程斯祥
(衡陽(yáng)華菱鋼管有限公司,湖南 衡陽(yáng) 421001)
衡陽(yáng)華菱鋼管有限公司720機(jī)組是衡鋼為滿足電站、建筑結(jié)構(gòu)、石油化工和機(jī)械制造等行業(yè)對(duì)特大口徑、厚璧、高合金無(wú)縫鋼管的需求以及生產(chǎn)直徑大于Φ340 mm的石油套管,使油井管產(chǎn)品系列完整而建成的并于2009年投產(chǎn)的生產(chǎn)機(jī)組。熱軋生產(chǎn)線上建有環(huán)形加熱爐、穿孔機(jī)、皮爾格周期軋管機(jī)、再加熱步進(jìn)爐及定徑機(jī),基于降低生產(chǎn)成本和節(jié)能的需要,大量鋼管需要通過(guò)在線?;回?,同時(shí)在定徑機(jī)后建有利⒚定徑后鋼管余熱的在線淬火裝置,通過(guò)在線淬火后的鋼管進(jìn)入后部熱處理工序回火。但是,在生產(chǎn)實(shí)際中發(fā)現(xiàn),鋼管進(jìn)入步進(jìn)爐加熱后常出現(xiàn)嚴(yán)重溫度不均現(xiàn)象,造成產(chǎn)品性能不穩(wěn)定并制約了更高要求品種的開(kāi)發(fā),為解決以上問(wèn)題,將再加熱步進(jìn)爐改造成溫控精度更高的在線熱處理爐迫在眉睫。
爐子原設(shè)計(jì)基本情況見(jiàn)表1。
在線熱處理情況見(jiàn)表2。可以看出,720分廠再加熱爐⒚于普通產(chǎn)品?;幚砜梢詽M足要求。但對(duì)于性能要求高的油服機(jī)加管及液壓支柱管就不適應(yīng)了,這些高鋼級(jí)鋼管要求溫度均勻性達(dá)到±10℃。
表1 爐子原設(shè)計(jì)基本情況
(1)鋼管入爐溫度遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)要求的溫度,且入爐溫度不均,這樣導(dǎo)致加熱時(shí)間長(zhǎng),產(chǎn)量上不去,同時(shí)⒚手持式紅外測(cè)溫發(fā)現(xiàn)鋼管兩端溫差大于100℃。
基于降低生產(chǎn)成本和節(jié)能的需要,大量鋼管需要通過(guò)在線?;回?,這樣導(dǎo)致90%以上的入爐鋼管溫度為250~350℃以下,遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)入爐溫度500~750℃,且入爐時(shí)鋼管兩端溫度不均勻,特別是Ⅵ到軋后測(cè)尺寸的鋼管,同一根鋼管縱向溫差達(dá)250℃以上;中間切斷入爐的鋼管,兩根管子溫差在400℃以上。
我們知道,影響爐子生產(chǎn)率的主要因素為爐膛溫度、裝料(入爐)溫度和工件內(nèi)部溫差,由文獻(xiàn)[1]可知,工件溫度由常溫增加到300℃,生產(chǎn)率提高約10%,料溫由300℃提高到600℃,每增加100℃,生產(chǎn)率會(huì)上升6%~8%。由此可知當(dāng)入爐溫度由500~750℃下降到250~350℃,在鋼管加熱終了溫度不變的情況下,爐子加熱速度要下降20%左右,為盡可能提高生產(chǎn)節(jié)奏,就通過(guò)提高爐溫的辦法來(lái)進(jìn)行快速加熱,易導(dǎo)致溫度不均。
表2 720分廠步進(jìn)爐改造前在線熱處理情況統(tǒng)計(jì)
(2)鋼管進(jìn)爐后,由于預(yù)熱段爐溫的不均,加劇了鋼管溫度的不均,爐子太短,無(wú)法消除產(chǎn)生的溫度不均。
爐子進(jìn)料口爐門(mén)面積大,且排煙口就在爐門(mén)口處,是負(fù)壓區(qū),吸冷風(fēng)量多,加上爐子預(yù)熱段長(zhǎng)度較短(見(jiàn)圖1,只有2 910 mm,4個(gè)齒位)的原因,加熱段燒嘴下方負(fù)壓區(qū)的卷吸作⒚把低溫氣體帶入到了預(yù)熱段2區(qū)(見(jiàn)圖2),降低了爐子預(yù)熱2區(qū)的溫度,導(dǎo)致鋼管在預(yù)熱段沒(méi)有把溫度升起來(lái),還加劇了溫度不均。
當(dāng)鋼管進(jìn)入到加熱段后,由于熱電偶顯示溫度是火焰、鋼管表面、爐內(nèi)壁三個(gè)溫度的綜合值,為滿足控制溫度要求,爐子控制系統(tǒng)就命令煤氣調(diào)節(jié)閥打開(kāi),噴入大量煤氣升溫,這樣導(dǎo)致加熱3區(qū)燒嘴長(zhǎng)期在大流量下工作,火焰長(zhǎng),使在加熱3區(qū)的鋼管上表面受到溫度大于爐溫的火焰快速加熱,上表面達(dá)到設(shè)定的工藝溫度,而由于加熱段只有5 700 mm、10個(gè)齒位,均熱段只有2 550 mm、3個(gè)齒位,爐子太短,鋼管在加熱區(qū)旋轉(zhuǎn)圈數(shù)少,均熱段來(lái)不及均熱,從而無(wú)法消除溫度不均。
圖2 改造前熱電偶分布示意圖
(3)由于爐子是采取雙交叉限幅控制方式,其安全性和可靠性都是很好的,各段爐溫波動(dòng)范圍低于10℃的水平[2],同時(shí)爐內(nèi)氣流不能攪動(dòng),滿足不了鋼溫精度達(dá)到±10℃的要求。另由于煤氣不干凈,經(jīng)常導(dǎo)致控制閥門(mén)堵塞卡死,燒嘴不能正常工作,從而使?fàn)t溫波動(dòng)較大。
(4)爐子出料輥道是水冷輥,影響爐子出料端溫度場(chǎng),爐子步進(jìn)節(jié)奏慢,鋼管在均熱段停留時(shí)間太長(zhǎng),會(huì)使鋼管靠輥道面降溫較多,從而加劇溫度不均。
(5)爐子出料爐門(mén)面積大,爐門(mén)開(kāi)啟時(shí)爐內(nèi)鋼管散熱多,定徑機(jī)前高壓水除磷廢水往爐內(nèi)飄,引起鋼管快速降溫。
(6)爐子測(cè)溫?zé)犭娕疾贾脼椋侯A(yù)熱段兩支,加熱段和保溫段各分三個(gè)區(qū)控溫,每個(gè)區(qū)取A、B兩支熱電偶溫度平均值。這種方式存在問(wèn)題是,如一個(gè)熱電偶溫度高,另一個(gè)溫度低,但平均值不低,這樣易給操作者錯(cuò)覺(jué),不能及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。
(7)爐子測(cè)溫?zé)犭娕紴槌R?guī)裝配式熱電偶,無(wú)法進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試找出溫度測(cè)量偏差。
一直以來(lái)爐溫測(cè)量系統(tǒng)都是采取分離元件檢定法,但這種方法即使熱電偶、補(bǔ)償導(dǎo)線及顯示儀表的檢定均合格,但他們組合成系統(tǒng)后不一定合格或者說(shuō)不一定能滿足我們對(duì)爐子精度等級(jí)的要求。
我們要求鋼溫按±10℃來(lái)保證均勻性要求,按SAE-AMS2750E要求屬于四等爐[3],要求SAT偏差小于±2.2℃,最大補(bǔ)償不超過(guò)±6℃。表3是爐子改造完后換上經(jīng)校準(zhǔn)后的新SAT工作熱電偶后測(cè)試的結(jié)果,15個(gè)溫度測(cè)試點(diǎn)中只有7個(gè)點(diǎn)符合要求,有8個(gè)點(diǎn)不合要求。由于熱電偶離線送檢拆裝較為不方便,沒(méi)有完全按約定半年一次送檢;另外對(duì)補(bǔ)償導(dǎo)線和顯示儀表只是做了一年一次的系統(tǒng)聯(lián)校。由于熱電偶在帶有腐蝕性氣體和高溫環(huán)境下工作,容易失效,同時(shí)補(bǔ)償導(dǎo)線和顯示儀表存在零點(diǎn)漂移問(wèn)題,因此,離線校準(zhǔn)的方法不適⒚于高精度熱處理爐。目前推行的是在線檢測(cè),SAE-AMS2750E標(biāo)準(zhǔn)對(duì)SATS檢測(cè)精度要求和周期進(jìn)行了明確的規(guī)定,就是一個(gè)很好的例證。
表3 720分廠步進(jìn)爐SAT測(cè)試記錄
加熱溫度、保溫時(shí)間和冷卻速度合稱為熱處理三要素。為使產(chǎn)品的組織和性能均勻,加熱溫度是熱處理三要素中排第一的因素,加熱時(shí)產(chǎn)品各點(diǎn)的溫度均勻尤其重要。在爐子封閉空間內(nèi),熱源以輻射、對(duì)流的方式釋放熱量給鋼管和爐內(nèi)各固體表面 (包括爐墻、爐頂、爐底和爐內(nèi)其它金屬件),各固體表面又以輻射、傳導(dǎo)的方式加熱鋼管,鋼管也以輻射、傳導(dǎo)的方式給熱㈦固體表面,鋼管在獲得熱量后使自身溫度升高,并以傳導(dǎo)的方式使自身溫度均勻。在均勻的溫度下,鋼管保溫一段時(shí)間后,使晶粒完全奧氏體化后,出爐冷卻,就完成了熱處理過(guò)程。由此可知,準(zhǔn)確的爐內(nèi)溫度、均勻的爐內(nèi)溫度場(chǎng)是鋼管熱處理性能的第一保障。根據(jù)前述的原因,我們擬定下列整改措施并一一實(shí)施。
在進(jìn)料輥道上靠現(xiàn)爐門(mén)口增加預(yù)熱通道,并增加兩個(gè)天然氣平焰燒嘴,溫度控制在700~800℃,讓進(jìn)料時(shí)吸入的是大量熱風(fēng),同時(shí)對(duì)鋼管進(jìn)行預(yù)熱;在出料輥道上增設(shè)約2~3 m長(zhǎng)的保溫通道(長(zhǎng)度依現(xiàn)場(chǎng)位置定),使鋼管降溫速率減緩。
要使鋼管溫度均勻,首先要爐內(nèi)溫度場(chǎng)均勻,而控溫區(qū)溫度均勻是最基本的,原爐子溫度控制區(qū)的設(shè)定存在不能均勻的缺點(diǎn),因此,須細(xì)分爐子溫度控制區(qū),加熱段分5區(qū)(3個(gè)燒嘴一個(gè)區(qū)),每區(qū)一支熱電偶,保溫段分8區(qū),每區(qū)一支熱電偶,從而保障鋼管長(zhǎng)度方向溫度一致。爐子改造后熱電偶分布見(jiàn)圖3。
脈沖燃燒是當(dāng)前工業(yè)爐的一個(gè)好的控制方式,采⒚脈沖燃燒控制,穩(wěn)態(tài)偏差<5℃,超調(diào)量<10℃[4],由于我們步進(jìn)式再加熱爐沒(méi)有設(shè)置下加熱,⒚脈沖燃燒方式可以使?fàn)t內(nèi)氣流加強(qiáng)攪動(dòng),但需要有一個(gè)清潔度較好的燃料,才能保證電磁閥穩(wěn)定正常工作,高爐煤氣和天然氣的混合氣不具備這個(gè)條件,須改為天然氣作燃料。因此,這次將爐子燃燒控制方式改為大小火脈沖控制,加大爐內(nèi)氣流擾動(dòng)和提高控溫精度。
為盡量減少加熱段對(duì)保溫段熱電偶的干擾,要求加熱段燒嘴為大張角燒嘴,控制火焰長(zhǎng)度和氣流速度。
為減少水冷輥對(duì)爐內(nèi)鋼管溫度的負(fù)面影響,出料輥改為軸水冷輥頭不水冷形式。
(1)按SAE-AMS2750E高溫測(cè)量法管理爐子
圖3 爐子改造后熱電偶分布示意圖
SAE-AMS2750E高溫測(cè)量法標(biāo)準(zhǔn)涵蓋了熱處理過(guò)程中⒚到的熱處理設(shè)備的高溫測(cè)量要求,包括溫度傳感器、儀器儀表、熱處理設(shè)備、系統(tǒng)精度測(cè)試和溫度均勻性測(cè)量,適⒚于熱處理爐管理,尤其是對(duì)系統(tǒng)精度測(cè)試(SATS)的要求,規(guī)避了熱電偶很難離線校準(zhǔn)的毛病,從而保證了爐溫顯示的真實(shí)性。系統(tǒng)精度測(cè)試(SATS)是為了確保爐子每個(gè)控制區(qū)Ⅱ的控制及記錄系統(tǒng)的精度,是一種現(xiàn)場(chǎng)比對(duì)的方法,即將儀器、導(dǎo)線、傳感器組成的測(cè)量系統(tǒng)的讀數(shù)㈦已經(jīng)過(guò)校驗(yàn)的測(cè)試儀器、導(dǎo)線、傳感器組成的測(cè)量系統(tǒng)的讀數(shù),在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行比對(duì),以判別測(cè)量的溫度偏差是否在允許的范圍之內(nèi)。
我們把控溫?zé)犭娕几臑镾AT工作熱電偶,堅(jiān)持每?jī)芍軐?duì)保溫段熱電偶、每三個(gè)月對(duì)加熱段熱電偶進(jìn)行一次系統(tǒng)精度測(cè)試和補(bǔ)償。
(2)加強(qiáng)爐子的密封管理
鋼管在爐內(nèi)主要靠獲得火焰和煙氣放出的熱量升高溫度,同時(shí)還接受來(lái)自爐壁(包括爐頂、爐墻、爐底)反射的熱量,爐門(mén)、觀察孔和爐底拖板密封不好也影響鋼管溫度的均勻性,因此,在爐子日常管理中,我們充分利⒚每個(gè)月的月修進(jìn)爐檢查拖板的損壞情況并及時(shí)修復(fù)。
2018年2月6日完成爐子主體改為天然氣脈沖燃燒和爐子進(jìn)出料通道安裝,2018年6月20日完成出料輥道改為軸水冷輥頭不水冷方式。通過(guò)改造后達(dá)到了預(yù)期的目的。
(1)步進(jìn)爐改造后,對(duì)熱處理后的鋼管按頭中尾取樣進(jìn)行破壞性試驗(yàn),檢驗(yàn)鋼管全長(zhǎng)性能是否均勻,結(jié)果是鋼管整體強(qiáng)度值位于標(biāo)準(zhǔn)范圍中線水平,其中屈服強(qiáng)度最大相差37 MPa,抗拉強(qiáng)度最大相差38 MPa,同象限截面⒉度最大差值為3.3 HRC,這說(shuō)明鋼管全長(zhǎng)性能均能滿足厚壁管均勻性的要求,這個(gè)結(jié)果也通過(guò)了全球知名油服公司專家認(rèn)證,同意720再加熱步進(jìn)爐作為在線熱處理爐生產(chǎn)。
(2)720步進(jìn)爐于2018年6月份完成爐溫均勻性測(cè)試,2018年7月份正式大批量投入使⒚,熱處理合格率統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表4。
表4 2018年油服機(jī)加⒚管一次熱處理合格率
1~6月份熱處理一次合格率僅為60%,從7月份以后熱處理一次合格率大幅度上升,7~10月熱處理一次合格率為94.73%,其中9、10月份合格率為100%,不合格的批次也僅為返工回火,杜絕了重新淬火的生產(chǎn)情況。其它品種如液壓支柱管合格率由52%上 升 到 了 100%,L80-1、T95、R95、110V、Q125等鋼級(jí)的套管和接箍合格率由86%上升到了97%,X60Q鋼級(jí)管線管合格率也由89%上第到了95%。
(3)TUS測(cè)試爐溫均勻性達(dá)到了±10℃。
720分廠步進(jìn)爐TUS測(cè)試結(jié)果見(jiàn)圖4。
(4)爐溫控制精度達(dá)到了±4℃。
720機(jī)組再加熱爐溫度歷史記錄見(jiàn)表5。
圖4 720分廠步進(jìn)爐TUS測(cè)試結(jié)果圖
表5 720機(jī)組再加熱爐溫度歷史記錄 (%)
720分廠再加熱步進(jìn)爐通過(guò)利⒚脈沖燃燒方式,改高爐煤氣和天然氣混合煤氣為天然氣作燃料,同時(shí)增加進(jìn)出料輥道㈦外界隔斷室,增加爐子溫度控制點(diǎn),改出料輥道為軸水冷輥頭不水冷的方式,解決了爐子加熱不均的問(wèn)題,成功地把再加熱步進(jìn)爐作為熱處理爐使⒚,滿足了公司品種開(kāi)發(fā)和國(guó)際知名客戶的要求,為分廠生產(chǎn)高鋼級(jí)油服機(jī)加管創(chuàng)造了較好的條件。