李 強
(山西煤炭運銷集團南河煤業(yè)有限公司,山西晉城 048400)
采煤機是煤礦井下一種重要的采煤設備,其工作狀況的好壞將直接影響到礦井采煤效率,而礦井工作環(huán)境惡劣,井下不僅存在大量的易燃易爆氣體,而且采煤機采煤過程中還易產(chǎn)生大量的粉塵,這些易燃易爆氣體與粉塵,一方面會影響礦井采煤效率,另一方面還嚴重威脅著礦井安全生產(chǎn),而礦井所用的MG300/7000WD型電牽引采煤機采煤機噴霧系統(tǒng)在日常作業(yè)中供水量小、霧化效果差,很難滿足采煤實際需求,對此,急需了解MG300/7000WD型采煤機噴霧系統(tǒng)現(xiàn)存問題,并及時采用相關措施進行改進。
某煤礦中的某個工作面MG300/7000WD電牽引采煤機噴霧系統(tǒng)所采用的供水管道均設有17 mm的高壓軟管,這些軟管不具有較大的供水量和噴水壓力,導致其無法產(chǎn)生較好的冷卻效果,出現(xiàn)了較大的損失[1]。
(1)采煤機噴霧系統(tǒng)中所采用的進水主管主要包含了兩個通道:第一條通道主要包含了泵水、軸箱及左搖桿電機3種水通道,主要采用左搖桿噴嘴來進行噴射;第二條通道主要包含了右搖臂電機及外搖臂噴射水箱2種水通道。噴霧系統(tǒng)配置的搖臂不具有較好的冷卻效果,但是煤機噴淋系統(tǒng)不具有較高的壓力,水壓只可以維持在2.1 MPa,導致滾筒缺少噴霧,無法發(fā)揮較好的霧化效果,產(chǎn)生較大的損失[2]。
(2)采煤機需要用水時,一般都是由冷卻體系中出水,壓力常常無法達到要求,導致噴霧的效果不佳。在生產(chǎn)過程中,外部噴霧無法取得較好的效果,極易被煤塵所覆蓋,進而對噴霧降塵的效果造成了影響。
(3)搖臂上部的噴管極易破碎,必須隨時停止液壓軟管的供液,及時更換。若高壓管道內(nèi)部的水壓小于8 MPa時,噴管會出現(xiàn)破壞,導致工作人員的傷亡,存在較大的風險問題[3]。
在采煤機運行的過程中,為了提升降塵的效果,可以提升噴霧系統(tǒng)的供水壓力。這種方法不僅會提高設備的負荷,使采煤機維持較高的功耗狀況,而且也增強了管道的震動,出現(xiàn)嚴重的損壞。由于噴射泵輸出的水量較小,因此空載循環(huán)將會增加水箱水的溫度。在煤炭開采的過程中形成了較多的水霧,對采煤機司機的視野造成了影響,導致開采效率不斷降低,造成了極大的安全隱患。對于這種狀況,對噴霧冷卻體系進行了完善,提出了相應的改善方案,分別開展了持續(xù)測試,最終選擇了雙向供水的方案[4]。首先將泵水噴射到單向供水管道的工作面中,之后采用兩路供水:一路為標準的液壓軟管,其直徑為36 mm,另一路則需要用直徑為28 mm的管路進行配合。此時,供水管道的直徑及水量不斷提升,水的溫度持續(xù)降低,噴霧效果得到提升。
改良之后的進水管主管是由反沖洗先導閥所構成,其主要包含4個通道:第一條通道通過泵電機水通道,泵利用軸箱水與左滾筒噴嘴形成連接;第二條通道通過左搖臂電機水道,并將該搖臂與外端噴嘴形成連接;第三條通道在經(jīng)過水槽之后,與右滾筒的噴嘴形成連接;第四條通道利用右搖臂電機水通道與右搖臂的噴嘴形成連接[5]。
在優(yōu)化設計的過程中,將全新的外噴設備配置在采煤機上,以避免煤體切割過程中噴霧結構被覆蓋。當對外噴霧塊進行優(yōu)化改良之后,原有的霧化噴嘴得到改良,由以往的1個轉變?yōu)?個。如圖1所示,上、下兩個霧化噴嘴分別設置于滾筒切割的頂部及底部[6]。
圖1 采煤機噴霧裝置改進
在原來上護板的基礎上,設計相應的下護板,以保護左、右搖臂的噴霧設備。圖2所示為左搖臂護板的三維立體圖。
圖2 增設的左搖臂護板的三維示意圖
在生產(chǎn)的過程中,采煤機噴霧構造常常會受到?jīng)_擊力、壓應力等多種力的影響,同時煤層內(nèi)部存在的一些雜質也會與噴霧結構產(chǎn)生化學反應。因此,在設計的時候應當采用質量最佳的材料。噴霧結構所運用的材料不僅要具備較高的耐磨性,而且要具有較強的耐腐蝕性及抗沖擊性。例如42CrMo、35CrMnsi等合金結構鋼,可以用這種材料來制作噴霧結構,這種材料具有較強的鍛造性和耐腐蝕性[7]。
在制作噴霧結構的時候,一般會采用熱噴技術,并在該結構周圍加設相應的耐磨合金。這樣不僅可以增強噴霧結構的強度,而且可以提升該結構的耐磨性,極大避免了截齒刀頭的損壞。其中,激光熔覆技術主要是在噴霧結構的表面融入相應的高合金材料,以生成一種保護層,不僅可以增強高截齒表面的強度及耐磨性,而且可以提升使用年限。經(jīng)過相關試驗得出,噴霧結構在利用激光熔覆技術之后,其使用年限得到極大提升,達到了未采用該技術的噴霧結構的3倍。同時,噴霧結構因具有較好的耐磨涂層而不易產(chǎn)生變形。目前,等離子束表面冶金技術作為一種新興的技術,其主要以噴涂、焊接等技術為基礎,可以對粉末進行隨意配比,然后再與噴霧結構的基體材料相結合,最終取得了有效的合金層。這種形式可以極大提升噴霧結構的使用壽命,進而使采煤機的維護費用得到降低、經(jīng)濟效益得以提升[8]。
在采煤機噴射設備優(yōu)化改良之后,對其進行了工業(yè)運用,在實際應用的過程中,該設備始終維持良好的狀態(tài),工作面的降塵效果得到顯著提升,內(nèi)部的噴水量不斷增加,水溫持續(xù)降低,采煤機各個部位都具有較高的冷卻效果,噴頭使用較久,外噴管道得到了較好的保護,并且不會再產(chǎn)生管道磨損的問題,保障了工作人員的安全,提升了生產(chǎn)的效率。
(1)減少生產(chǎn)的成本。通過降低采煤機的能耗來提升冷卻效果,從而極大降低采煤機的能耗。不僅減少了截齒的更換周期和工作面的灰塵,而且提升了開采效率,增強了工作面的安全性。根據(jù)相關統(tǒng)計可知,在對噴霧結構進行改良之前,每割一刀截齒的平均消耗量為9.326個。在2019年2-9月該工作面對改良之后的采煤機開展了試驗,改良后每刀截齒的平均消耗量為4.22個。假定每一個截齒的價格為125元,每一刀割煤將會減少638.25元的成本。根據(jù)相應的切割頻率來進行計算,1年可以減少139.77萬元。在對噴霧結構進行改良之后,開展試驗的8個月內(nèi)其截齒的消耗量如表1所示。
表1 改進采煤機噴霧結構后統(tǒng)計截齒損耗情況
(2)確保了煤體的質量。在外部噴霧設備中,分別將截止閥設置在兩個高壓軟管上,有助于獨立地控制。它可以對外部噴霧的流動速度進行調節(jié),可以隨時停止,同時不需要進行外部噴涂,極大確保了煤炭的質量。
(3)改善工作的環(huán)境,保障工作人員的安全。在采煤機的外噴裝置之后再次配置外部噴霧,水可以由采煤機的進水口引入,不需要實施減壓處理。噴霧壓力始終維持在有效的范圍內(nèi),從而極大改善了降塵問題,同時也改善了工作的環(huán)境及質量。與現(xiàn)存的搖臂結構相結合,對左、右搖臂的下護板進行設計制作。這樣就可以對采煤機的噴水管加以保護,不僅不會受到落石的損壞,而且在煤巖運行的過程中也不會受到下方煤巖的影響。
噴霧系統(tǒng)的供水形式為2路供水,并將液壓膠管的直徑進行更換,由19 mm轉變?yōu)?5 mm。霧化噴嘴也增加至3個,上、下噴頭分別以不同的角度配置在滾筒的割頂及割底部。采用下護板來保護左右臂的噴霧管。噴霧結構所采用的材料為合金鋼,運用激光熔覆技術在噴霧結構的表面噴涂相應的高合金材料,以實施保護作用。對改良之后的噴霧結構進行實際應用,取得了顯著的降塵效果,實現(xiàn)了最佳的噴霧水壓,截齒消耗也得到了顯著的改善。