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        加氫精制裝置換熱器腐蝕原因分析及防護(hù)措施

        2020-07-08 05:20:12李宇光劉道友李順
        遼寧化工 2020年6期
        關(guān)鍵詞:管箱加氫精制封頭

        李宇光,劉道友,李順

        (1.中國石油遼陽石化公司,遼寧 遼陽 111003;2.沈陽工業(yè)大學(xué) 化工裝備學(xué)院,遼寧 遼陽 111003;3.沈陽工業(yè)大學(xué) 商貿(mào)學(xué)院,遼寧 遼陽 111003)

        煉油工業(yè)中,換熱器的應(yīng)用十分廣泛,其重要性也是顯而易見的,換熱設(shè)備利用率的高低直接影響到煉油工藝的效率以及成本。據(jù)統(tǒng)計換熱器在化工項目建設(shè)中約占投資的1/5,因此換熱器的利用率及壽命是值得研究的重要課題。由換熱器的損壞原因來看,腐蝕是一個十分重要的原因,本文以某石化公司3.0 Mt/a 加氫精制裝置中換熱器為例,分析了其腐蝕原因并提出防護(hù)優(yōu)化措施。

        1 加氫精制工藝流程簡介

        加氫精制裝置工藝流程圖參見圖1。

        圖1 裝置工藝流程簡圖

        從加氫精制反應(yīng)器(R8301)出來的反應(yīng)產(chǎn)物進(jìn)入混氫原料油換熱器(E8301A/B/C)管程與混氫原料油換熱降溫至110 ℃后,再進(jìn)入反應(yīng)產(chǎn)物空冷器(A~8301/A~H),冷卻至50 ℃左右進(jìn)入高壓分離器(D8303)進(jìn)行油、水、氣三相分離。其中,換熱器E8301B 和E8301C 參數(shù)如表1所示。

        表1 E8301B/C 部件材質(zhì)

        2 換熱器腐蝕及檢修情況

        2019年12月,換熱器E8301B 出現(xiàn)換熱效率下降,換熱器E8301C 管箱隔板出現(xiàn)異響。打開換熱器E8301B 封頭檢查后發(fā)現(xiàn)封頭處出現(xiàn)沉積物,見圖2、圖3。

        圖2 換熱器封頭

        由圖2和圖3可以看出,隔板槽一側(cè)密封擋板開焊,殼體Ω密封環(huán)焊道內(nèi)窺鏡檢測發(fā)現(xiàn)管束內(nèi)存在點蝕,用脫鹽水打壓,陸續(xù)出現(xiàn)管束泄漏,共計25 根。采用封堵的方法進(jìn)行處理,回裝后現(xiàn)場使用氫氣進(jìn)行氣密試驗,未發(fā)現(xiàn)泄露。

        圖3 封頭沉積物

        打開換熱器E8301C 封頭檢查后發(fā)現(xiàn)封頭處出現(xiàn)沉積物,管箱與隔板焊接處出現(xiàn)一道裂紋(參見圖4),殼體側(cè)和管板外側(cè)Ω密封環(huán)焊道無損檢測存在多處裂紋(參見圖5),內(nèi)窺鏡檢測發(fā)現(xiàn)管束內(nèi)襯輕微點蝕。經(jīng)過對裂紋進(jìn)行補焊,著色檢測合 格,回裝現(xiàn)場后使用氫氣進(jìn)行氣密試驗,壓力升至1.6 MPa 后,發(fā)現(xiàn)殼體與Ω環(huán)焊縫處出現(xiàn)3 處滲漏點。將E8301C 從裝置上拆卸下來,解體檢查,發(fā)現(xiàn)殼體側(cè)處Ω環(huán)焊縫有多處裂紋。

        圖4 管箱隔板與管箱裂紋部位

        3 換熱器腐蝕原因分析

        化工換熱器常見腐蝕情況有電化學(xué)腐蝕、表面磨損腐蝕、換熱管腐蝕、長期運行腐蝕等[1]。

        3.1 E8301B 管束泄露原因分析

        通過E8301B 封頭沉積物分析并結(jié)合內(nèi)窺鏡觀察管束存在點蝕現(xiàn)象,可以認(rèn)定E8301B 管束泄露的根本原因是發(fā)生了NH4Cl 垢下腐蝕。E8301B 管程實際入口溫度為191.4 ℃,出口溫度為161.5 ℃,殼程出口溫度為97.7 ℃,運行溫度處于NH4Cl 結(jié)鹽溫度范圍之內(nèi)。附著在換熱器管束上的NH4Cl 結(jié)晶吸收少量水分后,形成高濃度氯化銨溶液。并且管束材質(zhì)為0Cr18Ni10Ti,屬于奧氏體不銹鋼,對Cl-高度敏感,在這一環(huán)境中產(chǎn)生較強的腐蝕作用。

        圖5 Ω密封環(huán)焊道無損檢測

        3.2 E8301C 中Ω環(huán)焊縫裂紋原因分析

        E8301C 殼體材質(zhì)為15CrMo R(H),Ω環(huán)材質(zhì)為316L,在焊接密封面位置設(shè)計應(yīng)采用雙層堆焊(E309L+E347)。兩次檢修發(fā)現(xiàn)裂紋主要在主焊縫和堆焊層之間,第一次檢測時發(fā)現(xiàn)裂紋進(jìn)行修補,但是有部分內(nèi)部裂紋無法通過著色檢測發(fā)現(xiàn),該部分裂紋出現(xiàn)延遲出現(xiàn),造成換熱器在回裝后發(fā)生泄露。延遲裂紋的出現(xiàn)主要是因為密封面上堆焊層存在缺陷造成的。

        3.3 E8301C 管箱與隔板焊接處出現(xiàn)裂縫原因分析

        E8301C 管箱與隔板焊接處附近出現(xiàn)一道裂 縫,從形貌看為應(yīng)力開裂。并且該裂縫沒有處于焊接縫,而是在隔板本體上出現(xiàn)。查閱API571 該部位出現(xiàn)裂紋可能原因很多,結(jié)合設(shè)備工況及材質(zhì)分析,較為可能的原因是氫脆。氫脆在腐蝕性環(huán)境中把氫充入鋼的時候會發(fā)生,由于原子氫的穿透而造成的高強度鋼的延性損失,同時焊后熱處理未到 位,在包括制造過程中的冷卻、焊接或者施加載荷的剩余應(yīng)力作用下,導(dǎo)致脆性斷裂。

        3.4 E8301CΩ密封環(huán)腐蝕凹坑原因分析

        E8301CΩ密封環(huán)上半?yún)^(qū)出現(xiàn)腐蝕凹坑,形態(tài)為點蝕,可能的原因是發(fā)生了NH4Cl 垢下腐蝕。Ω環(huán)在安裝或者運行過程中的密封面發(fā)生輕微變形錯位,形成介質(zhì)流動死區(qū),NH4Cl 在該部位富集,發(fā)生腐蝕。

        4 腐蝕防護(hù)措施優(yōu)化

        4.1 重整氫中氯化氫含量控制

        NH4Cl 結(jié)晶物的生成主要原因是物料中HCl 和NH3的存在。通過采用國內(nèi)使用效果好的脫氯劑,進(jìn)一步將更換周期降至3 個月,保證脫氯效果。同時考慮在精制裝置新氫來料進(jìn)裝置前增設(shè)脫氯罐對重整氫原料進(jìn)一步脫氯,控制氯化氫含量,可有效降低裝置氯腐蝕和結(jié)鹽風(fēng)險。建議可以參考其他公司做法:加氫精制裝置加工原料總氯質(zhì)量濃度全部低于設(shè)定預(yù)警值 1 mg/L[2],并對加氫精制裝置加工原料總氯質(zhì)量濃度進(jìn)行檢測。

        4.2 優(yōu)化工藝控制措施

        4.2.1 加強監(jiān)測,適當(dāng)提高注水量

        將注水切換至 E8301C 前,適當(dāng)提高注水量,對銨鹽進(jìn)行沖洗,控制銨鹽結(jié)垢堵塞及腐蝕。

        4.2.2 工藝注水改造優(yōu)化

        通過改造,在E8301B 前增加獨立注水泵,實現(xiàn)連續(xù)注水,并合理計算確定注水量(確??傋⑺康?5%在注水部位為液態(tài)),采用專用注水噴頭,確保注入水的混合均勻性。

        4.2.3 結(jié)鹽溫度計算與控制

        建立Kp 值和結(jié)鹽溫度計算方法,合理調(diào)控反應(yīng)流出物系統(tǒng)的溫度分布,確保銨鹽結(jié)晶點調(diào)整到注水點之后。

        4.3 E8301B 管束材質(zhì)升級

        《SH/T 3096-2012 高硫原油加工裝置設(shè)備和管道設(shè)計選材導(dǎo)則》中對加氫精制裝置換熱器管束選材指導(dǎo)意見中提出“如果本臺換熱器上游管道設(shè)置注水點,管道材料宜選用NS1402(N08825)和022Cr23Ni5Mo3N 或022Cr25Ni7Mo4N 和15CrMo/ 14Cr1Mo”。

        由于換熱器E8301B 管束材質(zhì)為0Cr18Ni10Ti奧氏體不銹鋼,在反應(yīng)流出物系統(tǒng)的氯化銨腐蝕環(huán)境中有應(yīng)力腐蝕開裂傾向,現(xiàn)將材質(zhì)升級為825 合金,可顯著提升設(shè)備本身耐腐蝕性能,降低應(yīng)力腐蝕開裂風(fēng)險。

        5 結(jié)束語

        E8301B 管束發(fā)生了NH4Cl 垢下腐蝕,E8301C管箱與隔板裂縫可能的原因是氫脆,防護(hù)措施應(yīng)采取控制HCl 含量、優(yōu)化工藝流程(如注水改造、結(jié)晶溫度計算與控制等)、對E8301B 管束材質(zhì)進(jìn)行升級。

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