白付明,婁倫武,單東升,楊雪光
(貴州西洋實業(yè)有限公司 貴州息烽 551107)
如圖1所示,來自球磨機的礦漿含水質(zhì)量分數(shù)為27%~32%、細度(≤150 μm)≥85%(質(zhì)量分數(shù)),首先進入配置攪拌裝置的礦漿槽內(nèi),然后經(jīng)礦漿泵加壓后進入萃取槽V-201A;來自萃取槽V-201C的返漿經(jīng)返漿泵加壓后進入閃蒸室,冷卻后進入V-201A;來自一級沉降槽的返酸和來自轉(zhuǎn)盤過濾機的洗水進入V-201A。上述物料在V-201A中進行預反應。
圖1 改造前磷酸裝置工藝流程
V-201A中的反應物溢流至萃取槽V-201B,濃硫酸從底部進入V-201B,硫酸與礦漿在此充分反應。V-201B中的反應物溢流至萃取槽V-201C中進行進一步的反應,然后反應物溢流至消化槽V-202以消除部分過飽和度。
V-202中的反應物加入絮凝劑后送至轉(zhuǎn)盤過濾機,濾液經(jīng)磷酸泵加壓后依次送至一級沉降槽、二級沉降槽進一步沉降其中的磷石膏。一級沉降后的磷酸一部分作為返酸送至V-201A,一部分經(jīng)二級沉降并經(jīng)磷酸成品泵加壓后送至磷酸罐區(qū)儲存。磷石膏洗滌合格后送至磷石膏堆場或者外售,反應產(chǎn)生的尾氣經(jīng)洗滌合格后送至尾氣煙囪排放。
改造后磷酸裝置工藝流程如圖2所示。
圖2 改造后磷酸裝置工藝流程
來自球磨機的礦漿含水質(zhì)量分數(shù)為27%~32%、細度(≤150 μm)≥85%(質(zhì)量分數(shù)),首先進入配置攪拌裝置的礦漿槽內(nèi),然后經(jīng)礦漿泵加壓后進入萃取槽V-201A;來自萃取槽V-201C的返漿經(jīng)返漿泵加壓后進入閃蒸室,冷卻后進入V-201A;來自沉降槽的底流和轉(zhuǎn)盤過濾機的洗水進入V-201A。上述物料在V-201A中進行預反應。
V-201A中的反應物溢流至萃取槽V-201B,濃硫酸從底部進入V-201B,硫酸與礦漿在此充分反應。V-201B中的反應物溢流至萃取槽V-201C中進行進一步反應,然后反應物溢流至消化槽V-202以消除部分過飽和度。
V-202中的反應物加入絮凝劑后送至轉(zhuǎn)盤過濾機,濾液送至老線3槽,在此按比例加入礦漿和濃硫酸進行反應,反應物溢流至老線4槽中進行進一步反應。磷石膏洗滌合格后送至磷石膏堆場或者外售。
老線4槽中的反應物加入絮凝劑后送至新增沉降槽,上清液即為脫硫及提濃后的產(chǎn)品磷酸,送至磷酸罐區(qū)儲存,底流送至V-201A進一步分解其中的殘磷。反應產(chǎn)生的尾氣經(jīng)洗滌合格之后送至尾氣煙囪排放。
為了減少投入,濕法磷酸脫硫及提濃工業(yè)化試驗盡量利用原有設施,其中老線3槽、老線4槽為80 kt/a濕法磷酸裝置的閑置萃取槽,帶有攪拌裝置。除了新增3臺沉降槽和必要的管線、切斷閥及流量計外,沒有新增其他設施。
(1)濕法磷酸脫硫及提濃工業(yè)化試驗工藝流程改造到位,操作人員熟悉試驗流程及其操作步驟。
(2)老線3槽攪拌器、老線4槽攪拌器、老線4槽底部料漿泵試車合格,具備運行條件。
(3)現(xiàn)有濕法磷酸裝置運行正常,具備工業(yè)化試驗條件。
新增沉降槽單臺體積為92 m3,以反應料漿在沉降槽中的停留時間為2 h來計算,則來自老線4槽的反應料漿量為46 m3/h??紤]到老線3槽在加礦漿的過程中會帶入一部分水,則實際進入老線3槽的磷酸量為35 m3/h,故試驗期間磷酸裝置半負荷運行,以保證反應料漿在新增沉降槽中的停留時間。
(1)打開轉(zhuǎn)盤過濾機去老線3槽的閥門,當槳葉全部淹沒后,啟動攪拌器。
(3)老線3槽的反應料漿溢流至老線4槽,當老線4槽的液位達80%左右時,啟動老線4槽底部的料漿泵,同時打開絮凝劑加入閥,將絮凝劑和反應料漿一起輸送至新增沉降槽,密切觀察新增沉降槽中料漿的沉降效果。新增沉降槽的上清液通過磷酸成品泵送至磷酸罐區(qū),底流通過底流泵送至V-201A。
(6)密切關注V-201C中反應物的液固比、轉(zhuǎn)盤過濾機的過濾情況以及新增沉降槽的沉降效果。
(7)優(yōu)化各項工藝參數(shù),系統(tǒng)穩(wěn)定運行72 h。
貴州西洋公司P2O5實際產(chǎn)量為90 kt/a左右,按日產(chǎn)量400 t、年運行225 d、新增用電負荷205 kW、電價0.55元/(kW·h)計,則年新增電費約為60.9萬元。
提濃前磷酸平均含P2O5質(zhì)量分數(shù)為20.66%,提濃后磷酸平均含P2O5質(zhì)量分數(shù)為24.13%。磷酸濃度提高后,復合肥料漿的濃度相應提高,復合肥生產(chǎn)過程中少蒸發(fā)的水分約為62 644.7 t。按水溫20 ℃、造粒窯排汽溫度86 ℃、水的比熱容4.2 kJ/(kg·K)、水在86 ℃的蒸發(fā)潛熱為2 293.1 kJ/kg、1 kg標準煤的熱值為29 260 kJ、標準煤價格1 000元/t計,則少蒸發(fā)的水分折合節(jié)省標準煤量為5 502.9 t,年節(jié)約燃料成本約為550.3萬元。
蒸發(fā)水量減少意味著向污水站排水量減少,按1 t水含總養(yǎng)分質(zhì)量分數(shù)3%、質(zhì)量分數(shù)1%養(yǎng)分45元計,則年減少損失約為845.7萬元。
綜上所述,采用礦漿提濃的年總經(jīng)濟效益約為1 335.1萬元。