楊慶峰 韓建偉 葛春東
摘 ?要:抽油機(jī)結(jié)垢問題近幾年出現(xiàn),并逐年增多,給泵況管理造成巨大壓力。我們不斷在生產(chǎn)和管理中找尋造成問題的根源所在。本文對(duì)全礦各結(jié)垢井生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,發(fā)現(xiàn)這些結(jié)垢問題井普遍存在流壓下降過程。為了驗(yàn)證這一推論,我們對(duì)垢質(zhì)成分、采出液離子成分以及成垢環(huán)境進(jìn)行綜合分析,得到一個(gè)規(guī)律,當(dāng)系統(tǒng)壓力降低時(shí),水中二氧化碳分壓降低,水中碳酸氫根離子的溶解度也降低,導(dǎo)致垢質(zhì)的析出,這是成垢的最主要因素。
關(guān)鍵詞:結(jié)垢;桿滯后;流壓;碳酸鹽
1.問題的提出
近幾年我礦抽油機(jī)井結(jié)垢的問題逐年增多,導(dǎo)致桿滯后井增多、偏磨加劇、嚴(yán)重造成卡泵作業(yè),給泵況管理造成巨大壓力。雖然采取了有針對(duì)性的治理措施(如酸洗),但仍然很難避免再次結(jié)垢。所以找出造成結(jié)垢的根本原因是我們需要解決的最主要問題。一直以來(lái)我們不斷尋找生產(chǎn)管理中存在的影響因素,不論從注入水質(zhì)還是日常管理洗井等方面均符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。在管理泵況的過程中我逐漸總結(jié)出一個(gè)規(guī)律:這些易出現(xiàn)結(jié)垢問題的井普遍存在液面較深,流壓低于歷史正常時(shí)期水平的特點(diǎn)。個(gè)別井在用摻水壓井后打開套管閘門,存在“倒吸”現(xiàn)象,具有區(qū)塊系統(tǒng)壓力偏低的共同點(diǎn)。再加上2017年我礦鉆控區(qū)大量出現(xiàn)桿滯后問題,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際以及地質(zhì)和油田化學(xué)資料展開研究,尋找影響問題的關(guān)鍵因素。
2.問題井分析
為了證實(shí)上述問題的普遍性,我們對(duì)全礦9個(gè)采油隊(duì)的抽油機(jī)井從2017年至今的生產(chǎn)情況進(jìn)行了歸納分析。找出典型桿滯后75井次,他們都具有沉沒度和流壓較低的特點(diǎn)。其中62井次在出現(xiàn)桿滯后問題之前的一段時(shí)間,沉沒度及流壓逐步降低,且明顯低于歷史正常值。在低流壓環(huán)境下生產(chǎn)一段時(shí)后,桿滯后問題的出現(xiàn),且都是在沉沒度及流壓下降到最低值時(shí)。這類情況所占比例高達(dá)82.7%。
以杏A井為例,該井2017年以前平均沉沒度400m以上,流壓4.0Mpa以上,但從2017年5月開始,沉沒度流壓逐漸下降。到2017年5月出現(xiàn)桿滯后。經(jīng)過一年的低流壓生產(chǎn),該井于2017年5月功圖出現(xiàn)桿滯后,并逐漸加重,2017年九月檢泵,檢泵起出情況來(lái)看,底部40根桿管上流結(jié)了一層垢質(zhì)。
舉另外一口井為例:杏B井2017年上調(diào)沖次,從2017年5月開始沉沒度及流壓開始下降,在低流壓下生產(chǎn)了一年后,于2017年12月功圖出現(xiàn)桿滯后并逐漸加重。
包括上兩口井在內(nèi),一共62井次均符合這一特點(diǎn)。另外,在統(tǒng)計(jì)中我們還發(fā)現(xiàn):對(duì)于那些常年低流壓生產(chǎn)的井很少出現(xiàn)桿滯后。而桿滯后問題普遍出現(xiàn)于這類流壓突然降低的井。大量的實(shí)例證明了一件事情:在近幾年的生產(chǎn)中,沉沒度下降是普遍現(xiàn)象,這又導(dǎo)致了流壓逐步降低。流壓的降低和油井的結(jié)垢存在著必然的因果關(guān)系。在隨后的工作中,我們對(duì)這項(xiàng)推論進(jìn)行了驗(yàn)證。
3.成垢原因
3.1 垢質(zhì)成分化驗(yàn)
要找到垢質(zhì)來(lái)源,首先要對(duì)垢的成分進(jìn)行分析。2017年對(duì)L9-PS1501的垢質(zhì)進(jìn)行,化驗(yàn)結(jié)果說明,油井的結(jié)垢主要成分為碳酸亞鐵、四氧化三鐵、碳酸鈣,少量有機(jī)物。L9-PS1501和L7-AS1721兩口結(jié)垢井的垢進(jìn)行離子濃度化驗(yàn),HCO3-離子濃度很高。結(jié)果表明兩口井都存在碳酸鹽結(jié)垢,其中9-PS1501碳酸鹽結(jié)垢較重?;?yàn)結(jié)果說明,目前油井存在的垢以碳酸鹽垢為主,而且不同的井結(jié)垢嚴(yán)重程度不同。
3.2 成垢環(huán)境分析
針對(duì)碳酸鹽垢的成垢條件進(jìn)行綜合分析,油井結(jié)垢主要具備一下幾點(diǎn)影響因素,由于本區(qū)塊從開發(fā)至今一直采取水驅(qū)開采,溫度、和pH至變化不大,對(duì)于井筒結(jié)垢來(lái)說,系統(tǒng)壓力下降是引起結(jié)垢的主要因素。隨著區(qū)域上調(diào)參數(shù)提液,油井流壓低,當(dāng)?shù)貙右毫魅刖缀臀氡猛矔r(shí),由于液柱壓力低于地層水溶解二氧化碳?xì)怏w的分壓,導(dǎo)致二氧化碳?xì)怏w逸出,碳酸氫根在水中的平衡方程式向有利于生成碳酸垢的方向移動(dòng),形成鹽垢:在成垢過程中,垢晶體吸附周圍環(huán)境的泥砂、腐蝕物、原油等物質(zhì)一起沉積增大,形成無(wú)機(jī)垢混和物。
綜上所述,我們得出一個(gè)結(jié)論:流壓的大幅下降,是導(dǎo)致目前油井結(jié)垢增多的主要原因。隨著油井普遍上調(diào)參數(shù)提液,使區(qū)塊各油井流壓不斷降低,區(qū)域油層壓力也隨之降低。流壓下降一方面降低了采出液中的碳酸鹽溶解度,使碳酸鹽垢沉積,另一方面,使得地層中壓力平衡受到破壞,使油層中粘土微粒隨碳酸鹽晶體運(yùn)移出地層,兩者混合就形成了我們?cè)诒猛仓幸姷降墓纲|(zhì)。隨著長(zhǎng)期低壓成產(chǎn),能量得不到及時(shí)補(bǔ)充,垢不斷沉積,最終導(dǎo)致桿滯后和卡泵,縮短了檢泵周期。
4.解決辦法
4.1通過以上分析
給我們帶來(lái)了一個(gè)解決問題的有效思路:在還未出現(xiàn)結(jié)垢問題之前,保持合理的系統(tǒng)壓力,避免流壓大幅度下降,從而預(yù)防結(jié)垢,而不是等油井已經(jīng)結(jié)垢卡泵時(shí)進(jìn)行處理。從而延長(zhǎng)油井的檢泵周期。
在保證目前產(chǎn)量的形勢(shì)下,也不能盲目下調(diào)參數(shù),根據(jù)流壓的計(jì)算公式,通過套壓和動(dòng)液面兩個(gè)參數(shù)可以控制流壓。通過對(duì)歷年結(jié)垢井液面和套壓數(shù)據(jù)的摸索,我們建議對(duì)曾經(jīng)出現(xiàn)過結(jié)垢問題的抽油機(jī)井進(jìn)行特殊管理,并制定管理標(biāo)準(zhǔn)。
4.2 建立問題井檔案,確立合理流壓范圍
我們將75井次典型桿滯后所涉及到的抽油機(jī)井的歷史資料套壓、沉沒度、流壓進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)我們得出,這些結(jié)垢的抽油機(jī)井在臨近桿滯后前的流壓沉沒度逐步降低,低流壓平均值只有2.45Mpa,低沉沒度平均值只有129.40m。在出現(xiàn)滯后之前的正常流壓平均值為3.77Mpa,正常時(shí)沉沒度平均值為347.64m。因此,為了控制油井結(jié)垢速度,應(yīng)該將流壓控制在3.8Mpa以上。如果單一的提高沉沒度會(huì)影響產(chǎn)量,為避免這一矛盾,適當(dāng)提高套壓也可增大流壓。因此我們制定了套壓和流壓的控制標(biāo)準(zhǔn),建議將結(jié)垢區(qū)油井沉沒度保持在250米以上,套壓控制在1.5Mpa以上即可滿足流壓標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于個(gè)別套壓憋不上來(lái)的井,建議每低0.1Mpa套壓增加10米沉沒度來(lái)制定標(biāo)準(zhǔn)。
所以對(duì)于這類井應(yīng)重點(diǎn)管理,適當(dāng)增大套壓,也就是增加了泵吸入口壓力,從而抑制更多氣體逸出。如果無(wú)特殊情況,盡量減少放套管氣的次數(shù)。
5.結(jié)論及認(rèn)識(shí)
5.1 通過工程與地質(zhì)資料的全面分析,我們認(rèn)識(shí)到各單井流壓的大幅降低及區(qū)域系統(tǒng)壓力的降低是導(dǎo)致近幾年水驅(qū)油井結(jié)垢增多的最主要原因??刂瞥翛]度和套壓能夠提高流壓,起到防止油井的結(jié)垢的作用,從而達(dá)到延長(zhǎng)檢泵周期的目的。在通過資料統(tǒng)計(jì)摸索出了具體的套壓和沉沒度控制范圍。
5.2 但是對(duì)于沉沒度的控制,涉及到抽油機(jī)井參數(shù)的調(diào)整,要根據(jù)生產(chǎn)情況更為及時(shí)的調(diào)整參數(shù),這需要相關(guān)部門給予支持。在下一步工作中,應(yīng)該將工作具體到各個(gè)單井,根據(jù)各井具體生產(chǎn)狀況,制定合理的套壓控制范圍。
作者簡(jiǎn)介:楊慶峰,男,42,第四采油廠第四油礦聚杏北八隊(duì),采油工,技校,河北省保定市雄縣。