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        干熄焦一、二除塵效果差對系統(tǒng)影響探索分析

        2020-06-12 05:23:08劉文斌王銳鋒王玉偉張為斌賀志國
        山東化工 2020年8期
        關(guān)鍵詞:焦粉焦炭除塵器

        曹 文,劉文斌,王銳鋒,王玉偉,張為斌,賀志國

        (1.安陽鋼鐵股份有限公司 焦化廠,河南 安陽 455004;2.安陽鋼鐵股份有限公司 煉鐵廠,河南 安陽 455004)

        在干熄焦正常操作中,一、二次除塵對干熄焦生產(chǎn)穩(wěn)定至關(guān)重要,一次除塵器的工作原理利用焦粉顆粒自身的重力作用使焦粉與循環(huán)氣體進行分離,當循環(huán)氣體進入一次除塵器的沉降室時,由于循環(huán)氣體流動通道斷截面突然增大,氣體流動速度迅速下降,焦粉在自身重力作用下逐漸沉落下來,或者設(shè)置一面垂直擋墻,在改變氣流方向的同時,焦粉顆粒在慣性作用下,撞到擋墻后失去動能沉降到下部灰斗排出。二次除塵是進循環(huán)風機前重要設(shè)備,含塵氣體由旋風除塵器切線方向急速進入吸氣管,在除塵器內(nèi)氣體呈螺旋線向下旋轉(zhuǎn)運動,懸浮的塵粒在離心力作用下拋向旋風除塵器壁,由于摩擦作用塵粒速度消失而下落到排塵口排出;干熄爐出口的循環(huán)氣體中夾帶的大顆粒焦粉對鍋爐爐管磨損,同時顆粒物的大小對鍋爐的安全運行有著重要影響。如果一次除塵器不能正常工作,將會造成含大量大顆粒焦粉的循環(huán)氣體沖刷爐管,極易造成鍋爐爆管事故發(fā)生,威脅鍋爐的安全生產(chǎn)和干熄焦穩(wěn)定運行,直接造成干熄焦停產(chǎn),二次除塵除塵效果差焦粉對循環(huán)風機葉片長期過量沖刷摩擦,葉片間動平衡會發(fā)生改變,前期對上氣室周邊風環(huán)合下氣室中央十字風道變窄、堵塞,影響冷卻氣流分布、調(diào)節(jié)。

        1 存在問題

        1.1 排焦溫度高

        在干熄焦生產(chǎn)過程中,紅焦從干熄爐的頂部裝入,低溫惰性氣體由循環(huán)風機鼓入干熄爐冷卻段紅焦層內(nèi),冷卻后的焦炭從干熄爐底部排出,排焦溫度是焦炭從干熄爐排出時由紅外測溫計現(xiàn)場測量的指示值,排焦溫度過高,會燒損運輸皮帶,并且焦炭與空氣長時間接觸后,會造成焦炭燃燒焦倉著火的事故,12月份周轉(zhuǎn)時間為20h的排焦溫度數(shù)據(jù)如下(表1)所示。

        表1 周轉(zhuǎn)時間為20h干熄焦生產(chǎn)記錄表

        排查排焦溫度上升的同時,發(fā)現(xiàn)在生產(chǎn)過程中冷卻段上部、下部圓周方向一直存在比較嚴重的溫度極差不均勻現(xiàn)象,隨著系統(tǒng)負荷增加,冷卻段環(huán)周方向溫度極差隨之增大,導致排焦溫度上升,使系統(tǒng)內(nèi)部各部位參數(shù)變化幅度顯著增加,最終導致系統(tǒng)紊亂,調(diào)節(jié)難度加大。

        表2 冷卻段環(huán)周溫度生產(chǎn)記錄

        通過統(tǒng)計分析,鍋爐蒸發(fā)量在生產(chǎn)負荷均衡的條件下,與干熄焦排焦量、鍋爐入口溫度、循環(huán)風量的大小等有一定關(guān)系。針對以上原因我們對排焦溫度升高的原因進行了工藝分析。

        1.2 一次除塵排灰粒度大

        在日常排灰過程中,發(fā)現(xiàn)顆粒物明顯增大,灰倉檢查大顆粒增加明顯,對比以前灰量細度,大顆粒增加明顯,總灰量增加不多,對罐裝車造成吸裝堵塞,排灰不暢。

        2 原因分析

        根據(jù)以上問題隨即開展工藝分析和排查,在問題查找過程中發(fā)現(xiàn)氣料比同比增大,現(xiàn)場查驗斜道口有焦炭浮起現(xiàn)象。

        2.1 氣料比同比增大

        表3 周轉(zhuǎn)時間為20h干熄焦生產(chǎn)記錄表

        對比規(guī)程,75t/h干熄焦規(guī)程規(guī)定氣料比不大于1100 m3/t焦,故循環(huán)風量偏大與排焦量不匹配造成。

        2.2 斜道口有焦炭浮起現(xiàn)象

        從斜道口觀察時,斜道口中的一部分焦炭炭堆積過高,出現(xiàn)干熄爐焦炭懸浮現(xiàn)象,造成循環(huán)風量加大,排焦溫度降不下來。

        在對以上問題處理后,1.1排焦溫度高和1.2一次除塵排灰粒度大問題認為排除,需進一步排查原因初步判斷有可能系統(tǒng)出現(xiàn)問題。

        3 進一步原因分析

        3.1 二次除塵排灰料位器存在問題

        在實際操作和過程中發(fā)現(xiàn)二次除塵料位計存在諸多問題,如料位測量不準確,測料孔容易堵塞造成儀表測量有誤差,人員判別易產(chǎn)生錯覺,單一料位計容易出現(xiàn)失真現(xiàn)象,排灰不及時造成灰量進入后續(xù)系統(tǒng)。

        3.2 二次除塵排灰下閥存在縫隙

        二次除塵排灰下閥存在縫隙,對排灰影響較大,造成二次除塵排灰不能及時排出,灰量積存太多,隨循環(huán)風量進入干熄爐系統(tǒng)。

        3.3 循環(huán)氣體通道有堵塞現(xiàn)象。

        初步判斷上下氣室內(nèi)應(yīng)該有焦粉積存,造成風量調(diào)節(jié)困難,排焦溫度高,焦炭浮起等系列問題。

        4 采取措施

        (1)二次除塵器料位閥改雙料位計,信號與系統(tǒng)單元同步,避免單一料位計失真情況再發(fā)生,同時在料位測量口加裝氮氣吹掃裝置,在保證管道通暢的同時,對測量裝置進行降溫處理。

        (2)一次除塵和二次除塵排灰信號都有時,確定先后排灰順序,一次除塵和二次除塵排灰信號都有時二次除塵打手動操,等一次除塵排灰完畢后再進行二次除塵排灰操作,排灰先后順序確定后保證灰量不在系統(tǒng)內(nèi)積存。

        (3)待動力鍋爐停產(chǎn)檢修時,冷卻系統(tǒng)內(nèi)紅焦、降溫處理、和外界大氣對流置換檢測合格后,打開上下氣室人孔清理積存焦粉,清理完畢上下氣室通道暢通,風量調(diào)節(jié)均衡,排焦溫度迅速降低,各點參數(shù)指標回歸正常,存在問題全部解決。

        5 效果

        通過以上措施的實施,達到了預期目的,排焦溫度達到規(guī)定要求,一次除塵排灰顆粒明顯減小,氣料比基本控制在1100 m3/噸焦以內(nèi),循環(huán)風量調(diào)節(jié)更加穩(wěn)定均衡,系統(tǒng)各項參數(shù)在規(guī)定范圍內(nèi),斜道口焦炭浮起現(xiàn)象消失。

        表4 周轉(zhuǎn)時間為20h干熄焦生產(chǎn)記錄表

        6 結(jié)語

        通過對除塵工藝的分析與改進,對除塵效果差在運行中存在的不穩(wěn)定因素進行改進,解決了困擾干熄焦系統(tǒng)穩(wěn)定的幾個方面問題,滿足了干熄焦生產(chǎn)工藝的需要,取得了較好效果。確保了干熄焦安全生產(chǎn)和高效運行穩(wěn)定,避免了生產(chǎn)中斷和停產(chǎn)降溫對干熄焦耐材使用壽命的影響。

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