孫順
【摘 要】隨著我國火力發(fā)電的快速發(fā)展,技術(shù)也在不斷進步,抽真空系統(tǒng)設(shè)備由起初中小機組的射水抽氣器和射汽抽氣器逐漸被水環(huán)真空泵所代替。本文針對公司動力中心水環(huán)式真空泵振動超標(biāo)、出力不足等原因進行了分析,找到了缺陷產(chǎn)生的根本原因,制定了可靠的解決方案,有效提高了水環(huán)式真空泵的安全可靠性,對后續(xù)處理類似缺陷具有參考價值。
【關(guān)鍵詞】水環(huán)式;真空泵;故障
引言
抽真空采用真空泵設(shè)計,系統(tǒng)簡單,效率高,運行維護方便,已普遍用于各火力發(fā)電廠。但在實際使用中,水環(huán)真空泵往往因被抽吸氣體的狀態(tài)和工作液的溫度影響導(dǎo)致其工作性能不理想,機組不能維持穩(wěn)定和高效的運行。針對某工程真空泵實際運行出現(xiàn)的問題,結(jié)合本工程工業(yè)抽汽需要連續(xù)補充除鹽水的特點,提出了工作液密封系統(tǒng)的改造方案,改善真空泵工作的內(nèi)環(huán)境,有利于真空泵的安全運行和提高機組的出力。
1水環(huán)真空泵工作原理
水環(huán)真空泵內(nèi)裝有帶固定葉片的偏心轉(zhuǎn)子,并由電機帶動旋轉(zhuǎn),葉輪的轉(zhuǎn)動可以使工作液在泵體內(nèi)形成數(shù)個轉(zhuǎn)動的液環(huán),同時,由于這種偏心的安裝,不但形成了一個軸向的壓降,還有一個上下的絕對壓降,這一壓降形成對氣體的吸入動力。葉輪轉(zhuǎn)動時,液環(huán)在葉輪的兩個葉片之間脈動,中間封閉著吸入的氣體。在吸入側(cè),液環(huán)逐漸遠(yuǎn)離葉輪輪轂,氣體通過圓盤上的吸入口軸向進入泵體,并在液環(huán)帶動下徑向擴散,在排出口,氣體被壓縮并通過排氣口排出,周而復(fù)始,實現(xiàn)氣體排送。
2水環(huán)式真空泵故障問題
2.1真空不足影響機組出力
機組投運以來大部分時間都能夠?qū)崿F(xiàn)滿負(fù)荷運行,但到了夏季,尤其是氣溫比較高的7—8月份,當(dāng)機組出力達到90%額定出力時,再提高出力非常困難,經(jīng)調(diào)各系統(tǒng)運行參數(shù)發(fā)現(xiàn),凝汽器的真空比較低,對凝汽器真空泄漏進行了檢查,不存在問題,最后發(fā)現(xiàn)真空泵的外冷卻循環(huán)水溫度比較高,超過了33℃,換熱器沒有足夠的換熱面積余量,導(dǎo)致工作液溫度將近50℃,已完全達飽和氣化狀態(tài),真空泵不能正常工作,凝汽器內(nèi)存有大量的不凝氣體。
2.2水環(huán)真空泵汽蝕
真空泵在運轉(zhuǎn)中,若局部區(qū)域工作液的絕對壓力降低到當(dāng)時溫度下的工作液汽化壓力時,工作液便在該處開始汽化并產(chǎn)生大量蒸汽氣泡。這些細(xì)微的氣泡極易破碎,破碎的過程中會對葉輪產(chǎn)生強烈的撞擊,久而久之葉輪穿孔,最終因無法修補而被迫更換葉輪,嚴(yán)重影響設(shè)備安全、高效運行。機組停運期間對葉輪進行了檢查,發(fā)現(xiàn)葉輪局部有凹凸不平的小坑,葉輪已經(jīng)產(chǎn)生了一定的破壞,但發(fā)現(xiàn)比較及時,影響比較小。
2.3水環(huán)真空泵結(jié)垢
真空泵停機檢修時發(fā)現(xiàn)葉輪、換熱器、管路等與工作液接觸的部分出現(xiàn)不同程度的結(jié)垢現(xiàn)象,其主要原因是工作液的溫度偏高,出現(xiàn)氣化現(xiàn)象,再加上工作液水質(zhì)的硬度超標(biāo)導(dǎo)致結(jié)垢。設(shè)備結(jié)垢后換熱器端差加大,會影響傳熱,內(nèi)環(huán)境變差,結(jié)垢的速度會越來越快,形成不利循環(huán)。
3水環(huán)式真空泵故障處理
3.1機封修復(fù)
機械密封使用一段時間后,存在動靜環(huán)磨損和密封老化現(xiàn)象,具體表現(xiàn)為漏水和有刺激性氣體泄出。通過對動靜環(huán)進行解體檢查,如果發(fā)現(xiàn)磨損嚴(yán)重、密封圈老化、彈簧銹蝕等,則予以更換。組合機械密封時應(yīng)按實際測量數(shù)據(jù)來調(diào)整彈簧的壓縮量,若過緊,機械密封的動靜環(huán)表面會因為摩擦大、溫度過高,造成密封端面磨損或燒壞;若過松,則達不到密封要求。過緊時,可在靜環(huán)痤與泵蓋間加墊片來調(diào)整;過松時,可在動環(huán)痤與軸端面間加墊片來調(diào)整。安裝時,動靜環(huán)表面應(yīng)涂潤滑油。機械密封修復(fù)完成后,要進行密封性試驗,每分鐘泄漏量不超過5滴,周圍無明顯脫硫液刺激性氣味為滿足要求,如不能滿足密封要求,應(yīng)對機械密封進行重新調(diào)整。
3.2葉輪修復(fù)
現(xiàn)場所用型號為2BW4253-OMK4真空泵葉輪材質(zhì)與工況相匹配,正常情況下不會出現(xiàn)因腐蝕而造成動平衡失穩(wěn)引起設(shè)備振動超標(biāo)的現(xiàn)象。從解體情況來看,葉輪的損壞一般是由軸承損壞造成旋轉(zhuǎn)軸心發(fā)生變化引起的摩擦、碰撞引起的。對損壞崩裂較嚴(yán)重的葉輪,可更換新備件;對局部掉塊或磨損的葉輪,可采用堆焊、挖補等方法予以修復(fù)。葉輪與軸裝配好后要進行動平衡實驗,實驗合格后方可進行泵的組裝。
3.3結(jié)垢的解決措施
過濾水的水質(zhì)和溫度超標(biāo)是造成真空泵結(jié)垢的主要原因。為此,必須盡可能降低水的硬度、控制水的溫度才能解決真空泵結(jié)垢問題。通過優(yōu)化用水系統(tǒng)流程可以很好的控制水溫,使水溫控制在40℃以下,保證真空泵的用水溫度條件。為了降低水的硬度,需要將過濾水進行更換。催化劑廠現(xiàn)有水源三種,分別是過濾水、化學(xué)水、酸性水,考慮酸性水對真空泵部件的腐蝕,排除使用酸性水代替過濾水的辦法。綜合考慮,利用化學(xué)水代替過濾水作為真空泵的工作液?;瘜W(xué)水的硬度較過濾水下降很多,可以降低真空泵發(fā)生結(jié)垢的幾率。
3.4水溫過高的解決措施
對水環(huán)式真空泵用水系統(tǒng)流程進行了優(yōu)化。為了解決容-38的過濾水得不到及時補充降溫的問題,對用水流程做了以下優(yōu)化,真空泵所用的工作液不再自流至容-38中循環(huán)使用,而是自流至容-34,經(jīng)泵-34輸送至尾氣處理單元,作為濕捕水。這樣,通過在容-38內(nèi)及時補充新鮮過濾水就可以有效地控制容-38的水溫。第二,將真空泵的工作液入口閥更換為可控制流量大小的閘閥,將閥門由DN80mm更換為DN50mm,以便更好控制水量,經(jīng)過閥門開度調(diào)整試驗,將流量控制在6m3/h,既可以控制水溫,同時有利于降低水量消耗。
4改造方案
機組實際運行存在問題的主要原因是工作液的溫度偏高,內(nèi)環(huán)境較差。為解決這些問題,需要降低工作液溫度,公司結(jié)合真空泵組原有工作系統(tǒng)和工程的特點,進行了系統(tǒng)改造。改造系統(tǒng)增加了1臺自制水封和部分管道及閥門,通過利用工業(yè)補水水溫較低、水質(zhì)較好的特點,實現(xiàn)改造系統(tǒng)與原有工作系統(tǒng)的耦合。當(dāng)外界環(huán)境溫度較高時,利用工業(yè)補水作為工作液開式循環(huán)冷卻和密封,此種循環(huán)方式可以一直保證進入真空泵內(nèi)的工作液為低溫的液體(20~25℃),極大地降低了工作液的溫度。系統(tǒng)改造的主要特點:第一,充分利用工業(yè)補水水溫低、水質(zhì)好的特點,優(yōu)先進行真空泵內(nèi)冷卻使用,最后至凝汽器進行補水,實現(xiàn)了水的階梯利用。第二,改造系統(tǒng)工作液溫度低,能夠徹底解決因夏季溫度高而機組出力不足和氣化結(jié)垢的問題,提高機組運行的經(jīng)濟性和安全性。第三,改造僅增加1臺自制的水封和部分管道閥門,投資小,收益大。第四,保留原有系統(tǒng)不變,進行外圍系統(tǒng)改造,可方便實現(xiàn)系統(tǒng)間的切換,運行靈活。第五,改造系統(tǒng)簡單,不存在技術(shù)難點,運行安全可靠。
5改造后的效果
真空泵改造后凝汽器的凝補水優(yōu)先進入真空泵充當(dāng)工作液進行工作,分離器出口的工作液排出進入凝汽器進行補水,補水溫度可以適當(dāng)提高,這樣可以提高凝結(jié)水的溫度,對機組的運行具有一定的經(jīng)濟性,改造后最主要的效果是工作液溫度由原來50℃降至25℃,運行的背壓也由近13kPa降至8.5kPa,機組由改造前只能實現(xiàn)約90%的負(fù)荷,很容易達到100%負(fù)荷,提高了機組的出力,具有很好的經(jīng)濟性。此外,改造以后,大修時未發(fā)現(xiàn)管道和分離器等出現(xiàn)結(jié)垢現(xiàn)象,噪聲明顯降低,各工況下噪聲測試結(jié)果均低于85dBA,說明工作液溫度的降低對機組有很大的影響。
結(jié)束語
結(jié)合公司具有工業(yè)補水的特點,對原有真空泵工作系統(tǒng)進行外圍改造,實現(xiàn)了階梯性的一水兩用。改造后工作液溫度大幅度降低,泵汽蝕問題消除,噪聲明顯降低,提高了真空泵運行的安全性。夏季運行時,機組的出力也能夠很容易由原來的90%額定負(fù)荷升至100%額定負(fù)荷,提高了機組運行的經(jīng)濟性。
參考文獻:
[1]丘宇新.水環(huán)式真空泵的原理和常見故障分析[J].中國電力教育,2010(Z2):457-458.
(作者單位:內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司)