王恩澤
(淮滬煤電有限公司丁集煤礦; 安徽 淮南 232142)
丁集煤礦是隸屬于淮河能源控股集團煤業(yè)分公司的大型煤礦,礦井生產(chǎn)能力600萬噸/年,礦井采取立井、集中大巷、分層大巷、分區(qū)通風(fēng)和會和出煤的開采方法。礦井劃分為兩個水平,第一水平標(biāo)高為-826 m,為生產(chǎn)水平,二水平暫未開拓。1232(1)工作面位于西一11-2采區(qū),南鄰1242(1)工作面(已收作),北鄰F84逆斷層(H=45m),距離軌順最近水平距離僅30 m。受到采區(qū)布局影響,工作面形成半“孤島”效應(yīng),軌順受到F84等多條斷層構(gòu)造應(yīng)力疊加,同時高抽巷下向鉆孔水的影響,巷道圍巖被擾動軟化。多因素作用下,大大弱化了圍巖強度,表現(xiàn)出強烈的底板鼓起、頂板下沉、兩幫位移的特征,造成維護難度大,嚴(yán)重制約了工作面的安全高效回采。本次研究以1232(1)工作面軌順為工程背景,總結(jié)出礦壓治理技術(shù)并實踐應(yīng)用。
1232(1)軌順采取錨梁網(wǎng)索支護,局部地點在錨梁網(wǎng)索支護下架平頂棚增強支護。巷道凈斷面:凈寬×凈高=5.5 m×3.4 m,凈斷面:18.7m2;受地質(zhì)壓迫變形影響,在滿足巷道內(nèi)局部通風(fēng)量及風(fēng)速要求的前提下,采煤斷面設(shè)計為:凈寬×凈高=3.8 m×2.8 m,凈斷面:10.64m2。1232(1)工作面回采的西11-2采區(qū)煤厚0.3~5.7 m,平均2.7 m,煤層平均傾角10°,賦存穩(wěn)定。煤層頂、底板巖性基本為泥巖,如表1所示。
表1 1232(1)工作面頂?shù)装鍘r性特征表
1232(1)工作面在回采前軌順受地壓影響,圍巖變形嚴(yán)重,投入了大量人員進行巷修作業(yè),對礦井正常生產(chǎn)造成了影響。在此背景下,為減少人員的投入,最大優(yōu)化人力資源,提出了如下治理方案,技術(shù)路線如圖1所示。第一時間形成軌順無極繩打運系統(tǒng),保證了材料支護的正常供應(yīng)以及材料的回收。軌順原出貨系統(tǒng)從切眼向外分別為一部刮板機和兩部皮帶機,為了保證回采期間巷道動壓影響區(qū)域內(nèi)的斷面治理,提出在刮板機與皮帶機之間另行安裝一部刮板機。原刮板機長度為60 m,新安裝一部刮板機80 m,確保在切眼向外140 m范圍內(nèi)使用刮板機出貨,有利于單體挑棚支護排數(shù)的增加以及挖掘機臥底的效率,起到增強巷道頂板支護強度和保證斷面的目的。大力推進機械化臥底作業(yè),在兩部刮板機范圍分別安設(shè)一部挖掘機進行臥底,人工緊跟挖掘機后方進行幫部支護,提高了臥底的效率,減少了人員的投入。對不同區(qū)域?qū)嵭胁顒e補強支護方案。對于受斷層影響區(qū)域采取提前注化學(xué)材料進行頂幫加固,對動壓影響區(qū)域,尤其是兩部刮板機區(qū)域,頂部支護采用至少三排鎖棚支護,棚梁下方支設(shè)單體,至少一梁四柱,形成主被動支護形式相結(jié)合,幫部支護采用4.3 m錨索配合Ω鋼帶橫向支護,尤其加強對幫部底角的支護,以控制幫部的位移。
圖1 1232(1)工作面軌順礦壓治理技術(shù)路線圖
頂板支護補強采用主動與被動支護相結(jié)合的方式,特別是動壓影響區(qū)域,支護如圖2所示。沿走向布置三排8.3 m錨索配合4.5 m長11#礦用工字鋼鎖棚對頂板進行支護,然后在工字鋼下方支設(shè)高密集單體。對于斷層影響及離層影響區(qū)域,在鎖棚支護的同時對頂板上方注化學(xué)材料,將頂板有效固結(jié)成一個整體,有利于錨索支護效果的充分發(fā)揮。在軌順采煤幫刷擴作業(yè)時,對于刷擴段進行鎖棚配合單體進行支護,鎖棚距離幫部不超過0.5m,緊跟刷擴迎頭,增添巷道支護排數(shù),加強支護強度。
圖2 頂板補強加固示意圖
軌順主要用于通風(fēng)、行人,在工作面煤壁前方140 m范圍內(nèi)使用挖掘機臥底、刮板機出貨,必須確保巷道有足夠的寬度以保證正常施工。巷道采煤幫受采動影響、非采煤幫受F84斷層影響,圍巖變形嚴(yán)重,集中體現(xiàn)在巷道肩窩與底角處,易造成幫部中下部形成臺階、底角支護失效,因而對幫部支護的重點在于肩窩和底角處,補強支護如圖3所示。幫部施工三排錨索進行加強支護,采用φ22 mm×4300 mm錨索配合Ω鋼梁施工,第一排距離頂板不超過0.5 m,主要用于對于肩窩位移明顯處進行補強控制;第二排距離底板1.0~1.5 m,第三排距離底板不超過0.5 m,這兩排進行常規(guī)施工,控制中下部及底角圍巖變形。采用Ω鋼梁替換普通W型鋼帶,相比較而言有著更強的抗壓和抗剪切力,進一步強化了對幫部的支護強度。
圖3 幫部補強支護示意圖
通過對軌順補強支護前后一天內(nèi)圍巖變形監(jiān)測數(shù)據(jù)分析如圖4所示。采用“十”字測點法對軌順進行圍巖變形監(jiān)測可以得出:在補強支護前,巷道頂?shù)装寮皫筒课灰泼黠@,在煤壁向外60 m范圍內(nèi)變形量相對較大,頂板最大下沉量達到250 mm,底板鼓起達到500 mm;采用補強支護后,在煤壁向前20 m范圍的圍巖變化相對較大,在20~70 m范圍內(nèi),圍巖得到了有效的控制,每天底板鼓起量穩(wěn)定在100~200 mm,頂板下沉量基本控制在150 mm左右。在補強支護前,非采煤幫側(cè)位移要遠(yuǎn)大于采煤幫側(cè),在10 m范圍內(nèi),受采動影響,采煤幫側(cè)位移量變化相對較大;補強支護后,煤壁向外30m范圍內(nèi)兩幫位移均得到有效控制,30 m范圍向外兩幫位移量基本分別控制在100 mm。
(a) 補強支護前
(b) 補強支護后
實現(xiàn)了1232(1)工作面8刀/天推進度,安全采出煤炭60萬噸,每次退尺支護費用降至2 000元,累計節(jié)約材料費336萬元,實現(xiàn)了安全高效開采,并研究總結(jié)出了高地壓礦井礦壓治理新技術(shù),該技術(shù)的成功應(yīng)用對類似條件下的巷道礦壓治理具有一定的參考價值。