屈嬋嬋 趙志芳 劉 磊
( 西安煤礦機(jī)械有限公司,陜西 西安710200)
針對(duì)大修回廠的行走箱殼體耳子多次出現(xiàn)裂紋、 斷裂問(wèn)題的分析,如圖1 所示,為避免此類(lèi)事故重復(fù)發(fā)生,并快速修復(fù)斷裂行走箱殼體恢復(fù)生產(chǎn),因此必須對(duì)其斷裂原因進(jìn)行深入分析,找出根源,采取科學(xué)合理的修復(fù)方案,并對(duì)現(xiàn)有結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)。
圖1 行走箱殼體耳子斷裂、裂紋
通過(guò)對(duì)行走箱殼體設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)的分析發(fā)現(xiàn),如圖2 所示,其結(jié)構(gòu)A 處臺(tái)階根部設(shè)計(jì)為直角加工面,內(nèi)腔30°斜面,造成此處壁厚最薄,且加工直角容易產(chǎn)生應(yīng)力集中,所以,行走箱在使用過(guò)程中,此處容易產(chǎn)生裂紋,甚至斷裂。
圖2 行走箱殼體設(shè)計(jì)圖
為了快速修復(fù)斷裂行走箱殼體并恢復(fù)生產(chǎn),方案如下:
2.1 將行走箱殼體斷裂部位銑削加工成規(guī)則的階梯型結(jié)構(gòu),外棱倒角20×45°,根部圓角過(guò)渡;
2.2 采用高強(qiáng)度鋼板加工成與行走箱殼體斷裂部位相配套的耳板( 其余部位與行走箱殼體原圖尺寸一致),耳板內(nèi)外設(shè)計(jì)大焊縫與行走箱殼體本體進(jìn)行拼焊,如圖3 所示;
2.3 為了加強(qiáng)行走箱殼體焊后強(qiáng)度,在內(nèi)腔增加2 處筋板;
2.4 焊接時(shí)采用焊前預(yù)熱、多層多道焊接,焊后消除焊接應(yīng)力;
2.5 焊后按照行走箱設(shè)計(jì)圖紙加工其余部分至圖紙要求,完工后如圖4 所示。
圖3 焊接耳板
圖4 行走箱修復(fù)效果圖
針對(duì)此情況,對(duì)行走箱和牽引部安裝關(guān)系分析后,建議在A處臺(tái)階根部增加圓角過(guò)渡R10,防止應(yīng)力集中,并且將內(nèi)腔斜面過(guò)渡處改為臺(tái)階,增加此處的壁厚( 如圖5)。 為了行走箱和牽引部安裝時(shí)避免干涉, 在行走箱和牽引部相關(guān)部位增加倒角避讓?zhuān)WC安裝順利進(jìn)行。
在對(duì)耳子斷裂行走箱殼體進(jìn)行修復(fù)后, 其使用性能一直良好。 該修復(fù)方案周期短、質(zhì)量高,最大程度地減少了礦方的經(jīng)濟(jì)損失,因此該方案可以推廣應(yīng)用。
圖5 行走箱殼體改進(jìn)方案圖