(中車株洲電力機(jī)車有限公司,湖南 株洲 412001)
輪對(duì)空心軸式結(jié)構(gòu)在機(jī)車及動(dòng)力集中型動(dòng)車組中廣泛應(yīng)用??招妮S橡膠關(guān)節(jié)的組裝是輪對(duì)空心軸式結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)向架組裝中的重要一環(huán)??招妮S結(jié)構(gòu)如圖1所示??招妮S由軸身與軸端兩個(gè)部分組成,這兩部分通過(guò)焊接的方式連接在一起。軸端上6個(gè)圓孔需安裝橡膠關(guān)節(jié),并要求對(duì)橡膠關(guān)節(jié)外壁折彎使其與空心軸表面緊貼,以保證連接的可靠性。橡膠關(guān)節(jié)如圖2所示,主要由內(nèi)球,外環(huán)和橡膠組成,橡膠分布在內(nèi)球與外環(huán)之間。橡膠關(guān)節(jié)通過(guò)擠壓或拉伸橡膠可實(shí)現(xiàn)一定量的軸向或徑向移動(dòng)。
圖1 空心軸結(jié)構(gòu)
圖2 橡膠關(guān)節(jié)
空心軸軸端橡膠關(guān)節(jié)安裝孔尺寸為φ100(0,+0.054),橡膠關(guān)節(jié)在未安裝狀態(tài)下外圓參考尺寸為φ102。因此,在安裝橡膠關(guān)節(jié)時(shí),需通過(guò)外力將橡膠關(guān)節(jié)外環(huán)收縮2 mm左右,使其裝入空心軸橡膠關(guān)節(jié)安裝孔中,直至橡膠關(guān)節(jié)外環(huán)止擋與空心軸接觸。
橡膠關(guān)節(jié)壓入空心軸安裝孔中后,需將其外壁折彎,使其緊貼空心軸表面,保證安裝牢靠。橡膠關(guān)節(jié)外壁折彎為HXD1D型機(jī)車和FXD1型動(dòng)車組輪對(duì)驅(qū)動(dòng)裝置組裝的工藝難點(diǎn)之一。待折彎的橡膠關(guān)節(jié)外壁示意圖如圖3所示,高度約為3.50 mm,厚度約為1.30 mm。待折彎材料機(jī)械性能與45#鋼類似,且折彎的工作空間較為狹窄,工作尺寸較為細(xì)小??刹捎萌缦聝煞N方式進(jìn)行橡膠關(guān)節(jié)外壁折彎:①使用鏨子配合鐵錘進(jìn)行敲擊,沿圓周方向?qū)⒄ο鹉z關(guān)節(jié)外壁逐步敲擊至緊貼空心軸表面。②設(shè)計(jì)制作專用折彎工裝,借助立式壓力機(jī),將橡膠關(guān)節(jié)外壁折彎至緊貼空心軸表面。折彎后橡膠關(guān)節(jié)示意圖如圖4所示。
圖3 待折彎橡膠關(guān)節(jié)示意圖
圖4 折彎后橡膠關(guān)節(jié)示意圖
以上兩種方式均可簡(jiǎn)單便捷地實(shí)現(xiàn)橡膠關(guān)節(jié)的外壁折彎。但是采用第一種方式進(jìn)行折彎完全依賴人工,因敲擊力度難以掌控,折彎后表面不平整,折彎質(zhì)量較差。因此宜采用第二種方式。
橡膠關(guān)節(jié)原折彎工裝結(jié)構(gòu)如圖5所示,當(dāng)橡膠關(guān)節(jié)壓入空心軸橡膠關(guān)節(jié)安裝孔后,將該工裝放置在橡膠關(guān)節(jié)待折彎處,并左右調(diào)整工裝,使工裝工作面卡在六連桿橡膠關(guān)節(jié)外壁的內(nèi)側(cè),再啟動(dòng)單柱立式壓力機(jī),使得六連桿橡膠關(guān)節(jié)外壁沿著該工裝工作面的外形軌跡移動(dòng),從而完成翻邊。該工裝使用效果良好,但是仍然存在約1%的報(bào)廢率。
圖5 原橡膠關(guān)節(jié)折彎工裝
對(duì)報(bào)廢橡膠關(guān)節(jié)形態(tài)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,發(fā)現(xiàn)大部分是向內(nèi)側(cè)折彎或者外壁被工裝從中間切斷。形態(tài)如圖6、圖7所示。
圖6 折彎報(bào)廢橡膠關(guān)節(jié)形態(tài)1
圖7 折彎報(bào)廢橡膠關(guān)節(jié)形態(tài)2
1)由于空心軸橡膠關(guān)節(jié)安裝內(nèi)孔尺寸比橡膠關(guān)節(jié)外圓尺寸小,橡膠關(guān)節(jié)壓入空心軸時(shí),呈壓縮狀態(tài),其待折彎的外壁有向內(nèi)側(cè)彎曲的形態(tài),且圓度變大,因此橡膠關(guān)節(jié)外壁可能未按理想狀態(tài)沿著工裝軌跡運(yùn)動(dòng),造成橡膠關(guān)節(jié)外壁內(nèi)翻或者從中間被切斷。
2)橡膠關(guān)節(jié)折彎數(shù)量龐大,每臺(tái)車需使用折彎工裝144次,根據(jù)目前產(chǎn)量估算,年折彎達(dá)4萬(wàn)次以上。而工裝的工作面是由幾段細(xì)小的圓弧組成,因此極易造成工裝工作面疲勞磨損,從而導(dǎo)致工裝失效,折彎成功率降低。
3)工裝安裝時(shí)無(wú)定位裝置,完全依靠操作者經(jīng)驗(yàn)判斷是否安裝到位。容易產(chǎn)生因“人”的因素導(dǎo)致橡膠關(guān)節(jié)報(bào)廢。
根據(jù)上述原因,對(duì)工裝結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì),如圖8所示。
圖8 優(yōu)化后的橡膠關(guān)節(jié)折彎工裝
1)由原來(lái)“一步到位”的折彎方式改為分步進(jìn)行,先使用A面朝上對(duì)六連桿橡膠關(guān)節(jié)外壁進(jìn)行預(yù)折彎,即向外側(cè)翻轉(zhuǎn)60°,再用另一面將其壓緊,使其緊貼工件表面。即使六連桿橡膠關(guān)節(jié)外壁在壓入工件時(shí)向內(nèi)傾斜或者不圓,也不影響預(yù)折彎。
2)增加了定位裝置。中間的立柱既是定位裝置又是壓頭,操作者在安裝工裝時(shí)無(wú)需再進(jìn)行調(diào)整,只需將立柱套入六連桿橡膠關(guān)節(jié)內(nèi)孔中即可。
3)將工裝的材料由原來(lái)的45鋼更改為40Cr。40Cr的淬透性更好,在熱處理后,工裝的強(qiáng)度、硬度等機(jī)械性能會(huì)明顯提升。一方面新工裝工作面的磨損對(duì)其功能產(chǎn)生的影響較小,另一方面新工裝機(jī)械性能大幅提升,因此新工裝的使用壽命將大大增加。
新工裝經(jīng)工藝驗(yàn)證,能較好地實(shí)現(xiàn)橡膠關(guān)節(jié)外壁折彎,如圖9所示。長(zhǎng)期跟蹤結(jié)果表明,新工裝折彎成功率達(dá)到100%。
圖9 試用新工裝折彎效果圖
本文對(duì)橡膠關(guān)節(jié)外壁折彎工藝進(jìn)行了分析,并討論研究了對(duì)原有橡膠關(guān)節(jié)外壁折彎工裝進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。優(yōu)化設(shè)計(jì)后的工裝能有效提升折彎成功率,實(shí)現(xiàn)了六連桿橡膠關(guān)節(jié)翻邊從需熟練工操作的“技術(shù)活”到新人也能操作的“機(jī)械活”,為企業(yè)節(jié)省了大量物料和人工成本。