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        基于PLC技術(shù)的自動(dòng)控制生產(chǎn)線實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)設(shè)計(jì)研究*

        2020-05-29 11:04:32鄭森偉
        關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

        鄭森偉

        (閩南理工學(xué)院材料成型及控制工程教研室 福建石獅 362700)

        1 PLC控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        一條電鍍生產(chǎn)線通常是有兩臺以上的相關(guān)行車,并且行車自動(dòng)控制的前期是運(yùn)用順序控制器與繼電器,而目前可編程控制器(PLC)是它的主要控件。可編程控制器PLC 控制后的電鍍生產(chǎn)線則更為高效、簡便、穩(wěn)定。并且電鍍生產(chǎn)線使用可編程控制器 PLC 實(shí)施自動(dòng)控制后也能夠把電鍍生產(chǎn)成本大大降低,也能提高生產(chǎn)效率與 產(chǎn)品質(zhì)量,這是電鍍生產(chǎn)自動(dòng)化的前景。

        1.1 鍍鋅生產(chǎn)線的工藝其步驟

        鍍鋅生產(chǎn)線的工藝參數(shù)與步驟見如表1所示。

        表1 鍍鋅工藝參數(shù)與步驟

        2 PLC 實(shí)現(xiàn)方法

        2.1 PLC控制系統(tǒng)組成方案

        控制系統(tǒng)PLC其主要包含上、下位2個(gè)重要系統(tǒng),上位系統(tǒng)是監(jiān)控系統(tǒng),下位系統(tǒng)是控制系統(tǒng),它的結(jié)構(gòu)詳細(xì)情況如圖1所示。

        圖1 PLC控制系統(tǒng)組成方案圖

        2.2 PLC控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)結(jié)果

        對PLC控制系統(tǒng)的電鍍生產(chǎn)線研究過程 ,使用到變頻設(shè)備與電機(jī),研究中的變頻器參數(shù)與電機(jī)參數(shù)情況可見表2和表3。之后根據(jù)表2與表3中的這些電機(jī)參數(shù)與變頻器參數(shù) ,采用 Matlab 軟件實(shí)施仿真分析可以得出研究結(jié)果。使用 Matlab軟件建構(gòu)模糊控制裝置,亦可運(yùn)用Matlab軟件來編制 addrmf 指令來對其有效地實(shí)現(xiàn),這過程就包括模糊的輸入量與輸出量,還有其區(qū)間設(shè)定、解模糊的方法、模糊推理以及模糊規(guī)則的修改與增添等等。

        表2 變頻器參數(shù)

        表3 電機(jī)參數(shù)

        如將控制目標(biāo)設(shè)定為電機(jī)轉(zhuǎn)速 1500rmp,那么條件設(shè)置相同下可以對比模糊PID控制器與經(jīng)典PID控制器兩者的控制效果。此外,0.3s的時(shí)候加入了脈沖信號的干擾,可觀察其控制器的抗干擾能力有什么變化。

        圖2-圖6分別為:速度跟蹤效果對比、速度跟蹤誤差、kp實(shí)時(shí)變化過程、ki實(shí)時(shí)變化過程、kd實(shí)時(shí)變化過程。

        圖2 速度跟蹤效果對比

        圖3 速度跟蹤誤差

        圖4 kp實(shí)時(shí)變化過程

        圖5 ki實(shí)時(shí)變化過程

        圖6 kd實(shí)時(shí)變化過程

        3 行車速度控制實(shí)測的數(shù)據(jù)研究

        使用企業(yè)設(shè)備對行車速度實(shí)施控制效果進(jìn)行有效測試,這過程采集得到行車速度的相關(guān)數(shù)據(jù),其結(jié)果如圖7和圖8所示。

        圖7 行車速度控制實(shí)測數(shù)據(jù)

        圖8 行車速度控制實(shí)測數(shù)據(jù)與原系統(tǒng)對比

        由采集得到行車速度的相關(guān)數(shù)據(jù)對比研究可得知控制效果,模糊PID控制系統(tǒng)響應(yīng)速度要比普通的 PID 控制模式響應(yīng)速度慢。但普通的PID控制模式對其系統(tǒng)調(diào)節(jié)則需0.3s,才可達(dá)到平穩(wěn)態(tài),而模糊PID控制系統(tǒng),其調(diào)節(jié)時(shí)間則只為0.18s。這兩種控制裝置達(dá)到平穩(wěn)態(tài)之前,普通的PID控制模式需經(jīng)歷很多震蕩,且超調(diào)量較大,而模糊PID控制系統(tǒng)僅需很少次的震蕩,且不需更大的超調(diào)量,同時(shí)模糊PID控制系統(tǒng)的控制精度程度也很高。從抗干擾性能來分析,模糊 PID 控制系統(tǒng)不出現(xiàn)震蕩,過渡很平穩(wěn),亦能快速進(jìn)入平穩(wěn)態(tài)。

        4 結(jié)語

        經(jīng)研究可得,根據(jù)西門子300PLC的模糊非常規(guī)的算法與超強(qiáng)的數(shù)據(jù)處理能力來看,從理論上來分析是能夠?qū)崿F(xiàn)鍍鋅生產(chǎn)電氣自動(dòng)控制的,也能夠?yàn)橛嘘P(guān)企業(yè)創(chuàng)造較為豐厚的經(jīng)濟(jì)效益,從而使其自動(dòng)控制水平得到有效提升。PLC控制系統(tǒng)鍍鋅生產(chǎn)所有環(huán)節(jié)溫度與行車速度的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)都能在線顯示,能夠顯示其系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)曲線,并且離線時(shí)也能查其系統(tǒng)在特定時(shí)間內(nèi)的運(yùn)行有關(guān)歷史數(shù)據(jù)。

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