況下對(duì)溶解氧時(shí)變?cè)O(shè)定值進(jìn)行跟蹤控制。根據(jù)仿真試驗(yàn),新開(kāi)發(fā)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)控制器應(yīng)對(duì)干擾時(shí),能夠較快恢復(fù)到穩(wěn)定狀態(tài),表現(xiàn)出比傳統(tǒng)PID控制器更強(qiáng)的抗干擾能力。

        另一個(gè)研究方向是應(yīng)用新的算法對(duì)模型預(yù)測(cè)控制進(jìn)行改進(jìn)。李明河等[31]采用Levenberg-Marquardt算法(LM算法)對(duì)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行改進(jìn),開(kāi)發(fā)出基于LM算法的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)控制。與PID控制和模型預(yù)測(cè)控制相比,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)控制對(duì)溶解氧的跟蹤控制能力有所增強(qiáng),抗干擾能力提升。宋翼頡[32]對(duì)傳統(tǒng)的預(yù)測(cè)控制進(jìn)行了改進(jìn),設(shè)計(jì)出基于最小二乘支持向量機(jī)的非線性模型預(yù)測(cè)控制算法,解決了活性污泥工藝硝態(tài)氮控制問(wèn)題。

        模型預(yù)測(cè)控制需要模型精度可靠,因此,對(duì)模型的研究是模型預(yù)測(cè)控制研究的重要方向。錢湖海[33]基于自組織模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建立預(yù)測(cè)模型,并運(yùn)用到非線性模型預(yù)測(cè)控制中,提出了基于自組織模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的多目標(biāo)模型預(yù)測(cè)控制策略。該方法可以有效跟蹤溶解氧和硝態(tài)氮,具有非常好的自適應(yīng)能力和魯棒性。

        5 控制系統(tǒng)的比較與評(píng)價(jià)

        研究顯示,前饋控制策略的一大優(yōu)勢(shì)是反應(yīng)速度快,可以在潛在干擾因素干擾出水水質(zhì)之前對(duì)其進(jìn)行處理。前饋控制的缺點(diǎn)主要為:(1)需要更多的傳感器;(2)控制機(jī)理更復(fù)雜;(3)增加了運(yùn)行管理人員額外的運(yùn)行管理負(fù)擔(dān)[16-17]。

        理論上講,一個(gè)完美的前饋控制系統(tǒng)可以使被控制變量始終保持在設(shè)定值上。但是,前饋控制在污水處理廠實(shí)際工程項(xiàng)目中應(yīng)用較少,主要的技術(shù)限制在于工藝過(guò)程和控制器的復(fù)雜性[34],增加控制結(jié)構(gòu)和算法的復(fù)雜性會(huì)增加操作者的負(fù)擔(dān)[35],同時(shí),前饋控制需要額外的在線監(jiān)控器[14],存在建模難度較大等技術(shù)問(wèn)題。由于以上種種限制,前饋控制目前達(dá)不到理想的效果,實(shí)際應(yīng)用中普遍將前饋控制與反饋控制結(jié)合使用。

        與前饋控制相比,反饋控制的優(yōu)勢(shì)為:(1)需要更少的傳感器;(2)不需要開(kāi)發(fā)過(guò)程模型;(3)反饋控制更穩(wěn)定。反饋控制存在的缺點(diǎn)非常明顯,在控制行動(dòng)開(kāi)始之前干擾一定存在,由于傳感器反應(yīng)時(shí)間長(zhǎng),控制行為反應(yīng)慢,在停留時(shí)間短的系統(tǒng)中可能無(wú)法及時(shí)應(yīng)對(duì)突然的干擾[16-17]。近年的研究也將模糊控制方法應(yīng)用于PID中,調(diào)整PID參數(shù)使其在每一種工況下達(dá)到最優(yōu),提高控制精度,增加穩(wěn)態(tài)性能。

        模型預(yù)測(cè)控制是在實(shí)踐中發(fā)展出的控制方法,主要優(yōu)點(diǎn)是允許對(duì)具有許多強(qiáng)交叉交互的操縱和控制變量的進(jìn)程進(jìn)行控制,可以解決各種系統(tǒng)的過(guò)程限制。近年來(lái),污水處理工業(yè)中模型預(yù)測(cè)控制的應(yīng)用有以下難點(diǎn)。

        (1)預(yù)測(cè)控制算法涉及到極大的計(jì)算量,污水處理工業(yè)是實(shí)時(shí)快速變化的復(fù)雜動(dòng)態(tài)系統(tǒng),需要性能優(yōu)異的計(jì)算設(shè)備。

        (2)線性預(yù)測(cè)控制技術(shù)研究較為成熟,但由于非線性模型的建模耗費(fèi)代價(jià)較大,且難以獲得較為精確的模型,非線性預(yù)測(cè)控制技術(shù)的研究尚不成熟,這使得預(yù)測(cè)控制在污水處理工業(yè)中的應(yīng)用受到限制。

        (3)模型預(yù)測(cè)控制雖然取得豐碩的成果,但理論與實(shí)際應(yīng)用之間存在脫節(jié),預(yù)測(cè)控制理論未能給實(shí)際應(yīng)用起到指導(dǎo)作用,這也影響了預(yù)測(cè)控制在污水處理工業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

        目前,模型預(yù)測(cè)控制的研究大多停留在實(shí)驗(yàn)室階段和中試階段。近5年,國(guó)內(nèi)針對(duì)模型預(yù)測(cè)控制的研究主要集中在建立更準(zhǔn)確的模型、應(yīng)用新的算法和將智能控制特別是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用在模型預(yù)測(cè)控制中。對(duì)算法的改進(jìn)和優(yōu)化、降低計(jì)算量是模型預(yù)測(cè)控制未來(lái)的研究重點(diǎn)。應(yīng)用軟測(cè)量對(duì)難以實(shí)時(shí)、精確測(cè)量的指標(biāo)進(jìn)行預(yù)測(cè)也出現(xiàn)在近年的研究中[36-38]。

        6 總結(jié)與展望

        近10年,過(guò)程控制技術(shù)在污水處理中的研究與應(yīng)用有了一定的進(jìn)展。多種形式的前饋控制、反饋控制與復(fù)合控制已經(jīng)成功應(yīng)用于曝氣控制和藥劑投加控制,一定程度上達(dá)到了降低運(yùn)行成本、提高處理效率的目的。人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和模糊控制等智能控制技術(shù)已廣泛應(yīng)用于過(guò)程控制中。盡管模型預(yù)測(cè)控制展現(xiàn)出了很好的效果,但是大部分相關(guān)工作還停留在計(jì)算機(jī)模擬和小試、中試試驗(yàn)階段。

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