任 濤,陳洪民,王 濤,劉 林
(日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司,山東 日照276806)
低碳低硅鋁鎮(zhèn)靜鋼由于鋼水成分碳、硅、錳含量低,鋼水需要靠鋁制品全脫氧鎮(zhèn)靜;同時(shí)因匹配連鑄高拉速生產(chǎn)需求,中包樣碳要求<0.045%,勢(shì)必導(dǎo)致轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)出鋼氧含量高,這些原因?qū)е落X制品消耗居高不下。在目前大廢鋼量冶煉前提條件下,LF到站溫度低,前期化渣不良,埋弧效果差,導(dǎo)致LF升溫?zé)嵝式档?,精煉電耗較高。2019年6月以來(lái),煉鋼廠通過推行多項(xiàng)降本工藝措施,歷時(shí)5個(gè)月攻關(guān),實(shí)現(xiàn)了脫氧劑消耗及精煉電耗的降低。
2.1 鋼的化學(xué)成分
為了保證低碳低硅鋼具有良好的沖壓性能,同時(shí)確保軋制具備良好的表面質(zhì)量,特設(shè)計(jì)鋼的化學(xué)成分如表1所示。
表1 低碳低硅鋼化學(xué)成分 %
2.2 出鋼碳粉預(yù)脫氧
2.2.1 碳粉、電石脫氧原理
轉(zhuǎn)爐吹煉氧化結(jié)束時(shí),熔池內(nèi)的碳氧反應(yīng)均未達(dá)到平衡,在一定溫度下,當(dāng)鋼中碳含量高時(shí),與之相平衡的氧含量就低[1],鋼液的實(shí)際氧含量高于在該狀態(tài)下與碳平衡的氧含量。過剩氧的存在是發(fā)生碳氧反應(yīng)的必要條件。碳氧反應(yīng)的方程式:
碳氧反應(yīng)為放熱反應(yīng),溫度逐漸降低有利于反應(yīng)向生成CO方向進(jìn)行。轉(zhuǎn)爐出鋼過程中,鋼水溫度降低以及氣相中CO分壓降低,出鋼時(shí)隨著鋼水溫度的降低,平衡正向發(fā)生即生成CO方向移動(dòng),促進(jìn)C和O反應(yīng),反應(yīng)物[C]和[O]會(huì)同時(shí)降低。出鋼時(shí)加入碳粉、電石,增加了反應(yīng)物[C]的濃度,進(jìn)一步促進(jìn)反應(yīng)向產(chǎn)生CO正向進(jìn)行,降低了鋼中氧含量和脫氧劑鋁消耗。
2.2.2 出鋼氧對(duì)應(yīng)碳粉、電石加入量
出鋼氧含量是決定脫氧碳粉、電石加入量的主要因素。根據(jù)碳粉、電石試驗(yàn)結(jié)果確定加入量如表2所示。
表2 出鋼氧對(duì)應(yīng)碳粉、電石加入量
2.2.3 脫氧效果
理論計(jì)算10 kg碳粉、26.7 kg電石與15 kg純鋁的脫氧量相當(dāng),但考慮到碳粉、電石與鋁脫氧能力的差別,碳粉、電石脫氧效率和純鋁的脫氧效率可以按1.2∶2∶1換算[2]。根據(jù)目前低碳低硅鋼碳粉、電石加入量統(tǒng)計(jì),平均碳粉、電石加入量分別約為12 kg/爐、25 kg/爐。噸鋼可節(jié)約脫氧劑消耗約為0.06 kg/t,取得良好的工藝降本效果。
2.3 氬站喂鋁線提高收得率
轉(zhuǎn)爐出鋼合金化加入鋁錠一直存在鋁回收率偏低的技術(shù)難題,主要原因在于鋁錠密度遠(yuǎn)小于鋼水密度,導(dǎo)致部分鋁錠脫氧合金化過程中浮于鋼水表面被氧化,降低了鋁錠脫氧合金化效果。通過轉(zhuǎn)爐降低正常出鋼鋁錠(380 kg)加入量,采用氬站喂鋁線方式,提高氬站鋁回收率。2019年6月13—21日,在6#氬站進(jìn)行喂鋁線試驗(yàn)(200 kg鋁錠+750 m鋁線),共計(jì)41爐次。具體試驗(yàn)結(jié)果如表3所示。
表3 喂線爐次與正常加鋁錠爐次對(duì)比
通過采用氬站喂線與正常加鋁錠爐次進(jìn)行對(duì)比,在終點(diǎn)氧差別不大情況下,喂線爐次較正常鋁錠爐次氬站鋁回收率提高14%;精煉到站鋁提高0.009%;噸鋼脫氧劑消耗降低約0.10 kg/t。
2.4 出鋼熱態(tài)精煉渣渣洗
2.4.1 渣洗冶金功能
1)凈化鋼液。由于出鋼過程中鋼流和吹氬的攪拌作用,渣洗料快速溶化,并與脫氧產(chǎn)物等非金屬夾雜物碰撞、結(jié)合,進(jìn)而上浮,動(dòng)力學(xué)條件充足。
2)輔助脫氧、脫硫。渣洗后的液態(tài)產(chǎn)物覆蓋于鋼液表面,能起到良好的保溫和防止二次氧化作用,降低脫氧合金中鋁的使用量。
3)鋼包渣改質(zhì)作用。渣洗過程具有擴(kuò)散脫氧功能,可有效降低渣中FeO含量,同時(shí)渣中各種組分的變化對(duì)鋼包渣起到了一定的改質(zhì)作用,能減少鋼渣對(duì)鋼包內(nèi)襯的侵蝕。
2.4.2 精煉渣來(lái)源及成分
精煉渣來(lái)源:連鑄澆注結(jié)束后,在鋼水接受跨利用天車翻包倒入下爐次生產(chǎn)鋼包內(nèi),精煉渣加入量約3~4 kg/t。熱態(tài)精煉渣主要成分見表4。
表4 熱態(tài)精煉渣成分 %
2.4.3 渣洗試驗(yàn)數(shù)據(jù)
1)渣樣分析。分別取10爐渣洗與未渣洗爐次的LF爐進(jìn)站與送電10 min后渣樣進(jìn)行對(duì)比,渣樣試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表5所示。渣洗爐次相比未渣洗爐次到站鋼渣氧化性低約2.39%;渣洗爐次到站及送電10 min渣中(Al2O3+SiO2)相比未渣洗爐次高1.73%、2.31%,且TFe相比未渣洗爐次低2.41%、2.21%,同時(shí)渣洗爐次10 min送電后TFe為1.58%,基本成黃白渣狀態(tài),表明化渣速度提高。
表5 渣樣數(shù)據(jù)對(duì)比 %
2)脫氧劑、精煉電耗對(duì)比(2019年8—9月)。渣洗爐次相比未渣洗爐次脫氧劑消耗降低0.13 kg/t,精煉電耗降低3.6(kW·h)/t。
2.5 出鋼硅脫氧工藝
基于后道工序工藝要求,硅含量控制在0.035%~0.054%,需在冶煉后期補(bǔ)加一定量的硅鐵,從而使硅含量達(dá)到控制范圍。結(jié)合2019年1—7月LF過程回硅及過程補(bǔ)加硅鐵量,首次提出出鋼硅脫氧工藝。此項(xiàng)全新工藝突破將LF過程增硅補(bǔ)加合金提前至出鋼過程加入硅鐵,降低出鋼過程氧,替代一部分鋁錠,從而達(dá)到降低脫氧劑鋁制品消耗的目的。2019年1—7月份LF過程回硅及硅鐵加入量如表6所示。
表6 2019年1—7月LF回硅及硅鐵加入量回硅
在保證硅成分合格前提下,結(jié)合LF過程回硅量、硅鐵加入量,為探究出鋼硅脫氧硅鐵最大值,在轉(zhuǎn)爐出鋼過程中(3~5 min)分別進(jìn)行硅鐵加入量40、80、100、120 kg的工業(yè)試驗(yàn),最終確定出鋼硅脫氧加入量為120 kg/爐,脫氧劑消耗降低約0.14 kg/t。出鋼硅鐵脫氧試驗(yàn)結(jié)果見圖1。
圖1 出鋼硅脫氧試驗(yàn)結(jié)果
3.1 生產(chǎn)低碳低硅鋁鎮(zhèn)靜鋼時(shí)通過降本工藝實(shí)施,煉鋼綜合降本效果明顯,鋁制品消耗相比降低約0.43 kg/t,精煉電耗降低約3.6(kW·h)/t。
3.2 在降低成本同時(shí),出鋼熱態(tài)精煉渣洗工藝對(duì)于提高LF化渣、成渣速度效果明顯,到站鋼渣氧化性降低明顯。
3.3 首次在低碳低硅鋁鎮(zhèn)靜鋼實(shí)施出鋼硅脫氧工藝,同時(shí)結(jié)合工業(yè)試驗(yàn)確定最大硅鐵加入量120 kg/爐,實(shí)現(xiàn)低碳低硅鋁鎮(zhèn)靜鋼硅鐵脫氧全新工藝突破。