左龍寧
(青海云天化國際化肥有限公司設(shè)備管理中心,青海湟中 811600)
二期合成氨裝置使用引風(fēng)機(jī)汽輪機(jī)型號B0.53-4.1/360/0.65/724,汽輪機(jī)調(diào)速器型號為美國Woodward公司的TG-13E+ZT2000,調(diào)速范圍為2 400~4 000r/min,調(diào)速器的調(diào)節(jié)精度為NEMA”D”級。配套ZT2000系列調(diào)速控制器是浙大威爾科技有限公司依據(jù)汽輪機(jī)組開機(jī)、運(yùn)行等工藝而設(shè)計的自動控制系統(tǒng)。調(diào)速器與外部的電/液轉(zhuǎn)換器、錯油門油動機(jī)、油管等連接組成電液調(diào)節(jié)系統(tǒng),從而達(dá)到控制汽輪機(jī)組的目的。
1)合成氨裝置引風(fēng)機(jī)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng),自投產(chǎn)使用以來轉(zhuǎn)速波動大,調(diào)節(jié)性能差,控制器抗干擾能力弱,容易受到外界電磁干擾信號,不能使汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速穩(wěn)定調(diào)節(jié),無法實現(xiàn)自動調(diào)速功能,無法保證合成氨裝置一段爐爐膛負(fù)壓穩(wěn)定,目前一直通過手動現(xiàn)場加減轉(zhuǎn)速,此舉無形中增加了員工的工作量,與公司提倡的自動化控制背道而馳。
2)伍德沃德電液執(zhí)行器通過萬向節(jié)杠桿原理連接閥桿,以汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子動力作為執(zhí)行器內(nèi)置油泵驅(qū)動源,根據(jù)電/液轉(zhuǎn)換器接收到的電流信號進(jìn)行角行程方式調(diào)節(jié),連接處間隙過大和執(zhí)行器力矩余量不足,調(diào)節(jié)時轉(zhuǎn)速波動大。不能滿足穩(wěn)定調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,無法保證一段爐爐膛負(fù)壓平穩(wěn)的要求。
3)自動調(diào)節(jié)失控后,現(xiàn)場為角行程連接方式,設(shè)計無機(jī)械手輪,無法在線處理故障。
4)調(diào)速器自身閥位無反饋輸出,只能與轉(zhuǎn)速投自控,轉(zhuǎn)速故障不能切閥位控制。
5)正常運(yùn)行過程中閥門流通能力選擇過大,開度偏小。
6)根據(jù)目前二期調(diào)速閥的使用開度,參照表1、表2的數(shù)據(jù)得出在3mm開度時前后閥芯總的流通面積為377.75mm2。
表1 調(diào)速閥原流通面積計算數(shù)據(jù)
7)根據(jù)表1、表2調(diào)速閥流通面積和流通能力的數(shù)據(jù)進(jìn)行核算,5.4t/h蒸汽流量(進(jìn)氣壓力3.65MPa,排氣壓力0.49MPa下)對應(yīng)流通面積為332.32mm2;目前二期引風(fēng)機(jī)實際流量是5.39t/h,與目前運(yùn)行開度2.5mm左右相符。
表2 調(diào)速閥原流通能力核算數(shù)據(jù)
8)閥芯設(shè)計行程25mm,正常運(yùn)行過程中閥芯行程2.5mm,行程過小。
1)XQ310聯(lián)合氣閥通過改變閥芯與閥座的流通面積來增大閥門的行程,由原設(shè)計閥芯直徑Φ69.85mm(前)和Φ70.9mm(后)減小為Φ59.85mm(前)和Φ60.9mm(后),在相同開度(10mm)下流通面積由2 139.64mm2下降至1 815.78mm2,流通面積減小15%。
將原設(shè)計電液執(zhí)行器改為氣動薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu),選擇氣動直行程調(diào)節(jié)閥,硬連接可以消除間隙問題。
2)閥門正常開度下不平衡力為460N,選用的執(zhí)行機(jī)構(gòu)最大推力為8 134N。
3)閥門定位器精度高,穩(wěn)定性、可靠性高,因現(xiàn)場存在振動,使用山武分體式定位。
4)轉(zhuǎn)速故障閥門可切至手動控制。
5)現(xiàn)場配備斷氣保位閥和機(jī)械手輪。
6)根據(jù)表3、表4調(diào)速閥流通面積和流通能力的數(shù)據(jù)進(jìn)行核算,6.6t/h蒸汽流量(進(jìn)氣壓力3.65MPa,排氣壓力0.49MPa下)對應(yīng)流通面積為506.71mm2;以2020年當(dāng)前二期引風(fēng)機(jī)運(yùn)行最大實際流量是6.6t/h,計算運(yùn)行最大開度4.5mm,約22%。
表3 調(diào)速閥改造后流通面積核算數(shù)據(jù)
表4 調(diào)速閥改造后流通能力核算數(shù)據(jù)
7)閥門總行程20mm,根據(jù)表5計算測試精度為0.4%,理論轉(zhuǎn)速波動10r/min。
表5 改造后閥門開度實驗記錄
閥門總行程20mm,根據(jù)表6計算實際使用精度為0.45%,實際轉(zhuǎn)速波動5r/min。
表6 改造后閥門開度運(yùn)行記錄
2)實現(xiàn)轉(zhuǎn)速穩(wěn)定可靠調(diào)節(jié)(800-2 700r/min),進(jìn)一步穩(wěn)定一段爐爐膛負(fù)壓。
3)離線對引風(fēng)機(jī)調(diào)速閥進(jìn)行調(diào)試。
4)調(diào)節(jié)器自身帶閥位反饋輸出,可實時查看偏差。
1)調(diào)節(jié)閥正常工況開度一般在30%~70%為宜,此次改造閥芯調(diào)節(jié)閥流通能力選擇過大,正常運(yùn)行過程中開度20%,影響調(diào)節(jié)器性能。
2)通過引風(fēng)機(jī)汽輪機(jī)調(diào)速系統(tǒng)改造,可解決引風(fēng)機(jī)調(diào)速系統(tǒng)存在問題,最終使引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速得到可靠控制,確保合成氨裝置一段爐爐膛負(fù)壓穩(wěn)定,避免轉(zhuǎn)速波動過大造成裝置聯(lián)鎖停車。