李媛婕
關(guān)于ST2-250型閘調(diào)器后蓋脫出的原因分析及控制措施
李媛婕
(大秦鐵路股份有限公司湖東車輛段,山西 大同 037000)
ST2-250型閘調(diào)器是鐵路貨車的主型閘調(diào)器,從ST2-250型閘調(diào)器的結(jié)構(gòu)特點和作用原理入手,結(jié)合閘調(diào)器后蓋與筒體組裝的工藝質(zhì)量等要求,對大秦線C80型配屬車閘調(diào)器后蓋脫出故障的故障原因進(jìn)行了分析,提出了改進(jìn)措施。
ST2-250型閘調(diào)器;車輪;故障隱患;控制部分
閘瓦間隙自動調(diào)整器(簡稱“閘調(diào)器”)可自動調(diào)整車輪與閘瓦之間的間隙。目前,中國鐵路貨車的主型閘調(diào)器是ST2-250型閘調(diào)器,該型閘調(diào)器螺桿工作長度為250 mm,采用非自鎖螺紋式機械結(jié)構(gòu),具有雙向調(diào)整作用,動作可靠、迅速,極大地滿足了現(xiàn)場作業(yè)需求,不僅減輕了列檢職工調(diào)整制動缸鞲鞴行程的勞動強度,而且縮短了列車站停技術(shù)作業(yè)時間,提高了車輛周轉(zhuǎn)效率,提高了運輸效益。
隨著大秦線貨運增量的持續(xù)增長及運輸組織的日益優(yōu)化,車輛周轉(zhuǎn)效率持續(xù)提高,ST2-250型閘調(diào)器也隨之暴露出諸多問題,其中尤以閘調(diào)器后蓋脫出最為明顯。如何提高車輛檢修質(zhì)量,防范閘調(diào)器后蓋脫出故障,徹底消除故障隱患,逐漸成為大秦鐵路股份有限公司湖東車輛段貨車檢修的一項難題。為此,對大秦線C80型配屬車閘調(diào)器后蓋脫出故障進(jìn)行了專項調(diào)研,具體情況如下。
ST2-250型閘調(diào)器由控制部分、本體部分和連接部分組成,其組成結(jié)構(gòu)如圖1所示。
1—調(diào)整器體;2—拉桿;3—控制桿頭;4—控制桿;5—拉桿叉頭;6—螺桿;7—護(hù)管。
本體部分主要由筒體組成、套筒組成、引導(dǎo)螺母彈簧盒組成、前蓋、螺桿、護(hù)管、彈簧、拉桿等組成。在閘調(diào)器筒體的右端壓裝著帶密封圈的后蓋,閘調(diào)器筒體的左端有前蓋,用螺紋與筒體連接并用緊固螺釘固定。前蓋左端裝有護(hù)管,護(hù)管上裝有密封圈,前蓋內(nèi)側(cè)設(shè)有60個內(nèi)錐齒,其與引導(dǎo)螺母上的60個外錐齒嚙合或脫開組成離合器a。閘調(diào)器
筒體內(nèi)中部設(shè)有套筒體,套筒體內(nèi)裝有活動套?;顒犹變?nèi)裝有拉桿端頭,拉桿端頭用螺紋與拉桿連接并用彈性圓柱銷固定。套筒體內(nèi)設(shè)有調(diào)整螺母,調(diào)整螺母凸臺左右兩側(cè)邊緣做成錐面與套筒體和活動套上兩個內(nèi)圓錐面組成兩個離合器b、c。套筒蓋與活動套間裝有壓緊彈簧,此彈簧的預(yù)緊力是閘調(diào)器內(nèi)四個彈簧中最大的,它將活動套內(nèi)錐面與拉桿端頭凸臺右角邊緣結(jié)合,形成離合器d。套筒體右端與套筒蓋用螺紋連接并用彈性圓柱銷固定,套筒蓋外側(cè)設(shè)有圓錐面與離合器片錐面相配合組成離合器e。
螺桿右端有加工成四個頭的特種梯形螺紋,該型螺紋屬于非自鎖螺紋。螺桿右端裝有防脫螺釘。螺桿左端是圓柱形光桿,上面有一圈刻線,是螺桿工作長度的標(biāo)志線。后蓋外側(cè)為平面,在閘調(diào)器動作過程中與控制桿接觸,當(dāng)其受力過大時能夠使閘調(diào)器旋轉(zhuǎn)的筒體停止旋轉(zhuǎn),從而起到離合器的作用。
ST2-250型閘調(diào)器安裝在基礎(chǔ)制動裝置的連接拉桿處,其右端與制動缸后制動杠桿相連,左端與制動缸前制動杠桿相連,相當(dāng)于一根可根據(jù)閘瓦磨耗情況而自動伸長和縮短的連接拉桿,根據(jù)閘瓦與車輪之間間隙的變化,通過閘調(diào)器筒體內(nèi)的調(diào)整螺母帶動螺桿在護(hù)管內(nèi)作自動伸縮運動,自動地使制動缸活塞行程保持在規(guī)定的范圍內(nèi),保持閘瓦與車輪的間隙正常、符合規(guī)定,確保車輛制動力不會因閘瓦的磨耗而減弱,確保列車編組中各車輛的制動缸鞲鞴行程能自動保持一致,減小列車縱向沖擊力,確保行車安全。
通過對大秦線C80型配屬車閘調(diào)器后蓋脫出故障進(jìn)行重點盯控,及時組織扣修,并組織進(jìn)行了檢測、梳理、統(tǒng)計、分析,具體情況如下。
將運行中發(fā)現(xiàn)的閘調(diào)器故障車輛扣入站修作業(yè)場后,組織技術(shù)人員對現(xiàn)車制動配件及底架附屬件等進(jìn)行了逐項排查,相關(guān)情況如下:檢查一、二位轉(zhuǎn)向架,制動梁和杠桿無卡滯現(xiàn)象;測量前后制動杠桿、控制杠桿及上拉桿尺寸,尺寸合格;檢查底架附屬件,與圖紙符合;單車試驗器壓力為500 kPa,符合要求;檢查制動缸活塞行程,符合規(guī)定;檢查故障閘調(diào)器,該類故障的表象為閘調(diào)器后蓋與筒體分離,主彈簧脫出筒體,閘調(diào)器失去作用,故障后筒體后部筒口有輕微外脹現(xiàn)象,如圖2所示。
圖2 故障后筒體后部筒口有輕微外脹現(xiàn)象
2019-09對檢修(廠修)車間現(xiàn)場存放的36套大修閘調(diào)器進(jìn)行了檢查,發(fā)現(xiàn)其中一套大修閘調(diào)器(標(biāo)記:2017-06,11593,582)后蓋脫出約2 mm,后蓋端面與筒體外側(cè)端面明顯不齊平,筒體端部外表面明顯外脹變形。
2019-10-28、2019-11-22對新購的2批(數(shù)量分別為105根、180根)大修閘調(diào)器進(jìn)行入段檢驗時(按5%的比例抽檢),發(fā)現(xiàn)抽檢樣品中存在后蓋脫出跡象,如圖3中的(a)所示,滾壓角度不足25°,如圖3中的(b)所示,進(jìn)行分解檢查發(fā)現(xiàn),過盈壓裝部位存在局部金屬被擠壓缺陷舊痕,復(fù)檢抽驗仍有此故障缺陷,進(jìn)行了退貨處理。
圖3 部分抽檢樣品情況
閘調(diào)器后蓋脫出的主要原因有兩方面:新造或檢修的閘調(diào)器在壓裝過程中,由于后蓋和筒體的中心線不重合,即后蓋不正位,筒體產(chǎn)生向外擴張的塑性變形,導(dǎo)致筒體與后蓋過盈配合力降低或失效,主彈簧作用在后蓋的力直接傳遞至筒體滾壓邊緣;新造或檢修的閘調(diào)器在滾壓筒體邊緣時,滾壓角度小,后蓋與筒體的結(jié)合強度不足,同時在運用過程中,由于主彈簧的擠壓,后蓋和筒體間存在交變應(yīng)力,后蓋與筒體結(jié)合部產(chǎn)生疲勞,進(jìn)一步降低了結(jié)合強度,最終導(dǎo)致閘調(diào)器后蓋和筒體分離。
閘調(diào)器制造廠家和大修單位應(yīng)嚴(yán)格控制閘調(diào)器后蓋壓裝不正位、筒體端部滾壓角度小等質(zhì)量問題,同時建議增大筒體滾壓處厚度和后蓋滾壓錐角,提高滾壓后連接強度,防止后蓋脫出,同時建議增加后蓋、防脫螺釘?shù)攘慵男挝还罴疤岣呦嚓P(guān)配合質(zhì)量要求。
入段檢驗閘調(diào)器時,質(zhì)量檢驗部門要確保每批次產(chǎn)品合格證及檢驗報告齊全,同時要嚴(yán)格按照工藝質(zhì)量要求對閘調(diào)器進(jìn)行檢驗,重點檢查后蓋是否松動,用手按壓后蓋端面四周,如果有明顯松動則筒體不得使用;用手按壓無明顯松動則用小鐵錘輕擊后蓋端面四周,如果有明顯松動則筒體不得使用。重點檢查后蓋與筒體組裝狀態(tài),如果后蓋端面整體或局部范圍超過筒體后端面1 mm則不得使用。重點檢查筒體端部滾壓角度,無滾壓角度或角度偏小的做報廢處理。
站修作業(yè)場在更換閘調(diào)器時,要對新裝閘調(diào)器各部技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行全面檢查,確保閘調(diào)器制造標(biāo)記齊全,新造閘調(diào)器貯存期不超過1年;閘調(diào)器檢修完成后,貯存期超過3個月不足6個月的,須經(jīng)試驗臺試驗合格后裝車使用;貯存期超過6個月的,須分解檢修,經(jīng)試驗臺試驗合格后裝車使用;閘調(diào)器無彎曲、裂紋,絲扣良好;注油孔螺栓、控制桿螺栓無丟失,閘調(diào)器旋轉(zhuǎn)靈活。在現(xiàn)車安裝閘調(diào)器過程中,首先將ST2-250型閘調(diào)器托起穿過托架后,兩頭插入制動缸前后杠桿,依次裝好制動缸前杠桿圓銷、制動缸推桿圓銷、控制桿圓銷、制動缸前杠桿與1位上拉桿圓銷、控制桿連接圓銷和制動缸后杠桿圓銷,擰緊控制桿上的螺釘。給閘調(diào)器組裝圓銷,在調(diào)整器螺桿外露部分圓周均勻涂抹89D潤滑脂。在閘調(diào)器現(xiàn)車組裝完畢,檢查全車各部技術(shù)狀態(tài)均符合規(guī)定后,嚴(yán)格按照單車試驗的方法和技術(shù)要求進(jìn)行單車制動機性能試驗。
[1]鐵道部.路貨車段修規(guī)程(鐵運〔2012〕202號)[M].北京:中國鐵道出版社,2012.
[2]鐵道部.鐵路貨車制動裝置檢修規(guī)則(鐵運〔2008〕15號)[M].北京:中國鐵道出版社,2008.
[3]鐵道部.鐵路貨車站修規(guī)程(鐵運〔2012〕231號)[M].北京:中國鐵道出版社,2012.
[4]黃毅,陳雷.鐵路貨車檢修技術(shù)[M].北京:中國鐵道出版社,2010.
U279
A
10.15913/j.cnki.kjycx.2020.09.063
2095-6835(2020)09-0147-02
〔編輯:張思楠〕