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        EBZ230型礦用掘進(jìn)機(jī)電氣控系統(tǒng)的改進(jìn)設(shè)計(jì)

        2020-05-30 01:02:58趙岱昕
        機(jī)電工程技術(shù) 2020年4期
        關(guān)鍵詞:電氣控制掘進(jìn)機(jī)電氣

        趙岱昕

        (山西新元煤炭有限責(zé)任公司,山西晉中 030600)

        0 引言

        隨著國家煤礦資源的大量開采,越來越多的煤礦設(shè)備被應(yīng)用到煤礦開采中,而EBZ230型礦用掘進(jìn)機(jī)則是其中重要的煤礦開采設(shè)備,保證其具有較好的作業(yè)效率及控制水平,是提高煤礦開采效率及作業(yè)安全的關(guān)鍵[1-3]。而由于井下環(huán)境的惡劣性,加上該設(shè)備的長期運(yùn)行和技術(shù)水平的不斷發(fā)展,導(dǎo)致掘進(jìn)機(jī)電氣控制系統(tǒng)綜合性能已無法較好地滿足掘進(jìn)機(jī)的控制需求,加大對電氣控制系統(tǒng)的性能提升研究,已成為當(dāng)下研究的重要內(nèi)容[4-6]。因此,以EBZ230型掘進(jìn)機(jī)電氣控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成及存在故障問題為分析基礎(chǔ),開展了電氣控制系統(tǒng)的總體方案設(shè)計(jì)及其系統(tǒng)中關(guān)鍵部分的設(shè)計(jì)分析研究,并對該系統(tǒng)進(jìn)行了現(xiàn)場應(yīng)用測試,結(jié)果表明,該系統(tǒng)具有更高的控制性能,能更好地滿足掘進(jìn)機(jī)的使用需求,這對提高礦用掘進(jìn)機(jī)的控制性能和作業(yè)效率、增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益具有重要意義。

        1 電氣控制系統(tǒng)

        掘進(jìn)機(jī)是煤礦領(lǐng)域的重要設(shè)備,根據(jù)其使用工況及作業(yè)條件的不同,掘進(jìn)機(jī)的電機(jī)、截割部等部分的配置也不盡相同。現(xiàn)有的掘進(jìn)機(jī)主要由掘進(jìn)部分、行走部分、控制系統(tǒng)、支撐部分、液壓部分、水路部分等組成,而掘進(jìn)部分是該設(shè)備機(jī)械部分的關(guān)鍵系統(tǒng),其結(jié)構(gòu)主要由減速器、截割頭、電機(jī)、截割臂、固定架等組成,通過各部件的相互配合,完成對煤層的掘進(jìn)作業(yè)。而控制系統(tǒng)則主要由電控箱、操作箱、按鈕控制箱、驅(qū)動電機(jī)、電鈴、瓦斯?jié)舛葌鞲衅?、照明燈及若干電纜等組成,其中,電控箱則是整套系統(tǒng)的核心部分,是整個(gè)系統(tǒng)的控制大腦,控制著整套系統(tǒng)的正常運(yùn)行,主要用于放置掘進(jìn)機(jī)中的各類元器件及控制部件,采用了隔爆型設(shè)計(jì),兼顧本安型電器設(shè)備,由鋼結(jié)構(gòu)通過焊接方式組成。另外,在控制系統(tǒng)的操作箱面板上配備了多個(gè)運(yùn)行及故障指示燈、開關(guān)按鈕等,當(dāng)掘進(jìn)機(jī)運(yùn)行時(shí),可將系統(tǒng)中的電壓、電壓等相關(guān)參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)顯示、信號提示及命令啟動等。

        2 系統(tǒng)故障問題分析

        掘進(jìn)機(jī)在使用過程中,由于井下環(huán)境相對惡劣,加上掘進(jìn)機(jī)的超負(fù)荷作業(yè),導(dǎo)致現(xiàn)有電氣控制系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)各類故障問題[7-8],具體包括如下內(nèi)容:

        (1)電氣控制系統(tǒng)中的接觸器、繼電器、保護(hù)電路等整體具有較低的可靠性,運(yùn)行一段時(shí)間后經(jīng)常出現(xiàn)設(shè)備無法正常運(yùn)行、檢測精度低、整體抗干擾性差等問題,致使無法較好地滿足掘進(jìn)機(jī)的控制需求;

        (2)目前,該控制系統(tǒng)的接觸器、控制器等部件均采用了普通非專業(yè)電氣元件,當(dāng)其在較大潮濕環(huán)境下長時(shí)間工作過程中,出現(xiàn)了反應(yīng)不靈敏、失靈等問題,大大降低了部件的使用壽命,整體較容易出現(xiàn)故障;

        (3)現(xiàn)有的電氣控制系統(tǒng)雖配備了故障報(bào)警提示,并在液晶顯示界面上進(jìn)行實(shí)時(shí)顯示,但基本未設(shè)置故障報(bào)警燈,無法對故障的具體類型及故障等級進(jìn)行具體顯示;

        (4)由于電氣控制系統(tǒng)內(nèi)部設(shè)備相對獨(dú)立,未進(jìn)行統(tǒng)一,在檢修各個(gè)電子元器件靈便性和線路虛接、脫線等情況時(shí),都需要對照不同電氣原理圖來檢修,操作較為麻煩;

        (5)隨著控制技術(shù)的不斷提升,現(xiàn)有控制系統(tǒng)的控制水平較為落后,在系統(tǒng)更新方面無法正常升級,導(dǎo)致部分功能已無法滿足掘進(jìn)機(jī)的控制需求。

        3 電氣控制系統(tǒng)改進(jìn)研究

        3.1 新型系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)

        結(jié)合現(xiàn)有EBZ230型掘進(jìn)機(jī)控制系統(tǒng)使用中存在的各類故障類型,在現(xiàn)有控制系統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ)上,對該控制系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn)研究。整體系統(tǒng)采用了隔爆型電控箱,電源采用交流轉(zhuǎn)直流后的24 V電源,在檢測集成器方面采用了BH9型的4AD模塊,以此替代原有的保護(hù)器,可實(shí)現(xiàn)對系統(tǒng)的較好保護(hù)作用。同時(shí),現(xiàn)有控制系統(tǒng)的電路相對復(fù)雜,故針對此情況,將電控改造為了信號轉(zhuǎn)換模塊、數(shù)據(jù)采集模塊、數(shù)據(jù)處理模塊、信號執(zhí)行模塊等4部分,大大提高了系統(tǒng)的模塊化、集成化程度。另外,原有的顯示屏為按鍵時(shí)操作,改進(jìn)后的顯示屏采用了觸屏方式進(jìn)行操作,并增加了對掘進(jìn)機(jī)漏電情況、井下瓦斯?jié)舛惹闆r、設(shè)備振動情況等相關(guān)參數(shù)的實(shí)時(shí)顯示。由于原有掘進(jìn)機(jī)中接觸器和繼電器控制的電壓存在24 V、36 V等多種電壓平臺,因此,將其統(tǒng)一改為了220 V電壓,使系統(tǒng)更加簡化,方便了后期的設(shè)備檢查和維修。新型電氣控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成框架如圖1所示。

        3.2 關(guān)鍵部分改造分析

        3.2.1 系統(tǒng)信號采集設(shè)計(jì)

        掘進(jìn)機(jī)在運(yùn)行過程中,涉及到較多種類的運(yùn)行信號,如電機(jī)轉(zhuǎn)速、電機(jī)功率、設(shè)備振動情況、設(shè)備工作溫度等,因此,針對此些參數(shù)的檢測問題進(jìn)行了信號采集設(shè)計(jì)。在掘進(jìn)機(jī)工作溫度采集方面,配備了AT-1A型熱電阻溫度傳感器,可將設(shè)備工作過程中的溫度進(jìn)行及時(shí)檢測,其檢測精度可達(dá)0.1℃,并將其傳輸至BH9保護(hù)模塊中;針對設(shè)備的工作電壓問題,配備了CSP2-1 500 V型變壓器,將外界電壓轉(zhuǎn)為設(shè)備運(yùn)行所需的5 V、12 V等不同電壓值,且其轉(zhuǎn)換速度較快,方便了系統(tǒng)對電壓平臺的動態(tài)檢測;而針對系統(tǒng)中的液壓油位置檢測問題,采用了電子浮漂式裝置,當(dāng)液壓油出現(xiàn)油溫過高、液位較低或較高等問題時(shí),該設(shè)備可較快地完成對故障的檢測及發(fā)出滴答的報(bào)警提示。由此完成了對掘進(jìn)機(jī)控制系統(tǒng)中信號采集部分的設(shè)計(jì)。

        3.2.2 CAN總線系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        礦用掘進(jìn)機(jī)電控系統(tǒng)所設(shè)計(jì)的CANOpen通訊系統(tǒng)的硬件主要包括電控箱和操作箱兩部分,中間有雙絞屏蔽線,如圖2所示。電控箱內(nèi)包含有電源模塊、分布式I/O、IC控制器、光耦隔離中繼模塊等,操作箱內(nèi)包括遠(yuǎn)程DI、顯示屏和光耦隔離中繼模塊等,其中光耦隔離中繼模塊的作用是保護(hù)所有設(shè)備的通訊口。

        3.2.3 電氣控制箱設(shè)計(jì)

        圖1 新型電氣控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框架圖

        該電氣控制箱安裝在掘進(jìn)機(jī)的機(jī)身后方左側(cè)位置,主要用于安裝掘進(jìn)機(jī)中的各類動作元件、電路板、控制元件等部件。整個(gè)箱體按照隔爆型和安全型原則進(jìn)行設(shè)計(jì),在門板上增設(shè)機(jī)械聯(lián)鎖,可實(shí)現(xiàn)切換開關(guān)在非停止位置時(shí)禁止開門功能,并將箱內(nèi)的上箱設(shè)置為接線腔,各種電線可通過該腔實(shí)現(xiàn)與其他元器件的連接通信,同時(shí),將其下部設(shè)置為控制元件腔,可安裝各類隔離開關(guān)、主回路板、控制元器件等。其中,主回路板采用了防脫螺栓固定式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),并在門板上增加FX2N-64MR可編程控制器、開關(guān)電源、BH9綜合信號轉(zhuǎn)化裝置等設(shè)備。通過此改進(jìn)設(shè)計(jì),電氣控制箱的布局更加合理,元器件與接線頭處實(shí)現(xiàn)了較好的分離,可有效提高箱內(nèi)元器件使用過程中的穩(wěn)定性和安全性。

        圖2 礦用掘進(jìn)機(jī)CANOpen通訊架構(gòu)圖

        4 實(shí)際使用效果分析

        結(jié)合前文改進(jìn)后的EBZ230掘進(jìn)機(jī)電氣控制系統(tǒng),為進(jìn)一步掌握其系統(tǒng)的運(yùn)行效果,將其在實(shí)際煤礦中進(jìn)行了應(yīng)用測試,主要將該系統(tǒng)安裝在該掘進(jìn)機(jī)設(shè)備中,開展了將近3個(gè)月的現(xiàn)場應(yīng)用測試。測試結(jié)果如下:

        (1)該系統(tǒng)在整個(gè)運(yùn)行過程中,各項(xiàng)功能均運(yùn)行正常,系統(tǒng)整體可靠性較高,針對掘進(jìn)機(jī)運(yùn)行過程中的電機(jī)電壓、振動程度、運(yùn)行功率等各類參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測,較好地滿足了掘進(jìn)機(jī)的使用需求;

        (2)該系統(tǒng)針對掘進(jìn)機(jī)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的溫度過高、振動劇烈、線路短路等故障問題及時(shí)發(fā)出了不同類型的報(bào)警提示,并在顯示屏上進(jìn)行了故障的實(shí)時(shí)顯示;

        (3)該系統(tǒng)中顯示界面對掘進(jìn)機(jī)運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行了數(shù)據(jù)的快速保存,同時(shí),將所需的參數(shù)繪制成相應(yīng)的曲線形式,并在顯示屏上進(jìn)行顯示;

        (4)該系統(tǒng)的應(yīng)用,得到了現(xiàn)場人員的一致認(rèn)可,建議將該系統(tǒng)在更多掘進(jìn)機(jī)上進(jìn)行實(shí)際應(yīng)用。

        5 結(jié)束語

        隨著現(xiàn)有控制技術(shù)的不斷提升,掘進(jìn)機(jī)控制系統(tǒng)的控制水平也無法滿足當(dāng)下設(shè)備的控制需求,加大對電氣控制系統(tǒng)的性能提升研究,已成為當(dāng)下研究的重要內(nèi)容。由此,本文分析了EBZ230型掘進(jìn)機(jī)電氣控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)組成及存在的故障問題,開展了電氣控制系統(tǒng)的總體方案設(shè)計(jì),針對該系統(tǒng)中關(guān)鍵部分進(jìn)行了設(shè)計(jì)分析,最終將該系統(tǒng)進(jìn)行了現(xiàn)場應(yīng)用測試,結(jié)果表明,該系統(tǒng)具有更高的控制性能,能更好地滿足掘進(jìn)機(jī)的使用需求,得到了人員的一致好評,這對提高礦用掘進(jìn)機(jī)的控制性能及作業(yè)安全具有重要作用。

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