曹亞明 賈雁群
摘 要 針對某熱電廠循環(huán)流化床鍋爐在運行中排煙溫度過高、省煤器積灰現(xiàn)象,分別采用在增加受熱面、增加吹灰器、降低中心筒深度、縮小尾部煙道橫截面積等不同措施,但無明顯效果。通過改造省煤器的布置方式后,降低了省煤器積灰,提高換熱效果,提升效益。
關(guān)鍵詞 循環(huán)流化床鍋爐;省煤器積灰;順錯列布置
前言
某熱電廠二期項目相繼安裝投運了三臺130T/H的循環(huán)流化床鍋爐。但鍋爐運行尾部排煙溫度高達(dá)185~220度,遠(yuǎn)偏離設(shè)計溫度。以致電袋除塵器中布袋部分無法正常投入,鍋爐無法提升負(fù)荷,影響效益和安全。
鑒于此(1)試增加省煤器換熱面積,在省煤器底部和空氣預(yù)熱器之間增加了半組省煤器管束。但投運后排煙溫度未能改善。
(2)省煤器運行時出口煙溫336℃、空預(yù)器出口煙溫186.1℃,分別比設(shè)計高出了78.95℃和33.6℃,停爐確認(rèn)省煤器大量積灰。在鍋爐尾部煙道左、右側(cè)各布置8臺激波(燃?xì)饷}沖)吹灰裝置,共計16臺,采用從上到下、由左至右的吹灰方式進行。通常每班吹灰二次,排煙溫度降幅在9~16℃之間,吹灰后平均下降了為13.0℃左右,也未達(dá)到設(shè)計效果。
(3)試改造旋風(fēng)分離器中心筒,插入深度降低了200mm(使尾部煙灰增加顆粒沖刷積灰)、和縮小尾部煙道橫截面積的方法(增加煙速),但積灰和排煙溫度下降效果也不明顯[1]。
1設(shè)備概況
鍋爐主要參數(shù):額定蒸發(fā)量130t/h,額定蒸汽壓力5.3MPa(表壓),額定蒸汽溫度485℃,給水溫度150℃,設(shè)計效率89.73%,排煙溫度≤152.5℃。
省煤器構(gòu)造和參數(shù):省煤器逆流順列光管水平布置在尾部對流煙道內(nèi),蛇形管分成三個管組。省煤器管徑32*3.5mm材質(zhì)為20G/GB5310,橫管排數(shù)100,每組縱管排數(shù)26,橫節(jié)距S1=70mm,縱節(jié)距S2=66.6mm,每管組高1.665m,各組間距0.8m,相對節(jié)距S1/d=2.18。尾部煙道寬度7.05m,尾部煙道深度2.99m。煙氣流通面積12.0235m2,受熱面積2219.12m2,工質(zhì)流通截面積0.0982 m2。
省煤器煙氣進口溫度597.57℃,煙氣出口溫度257.05℃,煙氣流速7.548m/s,工質(zhì)溫度進口150℃,出口264.09℃,工質(zhì)流速0.43m/s,省煤器總吸熱量709.6kcal/kg。
1.1 運行情況
冬季大負(fù)荷運行中測試如下:
設(shè)計煤種實測熱效率在87.98%~88.43%范圍內(nèi),平均低于設(shè)計值1.47個百分點。燃用常用煤質(zhì)時實測熱效率在85.02%,低于設(shè)計值4.7個百分點。
1.2 原因分析積灰問題
鍋爐排煙溫度高的主要因素是由于鍋爐實際運行中多用內(nèi)蒙古的褐煤為主阜新煤為輔,與設(shè)計煤種煙煤,兩者的熱值和灰成分不同,褐煤的灰成分高熱值低,而煙煤的熱值高,燃煤中細(xì)粉較多,灰份細(xì)、粘。因煤質(zhì)更換,使得鍋爐帶同樣出力時燃料量較設(shè)計值也增加了30%,產(chǎn)生煙氣量明顯增加。在二者共同作用下造成尾部省煤器對流受熱面積灰嚴(yán)重,影響換熱,最終反饋的就是排煙溫度升高,引風(fēng)機電耗增加,熱效率低[2]。
1.3 改造方案
計算確定上組省煤器不變,傳熱面積H=744m2。中組、下組省煤器由光管順列改為光管錯列逆流,管束φ32×3.5橫向節(jié)距S1為86mm,橫向排數(shù)為69.5排??v向排數(shù)56,縱向節(jié)距45mm,傳熱面積H=69.5×0.032×π[56×2.74+26×0.045 π]=1098m2,煙道截面積F=6.07×2.99-69.5×0.032×2.862=11.78m2,工質(zhì)流通截面積f=69.5×2×0.025φ2×π/4=0.0682m2,S1/d=2.6875。校核排煙溫度可以降到150℃左右。
中組、下組省煤器管采用固定梁下支撐方式,管組膨脹由彎頭吸收。進口集箱采用原鍋爐布置方式及固定方式。上級管系和中級管系之間采用聯(lián)箱連接,中間連接聯(lián)箱為外置聯(lián)箱采用無縫鋼管Φ219×16,材質(zhì):20G/GB5310。防磨措施:中組、下組省煤器管組第一排管子上設(shè)置防磨罩材質(zhì)為1Cr18Ni9Ti.,彎頭處加裝煙氣擋板,防止形成煙氣走廊。由于燃料灰量高,尾部煙道積灰還是存在,所以改造后應(yīng)繼續(xù)使用吹灰器。省煤器區(qū)間流速控制在8~9m/s之間,便于受熱面?zhèn)鳠峒皽p少積灰。
1.4 結(jié)果分析
改造后,實際排煙溫度降到164℃,降幅達(dá)20℃多度。q2損失較改造前大幅度降低。熱效率提升1%以上。
(1)省煤器蛇形管順列布置:易于進行吹灰,磨損輕,但是積灰嚴(yán)重。順列時管子的背面不易受到灰粒沖刷,從第二排管子以后,即使管子的正面也不易受到灰粒的沖刷。省煤器蛇形管錯列布置:傳熱效果較好,結(jié)構(gòu)緊湊,管壁上不易積灰,但是磨損加重。管子錯列布置的背面也容易受到灰粒的沖刷,積灰較輕。煙氣對錯列管子的擾動和沖刷可致通風(fēng)阻力增大,引風(fēng)機耗電量增加,但受熱面清潔,熱阻較小,傳熱系數(shù)高。
(2)省煤器管間煙氣飛灰顆粒對管壁有較強的磨損作用,磨損速度與飛灰流動速度的三次方成正比,所以煙氣流速不能太高。但煙速太低,飛灰易在管壁上沉淀。
(3)此次省煤器改成錯列布置,其橫向相對節(jié)距比順列大1.23倍(兩種S1/d之間相比)。受管束相對節(jié)距影響,所以磨損程度增加不大[3]。
2結(jié)束語
因循環(huán)流化床鍋爐在泄漏磨損方面的技術(shù)一直是關(guān)注重點。大型電站鍋爐在設(shè)計制造時,對循環(huán)流化床設(shè)計方面更習(xí)慣偏重構(gòu)造上選用磨損低和易于吹灰的技術(shù)方向,略工業(yè)鍋爐設(shè)計簡單實效,三臺130T/H循環(huán)流化床爐省煤器積灰嚴(yán)重。中小爐型通過改造省煤器順列改錯列布置后,結(jié)構(gòu)緊湊,減少積灰,傳熱效果好,出力穩(wěn)定。雖煙氣流動阻力升高磨損增加,但通過增加防磨瓦防磨擋板等措施以及改變流通面積調(diào)整煙氣流速,有效地提高了換熱效果,安全節(jié)能、并未產(chǎn)生影響鍋爐運行的現(xiàn)象。
參考文獻(xiàn)
[1] 岑可法.鍋爐和熱交換器的積灰、結(jié)渣、磨損和腐蝕的防止原理與計算[M].北京:科學(xué)出版社,1994:51.
[2] 中國動力工程學(xué)會.火力發(fā)電設(shè)備技術(shù)手冊[M].北京:機械工業(yè)出版社,2000:179.
[3] 陳立勛,曹子棟.鍋爐本體布置及計算[M].西安:西安交通大學(xué)出版社,1990:23.
作者簡介
曹亞明(1972-),男,遼寧沈陽人;學(xué)歷:工程碩士 ,職稱:工程師,現(xiàn)就職單位:沈陽經(jīng)開區(qū)熱電有限公司,研究方向:熱電廠基建和運行及供熱管理。