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        布料調(diào)整在爐況失常處理上的運用實踐

        2020-07-03 07:05:10趙麗華
        山東冶金 2020年3期
        關鍵詞:爐墻爐況爐缸

        趙麗華

        (山鋼股份萊蕪分公司生產(chǎn)管理部,山東 濟南271104)

        1 前言

        近年來,隨著原燃料質(zhì)量的持續(xù)下降,萊鋼型鋼高爐原有料制和操作參數(shù)難以適應爐況變化,導致頻繁出現(xiàn)爐墻結(jié)厚、壓差高、透氣性指數(shù)偏低甚至懸料等不良現(xiàn)象。在深入分析總結(jié)的基礎上,萊鋼型鋼高爐采用以疏松邊緣、適當抑制中心、減少礦焦角差等布料制度調(diào)整,最終較好地適應了當前的冶煉條件,爐況穩(wěn)定性顯著提高。

        2 爐況失?,F(xiàn)狀

        萊鋼型鋼1 880 m3高爐于2018年大修進入二代爐役后,生產(chǎn)穩(wěn)定順行。2019年第一季度后,隨著環(huán)保限產(chǎn)、裝備升級改造等影響,原燃料質(zhì)量呈下降趨勢,尤其是焦炭供應短缺,由自產(chǎn)焦80%+外購焦20%過渡到自產(chǎn)焦60%+外購焦40%,且外購焦質(zhì)量遠低于自產(chǎn)焦標準,導致爐況逐漸失常。2019年主要外購焦與自產(chǎn)焦質(zhì)量指標統(tǒng)計見表1。

        表1 主要外購焦品種與自產(chǎn)焦冷、熱態(tài)典型性指標 %

        長期以來,萊鋼高爐的操作思路是低品位、大渣比,對高爐熱量、操作者水平的要求較高,因此焦炭質(zhì)量劣化對高爐爐況影響是全方面的。之前大礦批、中心發(fā)展型料制越發(fā)地難以適應,導致壓差升高、透氣差、邊緣局部管道頻出、爐墻結(jié)厚等。

        3 料制調(diào)整方向分析

        1)爐墻結(jié)厚分析。爐墻結(jié)厚的根本原因在于兩股氣流分布不合理,邊緣氣流弱,即煤氣流帶來的熱量和還原氣氛不足,導致邊緣的軟熔過程不穩(wěn)定。其次,邊緣不透氣性也造成了氣流通道受阻,典型的就是小管道氣流頻出,且無方向性。

        2)中心氣流分析。之前高爐采取的是中心加焦和發(fā)展中心的操作思路。在前期高爐失常處理中,一直通過增加附加焦來引導和增強中心氣流,中心氣流長期寬而散,沒有達到預期效果:一是煤氣通路沒有打開,中心氣流旺盛代表絕大多數(shù)煤氣流和熱量沿中心逃逸,邊緣進一步向涼,加劇了爐墻結(jié)厚;二是長期附加焦炭,導致中心死焦堆積越來愈大,使爐缸有效工作容積進一步縮小,引起爐缸堆積[1];三是煤氣利用率持續(xù)降低,高爐消耗居高不下。

        3)高壓差分析。在高壓差的制約下,風量、煤量等調(diào)劑手段都無法實施,所以應首先解決高壓差,關鍵還是在于料柱的透氣性改善,從這個角度出發(fā),發(fā)展邊緣氣流勢在必行。另外長期的高壓差使爐缸壓力劇增,導致死料柱壓實,極大延緩了焦炭置換速度,對恢復爐況非常不利。

        4)上部調(diào)整與下部調(diào)整的關系。爐況失常必然會帶來爐缸堆積。前期通過螢石、錳礦等進行洗爐作業(yè),效果不明顯。分析原因:一是洗爐料低熔點特性造成爐缸熱量下降,洗后引發(fā)二次堆積;二是上部沒有處理好,結(jié)厚和崩料頻發(fā),時刻為爐缸堆積提供了發(fā)展條件,因此不治理上部氣流而單純洗爐是本末倒置。

        4 調(diào)整措施及效果

        4.1 料制調(diào)整思路

        基于以上分析,在布料調(diào)整方面確定以下幾點方向:1)減輕各檔焦炭負荷。2)邊緣錯檔布料改為同檔布料,發(fā)展環(huán)形邊緣氣流。3)適當抑制中心,取消中心附加焦,有附加焦時改為正常多環(huán)布料。4)用邊緣氣流沖刷爐墻結(jié)厚,最終通過形成完整的環(huán)狀氣流帶,杜絕結(jié)厚發(fā)生。5)適當降低頂壓,配合氣流分布,降低下部壓差。6)暫停洗爐。

        4.2 料制調(diào)整過程

        根據(jù)調(diào)整思路,分幾次逐步進行。調(diào)整前平均礦焦角差由1.22°減到了-0.20°。邊緣由單獨礦改為單獨焦,以適應發(fā)展邊緣的要求。料制調(diào)整統(tǒng)計如表2所示。

        表2 料制調(diào)整統(tǒng)計

        4.3 出鐵控制

        1)縮短鐵間隔,實施零間隔出鐵。2)及時減風,控制壓差。憋鐵狀態(tài)未消除前,高爐嚴禁加風。3)加強鐵水溫度控制,高溫是保證爐渣流動性的前提和基礎,要求堵頭溫度>1 510℃。

        4.4 頂壓控制

        頂壓風量比(頂壓/風量)由原來的0.050 kPa/m3降到0.045~0.048 kPa/m3,根據(jù)風量壓差的接受程度調(diào)整。

        4.5 調(diào)整效果

        1)經(jīng)過一段時期的調(diào)整,高爐壓差有效降低,透氣性指數(shù)24~25,風量恢復至正常水平。2)煤氣利用保持在48%左右,焦比由380 kg/t降到350 kg/t左右,燃料比520~525 kg/t,平均爐溫[Si]0.45%。3)爐前結(jié)厚基本不再發(fā)生,邊緣可見環(huán)形氣流。4)爐缸堆積現(xiàn)象自然消除,出鐵時間穩(wěn)定達標。

        5 結(jié)語

        1)在處理爐況過程中,首先要對原因有清晰地判斷,措施要有力到位。料制的調(diào)整以原燃料條件和爐況表現(xiàn)為基礎,任何一個料制不是萬能的,同時出現(xiàn)上下部問題時,應以上部氣流為先。爐缸解決的條件是風量、風速、動能,有了這些條件,爐缸問題自然就會解決。

        2)在追求經(jīng)濟指標階段,因為有良好的原料條件支撐,高爐的操作偏向大礦比、高煤氣利用、高頂壓等強化冶煉操作。在原燃料質(zhì)量劣化的時期,就要以保證穩(wěn)定順行為主,以減少爐況波動帶來穩(wěn)定效益,抵充部分經(jīng)濟指標帶來的成本壓力,否則一味追求高指標而不顧基礎條件得不償失。

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