王瑞歡(大慶煉化公司質量檢驗與環(huán)保監(jiān)測中心,黑龍江大慶163411)
催化裂化的是煉油工業(yè)中重要的二次加工過程,處理的原料可以是全常渣甚至是全減渣,是重油輕質化的重要手段。
在催化裂化裝置的反應器中,原料油與催化劑接觸并反應,不斷輸出裂化產(chǎn)物,同時在催化劑上產(chǎn)生積炭,導致催化劑活性降低、甚至失活(待生催化劑)。讓催化劑在反應器、再生器之間不斷循環(huán),向再生器中通入空氣,燒去催化劑上的積炭,可恢復催化劑的活性(再生催化劑),使催化劑能夠循環(huán)使用。在裝置正常運行、開停工及生產(chǎn)調整時,為了監(jiān)測、調整再生器的再生效果,需要定期或按需測定再生催化劑的微反活性。
大慶煉化公司質量檢驗與環(huán)保監(jiān)測中心依據(jù)分析標準RIPP 92-90,來進行催化裂化催化劑微反活性的測定?,F(xiàn)將主要試驗條件歸納如表1所示:
表1 有機氯分析標準試驗條件對照表
將催化劑樣品裝入反應器內,用微量注射泵將輕柴油注入反應器中,在規(guī)定的操作條件下進行裂化反應。裂化產(chǎn)物先進入受器(浸沒在冰水混合物中),重餾分被冷凝,未冷凝的氣體則進入取氣瓶中,分別進行冷凝液和氣體的色譜分析,并經(jīng)數(shù)據(jù)處理,求出微反活性MA。
W1-液收油重,g; W -進料油重,g;
A1-汽油餾分譜圖面積; A2-柴油餾分譜圖面積。
本試驗室選用了石油化工科學研究院研發(fā)的MAT-D1 雙通道裂化催化劑自動微反活性評定儀,來進行催化裂化催化劑微反活性的測定。該儀器可用于工業(yè)平衡催化劑、新鮮催化劑的活性評定。儀器的重復性滿足上述標準的要求。
日常使用過中,此儀器的性能很穩(wěn)定。出現(xiàn)過幾次數(shù)據(jù)異常、重復性超差的情況。經(jīng)過排查,在異常數(shù)據(jù)分析的過程中,我們也積累了如下經(jīng)驗。
轉移樣品的過程中,因為顛簸、震蕩,催化劑樣品中的小顆粒沉降到采樣瓶底部,造成樣品不均勻,取樣分析前,需要用電動攪拌器攪勻5min以上。分析標準、儀器說明書規(guī)定的催化劑用量為5g。催化劑需要在120℃烘箱內烘干1h以上。當催化劑含水時,催化劑的有效質量偏小,測得微反活性數(shù)據(jù)也會偏小。
由上述微反活性計算公式可以看出,進料油重參與計算。原料油需經(jīng)脫水、過濾處理。儀器依靠微量注射泵,將原料油定量、勻速的注入反應器。規(guī)定的進料油重(1.56±0.02)g、泵流量(1.34±0.02)g/min。開始裂化反應前,需要先進行“標泵”。確保每次的流量、進料油重都符合要求。
注射泵有2種工作狀態(tài):①吸油時,1支5mL玻璃注射器從原料油瓶中抽取原料油。②輸油時,將玻璃注射器內的原料油注入反應器。玻璃注射器、原料油瓶、反應器之間通過1個進料三通、內徑1mm 的聚四氟乙烯材質輸油管連接。這些空間、通道中應無氣泡。
有一段時間玻璃注射器內經(jīng)常出現(xiàn)氣泡,標泵時達不到預設的試驗參數(shù)。經(jīng)查擺,發(fā)現(xiàn)了幾個問題:①進料三通內有1處“氣阻”;②玻璃注射器出口處連接1 個5#鋼針頭,鋼針頭出口切成平口,再與輸油管相連,鋼針頭的切口有毛刺;③鋼針頭與輸油管接口處有1根約0.5mm長的絨毛。④注射泵的推進螺桿卡阻,需要經(jīng)常用細紗布清理。排除這些問題后,標泵未在出現(xiàn)問題。
試驗中,正確安裝反應器十分重要。從下至上的安裝順序為:先在反應器底部填充適量的石英毛,再加入規(guī)定質量的催化劑,插入汽化插件,用扳手擰緊壓帽;安上隔熱硅膠墊,插入鋼針頭,連上進油管;將控溫熱偶插入反應器的恒溫段中部;連接傷液收系統(tǒng)。
某段時間內微反活性數(shù)據(jù)偏低,查擺后發(fā)現(xiàn)了幾個問題:①反應器不清潔、帶水,應當用丙酮充分沖洗,并用空氣風吹干;②使用不同廠家、不同批次的石英毛,未進行材料驗證;③進油管上有漏點;④控溫熱偶的插入位置不在恒溫段中部,導致試驗控溫不準。排除這些問題后,進行比對試驗,數(shù)據(jù)恢復正常。
進油時間為70s,在此段時間內,裂化反應完成。通過10min 的氮氣吹掃,將反應器中的產(chǎn)物全部吹出,進入液收系統(tǒng)。裂解產(chǎn)物包括氣體、汽油、柴油。裂解產(chǎn)物先通過浸沒在0℃冰水混合物冷浴中的受器,汽油、柴油組分被冷凝成液收油,不凝氣體外排或用取氣瓶收集,用于色譜分析。某段時間發(fā)現(xiàn)液收油重偏低,檢查后發(fā)現(xiàn)問題:①反應器出口與液化系統(tǒng)的連接處聚四氟乙烯薄膜使用不當,密封不嚴密;②反應器的恒溫時間不足15min,內部填充的催化劑溫度低于(460±1)℃;③是冷浴中冰塊溶解,冷浴溫度高于0℃;④受器未完全浸入冷浴中;⑤石英毛填充太緊,裂解產(chǎn)物沒有全部被吹出來;⑥氮氣瓶壓力不足,導致吹掃氣體的吹掃壓力、流量不足。
本試驗中的色譜分析,主要分析液收油。色譜分析時,采用程序升溫法,校正歸一化來定量計算。分析的重點是正確判斷汽油、柴油組分的分割點。標準及儀器說明書推薦了幾種方法:①使用干點為204℃的汽油在相同操作條件下所得譜圖的保留時間作為汽油的終點;②以沸點為216℃的正十二烷的保留時間作為分界點,正十二烷歸于汽油;③用干點為204℃的汽油與輕柴油來配制汽油含量為50%左右的標樣,標定色譜儀,連續(xù)2次分析的汽油含量,重復性∣W1-W2|≤2%。實踐中第②種方法的權威性最好,但是正十二烷價格昂貴;第③種方法的成本低,難點是比較難收集到符合要求的汽油、輕柴油樣品。一段時間后,汽油、柴油的分割點可能產(chǎn)生偏移,因此,必須定期標定色譜儀。
為了準確測定催化裂化催化劑的微反活性,更好的指導裝置生產(chǎn)。當分析項目出現(xiàn)異常數(shù)據(jù)時,應當及時分析原因,修訂儀器操作規(guī)程,不斷提高化驗員的操作水平。導致“微反活性”項目出現(xiàn)異常數(shù)據(jù)的原因主要有:①催化劑樣品烘干、混勻;②原料油脫水、過濾,“標泵”結果符合要求;③正確安裝反應器,使用合格的器具、材料;④液收系密封不嚴密,液收受器安裝位置不當;⑤色譜分析的分割點位置偏移,應定期標定。