趙文立
(廣東金牌陶瓷有限公司 廣東 佛山 528000)
隨著廣東省生態(tài)環(huán)境廳和廣東省市場監(jiān)督管理局發(fā)布的《陶瓷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》DB44/Z 160-2019出臺并實施,陶瓷工業(yè)大氣污染物排放要求:SO2限值30 mg/m3,顆粒物限值20 mg/m3,氮氧化物限值100 mg/m3。要達(dá)到超清潔排放,這就使煙氣治理脫硫工藝的選擇非常關(guān)鍵,目前煙氣治理工藝有許多種,各有優(yōu)缺點,而石灰-石膏法脫硫生產(chǎn)工藝以石灰水或石灰乳冼滌煙氣中的SO2產(chǎn)生CaCO3轉(zhuǎn)化為石膏CaSO4,該法脫硫效率可達(dá)95%以上,是世界上應(yīng)用最為廣泛廉價的脫硫工藝之一,石灰-石膏法脫硫工藝正逐漸用于陶瓷工業(yè)煙氣治理。
圖1 石灰-石膏法工藝流程圖
2014年廣東金牌陶瓷有限公司采用雙堿法脫硫工藝對6條窯爐日產(chǎn)60萬m3煙氣進(jìn)行大氣污染治理,該工藝以片堿和石灰作為脫硫劑,基于大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)較寬,設(shè)備運行比較正常,尚能滿足排放要求,但2014年國家環(huán)保部發(fā)布《陶瓷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB 25464-2010中將大氣污染物排放限值SO2降為50 mg/m3后,脫硫塔運行過程中出現(xiàn)多種問題,塔內(nèi)結(jié)垢結(jié)晶體,煙氣排放困難,窯爐控制難度上升,影響產(chǎn)品品質(zhì),運行成本大幅上升,雖經(jīng)2次技改,通過加大外循環(huán)水池,減少石灰用量,加大片堿用量等措施,但實際運行效果仍得不到實質(zhì)性改變。2018年廣東省又一次對《陶瓷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》做出修改,大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)修訂為SO230 mg/m3,顆粒物20 mg/m3。雙堿法脫硫設(shè)備結(jié)垢更加嚴(yán)重,工藝運行成本更高,煙氣排放難以滿足目前的排放標(biāo)準(zhǔn)。針對這種現(xiàn)狀,2019年投資采用石灰-石膏法脫硫工藝方案對窯爐脫硫塔進(jìn)行技術(shù)改造,目前脫硫塔運行各項指標(biāo)良好。
表1 石灰-石膏法脫硫塔性能參數(shù)
1)雙堿法。將片堿制成漿液打入脫硫塔內(nèi),經(jīng)和煙氣反應(yīng)后流出塔外反應(yīng)水池,在反應(yīng)池中加入石灰沉淀,通過氧化曝氣使亞硫酸鈣轉(zhuǎn)化成硫酸鈣,產(chǎn)生的氫氧化鈉脫硫液進(jìn)一步循環(huán)使用。
2)石灰-石膏法。將制成的石灰漿液注入塔內(nèi),通過循環(huán)泵對漿液循環(huán)使用,同時對漿液氧化,產(chǎn)生的硫酸鈣由抽漿泵抽至壓濾機(jī)壓濾,實現(xiàn)全過程自動化運行。
2.3.1 雙堿法
1)脫硫過程。
2)再生過程。
3)曝氣石膏生成。
2.3.2 石灰-石膏法
1)石灰溶解。
2)SO2吸收。
CaSO3·1/2H2O+1/2H2O+SO2= Ca(HSO3)2
3)氧化。
4)石膏生成。
表2 石灰-石膏法和雙堿法脫硫效果對比表
由表2可知,石灰-石膏法脫硫煙氣可達(dá)到清潔排放標(biāo)準(zhǔn),滿足生產(chǎn)要求。
表3 石灰-石膏法和雙堿法化工料用量對比表
注:因雙堿法系統(tǒng)中再生過程和曝氣過程難以控制,為防止結(jié)垢堵塔,石灰用量逐漸減少,上表為2019年改造前后化工原料用量對比。
石灰-石膏法脫硫工藝雖增加了,2臺引風(fēng)機(jī),用電裝機(jī)功率提高了560 kW,但在實際運行中采用變頻控制,負(fù)荷僅為35 Hz,它減少了煙道阻力,降低了窯爐排煙用電功率,改善窯爐操作和車間環(huán)境,提升了產(chǎn)品質(zhì)量。
表4 石灰-石膏法和雙堿法電力設(shè)備相關(guān)參數(shù)表
表5 石灰-石膏法年運行成本估算表
由表5可知,采用石灰-石膏法脫硫工藝,年節(jié)約成本63.2萬元,同時顆粒物和二氧化硫排放降低也降低了環(huán)保稅。
雙堿法脫硫工藝運行時,生產(chǎn)過程難以控制,外循環(huán)水池占地面積較大,漿液堿再生困難,采用普通的沉淀水分離,水質(zhì)難以控制,稍不注意就會造成堵塔,且片堿用量大,運行成本高,大氣污染物SO2排放濃度約45 mg/m3,無法滿足新出臺的排放標(biāo)準(zhǔn),技改后的石灰-石膏法脫硫效果非常顯著,SO2排放數(shù)據(jù)基本在20 mg/m3以下,改造后的效果表明石灰-石膏法脫硫工藝用于陶瓷工業(yè)煙氣治理可以達(dá)到超清潔排放標(biāo)準(zhǔn),完全滿足廣東省新出臺的《陶瓷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》。
表6 石灰-石膏法脫硫煙氣在線監(jiān)測數(shù)據(jù)(mg/m3)
表7 第三方中山市華測檢測技術(shù)有限公司檢測報告(mg/m3)
注:檢測公司對于顆粒物20 mg以下的只標(biāo)注小于20,不表述詳細(xì)數(shù)值。
1)石灰-石膏法自動化程度高,占地面積小,操作簡單方便,運行成本較低。
2)石灰-石膏法采用石灰作脫硫劑,原料來源廣泛。
3)雙堿法使用脫硫劑片堿,屬強(qiáng)堿,腐蝕性強(qiáng),化學(xué)危險性高,安全性差。
4)實踐證明石灰-石膏法脫硫效果高達(dá)95%以上,優(yōu)于雙堿法,完全滿足廣東省新出臺的《陶瓷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,達(dá)到超清潔排放標(biāo)準(zhǔn),可用于陶瓷廠工業(yè)煙氣脫硫治理,值得推廣應(yīng)用。