俞強(qiáng)文,劉智強(qiáng)
(中鋁瑞閩股份有限公司,福州350014)
本次對(duì)高壓水洗柱塞泵填料密封部位進(jìn)行改造,加長(zhǎng)了現(xiàn)有高壓水洗柱塞泵泵頭,隔出一個(gè)漏水腔用以漏水,可防止高壓水洗柱塞泵填料漏水進(jìn)入連桿腔,減小水進(jìn)入曲軸腔的可能,從而可以大大減小高壓水洗柱塞泵曲軸卡死故障,防止機(jī)油乳化,延長(zhǎng)機(jī)油使用周期,大大提高高壓水洗柱塞泵的穩(wěn)定性。
設(shè)計(jì)基于現(xiàn)有高壓水洗柱塞泵的已有結(jié)構(gòu),加長(zhǎng)了泵填料密封套,在填料密封于壓緊螺母間增壓一個(gè)漏水腔,此腔的作用是在填料密封出現(xiàn)漏水時(shí),讓水通過(guò)此腔提前漏水,阻止水進(jìn)入后方的連桿腔,漏水腔通過(guò)骨架油封將漏水與連桿腔隔開(kāi),并在連桿上加一個(gè)擋水環(huán),即使有少量的水進(jìn)入連桿腔,避免其附著在連桿上,只要水不會(huì)附著在連桿上,就不可能進(jìn)入曲軸腔,曲軸腔機(jī)油就不會(huì)乳化,只要對(duì)泵進(jìn)行正常的檢查保養(yǎng)即可消除現(xiàn)有高壓水洗柱塞泵約90%的故障。
考慮高壓清洗泵的故障頻發(fā)部位在動(dòng)力端,故重點(diǎn)介紹該泵動(dòng)力端的主要結(jié)構(gòu),灰鑄鐵機(jī)身為箱式結(jié)構(gòu),機(jī)身內(nèi)曲軸端的下部設(shè)計(jì)成油池,存放機(jī)油,油面顯示在油標(biāo)上,正確油位應(yīng)在油標(biāo)的中線(xiàn)上。機(jī)油采用40#機(jī)械油進(jìn)行潤(rùn)滑;曲軸用42CrMo~35CrMo 合金鋼制造,表面進(jìn)行氮化處理。連桿9 為鑄鋼件,連軒瓦片為08 高錫合金薄壁軸瓦,連桿小頭裝有錫青銅襯套,連桿的剖分式大頭均采用螺栓連接;該泵采用飛濺潤(rùn)滑方式進(jìn)行潤(rùn)滑,十字頭導(dǎo)軌孔上部的機(jī)身內(nèi)設(shè)計(jì)一個(gè)小油池,對(duì)準(zhǔn)十字頭導(dǎo)軌孔上部中央鉆一小孔。若泵轉(zhuǎn)速較低時(shí),曲軸的圓形曲柄旋轉(zhuǎn)時(shí)帶上來(lái)的機(jī)油被刮油器導(dǎo)入小油池內(nèi).從而潤(rùn)滑十字頭與十字頭銷(xiāo);中間桿往復(fù)運(yùn)動(dòng)時(shí),靠密封盒內(nèi)2 只骨架式橡膠油封封住,動(dòng)力端的機(jī)油不被帶出來(lái)[1]。動(dòng)力端結(jié)構(gòu)詳見(jiàn)圖1。
圖1 動(dòng)力端示意圖
該泵電動(dòng)機(jī)通過(guò)大、小皮帶輪與窄V 形皮帶帶動(dòng)泵的曲軸旋轉(zhuǎn)、曲軸帶動(dòng)連桿、十字頭、中間桿、柱塞作往復(fù)運(yùn)動(dòng)。當(dāng)柱塞向后運(yùn)動(dòng)時(shí),進(jìn)液閥打開(kāi),液體進(jìn)入泵體,直到柱塞移到最后位置時(shí)(曲軸轉(zhuǎn)180°),進(jìn)液過(guò)程結(jié)束。柱塞開(kāi)始向前運(yùn)動(dòng)時(shí),泵體箱內(nèi)的液體受擠壓,壓力升高、進(jìn)液閥關(guān)閉,排液閥打開(kāi),液體被排出。
改造前,在柱塞的往復(fù)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,填料密封位置常出現(xiàn)漏液?jiǎn)栴},漏液進(jìn)入連桿腔,會(huì)濺到連桿⑥上,連桿在往復(fù)運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中將漏液帶進(jìn)曲軸腔,骨架密封,無(wú)法將所有附著在連桿上的漏液分子全部去除,漏液分子進(jìn)入曲軸腔后與曲軸腔內(nèi)的潤(rùn)滑液混合,導(dǎo)致潤(rùn)滑液變質(zhì),潤(rùn)滑效果下降,最終導(dǎo)致曲軸因潤(rùn)滑不良卡死。
改造后,在柱塞往復(fù)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,填料密封漏液直間漏入漏水腔,再?gòu)穆┧怀鏊诹髯撸ㄟ^(guò)骨架油封1○,保證漏水腔內(nèi)的漏液不會(huì)流到曲軸腔內(nèi),更不會(huì)有漏液濺到曲軸連桿上,帶入曲軸腔,防止?jié)櫥鹤冑|(zhì)乳化。改造后詳見(jiàn)圖2。
圖2 新泵結(jié)構(gòu)示意圖
通過(guò)本次的技術(shù)改造,原來(lái)往復(fù)式高壓清洗泵的故障率大大降低,提高了主體設(shè)備的使用率,從而進(jìn)一步提高了產(chǎn)品的成品率;其次,本次改造對(duì)設(shè)備的維護(hù)方面也是起到了很大的幫助,以往因機(jī)油乳化導(dǎo)致高壓水洗柱塞泵曲軸卡死的故障,需3 名鉗工8h 才能完成修復(fù),對(duì)降低鉗工的工作強(qiáng)度也起到了積極的作用;最后,通過(guò)改造,大大節(jié)省了高壓水洗柱塞泵曲軸卡死的維護(hù)費(fèi)用,帶來(lái)了較為可觀的經(jīng)濟(jì)效益。