李勇 王晨民 郝建剛
摘 要:罐裝泵系統(tǒng)是一種可延長(zhǎng)無鉆修機(jī)生產(chǎn)平臺(tái)有效生產(chǎn)周期,降低檢泵頻次的特殊電潛泵組裝結(jié)構(gòu)。在渤海曹妃甸油田廣泛應(yīng)用,但由于油井出砂等原因造成管柱卡鉆,該罐裝系統(tǒng)電潛泵結(jié)構(gòu)復(fù)雜,導(dǎo)流罩與套管之間間隙小增加打撈難度。本文根據(jù)近期渤海油田打撈套銑應(yīng)用,總結(jié)和設(shè)計(jì)出針對(duì)該系統(tǒng)的特殊套銑鞋結(jié)構(gòu)。從現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果分析,該設(shè)計(jì)磨鞋能夠高效的處理這類井的卡鉆問題。
關(guān)鍵詞:罐裝泵系統(tǒng);套銑鞋;結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì);套銑技術(shù)
罐裝電潛泵系統(tǒng)(以下文中簡(jiǎn)稱CAN系統(tǒng))是在渤海邊界油田常用的一種生產(chǎn)電泵裝置,適應(yīng)于高溫、高含氣,大斜度井等特殊井況。由于電潛泵機(jī)組與套管隔離且完全密封,井液與套管隔離的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),使該系統(tǒng)有提高檢泵成功率,有效避免地層污染,延長(zhǎng)電潛泵使用壽命的優(yōu)點(diǎn),在渤海曹妃甸和渤中3-4油礦大規(guī)模應(yīng)用。
隨著生產(chǎn)時(shí)間的延長(zhǎng),該類井出砂等原因造成罐裝泵系統(tǒng)卡,因其特殊的結(jié)構(gòu):導(dǎo)流罩與套管間隙小,CAN系統(tǒng)的懸掛器與中心管偏心,內(nèi)部電潛泵結(jié)構(gòu)復(fù)雜造成打撈難度大。
本在總結(jié)最近幾年作業(yè)基礎(chǔ)上對(duì)套銑鞋結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn),形成了針對(duì)CAN系統(tǒng)套銑打撈的工藝技術(shù)。
1 罐裝系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)及分類
CAN系統(tǒng)懸掛器是用以密封整個(gè)罐裝系統(tǒng)并承受整個(gè)下部罐裝系統(tǒng)的重量,懸掛器與導(dǎo)流罩間的“O”圈用以密封罐裝系統(tǒng)內(nèi)部。此外,懸掛器還提供三個(gè)通道:一是電潛泵輸送油路通道,二是電纜傳輸通道,三是管線連接通道。(圖1)
2 套磨銑難點(diǎn)與分析
X井為渤海油田1口9-5/8”套管罐裝電潛泵系統(tǒng)生產(chǎn)井,2017年檢泵作業(yè)上提遇卡,在10-130T間活動(dòng)無法解卡后,在罐裝系統(tǒng)以上3-1/2”油管本體4m進(jìn)行化學(xué)切割。
2018年6月進(jìn)行大修作業(yè)。套銑管柱組合:套銑鞋+短套銑管+套銑上接頭+8-1/8”外撈杯2個(gè)+變扣(411×310)+3-1/2”短鉆桿+變扣(311×410)+8-1/8”外磁撈杯+變扣(411×310)+安全接頭+3-1/2”短鉆桿+3-1/2”鉆桿2根+7”震擊器立柱+4-3/4”螺旋鉆鋌6根+3-1/2”鉆桿。
每次出井后的銑齒基本已經(jīng)磨凸。
根據(jù)以上作業(yè)情況分析套磨銑難點(diǎn)有以下幾點(diǎn):
2.1 油管與CAN系統(tǒng)懸掛器處于偏心位置
使用套銑鞋旋轉(zhuǎn)磨銑懸掛器時(shí),由于油管與其在偏心位置,油管憋套銑鞋內(nèi)壁,造成磨銑無進(jìn)尺,憋扭,使油管與懸掛器連接絲扣磨平。
2.2 與套管之間的間隙小
如上表所示,不同罐裝系統(tǒng)與套管之間的間隙為0.135”~1.02”。
2.3 罐裝系統(tǒng)懸掛器的材質(zhì)
罐裝系統(tǒng)懸掛器的材質(zhì)為40CrMnMo,淬火后表面硬度為:51~56HRC;而國(guó)內(nèi)套銑鞋鋪焊的硬質(zhì)合金硬度普遍為:55~65HRC;進(jìn)口硬質(zhì)合金硬度為:91~95,而一般L80油管硬度≈23HRC,對(duì)比之后說明罐裝系統(tǒng)材質(zhì)比較硬,國(guó)內(nèi)普通的套銑鞋磨銑效率低。
3 工具改進(jìn)
套銑鞋內(nèi)外徑優(yōu)化:
原井套銑鞋采用套銑筒本體下端堆焊硬質(zhì)合金加工而成,外徑215mm,內(nèi)徑為183mm。實(shí)際操作中,磨銑后的鐵屑不易返出,造成憋鉆、憋泵和二次磨銑現(xiàn)象。
根據(jù)大量室內(nèi)模擬試驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)研究結(jié)果表明,井眼與套管最小間隙為12.7~25.4mm(1/2~1in),套銑管與落魚間隙最小為3.2mm(1/8in)。確定9-5/8”套管內(nèi)罐裝系統(tǒng)套銑鞋外徑206mm(8.11in)。
合適的內(nèi)徑確保一次性將懸掛器蓋帽套銑干凈,對(duì)套銑鞋結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化(圖2)。
①套銑鞋底面為長(zhǎng)城尺,均勻分布四個(gè)流水槽口,水槽側(cè)面鑲嵌柱狀硬質(zhì)合金,用來套銑CAN系統(tǒng)壓帽,循環(huán)井液從水槽冷卻銑齒,使套銑后的碎屑返出井筒;
②內(nèi)壁環(huán)狀胎體底面和內(nèi)壁采用硬質(zhì)碎合金支撐,方塊合金鑲嵌切削面,3*120°流水槽均勻布齒規(guī)律,可以兼顧道具整體性,增強(qiáng)穩(wěn)定性和抗沖擊能力,用來磨銑CAN系統(tǒng)壓帽剩余的穿越器和剩余壓帽與導(dǎo)流罩的連接處;
4 實(shí)例應(yīng)用
2019年2月X井進(jìn)行套銑CAN系統(tǒng)作業(yè),管柱組合:8-1/8”專用銑鞋+8-1/8”套銑管1根+頂部接頭+變扣(411x310)+變扣(311×410)+8-1/8”外磁撈杯+變扣(411×310)+5-1/2”打撈杯×2+3-1/2”短鉆桿1根+變扣(311×410)+6-1/2”震擊器及撓性接頭+變扣(411×310)+4-3/4”鉆鋌1根+4-3/4”鉆鋌1柱+3-1/2”鉆桿
鉆壓1~4t,扭矩3.3~6.5kN*m@55RPM,排量28m3/h,泵壓0MPa,觀察返出干凈。12h,累計(jì)進(jìn)尺2m。
下入打撈筒成功解卡,撈出電泵管柱。
5 結(jié)論
本文主要從罐裝系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和應(yīng)用范圍出發(fā),研究如何高效打撈遇卡后罐裝泵技術(shù),通過結(jié)構(gòu)優(yōu)化和布齒方式來提高處理效率。
①套銑鞋選用超硬復(fù)合材料和合理的布齒結(jié)構(gòu)對(duì)淬硬的合金材料十分有效,可以增加銑齒強(qiáng)度,提高工具使用壽命;
②設(shè)計(jì)的套銑鞋結(jié)構(gòu)能夠快速有效的處理遇卡后的罐裝泵系統(tǒng)。
參考文獻(xiàn):
[1]劉志鵬,曾恒,等.一種高效銑鞋的研制[J].石油鉆采工藝.2012,34(2).96-98.
[2]張鐵茂.金屬切削學(xué)[M].北京:兵器工業(yè)出版社,1991.
作者簡(jiǎn)介:
李勇(1986- ),2009年畢業(yè)于西安石油大學(xué),中級(jí)工程師。